薛青春,劉先同,張衍波,張海波,趙國旺
(日照鋼鐵控股集團有限公司,山東 日照 276800)
鋼中加入微量B可顯著提高鋼的淬透性,減少其他貴重合金元素的加入量,節約成本;同時,還可以獲得優良的機械性能[1-2]。B作為微合金化元素,已在合金高強鋼、碳素結構鋼、不銹鋼、耐熱鋼、冷鐓鋼等鋼中進行了大量的研究與應用。近期許多研究發現,適量的B加入鋼中對屈服強度、抗拉強度、疲勞強度及耐磨性等都有不同程度的改善;B還可以防止焊接熱影響區組織過分長大,提高熱影響區的沖擊韌性。但是,也有研究表明,B元素對熱軋鋼板淬透性和沖擊韌性的提高并不穩定[3-4]。B的原子序數小,具有表面活性,在奧氏體中的擴散速度與碳元素接近,易偏聚在奧氏體晶界上,能夠阻礙先共析鐵素體的形成[4-5]。B在鋼中的溶解度不超過0.002%,與氧、氮的親和力很強,并能與硫、碳形成化合物。B元素的加入容易在原始奧氏體晶界處形成BN析出物,從而引起晶界脆化,增加裂紋敏感性。
2020年10月份1號連鑄機生產低碳含B鋼時,出坯88支,在線抽檢酸洗角樣發現1爐6支鑄坯存在角裂缺陷,該6支鑄坯下線切角。送軋50支,2卷上表面邊部距20~30 mm處通長斷續嚴重翹皮,軋線將剩余38支鑄坯推回爐(冷檢發現3角裂缺陷),造成軋機停軋待料,對生產連續性造成較大影響。
高爐鐵水→120 t轉爐→120 t LF爐→板坯連鑄機→1580/2150線。
低碳含B鋼成分要求見表1。

表1 含B鋼成分控制要求 %
日照鋼鐵控股集團有限公司(全文簡稱日鋼)共有兩臺板坯連鑄機,1號鑄機和2號鑄機主要設備參數見表2。

表2 鑄機主要工藝參數
蔡開科老師認為,亞包晶鋼凝固過程中收縮強,坯殼與銅板間形成氣隙,振痕波谷處傳熱減慢,坯殼溫度高,奧氏體晶粒粗大降低了鋼的高溫塑性,在γ→α相變過程中,第二相質點(AlN、Nb(CN)、VN、BN、TiN)在奧氏體晶界析出,增加了晶界脆性。沿振痕波谷處S、P元素正偏析,降低了鋼的高溫強度,鑄坯在運行過程中受到彎曲、矯直及鼓肚作用,鑄坯剛好處于低溫脆性區,加上振痕波谷處應力集中,當鑄坯受到應變量超過1.3%時,振痕波谷處會產生橫裂紋,裂紋沿奧氏體晶界擴展,直到具有良好塑性的溫度為止[6]。
根據含B鋼微合金化裂紋機理研究,BN的析出是導致鑄坯角裂缺陷直接因素,而振痕深度也是角裂形成重要影響因素,為抑制BN析出,需控制鋼中自由[N]含量。根據元素在鋼中脫氧能力大小:Al>Ti>Si>B>Mn,為確保Ti的固氮效果,應采用先加Al強脫氧后,再加Ti固氮,最后加B進行微合金化[7]。
楊俊[8]等人通過對低碳含B鋼中BN、TiN、AlN析出的熱力學分析和計算得到B、Ti、Al及N的活度系數分別為fB=1.154 8,fN=1.035 4,fTi=0.968 6,fAl=1.0252,B和N的 活 度 分 別 為aB=0.001 7,aN=0.006 2,BN的析出溫度為1 454 K(1 181℃);同時也可得到,向鋼中加入0.015%左右的Ti或將鋼中w(Als)提高到0.043 5%以上,可使TiN或AlN先于BN析出,從而抑制低碳含B鋼中BN或B(CN)的析出。
在1號連鑄機、2號連鑄機同時安排低碳含B鋼,具體試驗方案如下,1號/2號連鑄機主要工藝參數見下頁表3。
1)提高Ti含量。將原Ti含量內控范圍0.005%~0.015%,調整為0.015%~0.025%。
2)控制w(N)≤55×10-6(5爐取氣體樣分析N含量)。
3)使用1號水表,將弧形區、矯直區減水20%。
4)連續角裂缺陷出現2爐時,將原結晶器振動參數(100+20)V/3.8 mm調整為(120+20)V/3.6 mm,結晶器水量3 000(L/min)/433(L/min)。
1)不調整含B鋼Ti含量。
2)結晶器振動參數(100+20)V/3.8 mm,結晶器水量3 800(L/min)/460(L/min)。
本次試驗:
1)1號連鑄機澆鑄14爐含B鋼,斷面為210mm×1 080 mm,均提高Ti元素含量,澆鑄過程中前2爐發生角裂缺陷,隨后調整振動參數,調整振動參數后發現1支角裂缺陷,連續取樣,角裂缺陷消失,整澆次軋制正常。
2)2號連鑄機澆鑄21爐含B鋼,斷面為210mm×1 250 mm,未調整成分,澆鑄過程未發現角裂缺陷,整澆次軋制正常。
Ti元素、N元素均控制在試驗要求范圍內:w(Ti)平均值:0.021%(范圍:0.017 %~0.0241 %),w(N)平均值:38.62×10-6(范圍:29.9×10-6~42.8×10-6),如圖1。

