吳安治
(云南云天化石化有限公司,云南 安寧 650309)
冷劑壓縮機(jī)組作為異辛烷裝置核心設(shè)備之一,安全穩(wěn)定運(yùn)行,是保證裝置長周期生產(chǎn)的前提。該機(jī)組由電機(jī)、增速箱、壓縮機(jī)、油系統(tǒng)組成,機(jī)組電機(jī)和增速箱低速軸沒有配置在線振動(dòng)監(jiān)測(cè)探頭。
壓縮機(jī)組自2017年9月底開車以來,一直運(yùn)行平穩(wěn),在11月初巡檢發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)組振動(dòng)速度有異常波動(dòng),查DCS后臺(tái),發(fā)現(xiàn)增速箱高速軸振幅在11月4日出現(xiàn)第一次大的水平、垂直波動(dòng),之后一直存在無規(guī)律間斷性突跳現(xiàn)象,最大值為30 μm。查詢壓縮機(jī)2018年1月17日之前77天振動(dòng)趨勢(shì)基本穩(wěn)定;電機(jī)和增速箱低速軸因沒有在線監(jiān)測(cè),采用便攜式測(cè)振儀進(jìn)行人工測(cè)量記錄,見表1~3,電機(jī)最大振動(dòng)速度未超過0.8 mm/s,遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)值2.3 mm/s,低速軸軸向振動(dòng)速度比最初有增大,由于該突發(fā)現(xiàn)象的出現(xiàn),給裝置長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行留下了嚴(yán)重隱患。

表1 壓縮機(jī)原運(yùn)行記錄

表2 電機(jī)原運(yùn)行記錄

表3 增速箱原運(yùn)行記錄
在增速箱低速軸和電機(jī)沒有在線監(jiān)測(cè)設(shè)備的情況下,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工況、運(yùn)行實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行針對(duì)性分析,并進(jìn)一步確認(rèn)處理,詳細(xì)處理過程如下。
地腳螺栓松動(dòng)造成增速箱箱體固定不牢,在高速旋轉(zhuǎn)離心力作用下,引起高、低速軸的大、小齒輪嚙合不良,導(dǎo)致高、低速軸水平、垂直方向振動(dòng)增大,特別是水平方向的振動(dòng)增大。
潤滑油含有雜質(zhì),特別是機(jī)械雜質(zhì)進(jìn)入齒輪嚙合,引起轉(zhuǎn)子發(fā)生突跳現(xiàn)象,造成齒面損傷。
從實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)中可看出,低速軸軸向振動(dòng)與之前試車數(shù)據(jù)相比有明顯增大。同時(shí),通過高速軸在線監(jiān)測(cè)振動(dòng)歷史趨勢(shì)圖看出,在2017年11月1日以前,基本為一條直線,從11月1日開始至今一直存在小幅波動(dòng),中間伴隨間斷大幅波動(dòng)。
從增速箱結(jié)構(gòu)看到,增速箱只有低速軸的電機(jī)端有推力軸承,其它全部為支撐軸承。當(dāng)推力軸承發(fā)生磨損后,低速軸軸向振動(dòng)增大,轉(zhuǎn)子就會(huì)往壓縮機(jī)端移動(dòng),而高速軸因壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子未發(fā)生位移,保持了原有位置。在此種情況下,大、小齒輪因低速軸轉(zhuǎn)子的位移,造成了嚙合位置的改變,引起轉(zhuǎn)子出現(xiàn)水平、垂直方向振動(dòng)小幅波動(dòng)。而低速軸轉(zhuǎn)子質(zhì)量較大,高速軸轉(zhuǎn)子質(zhì)量較小,又表現(xiàn)為低速軸水平、垂直振動(dòng)增長較小,高速軸水平、垂直振動(dòng)增長較大。
點(diǎn)蝕使齒面承載面積減少,引起沖擊和噪聲。初始階段一般不構(gòu)成破壞,隨著繼續(xù)運(yùn)行,點(diǎn)蝕和剝落區(qū)域不斷擴(kuò)大,出現(xiàn)齒輪運(yùn)轉(zhuǎn)不平穩(wěn),振動(dòng)增加,傳動(dòng)噪聲增大,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致輪齒折斷。
軸瓦運(yùn)行中出現(xiàn)裂痕、磨損致使軸瓦間隙過大等原因,會(huì)使滑動(dòng)軸承發(fā)生油膜渦動(dòng)現(xiàn)象出現(xiàn),引起增速箱轉(zhuǎn)子表現(xiàn)為水平、垂直振動(dòng)的增加。
從壓縮機(jī)入口溫度、流量、壓力的歷史趨勢(shì)圖中看出,壓縮機(jī)運(yùn)行參數(shù)變化較大(表4),使齒輪在嚙合過程中,相互接觸的齒面受到周期性變化的接觸應(yīng)力的作用,當(dāng)接觸應(yīng)力超出材料的接觸疲勞極限時(shí),在載荷的多次重復(fù)作用下,齒面會(huì)產(chǎn)生細(xì)微的疲勞裂紋,封閉在裂紋中的潤滑油的擠壓作用使裂紋擴(kuò)大,最后導(dǎo)致表層小片狀剝落而形成麻點(diǎn),造成突跳現(xiàn)象的出現(xiàn)。

