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地鐵車輛空氣制動管路保壓試驗的改進方案

2021-10-21 12:30:22王在偉
機械管理開發(fā) 2021年10期
關(guān)鍵詞:程序系統(tǒng)

孟 林,王在偉

(鄭州中車四方軌道車輛有限公司,河南 滎陽 450100)

引言

城市軌道交通車輛一般采用電制動(包括再生制動和電阻制動,將動能轉(zhuǎn)化為電能)和摩擦制動(又稱作空氣制動,將動能轉(zhuǎn)化為熱能)相互協(xié)調(diào)配合的制動方式,制動系統(tǒng)優(yōu)先采用電制動,隨著列車速度的降低,當電制動力不能滿足制動需求時,所有的制動力則由空氣制動來承擔[1]。空氣制動是地鐵車輛制動方式之一,是以壓縮空氣作為制動原動力,以改變壓縮空氣的壓強來操縱控制列車的制動[2]。

地鐵車輛空氣制動系統(tǒng)通過不銹鋼管將供氣單元、制動控制模塊、基礎(chǔ)制動裝置等設(shè)備連接成一個整體,系統(tǒng)的氣密性直接影響空氣制動功能的實現(xiàn)。制動系統(tǒng)的氣密性要求為,系統(tǒng)(主氣缸、制動管路、氣動門、空氣懸掛、電空裝置等)的壓力值在關(guān)閉氣路后,5 min 內(nèi)下降不超過20 kPa[3]。單車管路的氣密性試驗一般要求為在880 kPa±10 kPa 壓力范圍內(nèi),5 min 內(nèi)壓降不超過10 kPa。在車輛制造過程中,單車車輛的制動管路和制動設(shè)備組裝完畢后,使用管路保壓試驗臺進行單車的制動管路氣密性試驗。車輛編組后,依據(jù)制動系統(tǒng)靜調(diào)技術(shù)條件,也會對整列車的風缸、制動管路、用風設(shè)備進行氣密性試驗。單車制動管路氣密性試驗的結(jié)果對整車靜調(diào)有直接影響。本文針對單車制動管路氣密性試驗方案中發(fā)現(xiàn)的問題進行了分析研究和優(yōu)化改進,使單車保壓試驗結(jié)果準確可靠,可有效支持列車靜態(tài)調(diào)試的順利進行。

1 單車管路保壓常規(guī)試驗方案

1.1 保壓試驗臺結(jié)構(gòu)

單車制動管路氣密性試驗采用保壓試驗臺進行試驗。將系統(tǒng)壓力充至880 kPa±10 kPa 范圍,測量5 min 內(nèi)壓力下降不超過10 kPa,保壓過程中,需使用檢漏液對管接頭進行泄漏點檢查修復(fù)。保壓試驗臺內(nèi)部結(jié)構(gòu)見圖1,保壓試驗臺連接0.9 MPa 氣源,試驗臺的進氣端與排氣端分別與車輛的一、二位端總風軟管連接,經(jīng)進氣電磁閥向車輛一端充氣,車輛另一端可通過排氣電磁閥進行排氣,在進氣端有一經(jīng)節(jié)流閥的排氣閥,可通過試驗臺上微排按鈕控制其進行微量排氣操作,在排氣端有一壓力傳感器,用于向試驗臺軟件程序提供實時壓力數(shù)據(jù)采集。

圖1 保壓試驗臺內(nèi)部結(jié)構(gòu)

1.2 保壓試驗準備

單車制動管路安裝完畢后,車輛落成至轉(zhuǎn)向架前,將保壓試驗臺與試驗風源連接,進氣端和排氣端分別與車輛一、二位端的總風軟管連接,見下頁圖2中2 根W02 總風軟管。將制動軟管、停放制動軟管端口用堵頭封堵,見圖2 中4 根B40 制動軟管、2 根B41 停放制動軟管。向上調(diào)整高度閥連桿至高位,使高度閥V、P 口相通(壓縮空氣可經(jīng)V 口進、P 口出充入空簧進氣座),將空簧進氣座封堵(圖中未示,空簧進氣座位于高度閥與空氣彈簧之間位置)。之后即可啟動保壓試驗臺保壓程序。