圖1 試驗爐次Ti元素、N元素控制情況
二冷水設置符合試驗要求,1號連鑄將二冷水水量由1 728 L/min調整為1 630 L/min,澆鑄過程實際二冷水水量為1 637.8 L/min。
本次對比試驗,角裂缺陷主要出現在1號連鑄機。當連續出現2爐,調整振動參數后(見圖2),出現1支角裂缺陷(輕微),后續爐次未發現角裂缺陷,角裂缺陷形貌及裂紋率對比見下頁表3。

表3 角裂缺陷發生情況

圖2 不同振動參數對鑄坯角裂缺陷形貌
為驗證角裂缺陷發生位置,對角裂缺陷樣進行高倍和電鏡檢驗。
在裂紋最嚴重的A-A位置(見圖3)最輕微的B-B位置(圖4)分別取截面進行檢驗。缺陷處的裂紋形貌為沿晶開裂,嚴重處的裂紋深度約為9 mm,輕微處的裂紋深度約為5 mm(圖5、圖7)。裂紋均存在氧化鐵,裂紋周圍未發現大顆粒夾雜物和夾渣(圖6、圖8)。腐蝕后裂紋周圍組織與正常表面組織相差不大(圖9)。

圖3 開裂嚴重處的裂紋形貌

圖4 開裂輕微處的裂紋形貌

圖5 裂紋形貌150×

圖6 裂紋組織150×

圖7 裂紋形貌250×

圖8 裂紋組織250×

圖9 正常表面組織50×
對裂紋內部進行電鏡檢驗,能譜結果顯示,裂紋內主要元素為Fe、O、Si,局部有Cl等。詳細能譜分析結果如表4所示。

表4 各位置的能譜檢驗結果 %
電鏡結果顯示,無結晶器保護渣成分,表明角裂缺陷是在出結晶器后產生的,與前述原理分析結果一致。
1)對低碳含B鋼的對比試驗,1號連鑄機出現角裂缺陷,2號連鑄機未出現角裂缺陷,分析角裂缺陷主要與連鑄機機型構造有關,理論計算鑄坯表面最大應變率:1號連鑄機1.31%,2號連鑄機1.16%。
2)低碳含B鋼在1號連鑄機澆鑄時,通過提高Ti含量、降低N含量、降低二冷冷卻強度和調整振動參數等措施,可有效降低角裂缺陷發生率,角裂缺陷率由原來的10.2%降低至7.2%。
3)后續生產低碳含B鋼時,1號連鑄機需要對二冷冷卻強度、振動參數和鋼水成分進行微調,2號連鑄機生產時維持當前工藝參數不變并嚴格控制鋼中N含量。