表4 入口溫度、流量、壓力變化值
在機(jī)組運(yùn)行情況下,采用便攜式測(cè)振儀測(cè)量增速箱地腳螺栓處,記錄箱體和底座撐高8個(gè)方向的振動(dòng)速度均未超過0.02 mm/s。檢查緊固所有地腳螺栓后,再進(jìn)行箱體和底座撐高振動(dòng)速度測(cè)量記錄,與之前一樣未超過0.02 mm/s。對(duì)比分析后,排除此種可能。
根據(jù)大機(jī)組管理規(guī)定,每月對(duì)潤滑油進(jìn)行油質(zhì)分析,對(duì)比各項(xiàng)指標(biāo),均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,排除潤滑油不合格的可能。分析結(jié)果見表5。

表5 2018年1~6月潤滑油分析結(jié)果
因生產(chǎn)需要繼續(xù)運(yùn)行,采取每天監(jiān)控機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)變化;以及梳理事故備件作好準(zhǔn)備,如果振動(dòng)增大到機(jī)組無法運(yùn)行時(shí),停車進(jìn)行解體徹底檢查。
聯(lián)系工藝盡可能穩(wěn)定壓縮機(jī)運(yùn)行負(fù)荷,減少頻繁波動(dòng),降低齒面受到周期性變化的接觸應(yīng)力,延長齒輪壽命。
因生產(chǎn)需要繼續(xù)運(yùn)行,保持現(xiàn)有振動(dòng)繼續(xù)運(yùn)行,每天監(jiān)控機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)變化,一旦振動(dòng)繼續(xù)增大到無法運(yùn)行時(shí),立即停車解體徹底檢查。
聯(lián)系工藝配合,改變潤滑油供油量、溫度和壓力的情況下,在每一種狀態(tài)運(yùn)行穩(wěn)定后,進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄。通過試驗(yàn),壓縮機(jī)振動(dòng)未發(fā)現(xiàn)明顯變化,基本排除該種原因。
聯(lián)系工藝穩(wěn)定壓縮機(jī)入口流量、壓力、溫度的情況下,進(jìn)行振動(dòng)數(shù)據(jù)測(cè)量記錄(表6)

表6 工藝參數(shù)穩(wěn)定時(shí)記錄數(shù)據(jù)
從記錄表中可看出,機(jī)組振動(dòng)下降,基本與原記錄數(shù)據(jù)吻合。但是否存在齒輪疲勞損壞,有待停機(jī)解體徹底檢查。
同時(shí)查看對(duì)比工藝記錄與操作規(guī)程是否一致,經(jīng)查閱工藝記錄均未超出操作規(guī)程要求范圍內(nèi),但存在負(fù)荷變動(dòng)不可能及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄的現(xiàn)象。
經(jīng)過長期的分析、試驗(yàn)、監(jiān)測(cè),冷劑壓縮機(jī)組異常振動(dòng)控制在可控范圍內(nèi),有待進(jìn)一步分析判斷。但基本可以肯定的是,入口流量、壓力、溫度的大幅變化,對(duì)壓縮機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行,有最直接的影響。另外機(jī)組本身的問題,待停機(jī)檢修時(shí)進(jìn)行徹底解體檢查處理。