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一種低密度水泥復(fù)合堵漏劑的研制與應(yīng)用

2021-10-14 09:22:30韓婧

韓婧

中石化華北石油工程有限公司 技術(shù)服務(wù)公司(河南 鄭州 450006)

鄂爾多斯盆地劉家溝組地層承壓能力低(當(dāng)量密度1.20 g/cm3),裂縫發(fā)育,以水平界面縫和鉆井誘導(dǎo)縫為主,裂縫寬度3~10mm。當(dāng)鉆井至劉家溝地層位時(shí),80%的井會(huì)發(fā)生井漏,漏速5~100m3/h不等。采用常規(guī)鉆井液材料進(jìn)行堵漏效果不理想,承壓不夠,大部分井往往在后期固井時(shí)再次發(fā)生漏失,造成水泥漿返高不夠,滿足不了固井要求。傳統(tǒng)水泥漿堵漏后形成的水泥石體積收縮,遺留漏失通道;常規(guī)低密度水泥漿體系流動(dòng)性好,難以駐留在漏層內(nèi),適用裂縫寬度范圍較窄;水泥堵漏施工過(guò)程中水泥漿和鉆井液發(fā)生接觸污染,導(dǎo)致鉆井液切力增高,黏度增大,失水增大,頻繁的堵漏作業(yè)容易誘發(fā)井下其他復(fù)雜情況。因此,本文通過(guò)優(yōu)選多種固相顆粒,以架橋封堵為指導(dǎo),研發(fā)了低密度水泥復(fù)合堵漏劑,該體系在杭錦旗區(qū)塊應(yīng)用于2口井劉家溝組堵漏,塞后承壓能力增高,且不會(huì)影響鉆井液性能。

1 低密度水泥復(fù)合堵漏劑配方設(shè)計(jì)

東勝氣田劉家溝組中下部地層漏失的成因機(jī)理主要是斷層、破碎區(qū)帶、縱橫向天然微裂縫、層理發(fā)育、巖性膠結(jié)性較差、結(jié)構(gòu)力薄弱條件所致的問(wèn)題,從提高堵漏材料與地層膠結(jié)性及自身膠結(jié)性出發(fā),堵漏液應(yīng)具有流動(dòng)性差、黏合力強(qiáng)、掛壁性好、強(qiáng)度適中的特性。劉家溝組深度2200m左右,地溫梯度2.73 ℃/100m,設(shè)計(jì)鉆井液密度1.10 g/cm3左右,通過(guò)地溫梯度和壓力公式計(jì)算及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)綜合分析得出實(shí)驗(yàn)條件為60℃、25MPa。結(jié)合地層承壓能力(當(dāng)量密度1.20 ~1.30 g/cm3)、鉆井液密度1.12 g/cm3左右,綜合考慮,設(shè)計(jì)堵漏液密度為1.38 ~1.43 g/cm3。

1.1 固相顆粒優(yōu)選

常規(guī)水泥堵漏液中水泥成分會(huì)與鉆井液中的膨潤(rùn)土發(fā)生離子交換吸附,造成鉆井液性能急劇變化。本文提供的低密度水泥復(fù)合堵漏劑在保證固化體強(qiáng)度的同時(shí)最大限度減少水泥用量。根據(jù)堵漏液的設(shè)計(jì)密度,優(yōu)選自身密度較小的固相材料。結(jié)合緊密堆積理論“采用顆粒尺寸相差4~5倍的多組分緊密堆積時(shí)效果顯著”的指導(dǎo)原則[1],優(yōu)選了水泥、粉煤灰、漂珠、微硅作為堵漏液體系的基礎(chǔ)固相材料。其中,漂珠粒徑范圍26.716 ~475.067 μm(95%),作為第一級(jí)填充;微硅粒徑范圍0.312~8.499 μm(95%),作為第三級(jí)填充;水泥和粉煤灰粒徑范圍處于漂珠和微硅之間,作為第二級(jí)填充。

1.2 固相顆粒配比設(shè)計(jì)

