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重金屬污染底泥土工管袋脫水與燒制陶粒應用

2021-09-28 09:16:46陳運濤王洋蔣羽涵王健男崔美黃仁亮
中國港灣建設 2021年9期
關鍵詞:水質

陳運濤,王洋,蔣羽涵,王健男,崔美,黃仁亮*

(1.中交天津港灣工程研究院有限公司,天津 300222;2.港口巖土工程技術交通運輸行業重點實驗室,天津 300222;3.天津市港口巖土工程技術重點實驗室,天津 300222;4.中交第一航務工程局有限公司,天津 300461;5.中交河海工程有限公司,江蘇泰興 225400;6.天津大學海洋科學與技術學院,天津 300072)

0 引言

底泥作為水體中重金屬重要的“匯”和“源”,在重金屬遷移轉化中起到重要的作用[1-3]。在底泥治理過程中,高效脫水以減少底泥處理量是關鍵環節之一,可降低運輸和處理成本。一般情況下,底泥中含有90%以上的水,其中小的底泥顆粒在水中形成穩定的懸浮液,很難與水相分離。因此,需要添加化學調節劑(如陽離子聚丙烯酰胺),促使底泥顆粒在脫水之前凝聚成較大的絮凝物[4]。例如,Wei等[5]通過醚化合成了一系列具有不同電荷密度的陽離子化淀粉基絮凝劑(St-WH),將其用作底泥脫水的調節劑。研究發現,通過組合使用St-WH和FeCl3,底泥的脫水性得到了顯著改善。常見的底泥脫水方法包括以下幾種:堆場自然干化法、機械脫水法和土工管袋脫水。其中,土工管袋脫水相比于傳統的脫水方法具有獨特的優勢,現已成功應用于疏浚后底泥的脫水[6-7]。例如,張景輝等[8]針對天津生態城污水庫的污染底泥,采用土工管袋脫水技術,填充管袋335條,處理污染底泥215萬m3,實現了污染底泥的減量化、無害化和資源化。

重金屬固化/穩定化是將底泥中的重金屬固定起來,或者將重金屬轉化成化學性質不活潑的形態,阻止其在環境中遷移和擴散,從而降低重金屬的毒害程度。常用的重金屬穩定劑包括黏土礦物、高分子有機穩定劑等。例如,Zhang等[9]利用冶金渣基粘合劑和不同劑量的氫氧化鈣來處理砷(As)污染底泥,經固化穩定化后,形成綠色礦山填充用產品。

在本研究中,針對某項目重金屬污染底泥,篩選優化了5種重金屬穩定劑、7種絮凝劑及其用量。進一步開展了土工管袋脫水小試實驗,并將脫水后重度污染底泥燒制成陶粒,實現了重金屬污染底泥的無害化處置。

1 實驗與材料

1.1 原料與儀器

粉煤灰購自天津市元立化工有限公司;鈣基膨潤土購自天津市光復精細化工研究所;陽離子聚丙烯酰胺購自江蘇南天絮凝劑有限公司;重金屬穩定劑(穩康系列)由中新瑞美(天津)環保科技有限公司研發;哈希COD試劑、氨氮試劑和總氮試劑購自天津凱米斯科技有限公司。

恒溫加熱電磁攪拌器(DF-101S型,山東華魯電熱儀器有限公司)、消解儀(DRB200,哈希水質分析儀器有限公司)、水質分析儀(DR 5000,哈希水質分析儀器有限公司);馬弗爐(SX-GO4133,天津市中環實驗電爐有限公司)、電感耦合等離子體質譜儀(ELAN DRC-e型,PerkinElmer公司)。

1.2 底泥樣品的采集與制備

實驗用底泥樣品取自某項目,采用30型鉆機進行采樣,轉移到250 mL棕色廣口玻璃瓶內,保存于4益的冰箱中。將取回的底泥樣品于烘箱內風干,去除石塊以及其他雜質,研磨后過篩備用。

1.3 重金屬穩定劑篩選與優化

稱取0.25 g自主設計的穩康系列藥劑(W-1、W-2、W-3、W-4、W-5)溶解于6 mL去離子水中,待完全溶解后分別加入到5 g底泥樣品中,充分混合后在室溫下穩定24 h。

選取重金屬穩定劑W-2進行投加量優化實驗。稱取經過前處理的底泥樣品5 g,稱取與底泥干重質量比為1%~10%的重金屬穩定劑W-2,分別溶解于6 mL的去離子水中,待其完全溶解后分別加入到底泥樣品中,充分混合后在室溫下穩定24 h。

1.4 絮凝劑篩選與投加量優化

采用的絮凝劑為不同分子量的陽離子聚丙烯酰胺(CPAM),絮凝劑編號及其對應的離子度、黏度、分子量如表1所示。

表1 絮凝劑相關參數Table 1 The related parameters of flocculants

分別稱取0.3 g不同分子量的CPAM,加入100 mL去離子水中,使用電磁攪拌器將其混合均勻,待其完全溶解,配制成3 g/L的溶液。稱取底泥樣品50 g,加入950 mL去離子水攪拌均勻,配制成含水率為95%的泥漿,量取100 mL泥漿加入5 mL濃度為3 g/L的CPAM,先快速攪拌20 s,再慢速攪拌120 s。

