馬全強,魏紅玉,寧培峰,高 勝
(山西建邦集團有限公司通才煉鐵廠,山西 曲沃 043400)
高爐進行低硅低硫冶煉,不僅使高爐生產指標得到了優化,還為煉鋼工序提供了高質量鐵水,降低了工序能耗。通才3號1 860 m3高爐設東西2個鐵口,風口24個;2019年4月16日停爐中修,6月8日開爐復產。復產后各項技術經濟指標大幅度改善,富氧率由5%提高到了7.65%,冶強不斷提高。在保持爐缸熱量充沛,滿足高爐熱制度的基礎上,采取多項措施確保低硅冶煉條件下鐵水質量達標。如圖1為2020年1至12月通才3號高爐鐵水質量指標;實現全年生鐵平均w(Si)為0.32%,w(S)為0.025%,生鐵合格率為99.98%。

圖1 2020年通才3號高爐鐵水質量指標
加強精料管理,可以實現高爐長期穩產順行。當原燃料強度不好,冶金性能變差時會引發爐況波動,使爐缸熱制度失常,影響鐵水質量。當堿負荷、鋅負荷超標時,會造成高爐結瘤結厚,爐料粉化,降低透氣性,對爐況穩定順行不利。高爐原燃料成分、熱制度、造渣制度波動,也會造成鐵水成分波動。
高爐穩定順行是確保高爐低硅低硫冶煉的首要條件。當爐況出現較大波動時,爐內氣流分布發生大變化,使得渣皮脫落頻繁,煤氣利用率變差,影響爐況穩定順行。爐況波動不利于高爐穩定生產,容易造成爐缸熱制度的不穩定,從而造成鐵水含硫量升高。
爐渣性能與生鐵質量密切相關,適宜的爐渣二元堿度和鎂鋁比,是降低鐵水硫含量,改善爐渣流動性和熱穩定性的前提。高爐進行低硅冶煉,必須通過調整爐渣成分,確保合適的二元堿度和鎂鋁比,才能保證爐缸熱量充沛,滿足鐵水脫硫要求[1]。
爐缸是高爐工作的基礎,生產中需要有充沛穩定的熱量以滿足高爐冶煉。高爐進行低硅低硫冶煉時,必須確保鐵水物理熱滿足要求;通過穩定原燃料質量,穩定料速,確保爐溫穩定,物理熱充沛。此外,由于高爐強化冶煉,煤比提高,焦炭作為料柱骨架的作用更加重要,因此必須確保焦炭良好的粒度和熱態性能,同時上下部調劑相結合,上部調整裝料制度,下部確保適宜的理論燃燒溫度、較高的實際風速和鼓風動能,以改善爐缸工作狀態,從而確保低硅低硫冶煉。
高爐操作人員要在原燃料的冶金性能、硫負荷變化時,及時調整負荷和爐渣堿度,確保高爐有足夠的脫硫能力。通才3號高爐使用高堿度燒結礦、酸性球團礦、外購塊礦,球團礦包括自產球團和外購高品位球團。燒結系統通過加強燃料粒度控制,實施厚料層作業,來提高料層蓄熱能力,穩定燒結礦質量,改善燒結礦強度,降低原料含粉率。目前燒結礦堿度穩定在2.0左右,轉鼓指數在79%以上。燒結粒級組成如表1所示。

表1 通才3號高爐燒結粒級組成
冶煉過程中,通過優化配料來控制有害元素的含量。煉鐵廠生產技術科每周對入爐原燃料及除塵灰等進行化驗分析,做有害元素統計分析。根據循環物料的產量,均勻配用除塵灰,防止配料波動。此外,通過提高本廠球團中w(MgO),確保高爐爐渣的鎂鋁比在0.5~0.6范圍,有利于高爐的排堿、排鋅,減少有害元素富集,有利于爐況穩定順行,為高爐持續低硅冶煉創造良好條件。
隨著高爐低硅強化冶煉及高爐煤比的提高,焦炭熱態性能對爐況的影響更為重要,改善焦炭粒度組成、熱態性能、穩定焦炭質量是實現高爐低硅強化冶煉并確保爐況順行的必要條件。具體焦炭指標見表2。

