房偉林
(山西汾河焦煤股份有限公司回坡底煤礦,山西 洪洞 041600)
隨著經(jīng)濟社會的飛速發(fā)展,重工業(yè)發(fā)展速度較快,煤炭作為工業(yè)社會發(fā)展的重要能源保障,其需求量不斷增大,煤炭采掘工作任務(wù)日益繁重[1-2]。選煤工藝作為煤炭采掘工作中的重要環(huán)節(jié),直接關(guān)系著煤炭的生產(chǎn)產(chǎn)能和效率,現(xiàn)已引起了煤炭行業(yè)的廣泛關(guān)注[3-4]。隨著科學(xué)技術(shù)的進步,選煤工藝不斷更新,傳統(tǒng)自動控制系統(tǒng)已不能滿足當(dāng)前先進選煤設(shè)備的要求,有必要與時俱進[5]。現(xiàn)在選煤廠不斷向著智能化、集中化方向發(fā)展,尤其是集中控制系統(tǒng),已成為未來發(fā)展的必然趨勢[6]。因此針對某選煤廠自動化程度較低、可靠性較差的現(xiàn)狀,開展自動化控制系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用研究工作,對于提高選煤廠的選煤效率和經(jīng)濟效益具有重要的意義。
該選煤廠生產(chǎn)規(guī)模與礦井井形相適應(yīng),選用了較為先進的選煤技術(shù),設(shè)計年選煤120 萬t。目前選煤工藝方法為動篩跳汰入洗塊煤,采用重介旋流器入洗原煤,TBS 回收粗煤泥和浮選入洗級細煤泥,主要涉及原煤系統(tǒng)、重介系統(tǒng)、浮選系統(tǒng)、裝運系統(tǒng)等。煤礦原煤第一步進入箕斗倉,由給煤機和膠帶機轉(zhuǎn)至動篩跳汰工位,完成大塊精煤的篩選;其余進入原煤緩沖倉,之后轉(zhuǎn)至重介選煤工位,經(jīng)重介旋流器篩選出精煤,干燥之后進入精煤倉,中煤轉(zhuǎn)至原煤倉和添煤倉裝運;煤泥轉(zhuǎn)至浮選工位繼續(xù)進行精煤篩選,最終煤泥進行濃縮壓濾,得到干燥煤泥進行倉儲代售。選煤工藝過程復(fù)雜,控制環(huán)節(jié)較多,當(dāng)前控制系統(tǒng)未能真正實現(xiàn)自動化,中間環(huán)節(jié)存在設(shè)計不合理的情況,因此,有必要進行自動化控制系統(tǒng)的重新設(shè)計。
基于原有控制系統(tǒng),完成了選煤廠自動化系統(tǒng)方案設(shè)計,如圖1 所示,主要包括現(xiàn)場控制層、生產(chǎn)監(jiān)視層和生產(chǎn)管理層。現(xiàn)場控制層主要包括現(xiàn)場儀表、各種傳感器、操控部件等,由PLC 經(jīng)RIO 網(wǎng)絡(luò)連接各控制站,實現(xiàn)選煤廠的自動控制,實現(xiàn)現(xiàn)場設(shè)備的操控與監(jiān)視功能。生產(chǎn)監(jiān)視層主要涉及以太網(wǎng)交換機、組態(tài)監(jiān)控工作站、集控中心站、顯示系統(tǒng)等,PLC 與上位機配合完成現(xiàn)場選煤設(shè)備運行狀態(tài)的實時顯示與遠程控制功能,實現(xiàn)自動控制一體化的目標。生產(chǎn)管理層主要包括信息管理服務(wù)器、信息終端計算機、交換機等,完成選煤廠控制信息數(shù)據(jù)的管理,通過網(wǎng)絡(luò)與自動控制系統(tǒng)之間的通信,實現(xiàn)選煤廠生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)的實時存儲,包括產(chǎn)量、成分、設(shè)備運行參數(shù)等,同時也能夠及時掌握現(xiàn)場生產(chǎn)、物流等多種信息,實現(xiàn)選煤廠范圍內(nèi)統(tǒng)一監(jiān)控的目的,還具有遠程辦公接口,達到集團實時監(jiān)控廠房的效果。

