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綜放工作面初采水力預裂弱化頂板技術實踐

2021-10-14 06:43:10楊亞超張利軍劉宏煜
山東煤炭科技 2021年9期
關鍵詞:支架施工

楊亞超 張利軍 劉宏煜

(晉能控股煤業集團趙莊二號井,山西 長治 047100)

頂板安全事故長期困擾著我國煤礦安全生產,嚴重影響工作面生產效率的提升[1-2]。由于工作面初采期間頂板不易垮落,對工作面初采安全影響重大,必須進行處理。結合趙莊二號井實際情況,計劃采用高壓水預裂技術弱化處理工作面頂板[3-4]。

1 工作面地質資料調查

趙莊二號井2309工作面開采3號煤層,煤層平均厚4.2 m,傾角平均為2°,埋深約500 m。煤層頂板結構較為復雜,由砂質泥巖、粉砂巖等組成。砂質泥巖厚10.56 m,強度中等;粉砂巖厚3.28 m,致密堅硬。工作面采用綜采放頂煤開采,采高2.5 m,放煤高度1.7 m,采面長160 m,回采長約1500 m。工作面切眼尺寸為7.4 m×3.2 m,掘進面積23.68 m2。

2309工作面北部為礦界,東部和西部均為采空區,南部為采空區。工作面初采期間頂板三面處于固支狀態,加之砂質泥巖和粉砂巖頂板完整性好且頂板厚度較大,工作面初采期間不放頂煤,以及切眼巷道頂板支護強度較高等因素共同作用,工作面初采期間頂板不易垮落,初次來壓步距長,必須進行頂板弱化處理,減小來壓步距。

2 壓裂參數確定

2.1 壓裂壓力分析

地應力是確定壓力參數的重要依據,趙莊二號井做過多次地應力測試,通過分析趙莊二號井以往地應力資料,可知2309工作面回采區域為中等應力區域,并且以水平應力為主。最大水平應力方向為北偏東26°,水平應力最大值為15.2 MPa,最小值為8.1 MPa,垂直應力為11.9 MPa。結合頂板巖性分析,初步確定趙莊二號井水力預裂頂板壓力為25 MPa,試驗過程中根據現場情況進行調節。

2.2 壓裂深度分析

壓裂深度是保證壓裂效果的重要參數,確定合理的壓裂深度需結合工作面開采參數以及三帶高度進行分析。初采水力預裂弱化頂板,從而減小初采來壓步距,故水力壓裂高度應達到老頂位置,即必須達到工作面上三帶中的裂隙帶位置。故依據裂隙帶老頂巖梁計算公式進行計算,根據2309工作面開采參數及頂板巖層參數計算可知,第四層7.96 m的砂巖為裂隙帶巖層,故此計算可知,初采期間水力壓裂高度不小于30 m。

2.3 頂板巖層結構觀測

為了選擇合理的水力壓裂位置,需對頂板巖層結構進行觀測評估。采用鉆孔窺視的方法,對工作面切眼區域頂板巖層結構進行窺視。通過窺視,掌握了頂板巖層的裂隙發育情況,煤層頂板上部的砂質泥巖、粉砂巖、泥巖、砂巖等巖層結構均較為完整,除泥巖和砂巖交界面存在短裂隙外,無明顯的裂隙聯通情況。故此確定間隔3 m,在粉砂巖、砂巖等巖層完整區域進行壓裂,以破壞其巖層完整性,達到弱化頂板的目的。

3 水力壓裂方案設計及施工工藝

3.1 方案設計

2309工作面切眼寬度為7.4 m、高3.2 m、長160 m。由于初采期間工作面頂板處于三向固支狀態,因此,確定在工作面切眼老塘側布置一排鉆孔切斷后方頂板,在工作面側布置一排壓裂鉆孔弱化前方頂板,同時在工作面切眼端頭布置鉆孔,以切斷端頭頂板。鉆孔布置具體參數如圖1。

圖1 水力預裂鉆孔布置示意圖

(1)老塘側鉆孔。在工作面切眼頂板距老塘側巷幫1.5 m處施工一排切頂鉆孔,該鉆孔朝向老塘后方,按仰角75°~80°施工,鉆孔直徑75 mm,孔深32 m,鉆孔間距10 m,共計施工16個鉆孔。

(2)工作面側鉆孔。在工作面切眼頂板距工作面側巷幫1 m處施工一排鉆孔,鉆孔朝向工作面切眼煤壁前方,仰角45°,鉆孔直徑同樣為75 mm,孔深45 m,鉆孔間距10 m,共計施工14個鉆孔。

(3)端頭鉆孔。在工作面切眼實體煤側布置2個鉆孔,在距端頭側巷幫2 m位置,朝向工作面端頭側巷幫施工,仰角75°~80°施工,鉆孔直徑為75 mm,孔深32 m,間距10 m。

3.2 壓裂參數

水力預裂采用后退式施工,由內向外每隔3 m壓裂一次。為了保證巷道安全,在頂板支護范圍內(即孔口8 m)不進行壓裂,每次壓裂時長不少于20 min,初始壓裂不小于25 MPa,后期根據試驗情況進行調整。

3.3 壓裂工藝

實施水力壓裂,需現窺視鉆孔內巖層結構,確定壓裂位置,在壓裂位置采用開槽鉆頭進行開槽。鉆孔施工完畢后,安裝雙向封孔器,由內向外,在開槽位置進行壓裂。封孔和壓裂工藝如圖2、圖3。

圖2 封孔系統連接示意圖

圖3 高壓注水系統連接示意圖

4 工業試驗及效果分析

4.1 井下試驗

現場實施過程中,首先按照設計方案施工水力壓裂鉆孔,之后安裝工作面支架。由于礦井生產銜接調整,在工作面安裝支架完畢3個月后才進行工作面試生產。因此,為了保證初采放頂效果,初采期間對工作面兩端頭順槽30 m范圍內的巷道頂板錨索進行了退錨處理。

4.2 壓裂壓力監測

在水力預裂過程中,對水壓進行了監測分析,如圖4所示。由圖4可知,每次壓裂初期壓裂值較高,起裂壓力較大,但在起裂后裂紋逐步擴展,之后水壓較為平穩呈密集鋸齒狀,可見在恒定壓力下裂紋不斷地進行擴展。部分時間段水壓存在波動,甚至出現劇烈變化,體現了巖層的不均勻性,以及結構面、地應力等對巖體的影響。

圖4 壓裂壓力曲線

4.3 工作面垮落情況分析

2309工作面于2018年11月8日進行初采,11月11日早班,回采進度累計2.4 m,支架后全部垮落;11月13日早班,回采進度累計4.9 m,1~4#架后1 m未完全垮落(旁邊有木垛);11月16日早班,回采進度累計10.5 m,支架后全部垮落;11月19日早班,回采進度累計14.7 m,支護后全部垮落;11月22日早班,回采進度累計18.1 m,1~68#架后全部垮落,69~73#架后約2 m未全部垮落;11月26日早班,回采進度累計23.6 m,支架后全部垮落;11月29日早班,回采進度累計29.6 m,支架后全部垮落。整個初采期間工作面支架壓力較為穩定,且未出現安全閥開啟現象,說明采用水壓預裂后,頂板的完整性受到破壞,強度降低,能夠逐步垮落,對支架沖擊小。

5 結論

通過現場工業試驗可知,水壓預裂后,頂板巖層完整性遭到破壞,隨著工作面回采,頂板能夠及時垮落,工作面支架壓力較小,未出現安全閥開啟現象,水力壓裂縮短了初次來壓步距,減弱了老頂垮落對支架的沖擊。

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