黃濤


摘要? 主要介紹了中石化荊門分公司用能現狀,通過中石化荊門分公司2018年至2020年3年間自身能耗數據的縱向對比,以及與中石化兄弟企業2020年能耗數據橫向對比,查找用能過程中存在問題,分析問題產生的原因,并提出了實施性較強的建議和措施。
關鍵詞? 煉油能耗 單因耗能 能耗構成 節能措施
1 前言
2020年荊門分公司加工原油及原料油532.19萬噸,煉油能耗79.33 kgEo/t,,在中石化32家煉油企業中排倒數第4;單因耗能7.53 kgEo/t·因數,在中石化32家煉油企業中排第4名。
荊門分公司煉油能耗偏高主要原因一是原油資源缺乏,加工規模偏小;二是具有中石化最齊全的潤滑油系統,比燃料油型煉油廠的流程更長;三是地處山區,裝置布局分散,系統管線長;四是為追求效益,優化產品結構,多產汽油、車用柴油,降低柴汽比,以及產品質量升級,二次加工深度加深;五是在節能技改技措上的投入較少,部分落后工藝、高耗低效設備仍在使用。在綠色低碳發展的大環境下,荊門分公司節能降耗工作刻不容緩,本文通過荊門分公司自身能耗數據的縱向對比,以及與中石化兄弟企業能耗數據橫向對比,查找用能過程中存在問題,并針對性提出實施性較強的建議和措施,以期對荊門分公司節能降耗工作起到推動作用。
2 荊門分公司用能現狀
2.1? 近3年煉油能耗構成變化及影響因素
從近3年能耗構成看,呈上升趨勢的是電、燃料、燒焦,呈下降趨勢的是新鮮水、循環水、軟化水、蒸汽、熱輸出。
電能耗上升主要是為適應汽柴油質量升級,新建20萬噸烷基化裝置和15萬噸硫酸裝置;為了做精做特,新建55萬噸高壓加氫;為了提高輕質油收率,新建280萬噸重油催化裂化。以上裝置的投產,導致分公司電耗大幅增加。
燃料能耗上升一是換熱終溫降低,導致加熱爐熱負荷上升。二是部分加熱爐存在設備老化等問題,熱效率低。
燒焦能耗上升是由于3#催化投產后,重油加工能力上升,產生的燒焦量也大。
蒸汽能耗下降主要是由于3#催化燒焦量大,通過能量回收系統產生大量的蒸汽,除了自用,其余外輸。但由于裝置分散,蒸汽管線長,管線保溫效果差,蒸汽的熱損較大。
2.2? 近3年煉油能耗構成與中石化股份公司平均水平比較(kgEo/t)
荊門分公司煉油能耗比中石化股份公司平均水平高19.51~22.77個單位左右,差距很明顯。從能耗構成看,主要差距在電耗、燃料消耗和燒焦。
電耗比股份公司平均水平高46kWh/t左右,一是我廠是燃料油-潤滑油型的煉油廠,潤滑油系統電耗占全廠電耗的18%。二是由于裝置不匹配和產品結構優化的需要,1#柴油加氫和2#柴油加氫同時開,以及部分柴油組份在催化、渣油加氫、柴油加氫之間打轉,重復用能較多。三是由于受原油資源限制,大部分裝置在低于設計負荷較多的工況下運行,大型機組和電機長期處于低效率工況。四是在用的低效高耗能電機較多,需加快淘汰更新進度。
燃料單耗比股份公司平均水平高3.65 kg/t左右,一是部分加熱爐設備較陳舊,熱效率偏低。二是裝置換熱流程不優化,或是原料未實現熱直供,導致換熱終溫低,加熱爐熱負荷大。三是自產瓦斯氫氮含量高,熱值低。
燒焦高則是因為加工規模小,而催化加工量占原油加工量的比重高。我公司設計加工能力650萬噸/年,實際加工原油520萬噸/年以下,而催化加工量占原油加工量的比重達到45%。
3? 近期開展節能工作及下一步節能措施建議
3.1? 近期開展節能工作及效果
全力推進投用并優化直供料流程。先后實施提高加氫重油熱直供比例,2#常減壓裝置熱渣直供焦化,氣分裝置C4組份直供MTBE裝置,常減壓裝置及加氫裝置石腦油直供連續重整預加氫,盈德氫氣直供聚丙烯裝置,焦化汽油直供2#柴油加氫裝置,常減壓裝置減二線、減三線直供55萬噸/年潤滑油高壓加氫裝置等流程,熱直供料比例提高至91.96%,降低分公司能耗約0.69 kgEo/t。
開展生產優化,降低裝置能耗。烷基化裝置實施調整控制酸烴比、C-301及C-302頂壓、壓縮機出口冷劑溫度3條措施,下降裝置能耗約30 kgEo/t,降低分公司能耗約0.7 kgEo/t。降低3#催化裝置反再系統蒸汽用量5t/h,將氣壓機、分餾空冷、吸收穩定空冷注水由凈化水改為含硫污水,含硫污水外排量降低10t/h。
