趙小冬


摘要:本文主要講述了平地機WA4280濕式驅動橋托架,在森精機柔性加工單元試制的過程,及試制過程中遇到的一些問題和解決方法。通過對工裝的改進,減少了裝夾次數;通過修改程序、加工順序、調整刀具刀片,解決了加工凸臺、震紋及表面粗糙度不良問題;通過使用宏程序,實現坐標系的自動轉換并提高了加工效率和產品質量。
關鍵詞:工裝夾具;粗糙度;同軸度;鏜孔振動
一、設備選擇
平地機WA4280濕式驅動橋,是最新的平地機驅動橋,然而托架作為平地機驅動橋中的關鍵零部件,負責整機的動力傳遞,具有非常重要的作用。托架的主要加工處是Ф140N7、Ф140H8、Ф145、2-Ф150K7、Ф176.212N7的孔和銑M155*2的螺紋,平面的粗糙度、平面度、平面與孔的垂直度、孔與孔的同軸度和位置度要求都比較高,所以設備的選擇很重要,而森精機柔性加工單元是工作臺、主軸都可旋轉的加工中心,加工精度高,并且可以最大程度的減少裝夾次數,集中加工工序。因此決定,本品在森精機柔性加工單元上進行試制。
二、加工試制過程中遇到的問題
(一)工裝問題
為了盡可能減少重復裝夾所產生的誤差,工裝應考慮能夠將工件水平放置并最大程度完成加工工序,所以考慮工裝應為彎板形式。以一面二銷定位,并輔以壓板壓緊(圖1),后面采用可調支撐(圖2)。角向定位銷選擇采用可活動、帶有螺紋拆卸的定位銷,以防止裝卸工件時發生碰撞,導致變形損壞,同時也可減小勞動強度,方便拆裝工件。
1.修工裝定位圈直徑:工裝定位圓尺寸為Ф510mm,外協廠家已經加工至Ф508mm,留量以便我們把工裝安裝在機床上精加工。將工裝清理干凈,并用M16螺栓牢靠的固定在工作臺表面,轉進機床內,用探針(圖3)找到定位圈中心。經測量,定位圈原始尺寸為Ф508mm,最終要求為Ф510(0/+0.05)mm。所以,先試加工至Ф509.8mm。編程、加工完畢、測量后發現,尺寸為Ф509.52mm,小于理論值,并且加工面粗糙有震紋。分析發現,工裝定位圈硬度比較高,然而刀具為高速鋼刀具,產生讓刀現象,并容易產生振動,且圓弧插補使用的是G03為逆銑,不利于獲得較好的表面粗糙度。經換為硬質合金銑刀,采用G02順銑,最終加工至Ф510.030mm,并獲得較好加工表面,符合工藝要求,
2.修工裝定位圈表面:使用探針測量,發現定位圈平面度相差0.2mm,使用Ф100硬質合金面銑刀,反復修正,至表面平整光滑。
3.加工2處Ф16F7銷孔:采用鉆、擴、鉸的工藝,加工完成此銷孔。
裝夾工件時發現工件定位面與工裝定位面不貼合,用塞尺測量有0.6mm間隙,發現工裝定位圈修整過后,倒角很小,經測量小于1×45°,而Ф510g6圓與平面有R1.5圓弧過度。經過計算,發現定位圈倒角與R1.5圓弧發生干涉,導致定位偏差。倒角應大于1.2×45°,因此重新修整定位圓倒角至2.5×45°,重新裝夾工件,完成后用塞尺檢測保證貼合良好。又發現角向定位的定位銷,在壓板壓緊后,不能旋轉移動,說明定位銷受力,導致工件也受力、變形或位移。原來外協廠家加工的定位銷為長圓柱銷,不易于工件拆卸,應將圓柱銷修整成為菱形銷,修整時遵循原則,應保證使用時,菱形銷的長軸垂直于圓銷的中心連線,重新裝夾,此時定位銷可以自由旋轉。
(二)加工順序不合理及解決辦法
當首件工件試制完成后發現,Ф140N7孔底平面出現一圈臺階,測量孔端面到孔底深度,不符合圖紙要求。經過思考分析后發現,加工順序有誤。
錯誤的加工順序:
1.粗銑Ф140N7孔端面及孔底平面
2.精銑Ф140N7孔端面及孔底平面
3.孔口倒角
4.半精鏜Ф140N7孔
5.精鏜Ф140N7、Ф140H8孔
按照這種加工順序,在精銑孔底平面時,實際加工的直徑是小于等于毛坯孔的直徑,而后面進行半精鏜鏜刀刀片的切削端,并非是一條直線,加之由于對刀的誤差、切削時的讓刀等,導致實際加工深度小于理論編程深度,所以造成了這種現象。
正確的加工順序:
1.粗銑Ф140N7孔端面及孔底平面
2.半精鏜Ф140N7孔
3.孔口倒角
4.精銑Ф140N7孔端面及孔底平面
5.精鏜Ф140N7、Ф140H8孔
按照這種順序,精銑孔底平面的實際加工直徑與孔直徑重合,而精鏜孔刀尖具又有清根作用,符合要求。
(三)鏜孔震動、表面粗糙度不好及解決辦法
