胡俊,虎玉榮
(韓泰輪胎(嘉興)有限公司,浙江 嘉興 314000)
目前我國工業化體系進入了一個新時期,相應的輪胎行業的生產流程也向信息化、數據化以及定制化方向發展。本集團內的PCR一次法兩鼓成型機是上世紀末設計制造的,生產能力有余,由于設計年代較早,設備的自動化程度較低,其中約70%成型機無法滿足現在產品多樣化的生產以及對設備可靠性、自動化的需求,在人力資源匱乏、勞動強度高的時期,每班只有一個人操作時,故障率、停機率以及安全隱患等問題更加凸顯。
本機組的各裝置名稱及功能從平面圖1中看出共八個部分,具體描述如下:

圖1 PCR一次法兩鼓成型機平面
(1)I/L、C/C、S/W LET-OFF裝置
本裝置用于I/L、C/C、S/W材料儲存,方便材料儲運、更換。
(2)JLB Applicat裝置
本裝置用于JLB材料的儲料、送料,將JLB纏繞時Drum啟停過程的速度變化柔性化,方便連續作業。
(3) C/C Drum裝置
本裝置用于將測量切割好的I/L、C/C、S/W材料通過卷曲方式結合,然后沖壓整形,與二次側半成品組合進行定型、壓合作業。
(4)Belt Drum裝置
本裝置用于二次側半成品制作,主要涉及材料BELT、JLB、T/D。
(5)1#、2# Belt Applicat裝置
本裝置用于將鋼帶測量切割,并儲運至待機位置。
(6)對中裝置
本裝置用于將各材料按照系統設定位置進行對中作業,此裝置保證BELT接頭搭接狀態,以及I/L、C/C、S/W的左右對稱度。
(7)TRF裝置
本裝置用于C/C Drum與BELT Drum之間傳遞,為半成品與胚胎提供運輸服務。
(8)Bead Carriage&ARM裝置
本裝置用于Bead儲運及定位作業。
PCR一次法兩鼓成型機的工藝描述共有兩部分,具體如下:
(1)Belt Drum即帶束鼓側主要是將1#、2#帶束、JLB冠帶條、胎面負責纏繞、壓合到帶輸送鼓,等待TRF傳遞環進行傳遞到成型鼓側,具體工藝如圖2所示。

圖2 帶束鼓側纏繞流程
(2)C/C Drum即成型鼓側主要是將內襯層、1#簾布、2#簾布、胎側等部件進行纏繞后,再由TRF傳遞環將帶束鼓側的部件傳遞至成型鼓后進行成型、壓合,具體工藝如圖3所示。

圖3 成型鼓側纏繞流程
(3)二次法PCR成型機為保證生產連續性和原材料附著位置準確性,必須經過各材料C/V定長測量、切割,帶束材料的對中系統處理以及 PA、IN的對中系統處理等進行自動輔助作業配合。
控制系統總線配置如圖4所示,其核心控制器為Q12H PLC CPU和Q173 Motion CPU,主要通過Q173 Motion CPU來實現完成16個伺服軸的控制,涉及的其他部件及功能描述如下:

圖4 控制系統總線
(1)伺服驅動和電機:選用MR-J2S系列伺服控制器和HC-SFS系列伺服電機,分別用于傳遞、C/V、壓合、整形、轉儲及主軸。
(2)人機界面:該設備配置了一個“PC HMI”,實現計算機中心和現場界面的集中控制、顯示、報警、歸檔以及工藝配方和數據采集的下載、上傳等工作并輔以RFID進行追溯。
(3)分布式I/O:配置QJ61BT11N模塊遠程CC-Link網絡,C/C、BELT和變頻器組各一塊主站模塊,用于邏輯輸入輸出信號處理、模擬量信號處理。
(4)擴展模塊:QJ71E71主要用于HMI系統數據交換,實現實際運行數據實時采集、監控、變更等功能。QJ71C24N-R4:采用R422串口通信,與對中系統、稱重系統等連接提高配套設備數據通信寬度及速率。
(1)按200條/人次/班計算,人工卸胎極大增加了作業員的的勞動強度,長達8~12 h連續操作,體力會消耗很大,導致精力無法集中,存在安全隱患(尤其在夜班期間)。
(2)員工在手動卸胎時,將輪胎摔在傳送導軌上,容易造成輪胎質量次品率的提高。
(3)長時間的體力操作,體力消耗過大,造成輪胎產量的降低。
(4)現有人工卸胎方式,輪胎的質量和產量無法實時追溯。
(5)JLB纏繞橫向作業分為6段控制,新規格要求增加至10段,原架構無法滿足。
(6)JLB纏繞模式不足,無法進行新規格生產。
3.1.1 JLB程序重新修改編寫
舊系統不適用,無法滿足向后多工藝要求的生產性。設定界面不直觀易出錯,造成產品不良或設備故障。Motion 程序針對現有工藝一一對應,如(圖5)G1350對應1NG、G1352對應2JF等。新增工藝需要大量編寫對應程序,工作量較大且新程序占用空間較多,將導致Motion CPU內存容量不足。