圖1 選煤廠自動化系統(tǒng)構(gòu)架
3.1.1 原煤準備控制流程
原煤準備作為選煤廠開始工作的第一步,系統(tǒng)設(shè)計按照逆煤流順序啟動、順煤流方向停止的原則展開,將主井口原煤運輸至緩沖倉過程中的設(shè)備啟停動作設(shè)計成閉鎖結(jié)構(gòu)。原煤系統(tǒng)設(shè)備啟停動作主要受礦井影響,獨立于洗煤系統(tǒng),工作時采煤系統(tǒng)啟動,原煤系統(tǒng)也要啟動,是原煤存儲至緩沖倉內(nèi);采煤系統(tǒng)停止工作,要求原煤準備系統(tǒng)停止,以便節(jié)約能源;因此原煤準備系統(tǒng)設(shè)計時,需要根據(jù)煤炭礦井實際工作情況進行啟停控制。
3.1.2 重介控制流程
重介控制系統(tǒng)設(shè)計按照逆序啟動、順序停止的原則展開,相鄰的選煤設(shè)備之間互為閉鎖,控制系統(tǒng)以旋流器為分點,涉及精煤、中煤和研石等環(huán)節(jié)。精煤環(huán)節(jié)需要裝車系統(tǒng)進入準備工作階段,順序啟動膠帶機、精煤離心機、精煤脫介質(zhì)篩、重介質(zhì)旋流器、原煤脫泥篩、除鐵器等設(shè)備;中煤環(huán)節(jié)需要順序啟動轉(zhuǎn)載膠帶機、膠帶機、中煤離心機、中煤破碎機、中煤脫介篩等設(shè)備;研石環(huán)節(jié)需要順序啟動膠帶機、研破碎機、研石脫介篩等設(shè)備。通過自動化系統(tǒng)將上述啟停環(huán)節(jié)進行整合,實現(xiàn)集中控制目的。
3.1.3 浮選系統(tǒng)控制流程
選煤廠浮選系統(tǒng)的起始點為浮選入料池,之后涉及浮選、壓濾和濃縮等環(huán)節(jié),因該部分選煤裝置對于煤炭流轉(zhuǎn)影響較小,將其設(shè)計成單車啟停,但是為了提高控制系統(tǒng)的安全性,各個選煤設(shè)備之間需要設(shè)計成連鎖控制關(guān)系,包括加藥泵自動化控制,加壓過濾機控制、風(fēng)機控制等。
3.1.4 裝車系統(tǒng)控制流程
裝車系統(tǒng)作為選煤過程的最后環(huán)節(jié),在車皮行至裝煤位置時,自動識別車輛信息,放下溜槽,啟動皮帶機和煤倉閘門開始裝車。當(dāng)裝車量達到額定裝載量的90%左右時僅開一個倉口即可,通過稱重系統(tǒng)控制倉口下放量進行補煤,直到裝煤完成。具體的裝車系統(tǒng)控制流程如圖2 所示,系統(tǒng)中涉及多種信號檢測裝載,如車號識別儀、光電開關(guān)、稱重系統(tǒng)、車廂高度檢測等,采集得到了的實時數(shù)據(jù)傳輸至自動化控制系統(tǒng)并顯示于系統(tǒng)人機交互界面中。

圖2 裝車系統(tǒng)控制流程
自動化控制系統(tǒng)自主井口來煤開始,涉及動篩、選煤、濃縮、壓濾及裝車等模塊組成,結(jié)合原有選煤廠工藝流程及設(shè)備現(xiàn)在位置,集中控制站設(shè)置在選煤廠的電氣樓中。控制器選擇Schneider Quantum 系列PLC,包括控制主站、原煤倉變電所和濃縮工位配電室分站,PLC 自帶以太網(wǎng)通信接口,實現(xiàn)選煤設(shè)備參數(shù)的實時顯示。控制主站與I/O 分站通過RIO 網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成一個控制層網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)系統(tǒng)的自動化控制,上位機監(jiān)控軟件采用與Quantum 系列PLC 配套的Citect 軟件實現(xiàn)全廠范圍內(nèi)設(shè)備監(jiān)控。