結(jié)合堵漏液密度在1.40 g/cm3左右,以最大限度降低水泥組分、適當(dāng)減少漂珠加量為設(shè)計(jì)原則,通過(guò)理論計(jì)算各組分的合適加量范圍,不斷增加粉煤灰和微硅含量,通過(guò)測(cè)量漿體抗壓強(qiáng)度、穩(wěn)定性、流動(dòng)度綜合優(yōu)選顆粒配比,實(shí)現(xiàn)低密度水泥復(fù)合堵漏劑中水泥含量少、密度小、強(qiáng)度適中的目的。

由表1可看出,隨著粉煤灰替代水泥的比例增大,固化體的強(qiáng)度變低,水泥含量占總固相質(zhì)量比的30%時(shí),固化體的24h抗壓強(qiáng)度1MPa左右;固化體強(qiáng)度及發(fā)展速率很大程度上決定了堵漏作業(yè)成功與否,水泥含量最低占總固相質(zhì)量比的30%。配方4、7和配方5、8對(duì)比可知,加入少量比例的漂珠后,固相顆粒之間的堆積率更密實(shí),固化體強(qiáng)度增大。綜上,優(yōu)選5#作為固相顆粒配比。

表1 不同固相材料配比下的漿體性能

2 低密度水泥復(fù)合堵漏劑性能優(yōu)化

2.1 早期強(qiáng)度提升

堵漏作業(yè)對(duì)于施工時(shí)效要求較高,根據(jù)堵漏要求候凝12h即探塞,做承壓試驗(yàn),繼續(xù)下步鉆井作業(yè)[2]。為節(jié)省鉆時(shí),減少因鉆井漏失引起的停待時(shí)間,通過(guò)提高堵漏液的早期強(qiáng)度,縮短堵漏候凝時(shí)間。水泥石抗壓強(qiáng)度大于1MPa后,水泥石已完全凝固,綜合考慮設(shè)計(jì)堵漏液早期強(qiáng)度大于2MPa。本文設(shè)計(jì)的堵漏液體系中水泥含量較少,膠凝比例較低,且粉煤灰活性較低,其自身的玻璃體解聚能力較弱,要發(fā)揮水化活性必須借助外力破壞玻璃體釋放活性物質(zhì),強(qiáng)度發(fā)展緩慢[3]。

分別采用無(wú)機(jī)鹽類(lèi)早強(qiáng)劑A、復(fù)合早強(qiáng)劑B兩種早強(qiáng)劑加入到低密度堵漏液中,加量設(shè)計(jì)為3%,其他固相顆粒配比為水泥加量40%、微硅加量20%、粉煤灰加量30%、漂珠加量10%,另外優(yōu)選一種低密度增強(qiáng)劑B,加量為5%。70℃常壓條件下分別養(yǎng)護(hù)8h、12h、24h后測(cè)試抗壓強(qiáng)度,結(jié)果如圖1所示。兩種早強(qiáng)劑均在一定程度上提高了低密度水泥堵漏漿的24h抗壓強(qiáng)度,早強(qiáng)劑B的效果優(yōu)于A,且摻入早強(qiáng)劑B的低密度水泥堵漏漿的12h抗壓強(qiáng)度可達(dá)到2.5 MPa,可實(shí)現(xiàn)迅速固化漏層,提高封堵能力,達(dá)到堵漏作業(yè)候凝時(shí)間短的目的。

圖1 早強(qiáng)劑A、B對(duì)低密度水泥堵漏漿早期強(qiáng)度發(fā)展的影響

2.2 觸變性和流動(dòng)性

堵漏液具備良好的流變性是現(xiàn)場(chǎng)順利配制、安全泵注的前提,同時(shí),堵漏液應(yīng)具有一定的觸變性,增加堵漏漿在漏層流動(dòng)阻力。為提高堵漏液進(jìn)入堵漏層能夠?qū)崿F(xiàn)“流不動(dòng)、站得住”,通過(guò)摻入適量提黏物質(zhì)聚丙烯酰胺鉀鹽,攪動(dòng)可恢復(fù)流動(dòng)性,靜止可快速初凝。同時(shí),通過(guò)調(diào)整液固比和加入適量分散劑調(diào)整堵漏液的流變性,可滿足堵漏液的n值大于0.7 ,k值小于0.5 ,漿體流動(dòng)性較好,堵漏液配方1#為:40%水泥+30%粉煤灰+10%漂珠+20%微硅+5%復(fù)合早強(qiáng)劑B,具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

