張云龍,王春濤
(浙江海洋大學,浙江 舟山 316022)
部分M56螺栓在經過淬火和回火之后,磁粉探傷時發現出現了裂紋。出現裂紋的螺栓材料為42CrMo鋼,該材料具有良好的淬透性和較高的強度和硬度,且無明顯的回火脆性,在調制處理后具有較高的韌性以及耐低溫沖擊的性能[1],通常用來制作高強度的緊固件。本文分析了其失效的主要原因。
這批螺栓失效形式主要表現為縱向開裂,裂紋從根部主要延伸至頂端,其宏觀圖如圖1所示。這批螺栓的淬火溫度為865℃,油淬,淬火油為重慶義揚機電設備有限公司生產的普通淬火油[2],產品型號為PAG-IIIB,回火溫度為550℃。

圖1 出現裂紋的螺栓
將開裂的螺栓頭部進行線切割取樣,用德國斯派克直讀光譜儀分析其化學成分,結果如表1。結果顯示,螺栓的化學成分符合GB/T 3077—2015的要求。后對開裂螺栓的端面做硬度分析,采用洛氏硬度(HRC),其結果平均值為35.4,符合GB/T 230.1—2018的要求。對開裂螺栓做拉伸實驗,顯示斷裂螺栓的收縮率、伸長率、耐低溫沖擊功均低于正常值,如表2,不符合GB/T 228.1—2010、GB/T 229—2007的要求。

表1 螺栓的化學成分 %

表2 螺栓力學性能測試結果
開裂的螺栓金相組織如下頁圖2所示,用4%的硝酸酒精溶液腐蝕切割表面,風干后觀察,從金相檢驗的結果可以看出,開裂的螺栓金相組織為回火馬氏體,而未使用過的新螺栓為回火索氏體組織。圖2-1為未脫碳金相組織圖,圖2-2、2-3分別為斷頭處和裂紋處500×金相組織圖。從圖2-4中可以看出來在裂紋處兩側存在氧化物,且有細小的裂紋以沿晶分布。從圖2中裂紋的末端的特征可以看出,類似于淬火引起的裂紋。可以通過沿晶氧化以及裂紋之間的間隙,得出該材料的晶粒度等級為6級。
圖2-1是螺栓未脫碳的金相組織,裂紋兩側無脫碳現象,說明在淬火加熱過程中螺栓并未開裂,即開裂的產生發生在淬火的過程中[3],并且在回火過程裂紋兩側也有不同程度氧化現象。再根據裂紋沿晶分布的特征可以看出來,裂紋主要為淬火裂紋[4]。且螺栓的晶粒度未6級,晶粒度并不算粗大,由以上可知,裂紋并不是由于螺栓淬火溫度過高的因素。

圖2 開裂螺栓的金相組織
對螺栓的整個熱處理過程重新進行排查發現,螺栓在淬火的過程中擺放沒有規則,過于隨意,不利于淬火后的均勻冷卻,特別是容易導致局部變形區域蒸汽膜破裂的時間延長[5]。相關研究表明,正確的淬火方法為螺栓的大頭在前方,小頭在后方依次進入淬火油中。
在對螺栓的整個淬火冷卻系統進行檢查時發現,水冷管有泄露,有水進入到淬火油中,導致螺栓的冷卻強度得到明顯提高[6]。由于水和淬火油不相容,導致螺栓淬火冷卻的不均勻。此外,42CrMo材料鋼的淬透性良好,由圖3可以看出,隨著冷卻速度的不斷增加,可以看到貝氏體組織增加,鐵素體和珠光體組織逐漸

圖3 42CrMo鋼的CCT曲線
減少直至消失;當冷卻速度為1℃/s時,冷卻產物主要為貝氏體組織。當冷卻速度為5℃/s時,產物中有馬氏體生成,并在冷卻速度達到10℃/s時,產物完全轉變為馬氏體組織。油淬的臨界直徑為50 mm,而開裂的螺栓直徑大于該值[7],所以螺栓的淬火應力較大。
由圖3可知,該螺栓金相組織回火索氏體大于90%,調制后狀態正常。42CrMo鋼在較寬的冷速范圍(冷卻速度>10℃/s即可)可以得到馬氏體,主要是由于該合金中含有的Cr、Mo元素強烈提高了其淬透性所造成的。裂紋兩側無脫碳痕跡(圖2),為淬火開裂。引起開裂的原因為螺栓六角頭在熱成型過程中產生R角折疊,經熱處理后應力釋放導致其出現裂紋。