圖2 某地鐵車輛M 車氣路原理圖

1.3 保壓操作過程

點擊試驗臺電腦界面保壓程序中“試驗準備”,設(shè)置好車輛類型、車輛編號、試驗部位等信息,手動將系統(tǒng)壓力升為900 kPa 以上,點擊“試驗開始”運行自動保壓程序,然后點按試驗臺上微排氣按鈕,對系統(tǒng)進行排氣,將系統(tǒng)壓力降為試驗開始壓力880 kPa,程序監(jiān)測到880 kPa 壓力即自動開始保壓計時,保壓過程中,程序?qū)崟r顯示系統(tǒng)壓力,5 min 后保壓試驗程序結(jié)束,壓降為880 kPa 減去保壓試驗結(jié)束時壓力。

2 存在的問題項點分析

2.1 軟件及操作方面

保壓試驗時,從900 kPa 壓力降至880 kPa 的過程為一邊查看顯示壓力一邊手動點按微排氣按鈕,存在保壓程序已監(jiān)測到880 kPa 開始計時,而操作者仍未松開微排氣按鈕的情況,不能精準控制系統(tǒng)壓力與程序開始壓力880 kPa 保持一致,手動操作排氣存在此弊端。且由于試驗臺壓力傳感器位于排氣口處,監(jiān)測的壓力值為系統(tǒng)末端壓力,當程序監(jiān)測到880 kPa 壓力時,實際整個系統(tǒng)壓力尚未達到均衡狀態(tài),此時從保壓程序界面持續(xù)監(jiān)測,會出現(xiàn)壓力值回升情況,在系統(tǒng)氣密性非常良好時,系統(tǒng)壓力均衡后,會出現(xiàn)試驗結(jié)束壓力大于880 kPa 的情況,即保壓結(jié)果出現(xiàn)壓升情況。操作人員為了得到壓力差為正值,一種方法是在保壓程序5 min 即將結(jié)束時,看界面顯示壓力值仍然在880 kPa 以上,操作微排按鈕進行放氣將系統(tǒng)壓力降至880 kPa 以下;另一種方法是在從900 kPa 壓力手動降壓到880 kPa 時多進行排氣。此兩種操作都使試驗數(shù)據(jù)不準確,未能真實反映保壓試驗結(jié)果。

2.2 保壓程序方案方面

制動系統(tǒng)壓力先升至900 kPa,然后從900 kPa降至880 kPa 時開始保壓,從圖2 氣路原理圖中可以看出,由于制動控制裝置內(nèi)有單向閥B02,單向閥B02 在上游壓力降至880 kPa 后,下游的壓力仍然維持在900 kPa 水平。所以此方案由于存在手動降壓過程,可以得知單向閥B02 下游壓力在5 min 內(nèi)只要壓降不超過30 kPa,即可得到氣密性試驗通過的結(jié)果。此保壓方案并不能可靠檢測到B02 下游管路系統(tǒng)的壓降5 min 內(nèi)不超過10 kPa,需優(yōu)化取消降壓過程。

3 壓力穩(wěn)定時間驗證

對某車輛進行了2 次保壓試驗,在保壓試驗過程中,記錄整個保壓程序5 min 范圍內(nèi)試驗臺顯示壓力數(shù)據(jù),同時使用Druck DPI 705 數(shù)字壓力表(精度±1%FS)從管路測試點實測系統(tǒng)總風壓力,每隔30 s 記錄一次壓力值數(shù)據(jù),試驗數(shù)據(jù)見表1,數(shù)據(jù)折線圖見下頁圖3。對采集的試驗數(shù)據(jù)進行分析,結(jié)果顯示,試驗臺保壓程序開始后的保壓過程中,系統(tǒng)壓力會有一個出現(xiàn)小幅回升或壓力恒定的現(xiàn)象的過程,此過程時間約3 min 左右,待此壓力穩(wěn)定過程結(jié)束后,所測得的數(shù)據(jù)方可反應(yīng)系統(tǒng)真實壓力。