優化加熱爐操作,降低燃料消耗。通過管控加熱爐排煙溫度及氧含量,促進操作人員及時調整加熱爐的運行,從而提高加熱爐熱效率,降低燃料消耗。2020年分公司加熱爐平均熱效率為 91.50%,同比上升0.34%。燃料消耗同比減少4790噸,分公司能耗降低2.07 kgEo/t。
優化節能設備運行,減少設備用能。組織投用15萬噸硫酸汽輪機K3002,停運電機K3001,降低公司能耗0.03 kgEo/t; 督促2#柴油加氫循氫壓縮機防喘振復位,全關防喘振閥,節約蒸汽2t/h,降低分公司能耗0.23 kgEo/t。
優化氫氣系統運行,降低用電消耗。投用盈德公司氫氣直供聚丙烯裝置,停聚丙烯制氫站,減少電耗約5000kWh/d;潤加氫裝置引55萬t/a高壓加氫裝置膜分離滲透氣作氫源,停壓縮機1/3,減少電耗約14000kWh/d。
加快節能項目實施進度,降低能源消耗。溴化鋰熱水泵、污水汽提裝置加熱爐501節能改造、渣油加氫K1801增加賀爾碧格氣量調節系統等項目實施后,降低分公司能耗0.55 kgEo/t。
3.2? 節能降碳對策建議
根據市場需求科學合理的安排生產和出廠,控制加工深度,縮短加工流程,從而減少生產過程用能。關鍵裝置平穩運行,控制好餾出口質量合格率和質量富裕度,減避免重復用能和過度用能。
梳理全廠的熱源、熱阱,對現有熱水站進行改進,形成新的熱量平衡。用熱水加熱燃料氣,提高其進爐溫度,減少燃料氣消耗。用熱水為55萬噸/年高壓加氫裝置拌熱,降低分公司能耗0.19 kgEo/t。用熱水、乏汽代替冬季蒸汽取暖,可節約1.0MPa蒸汽5t/h左右。富余的低溫熱還可采用溴化鋰制冷等技術制冷用于生產或空調。
嚴格加熱爐運行的管控,加大加熱爐節能改造力度。通過加熱爐運行的日常檢查,排煙溫度、氧含量等關鍵指標的監控,促進加熱爐達標運行。加快推進2#航煤加氫加熱爐空氣預熱器改造、連續重整四合一加熱爐增加余熱回收系統、白油高壓加氫爐-501增加余熱回收系統、全廠在用39臺加熱爐密封改造、糠醛重套加熱爐優化控制節能、Szorb加熱爐襯里刷隔熱涂料等項目的實施,為提高加熱爐熱效率創造條件。
蒸汽系統開展優化,減少熱量損失。采用新型保溫材料、新型保溫結構、絕熱管托對部分散熱損失大的蒸汽管線保溫進行更新改造,減少散熱損失。加大疏水器的維護管理力度,建立疏水器的日常監控臺賬,發現故障及時維修更換,保證疏水器的完好率在98.5%以上。
加強用能設備的管理,促進設備節能。日常對變頻設備投用率、節能設備同步運行率進行檢查,通過通報考核等手段促進整改。節能設備定期維護檢查。按計劃完成渣油加氫K101B增設無級氣量調節系統、 2#柴油加氫K101A增設無級氣量調節系統、渣油加氫裝置P-1107節能改造等設備節能改造項目。
各職能部門同心協力,推動能效提升項目按時完成。低壓瓦斯氫氣回收、2#柴油加氫熱水換熱器優化、焦化汽油出裝置換熱優化,以及上述的加熱爐節能改造項目,設備節能改造項目,若能實施投用,可節能約7000噸標準油/年,降低分公司能耗1.2 kgEo/t左右。
4? 結論
中石化荊門分公司用能存在較多問題,如廠區地處山區,裝置分布廣,系統管線長;有中石化最全的潤滑油系統,加工流程長;為提高效益,保產品結構,做精做特,產品回煉頻繁,導致生產流程難以實現用能優化;低溫熱利用系統運行效率不高,過程熱量損失大;由于負荷偏低和選型問題,部分大型機組及機泵存在高耗低效現象;部分加熱爐由于設備陳舊熱效率偏低;蒸汽系統存在運行不優化,管線保溫效果不好,散熱損失大等問題。
針對荊門分公司用能存在的問題,建議采取如下對策:優化加工流程,減少加工環節,穩定產品質量,避免重復用能和過度用能;完善低溫熱系統,擴展低溫熱利用的范圍,提高低溫熱利用效率;加強加熱爐的運行管理,積極推進加熱爐節能改造,提高加熱爐熱效率;通過完善保溫、疏水器以及減少泄露,優化蒸汽系統運行,減少熱損;做好用能設備的日常管理,保證設備節能改造進度;各部門共同努力,推動能效提升項目的完成,爭取節能新技術、新材料、新設備在荊門分公司早日運用。