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不同浮選條件下高灰細泥煤浮選洗煤效果分析

2021-09-28 23:37:54李莉莉
山西冶金 2021年4期

李莉莉

(山西潞安郭莊煤業有限責任公司,山西 長治 046100)

為了獲得高品質的煤炭資源,加強對煤炭洗選工藝的管理,提高選煤的質量成為重要的方式[1]。在煤炭洗選過程中,隨著重介質旋流器的發展,粗粒煤的浮選技術逐漸成熟,而細粒煤由于煤泥含量較高,含有的礦物量、灰分加大,使得分選的難度增加,造成了浮選的成本增加[2],并且對于煤炭資源也造成一定的浪費。針對廣泛使用的高灰細泥煤的浮選過程,采用實驗分析的方式,在不同的浮選條件下對泥煤的浮選效果進行分析,以此改善細泥煤浮選的條件,提高浮選煤的品質。

1浮選試驗的準備

針對高灰細煤泥的浮選進行試驗分析,主要對浮選過程中的攪拌速度和充氣量進行分析,依據不同的攪拌速度和充氣量進行浮選試驗。試驗所用煤樣為焦煤產品,經過0.5 mm的篩網篩分后進行混勻縮分制成所用的煤樣,試驗過程采用XFD1.5型浮選機,額定功率為0.075 kW,額定轉速為2 800 r/min。

試驗過程中設定浮選礦漿的質量濃度為100 g/L,礦漿溫度為15℃,在浮選過程中使用捕收劑時間為120 s,起泡劑的時間為10 s。在進行浮選試驗的過程中,設定不同的攪拌速度及充氣量對煤樣做浮選試驗,從得到的試樣中分離高灰細泥進行質量和灰分的測量,從而對浮選的效果進行評價[3]。

2 不同條件的浮選效果分析

2.1 不同攪拌速度的浮選效果分析

在浮選過程中,葉輪攪拌速度的不同,影響礦漿的流動強度,從而使得礦粒與氣泡接觸碰撞的時間不同,從而影響浮選的速度,并對浮選效果產生影響。適當的攪拌速度,可以增加礦粒的懸浮時間,使得礦粒與空氣的分布更加均勻,增加礦粒與氣泡的接觸;同時還可以增加空氣的溶解性,有利于低壓區活性氣泡的析出[4]。設定葉輪的攪拌速度為1 400~2 200 r/min,進行五組不同攪拌速度下的浮選試驗,對得到的精煤產品進行分析,其精煤產率、精煤含泥量、精煤灰分的變化如圖1、圖2所示。

圖1 精煤產率、精煤含泥量隨攪拌速度的變化曲線

圖2 精煤灰分、精煤含泥量隨攪拌速度的變化曲線

從圖1、圖2中可以看出,在攪拌速度變化的過程中,隨著速度的增加,精煤的含泥量首先有所降低,然后迅速升高到較高位置,轉速為1 800 r/min時的含泥量最少。此后的含泥量不斷上升,精煤產率的增加速度逐漸減小,精煤灰分也逐漸升高,此時精煤的含泥量對灰分含量起到了主導作用。這說明在進行浮選的過程中,攪拌速度較高或者較低時不利于浮選過程的進行,這是由于在攪拌速度過低時,礦粒不能進行有效的懸浮造成沉淀,降低浮選的回收率,浮選過程中的氣泡數量少,精煤產率降低;在攪拌速度過高時,礦漿受到劇烈的攪拌作用,所形成的泡沫層受到較大沖擊,不能保持穩定性,且氣泡在礦漿中的分布不均勻,容易造成物料顆粒的二次破碎,不利于浮選過程[5]。同時,過高的攪拌速度對于電能的消耗較大,不利于生產過程的成本控制。對高灰細泥煤的浮選,攪拌速度的不同不會降低高灰細泥的影響,對不同的煤泥應選擇合適的攪拌速度,盡可能地降低高灰細泥的影響。

2.2 不同充氣量的浮選效果分析

在進行煤炭的浮選過程中,充氣量的不同,直接影響礦漿內的空氣數量,對氣泡的產生過程、泥煤的浮選速度及藥劑的使用具有直接的關系。設定高灰細泥煤浮選過程中的充氣量為0.10~0.45 m3/h,在不同的充氣量下進行煤樣浮選試驗,對試驗后所得的精煤產品進行分析,得到其精煤產率、精煤含泥量、精煤灰分的變化如圖3、圖4所示。

圖3 精煤產率、精煤含泥量隨充氣量的變化曲線

圖4 精煤灰分、精煤含泥量隨充氣量的變化曲線

從圖3、圖4中可以看出,在充氣量變化的過程中,隨著充氣量的增加,精煤的含泥量隨之增加,在充氣量較大時,精煤含泥量有所降低,但降低的幅度不大;在充氣量增加的過程中,精煤灰分有所下降,然后呈現上升趨勢,充氣量的大小對浮選過程中精煤灰分的影響較大。在精煤灰分的含量較低時,其精煤含泥量并不是最低,且此時的精煤產率也不是最高值,這是由于在充氣量變化的過程中,造成礦漿內能夠有效捕收的精煤的成分是不同的。在充氣量較大時,精煤的細泥含量減小,但隨之精煤的灰分同樣快速上升,而精煤產率卻有所降低,這是由于在充氣量較大時產生的氣泡不穩定造成的,煤樣顆粒之間的碰撞過程相對劇烈造成煤樣顆粒的脫落,使得精煤的損失嚴重[6]。因此,在進行浮選的過程中,充氣量的選擇必須依據煤炭的性質進行合理選擇。

3 結語

煤炭在使用燃燒的過程中,會產生一定的污染,不利于生態環境的保護及可持續發展。為了提高煤炭的品質,減少污染物的排放,利用浮選過程改善原煤品質成為重要手段。細粒煤泥由于含有的礦物量、灰分較大,造成浮選困難,難以得到高品質的精煤。針對高灰細泥煤的浮選過程,通過對不同的攪拌速度及充氣量進行浮選試驗,以此選擇適當的浮選條件,改善高灰細泥煤的浮選效果。試驗結果表明,在攪拌速度增加時,精煤中的細泥含量先降低后增加,充氣量的影響則與之相反,含泥量先增加后下降。由于煤炭的浮選效果受到諸多因素的共同作用,在進行分選煤時,應依據煤炭的性質,選擇合適的工藝參數,從而得到高品質的精煤產品,提高煤炭的利用率。

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