監(jiān)控中心主站PLC 自帶RJ45 以太網(wǎng)口,與上位機之間的信息通信由EtherNet/IP 通訊協(xié)議完成,以此達到實時顯示選煤設(shè)備運行狀態(tài)參數(shù)的功能。各控制器機架位置增設(shè)1 塊RIO 通訊模塊,以便更好地實現(xiàn)主站與分站之間的系統(tǒng)通信。原煤倉變電所和濃縮工位配電室分站的每個機架各配置1 塊140CRA93100 通訊模塊,同樣采用RIO 通訊協(xié)議確保PLC 主站與分站之間的聯(lián)系。
選煤廠自動控制系統(tǒng)中介質(zhì)泵的控制選擇艾默生生產(chǎn)的MegaVert-G0500-06/06C 型變頻器,配套選擇山西防爆電機集團有限公司生產(chǎn)的型號為YRKK450-8 的電機,以實現(xiàn)選煤量的控制。自動控制系統(tǒng)選擇錦州第一開關(guān)設(shè)備有限公司生產(chǎn)的型號為XGN2-10 的高壓柜,其額定電壓為6 kV,額定電流為75 A,防護等級為IP3X,額定熱穩(wěn)定電流為4 kA/4 s,額定動穩(wěn)定電流為10 kA,額定短路開斷電流為4 kA,主母線額定電流為1 205 A。
上位機作為選煤廠自動控制系統(tǒng)監(jiān)控選煤設(shè)備運行狀態(tài)參數(shù)的窗口,是實現(xiàn)遠程監(jiān)測與控制的紐帶。上位機組態(tài)設(shè)計選擇Vijeo Citect 軟件,因其與PLC 同屬于一個廠家,為變量的導(dǎo)入提供了便利,節(jié)約了建立數(shù)據(jù)庫的時間。選煤廠自動控制系統(tǒng)上位機主界面如圖3 所示,實現(xiàn)了選煤廠選煤過程的自動化監(jiān)測與控制。監(jiān)控界面中通過工藝界面上設(shè)備顏色的變化可以監(jiān)視設(shè)備的運行狀態(tài),鼠標移動到設(shè)備上時顯示該設(shè)備的名稱,獲取對應(yīng)的運行狀態(tài)參數(shù),供監(jiān)控人員獲取想要的信息,同時,也可以根據(jù)實時運行狀態(tài)實現(xiàn)遠程指令的下發(fā),實現(xiàn)選煤廠選煤設(shè)備的遠程控制。

圖3 自動化控制系統(tǒng)主監(jiān)控界面
為了驗證選煤廠自動化控制系統(tǒng)設(shè)計的可行性,將其投入選煤廠進行施工應(yīng)用,跟蹤記錄半年時間內(nèi)系統(tǒng)的運行情況,結(jié)果表明,系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,能夠滿足選煤廠各設(shè)備之間邏輯控制的要求。統(tǒng)計結(jié)果顯示,選煤廠自動化控制系統(tǒng)的投入使用,提高了選煤廠自動控制系統(tǒng)的安全性,未出現(xiàn)邏輯混亂導(dǎo)致的設(shè)備停機事故,可減少3~4 名監(jiān)控系統(tǒng)運維人員,提高了近15%的選煤設(shè)備有效利用率,降低了煤炭成本,預(yù)計為煤炭企業(yè)新增經(jīng)濟效益近100萬元/年,取得了很好的應(yīng)用效果。