稱取底泥樣品50 g,加入950 mL去離子水攪拌均勻,配制成含水率為95%的泥漿,量取100 mL泥漿加入濃度為3 g/L的CPAM(M603及M604),CPAM加入量分別為底泥干重的0.1%~0.6%,快速攪拌20 s,再慢速攪拌120 s。

1.5 土工管袋脫水實驗

在污泥自身重力作用下,使用土工管袋對含水率為95%的污泥進行脫水,實驗裝置分為3部分,分別為土工布、漏斗、量筒,將漏斗架設在1 000 mL量筒的上方,將土工布鋪設在漏斗上,并使邊緣無縫隙。取1 000 mL含水率95%的泥漿,加入絮凝劑M603,先快速攪拌20 s,再慢速攪拌120 s后迅速倒入鋪有土工布的漏斗中。絮凝劑的加入量分別為底泥干重的0.1%~0.5%。收集脫水后的底泥濾餅,測定其含水率,并檢測余水水質指標,包括懸浮固體含量(SS)、pH、NH3-N、TN、TP。

1.6 底泥陶粒的制備

采用高溫燒結法制備底泥陶粒[10]。選取經土工管袋脫水后的底泥,在110益下進行干燥,然后研磨過篩。分別稱取干燥后的底泥100 g、膨潤土30 g和粉煤灰70 g,將其混合均勻,加入20 g的水,制成直徑為10~15 mm的小球,在烘箱中干燥2 h。將干燥后的小球放入坩堝中,馬弗爐500益預熱30 min,在1 150益下進行燒結。

1.7 分析方法

1)底泥含水率測定

將絮凝后的底泥樣品靜置20 min,取底泥沉淀,依據GB/T 50123—2019《土工試驗方法標準》測量其含水率。

2)水質指標測定

為了評價絮凝劑的效果,絮凝后將樣品靜置20 min,取上清液。依據COD標準測定方法(HJ 828—2017《水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法》)、納氏試劑光度法(HJ 535—2009《水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》)、鉬酸銨分光光度法(GB 11893—1989《水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》)使用哈希試劑測定上清液的水質指標,包括COD、NH3-N和TN。

3)底泥毒性浸出測試

根據HJ/T 299—2007《固體廢物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》進行重金屬毒性浸出實驗,將浸出液通過硝酸進行消解并過膜,于4益下保存,使用電感耦合等離子體質譜法進行定量測定。

底泥中重金屬的穩定程度用穩定化率(W)表示,計算方法如下:

式中:C0為未經過穩定化處理樣品的重金屬浸出量;C1為經過穩定化處理后樣品的重金屬浸出量[11]。

2 結果與討論

2.1 重金屬穩定劑的確定

表2匯總了5種重金屬穩定劑W-1、W-2、W-3、W-4、W-5穩定化處理后樣品中As、Hg、Ni、Pb穩定化率的變化情況。通過對比,重金屬穩定劑W-2的處理效果最好,在加入量為底泥干重的5%時,對As、Hg、Ni和Pb的穩定化率分別可達到57.6%、72%、78%和82.1%。

表2 重金屬穩定劑種類對不同重金屬穩定化率的影響Table 2 Effect of heavy metal stabilizer types on the stabilization rate of the different heavy metals

圖1顯示了底泥樣品中重金屬的穩定化率隨重金屬穩定劑W-2加入量的變化情況。

圖1 重金屬穩定劑投加量對不同重金屬穩定化率的影響Fig.1 Effect of heavy metal stabilizer dosage on the stabilization rate of the different heavy metals

如圖1所示,底泥樣品中Hg、Ni、Pb、Cu的穩定化率均隨穩定劑加入量的增加而不斷增大,在加入量達到5%時基本趨于穩定,此時Hg、Ni、Pb和Cu的穩定化率分別達到70.9%、79.0%、86.9%和75.9%。此外,相比其他重金屬,As的穩定化率較低,在5%時達到最大(55.8%),但是隨著加入量繼續增大,其穩定化率反而有所下降,推測是由于重金屬穩定劑濃度過高時會對反應過程產生抑制作用。在重金屬穩定劑加入量為5%時,酸浸出液中重金屬As濃度為0.42 mg/L,Hg為0.006 mg/L,Ni為0.25 mg/L,Pb為0.12 mg/L,Cu為0.77 mg/L,遠低于GB 5085.3—2007《危險廢物鑒定標準 浸出毒性鑒別》和GB 8978—1996《污水綜合排放標準》,處理效果符合工程需求。