表2 流變性能優(yōu)化數(shù)據(jù)

2.3 裂縫封堵性

普通水泥漿在凝固后,具有一定體積收縮性,水泥漿進(jìn)入漏層凝固后發(fā)生體積收縮(表3),將遺留漏失通道,增大復(fù)漏概率[4-5]。本文通過(guò)添加適量的晶格膨脹劑,產(chǎn)生微膨脹,補(bǔ)償水泥石的體積收縮,壓縮水泥石孔隙并改善孔分布。同時(shí),本文設(shè)計(jì)的堵漏液體系中水泥含量較小,并含有適量粉煤灰,粉煤灰干縮性較小。通過(guò)室內(nèi)實(shí)驗(yàn),加入2%膨脹劑XJP-1后,堵漏液固化體的收縮率僅為2.85%,普通水泥石的收縮率為18.65%。通過(guò)固化體微膨脹特性,實(shí)現(xiàn)堵漏漿在漏層中凝結(jié)后完全封堵漏層,避免固化體體積收縮遺留漏失通道。

表3 膨脹劑對(duì)水泥石體積收縮率的影響

基于架橋封堵原理,當(dāng)橋堵材料的尺寸為裂縫寬度的2/3時(shí),可穩(wěn)定架橋于裂縫之間;橋堵材料的尺寸為裂縫寬度的1/3時(shí),可深入裂縫內(nèi)部,堆積形成橋塞。這兩種材料相結(jié)合能有效而牢固地封堵裂縫孔隙[6]。本文以1~10mm裂縫性漏失地層為堵漏目標(biāo),選用3mm和6mm的線性纖維以一定比例復(fù)合,摻入低密度堵漏漿中,纖維加量1%~3%。通過(guò)裂縫模擬裝置評(píng)價(jià)裂縫封堵效果,優(yōu)選線性纖維復(fù)合比例及加量。得出測(cè)試數(shù)據(jù)見(jiàn)表4,根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù),優(yōu)選3mm線性材料摻量1%,6mm纖維加量2%。

表4 不同堵漏材料的封堵性能測(cè)試數(shù)據(jù)

2.4 凝結(jié)時(shí)間

根據(jù)不同地層條件和施工時(shí)間需求,通過(guò)添加適量緩凝劑延長(zhǎng)堵漏液凝固時(shí)間,保證安全施工,本文以東勝氣田劉家組的實(shí)驗(yàn)條件進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。劉家溝組深度2200m左右,地溫梯度2.73 ℃/100m,通過(guò)地溫梯度和壓力公式計(jì)算及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)綜合分析得出實(shí)驗(yàn)條件為70℃、25MPa。結(jié)合漏層位置及堵漏工藝,通過(guò)加入適量緩凝劑,滿足堵漏液稠化時(shí)間在180~200min(稠化曲線如圖2),實(shí)現(xiàn)堵漏液進(jìn)入漏層即時(shí)凝結(jié),有效封固漏層。堵漏液配方為40%水泥+30%粉煤灰+10%漂珠+20%微硅+5%早強(qiáng)劑B+95%水+2%降失水劑+0.1%分散劑+2%XJP-1+0.05%緩凝劑。

圖2 低密度水泥復(fù)合堵漏劑的稠化性能曲線

3 低密度水泥復(fù)合堵漏劑現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

3.1 在J44井堵漏應(yīng)用

J44井二開(kāi)鉆頭222.3 mm,鉆進(jìn)至2550m時(shí)發(fā)生失返性漏失,漏失層位為劉家溝組,鉆井液密度1.10 g/cm3。設(shè)計(jì)在2400~2550m打堵漏水泥塞封固劉家溝組,為后續(xù)鉆進(jìn)及固井提供良好條件。堵漏作業(yè)前,起鉆更換鉆具組合,采用光鉆桿進(jìn)行專(zhuān)程堵漏,鉆具下放至易漏層頂部以上15~30m,按照封堵井段容積和預(yù)計(jì)漏失量計(jì)算泵注堵漏漿量,泵注排量控制在1m3/min左右。