圖5 原設計流程
3.1.2 JLB參數設定畫面重新修改
設定項目(原HMI設定參數圖6)繁瑣不連貫,數據與實際作業結果聯系不明顯,且在MODE上設置與參數必須一致,否則可能導致設備不動作或發生系統錯誤。

圖6 原HMI設定參數
3.1.3 新增自動卸胎貼標裝置
人工卸胎作業強度大,條形碼張貼由于OP手工作業很難保證完全一致,且張貼質量不能保證,脫落、貼反等情況時有發生。
綜上所述,只有通過重新優化JLB纏繞程序架構,重新設計參數設定界面,為了降低勞動強度,增加自動卸胎器裝置,將進一步改變生產效能.
應用現有的工藝流程,重新新編控制系統的Motion SFC架構,具體見圖7。

圖7 新編寫的流程
應用SFC編程方式重新編寫的內部程序如下:
其中HMI設定參數與MOTION編程對應點:




通過P指令與#4110=#4110+K1的配合完成循環,從而刷新數據。設定界面HMI重新設計,數據便于設定觀察且增加工藝圖示與數據說明。
3.3.1 自動卸胎貼標設備的結構
自動的卸胎掃碼系統,包括龍門架機構、水平移動裝置、升降架、卸胎鼓漲縮裝置、翻轉裝置以及自動貼標掃碼裝置。龍門架的兩個側面分別設有滑軌,滑動座上設置有滑槽,滑動座通過滑槽懸掛設置在滑軌上,并在龍門架的中部設置有滾珠絲杠,水平移動通過伺服電機帶動滑塊進行移動。升降架通過伺服驅動齒輪齒條帶動滑塊,使所攜帶的胎胚上下移動。整個支持平臺由氣缸固定設置在滑動座上,氣缸的活塞桿上端與升降架固定連接,升降架活動設置在滑動座上,托胎器固定設置在升降架的底部(圖8)。

圖8 卸胎貼標設備的平面圖
取卸胎裝置的龍門架上通過伺服驅動,根據現場實際的安全運行軌跡位置設定,在卸胎行走過程中應用凸輪行走方式曲線,來滿足不同設備實際工藝,同時也可減少卸胎時間。
卸胎鼓漲縮裝置包括4片氣動裝置和一根中心輥,中心輥與升降架固定連接,4片氣動裝置分別安裝在中心輥四周,根據輪胎尺寸規格,設定相關參數,氣動裝置按設定好的參數動作。采用可翻轉模式,用氣動裝置進行控制翻轉角度(圖9)。

圖9 卸胎貼標設備的3D圖
貼標系統在輪胎到達人工檢測平臺上方指定位置時,完成自動貼標,貼標完成后標簽信息保存至系統中,并實時通過EMS系統對每條輪胎的數據進行存儲、上傳和統計分析。
自動卸胎貼標設備由于采用了上述的技術方案,該裝置實現了自動將成型機上的胎胚傳送到人工檢查平臺上,提高了生產效率,同時避免人工取胎胚時存在的安全隱患。
3.3.2 自動卸胎貼標裝置的工作流程
自動卸胎貼標裝置的流程從圖10描述中可以簡單、清晰的看出其運行的具體工作流程。

圖10 卸胎貼標掃碼流程
(1)新控制架構經過上線調試,現已穩定運行。各項技術指標達到了設計要求,作業連貫、穩定,現在設備已經兼容12種工藝模式。未來只需在設定方式內進行設定便可進行新工藝生產,無需控制系統變更。加上操作界面HMI示例,直觀的動作指示、操作指南,使設備更適應客戶使用習慣。
(2)增設自動卸胎掃碼設備,試運行一年后,OP操作員作業強度大幅減輕。減少了人工卸胎流程使得生產作業更加連貫,原人工卸胎需10.5 s,而自動卸胎貼標掃碼需要9 s,單條胎作業時間減少1.5 s。由設備自動張貼的條形碼位置統一,貼合質量好,消除了因人操作導致的錯貼漏貼現象,保證了產品的一致性和可追溯性。
(3)通過此次多工藝控制的設計、調試,對Motion SFC有了較為深刻的理解,并掌握了HMI與PLC系統的調試方法、應用范圍以及編程技巧等。跟舊控制系統比較,新系統有兼容性強、操作方便、設定直觀、更適應多工藝生產線的改造與設計。
設備進行系統的升級優化不僅提高了生產的效率,而且更滿足市場對產品的性能需求。本機組在改造前期程序優化方案和設備裝置做了充分的準備,到優化升級后投入生產中,通過對生產輪胎規格為HX215/45R18V 04K125 連續生產8 h進行測試,提前6~10 min完成計劃為250條每班的產量,而生產輪胎規格為HX225/50R20V 04K117A 連續生產8 h,計劃產量為180條,而實際完成的產量每班增加3條左右。并對兩種規格的動平衡進行不定期的抽檢,其合格率均達到98.15%以上,外觀合格率99%。通過這些數據可以看出基本達到了預期的改造效果。