2.2 絮凝劑的確定

為了比較不同絮凝劑對底泥脫水效果的影響,選取7種絮凝劑,分別對含水率為95%的底泥進行絮凝,比較了不同絮凝劑絮凝后底泥的含水率以及上清液的水質參數,結果如表3所示。所選的7種絮凝劑中M603和M604絮凝效果最好,其中,經M603絮凝后的底泥的含水率最低,達到68.4%;M603絮凝后上清液的COD最低,達到32.5 mg/L;經M603和M604絮凝后上清液中的氨氮較低,分別為3 mg/L和3.1 mg/L;經M603絮凝后上清液中的總氮最低,達到15.8 mg/L。綜合考慮絮凝后底泥含水率和上清液水質指標,選用絮凝劑M603和M604進行后續投加量優化。

表3 不同絮凝劑作用下底泥含水率及上清液水質的變化Table 3 The change in water content of sediment and quality of supernatant with different flocculants

不同M603投加量條件下底泥的絮凝效果如圖2所示,從圖中可以看出加入絮凝劑M603可有效地促進底泥絮凝,改善絮凝后上清液的水質。對比絮凝劑加入量不同的樣品可以看出,M603加入量為底泥干重的0.2%和0.3%時絮凝效果最佳。

圖2 不同M603投加量條件下底泥絮凝效果圖Fig.2 The effect diagram of flocculation of the sediment with different dosage of M603

表4匯總了底泥含水率、COD、氨氮、總氮隨M603絮凝劑不同加入量的變化過程。隨著絮凝劑投加量的增加,底泥含水率逐漸降低,當投加量達到0.4%后,底泥含水率反而會隨著絮凝劑投加量的增加而上升。在投加量為0.4%時底泥含水率最低,此時含水率為66.3%。上清液中COD、氨氮、總氮的變化均呈現相同的趨勢,在加入量為0.3%時,上清液中COD、氨氮、總氮達到最低。

表4 不同絮凝劑投加量下底泥含水率及上清液水質的變化Table 4 The change in water content of sediment and quality of supernatant with different dosage of flocculants

實驗結果表明,增加絮凝劑的投加量在濃度較低時對絮凝有促進作用,當濃度較大時反而會對絮凝有抑制效果。當M603投加量為底泥干重的0.3%時,底泥中含水率、上清液中COD、氨氮、總氮分別為68.4%、32.5 mg/L、3.0 mg/L、15.8 mg/L。

2.3 土工管袋脫水效果

進一步考察了絮凝劑加入量對土工管袋脫水效果的影響,評估了脫水后余水的水質指標。加入CPAM可明顯改善土工管袋脫水后余水的水質,CPAM加入量大于0.1%時,余水清澈透明。如圖3所示,隨著CPAM加入量增加,懸浮固體含量逐漸降低,當加入量為0.2%時,濃度為11 mg/L,此后隨著CPAM量的繼續增加,懸浮固體含量無明顯變化。

圖3 土工管袋脫水后懸浮物含量變化Fig.3 The change in the suspended matter content after dewatering in geotextile tubes

研究結果表明CPAM的加入可有效改善土工管袋脫水后余水的水質,并且對余水的pH無明顯影響。在CPAM的加入量為0.2%時,土工管袋脫水后出水指標COD為20 mg/L,TN為3.2 mg/L,TP為0.16 mg/L,氨氮為0.9 mg/L,除總氮外滿足地表水IV類標準。

2.4 底泥陶粒重金屬浸出分析

選取經脫水處理后的底泥燒制成污泥陶粒。對其進行酸浸出實驗,Cu的穩定化率最高,可達到92.3%。As、Hg、Ni和Pb的穩定化率可達到79.8%、89.3%、73.2%和83.3%。由此可見,污泥陶粒可以有效的將重金屬固定,減少其浸出。

3 結語

本研究通過測試絮凝后底泥含水率以及上清液的水質參數,篩選了7種CPAM,并優化了其最佳投加量;通過底泥浸出實驗,比較了5種自主研發的重金屬穩定劑的效果,并優化了其最佳投加量;開展了底泥土工管袋脫水試驗,利用實驗場地脫水后的底泥燒結制備污泥陶粒,對重金屬污染底泥進行安全處置。主要結論如下:

1)選用重金屬穩定劑W-2,在加入量為底泥干重的5%時,Hg、Ni、Pb、Cu和As的穩定化率分別為70.9%、79.0%、86.9%、75.9%和55.8%。

2)選用絮凝劑M603,在投加量為底泥干重的0.3%時,底泥含水率從95%降至68.4%,上清液COD含量為32.5 mg/L;經土工管袋脫水后,余水中固體懸浮物濃度低至11 mg/L,出水指標COD為20 mg/L,TN為3.2 mg/L,TP為0.16 mg/L,氨氮為0.9 mg/L,除總氮外滿足地表水IV類標準。

3)將土工管袋脫水后的底泥燒制成陶粒,可有效固定重金屬,As、Hg、Ni、Pb和Cu的穩定化率分別可以達到79.8%、89.3%、73.2%、83.3%和92.3%。

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