圖3 保壓試驗臺顯示壓力與實測壓力數(shù)據(jù)折線圖

表1 保壓試驗臺顯示壓力與實測壓力數(shù)據(jù)

4 優(yōu)化改進方案

綜合以上問題,對保壓程序確定優(yōu)化改進方案,在保壓程序中需要增加一個3 min 以上的穩(wěn)壓過程,待穩(wěn)壓過程結(jié)束系統(tǒng)壓力均衡穩(wěn)定后,方可開始保壓試驗程序,記錄保壓開始和結(jié)束的實時壓力值及壓降數(shù)據(jù),可有效避免測試結(jié)果出現(xiàn)壓升的情況。為了可以同時檢測單向閥B02 下游的管路密封情況,將試驗開始壓力直接從0 升至880 kPa,880 kPa壓力下穩(wěn)壓結(jié)束后,開始保壓試驗,取消原有方案從900 kPa 降壓至880 kPa 的手動操作過程。

對保壓試驗臺結(jié)構(gòu)進行改造優(yōu)化,改造后的保壓試驗臺內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖4 所示。試驗風源管路彎頭改為四通接頭,分別接出兩路經(jīng)節(jié)流閥和電磁閥的管路通路,一路接至進氣電磁閥后,一路接至排氣電磁閥后,分別用于實現(xiàn)保壓時的微量進氣和微量排氣功能。優(yōu)化后的保壓試驗方案為,將保壓試驗臺接好試驗風源,進、排氣端分別與車輛一、二位端的總風軟管連接,進氣電磁閥打開,壓縮空氣經(jīng)進氣電磁閥向車輛制動管路系統(tǒng)充氣,當壓力傳感器監(jiān)測到系統(tǒng)壓力達到程序設(shè)定壓力(870 kPa)時,進氣電磁閥關(guān)閉,與進氣節(jié)流閥連接的電磁閥打開,向車輛制動管路系統(tǒng)小流量充氣,待壓力達到設(shè)定壓力880 kPa 時,此電磁閥關(guān)閉,系統(tǒng)進入壓力穩(wěn)定階段。壓力穩(wěn)定過程中,可以通過與排氣節(jié)流閥連接的電磁閥的開啟,實現(xiàn)車輛制動管路系統(tǒng)壓力的微量降低調(diào)節(jié)。

圖4 改造后的保壓試驗臺內(nèi)部結(jié)構(gòu)

對保壓試驗臺和保壓方案進行優(yōu)化改進后,取消了之前由900 kPa 到880 kPa 的壓力下降過程,有效避免了對單向閥下游的管路氣密性漏測造成后續(xù)靜調(diào)時返修的風險,提高了試驗結(jié)果的可靠性。保壓程序完全由試驗臺自動進行,消除了人為操作對試驗結(jié)果的影響,提高了試驗結(jié)果的準確性。增加了穩(wěn)壓過程,避免了試驗結(jié)果出現(xiàn)壓升的情況,同時也提升了試驗結(jié)果的準確性。

5 結(jié)論

通過對現(xiàn)有試驗方案的改進,在保壓試驗程序中增加穩(wěn)壓過程,保壓程序改為自動運行,消除了人為操作對試驗結(jié)果準確性的影響,取消了手動降壓過程以實現(xiàn)對整個管路系統(tǒng)壓力的氣密性檢測,提高了單車保壓試驗結(jié)果的準確性和可靠性,可有效避免將單車管路氣密性試驗未發(fā)現(xiàn)問題流入車輛編組靜調(diào)工序,對地鐵車輛的總組裝效率的提升也具有積極的支持意義。

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