在加工過程中發現,2-Ф150K7(+0.013/-0.033)和Ф176.212N7(-0.014/-0.060)孔在鏜孔時有較大的震動,精鏜完成后表面粗糙度不良有震紋(要求Ra1.6um),表面粗糙度不良會影響耐磨性、配合的穩定性、疲勞強度、耐腐蝕性、密封性、接觸剛度、測量精度等方面。從而影響整機的使用壽命和性能,所以必須解決。影響表面粗糙度的原因應從以下幾個方面考慮:刀具方面、切削參數、熱量變化。
1.刀具方面
因為工裝及工作臺的影響,在鏜孔時需選用刀桿長度較長的鏜刀,所用刀桿是一節節接起來的,所以刀桿的剛性和減震性不好。經商討,采用一體式帶有減震桿的刀桿。當時的刀片采用也不適合加工鏜孔,所采用的刀片刀尖圓弧為0.4mm,而刀尖圓弧越小、工件切削殘留面積也就越大。由此我們將原本的精鏜單元和刀片換為新的精鏜單元和刀尖圓弧為0.8mm的刀片。
2.切削參數的影響
在鏜孔過程中,切削三要素的影響不容小覷。切削三要素對表面粗糙度的影響:切削深度>進給量>切削速度,所以,首先調整半精鏜鏜刀尺寸,但由于刀具過長,導致刀具剛性降低,所以應適度降低線速度,對應的就是主軸轉速降低,以減小刀具的變形和自激振動,在通過逐漸降低主軸速度為S134時,發現效果最佳,得出進給量F14。而Ф150K7軸承孔,是由托架本體(QT450-10)與軸承座(QT400-18)組合而成,性能有所不同,由于刀具條件不變,適當的減小切削參數,以減小切削時刀具受力變化時導致的表面質量不好。同樣將精加工余量由Ф0.5mm改至Ф0.3mm,將原本S220,F22改為S140,F14.
3.切削熱量
影響切削熱量的主要因素有切削參數、刀具幾何參數、工件材料和切屑液。加工中所產生的熱量,大部分傳遞給鐵屑,其次是工件,再次是刀具,由此可見,我們要解決的就是工件與刀具的熱變形導致的表面粗糙度不良,工藝方面,我們將工序集中化,采用先粗后精的順序,將粗加工與精加工時間間隔拉長,使得工件、刀具充分冷卻,使刀具與工件之間更多產生的是剪切作用,而不是擠壓作用。
三、工件坐標系90度換算
在編制程序時,我們將Ф140H8孔的中心定位G54零點,加工完成后,工作臺旋轉90°,加工Ф150H6孔,將其中心定為G56零點。G54的零點由我們在工件加工之前,通過找工裝定位圈的中心和端面確定。那G56的零點如何確定呢?靠傳統的用刀具或探針去觸碰工件和工裝找中心的方法?因為工裝干涉、探針有效距離短,所以是不能實現的,那么就只能依靠圖紙給定的尺寸,結合機床的回轉中心去進行計算,得到所需的工件坐標系零點。然而就臥式加工中心而言,當一個點到工作臺回轉中心的位置為X1,Y1,Z1時,將工作臺旋轉90°后,得這一點的坐標為X2,Y2,Z2,由于點到工作臺回轉中心的距離沒有變化,那么這時X1=Z2,Y1=Y2,Z1=X2(圖4)。由此,我們可以將工件坐標系原點,同理轉化。從圖5可以看出,從主軸端面到工作臺回轉中心的距離AE是固定的(本設備為Z-1080),從主軸端面到Ф140H8孔端面的距離AB也是已知的(G54坐標系Z軸機械坐標值+刀具長度),那么,BE=AE-AB,而B到D的距離已知,所以DE=BD-BE.工作臺旋轉之后(圖6),D1E1=DE距離不變,則可得到G56坐標系的X軸機械坐標值為X軸回轉中心坐標(X-525)減去DE。圖16中,點D到AE線段的垂直距離,可以通過G54的X軸機械坐標(負值)減去X軸回轉中心坐標減去圖紙尺寸,然后取絕對值得到,旋轉工作臺后(圖6),則可以得到G56坐標系的Z軸機械坐標值為Z軸回轉中心坐標加上D到AE線段的垂直距離。而工件的Y坐標始終不變。由此,G56坐標系的X、Y、Z、B的機械坐標值全部得到。同理可以計算出其他坐標系坐標值。而工作中,這樣計算比較繁瑣,所以我們利用宏程序自動計算。
四、結語
本文講述了試制平地機濕式驅動橋托架的整個過程,從工裝的修正到加工順序的優化,從刀具的更換到切削要素的改進,到切削液的選擇,然后通過宏程序去簡化坐標換算,完成了產品的試制。文中對工件的定位方式,對工件、工裝的加工方法,對刀具的選擇、改動,對坐標系的轉換、計算,對問題的分析,也適用于其他類似零件,具有一定的參考價值。本文提到的方式方法,在其他類型零件的加工中,需結合具體情況,具體分析,靈活運用,才是重中之重。
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