表2 通才3號高爐焦炭指標
在高爐熱制度的控制中,堅持“降硅不降熱,降硅不降質”的原則。通才3號高爐要求鐵水物理熱>1 490℃,鐵水w(Si)控制在0.2%~0.35%,w(S)控制在0.020%~0.030%,爐渣二元堿度在1.22~1.28。根據原燃料和鐵水成分變化應及時調整爐渣堿度和鎂鋁比,以保持爐缸熱量充沛,鐵水物理熱充足,這將有利于低硅冶煉條件下爐況長期穩定順行[2]。2020全年通才3號高爐爐渣二元堿度累計控制在1.25(見圖2),鎂鋁比控制在0.59,為實現低硅冶煉、確保鐵水質量創造了條件。

圖2 2020年通才3號高爐爐渣成分
3.3.1 加強槽下篩分管理
通過加強高爐槽下篩分管理,嚴格控制入爐原燃料的粉末率,及時清理篩網、控制倉門大小、控制好篩分時間,以確保篩分效果。入爐料含粉率的有效減少,有利于改善料柱透氣性,為低硅低硫冶煉條件下的爐況順行創造了基礎。
3.3.2 上下部調劑相結合
選擇合理的裝料制度,充分發揮上部調劑的靈活性來尋求合理的煤氣流分布。通才3號高爐礦批由50 t調整到目前的66 t,煤氣利用率由43%~44%提高至46%~48%左右,高爐抗波動能力明顯增強。大礦批冶煉確保了較大的焦層厚度,可以降低煤氣流的通路阻力,穩定煤氣流分布,提高煤氣利用率,降低燃料比,有利于低硅冶煉的進行。高爐主要技術經濟指標如表3所示。

表3 通才3號高爐主要技術經濟指標
確保足夠的風速和合理的鼓風動能,可以使初始煤氣流合理分布。通才3號高爐2019年中修開爐后,風口小套調整為4個Φ115 mm、20個Φ110 mm的布局,送風面積為0.231 6 m2,實際風速為280 m/s,鼓風動能為125~130 kJ/s。通過打透中心、吹活爐缸、上下部調劑相結合,確保合理的煤氣流分布,實現了爐況長期穩定順行。
3.3.3 加強爐前管理
抓好出鐵管理,及時出凈渣鐵改善順行,杜絕因出鐵導致爐況波動。隨著冶煉強度的提高,料柱透氣、透液能力下降,若渣鐵不能及時排出往往會造成憋風現象。為了有效地解決出鐵對爐內操作的影響,嚴格制定了爐前操作要點,重點強調對鐵口的維護,以穩定打泥量,保證鐵口深度,避免淺鐵口、潮鐵口出鐵。加強對爐前設備的點檢與維護,以降低設備故障率,從而減少由于設備故障對爐前出鐵的影響。量化爐外管理,將出鐵間隔時間控制在10 min以內,全天鐵次14~16次,最大限度減少風量和爐溫波動。
設備正常運行是高爐正常生產的重要保障。加強設備的點檢維護,推行全員參與設備管理,將車間區域內所有設備按照點檢標準分類匯總,確定設備包機人,并在現場張貼設備包機牌。要求設備包機負責人、機修及電氣點檢人員在日常生產中做好專業檢查記錄,掌握各系統設備運行狀況;并填寫好相應的記錄臺帳,對設備的運行及維修狀態進行有效管控;最大限度地降低設備故障休風率及慢風率,為低硅低硫冶煉提供保障。
1)通才3號高爐2020年全年生鐵平均w(Si)為0.32%,w(S)為0.025%,生鐵合格率為99.98%。通過提高爐渣堿度、穩定爐況、強化管理等措施,在低硅冶煉條件下,做到低硅不低熱,降硅不降質,不僅使高爐生產指標得到了優化,還為煉鋼工序提供了高質量鐵水,降低了工序能耗。
2)維持爐缸熱制度穩定是高爐穩定順行的必要保障。通過加強原燃料管理,上下部調劑相結合,確保了爐缸工作的均勻活躍,有利于低硅低硫冶煉。
3)爐前出鐵是高冶煉強度的重要環節,及時出凈渣鐵是高爐進行高強度冶煉的重要前提。
4)設備故障率是直接導致高爐產量降低和消耗增加的主要原因,抓好設備管理,減少高爐休風率和慢風率是低硅低硫冶煉的外圍基礎。