堵漏施工流程:注入前置液2.0 m3;注入低密度水泥復(fù)合堵漏劑15.0 m3;平均密度1.38 g/cm3;泵壓4.0 MPa,排量1.0 m3/min;注入后置液(清水)1.0 m3;替鉆井液17.7 m3;泵壓升至2.9 MPa,排量1.4 m3/min,到量停泵;施工過(guò)程中全程失返,全起鉆具。堵漏施工結(jié)束后,候凝10~12h,下鉆探塞,探的塞頂位于2507m,塞段2507~2550m,判斷漏失點(diǎn)為2550m。下鉆過(guò)程中無(wú)漏失,探到塞面后循環(huán)泥漿,泥漿性能無(wú)明顯變化(堵漏前后鉆井液性能見(jiàn)表5),掃塞后恢復(fù)鉆進(jìn),鉆進(jìn)至2809m中完,過(guò)程中此井段沒(méi)再發(fā)生漏失。

表5 J44井堵漏施工前后鉆井液性能測(cè)試數(shù)據(jù)

3.2 在J59井堵漏應(yīng)用

J59井二開(kāi)鉆頭222.3 mm,鉆井液密度1.17 g/cm3,劉家溝組位置2400~2700m,鉆進(jìn)2992m時(shí),發(fā)生漏失;起鉆至2700m,排量18L/s測(cè)漏速,平均漏速23.4 m3/h。設(shè)計(jì)在2500~2700m打堵漏水泥塞封固漏失層,為后續(xù)鉆進(jìn)及固井提供良好條件。

堵漏施工流程:注入前置液3.0 m3;注入低密度水泥復(fù)合堵漏劑18.0 m3;平均密度1.36 g/cm3;泵壓5.5 MPa,排量0.8 m3/min;注入后置液(清水)1.0 m3;替鉆井液17.3 m3;泵壓升至9MPa,排量1.8 m3/min,到量停泵;起鉆17柱至安全位置,頂通水眼4m3,因施工期間漏失量較大,全起鉆具。堵漏施工結(jié)束后,候凝10~12h,下鉆探塞,下鉆至2680m處掃塞結(jié)束,判斷漏失點(diǎn)為2680m。下鉆過(guò)程中井內(nèi)正常無(wú)漏失,復(fù)鉆前泥漿性能無(wú)明顯變化(堵漏前后鉆井液性能見(jiàn)表6),掃塞后恢復(fù)鉆進(jìn),直至3498m,鉆進(jìn)過(guò)程中井內(nèi)正常無(wú)漏失,達(dá)到堵漏效果。

表6 J59井堵漏施工前后鉆井液性能測(cè)試數(shù)據(jù)

4 結(jié)論

1)采用粉煤灰、水泥等固相顆粒與線性材料復(fù)合開(kāi)發(fā)的低密度水泥復(fù)合堵漏劑,主要作用機(jī)理是通過(guò)纖維等線性進(jìn)入漏層后搭橋成網(wǎng),固相顆粒駐留充填,漿體固結(jié)微膨脹封堵漏失通道;通過(guò)室內(nèi)試驗(yàn),該堵漏劑能實(shí)現(xiàn)封堵1~6mm鉆井裂縫性漏失,能夠及時(shí)控制鉆井失返性漏失,對(duì)于油田開(kāi)發(fā)降本增效具有重要意義。

2)該體系水泥含量較低、粉煤灰含量較高,粉煤灰價(jià)格低廉;漂珠成本稍高于微硅、粉煤灰,加量較小,起到降低密度、結(jié)構(gòu)填充作用;整體體系成本滿足低成本戰(zhàn)略需求,具有較高的推廣應(yīng)用價(jià)值。水泥含量低,對(duì)鉆井液性能影響較小,堵漏后不需要治理鉆井液性能,縮短井漏停待時(shí)間。

3)通過(guò)合理的顆粒配比和早強(qiáng)劑優(yōu)選,能夠加速低水泥比的復(fù)合堵漏劑早強(qiáng)強(qiáng)度發(fā)展速率,縮短堵漏候凝時(shí)間。

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