許建國 劉光玉 王艷玲
中國石油吉林油田公司油氣工程研究院
暫堵轉向壓裂技術是致密油氣藏增產挖潛的有效手段之一,在國內各大油田已成功推廣應用,在提高單井產量及油田采收率方面效果顯著[1]。國內外學者針對暫堵轉向壓裂施工工藝[2]、封堵劑材料優選[3]、轉向裂縫擴展軌跡[4]、裂縫起裂機理[5]等方面做了一定研究,但縫內暫堵劑用量方面的研究較少。暫堵劑在裂縫中的暫堵機理是個復雜的過程,以裂縫閉合為前提,起初實際應用中暫堵劑用量通常根據現場經驗而定,目前尚未有統一的計算方法[6]。劉全喜等[7]應用不同射孔孔徑、穿深,乘以預封堵的炮眼數計算暫堵劑用量。魏天超等[8]提出擠注和升降排量測試方法,依據有效吸液孔數及測試壓力變化,確定施工排量下達到裂縫延伸的壓力,動態調整暫堵轉向施工時入泵的暫堵劑量。蘇良銀等[9]根據天然微裂縫開啟條件,通過平衡暫堵兩端的壓差求取裂縫暫堵距離,進而估算暫堵劑用量。熊穎等[10]認為暫堵轉向劑用量與堵劑封堵層厚相關,暫堵劑類型的優選和用量設計是決定形成復雜縫網的關鍵,直接影響著壓裂井的改造效果。筆者通過實驗,建立了滿足40 MPa 壓差的承壓條件下的暫堵劑鋪置厚度與裂縫寬度的關系圖版,通過壓前成像測井、小型測試結果等多種手段結合,精確判斷裂縫開啟數量,進而提出暫堵劑用量的計算方法,并在壓裂過程中動態監測,根據壓力波動情況實時調整,達到復雜縫網形成的目的,實現致密油氣藏的有效動用。
縫內暫堵轉向工藝是屏蔽天然裂縫、斷層、克服高應力差,改善裂縫形態,讓裂縫更加復雜化的有效措施[11]。縫網壓裂的滑溜水階段,在分支縫延伸過程中,通過一次或多次向井段內投送暫堵劑,遵循流體流向阻力最小方向流動的原則[12]。暫堵劑進入已壓開的分支裂縫,產生高強度的濾餅橋堵,迫使縫內凈壓力上升,在裂縫壁面應力薄弱處發生破裂,產生新的分支裂縫,使后續壓裂液不能進入原分支裂縫,而進入高應力區或者新裂縫層[13]。在主裂縫周圍產生更多的次裂縫,形成復雜縫網,達到增大改造體積的目的,壓后暫堵劑在一定時間內完全降解,隨返排液排出,不會造成地層污染。
暫堵劑的優選條件需滿足:(1)適中的粒徑,可以隨壓裂液進入裂縫;(2)具有一定的封堵性,即在滿足儲層溫度、壓力條件下形成具有一定的封堵能力的堵墻,提高裂縫縫內凈壓力,進而憋開新的裂縫;(3)壓后一定時間內可以徹底降解并順利返排出井筒,避免對地層造成傷害。
暫堵劑的研究由最初的惰性有機樹脂、固體有機酸、遇酸溶脹的聚合物等暫堵劑[14],發展到顆粒型暫堵劑[15-16]、凍膠型暫堵劑[17]、纖維型暫堵劑[18]和泡沫型暫堵劑等,后來王彥玲等[13]考慮暫堵劑解堵問題,進行了酸溶性、水溶性和油溶性暫堵劑的研究,認為殘渣量小、封堵強度高的水溶性暫堵劑是未來研究重點,其中具有自清潔性的可降解暫堵劑是最有潛力的發展方向。吉林油田致密儲層壓裂現場使用的暫堵劑,嚴格按照暫堵劑性能(暫堵劑的封堵性和溶解性)評價重點考慮[19],優選一種新型的清潔環保型高強度水溶性暫堵材料。該暫堵劑是可溶解生物聚合物,耐溫60~150 ℃,耐壓差40 MPa,溶解時間可控(2~96 h),屬于水基溫控溶解型暫堵劑,其抗壓性能良好,溶解后水質干凈清亮,呈弱酸性,利于致密儲層清潔改造。如圖1 所示,為優選的暫堵劑在一定溫度下的承壓能力評價,紅色壓力曲線明確其承壓可達40 MPa。

圖1 暫堵劑承壓曲線Fig.1 Pressure bearing curve of temporary plugging agent
暫堵劑用量設計合理與否,是復雜縫網形成的關鍵,直接影響著壓裂井的改造效果。若暫堵劑用量偏少,封堵程度不夠,使得暫堵層的滲透性和承壓能力受限,分支縫網形成范圍受限,達不到實現增大改造體積的目的;若暫堵劑用量偏多,不僅造成施工成本的浪費,還使現場的施工難度增大和作業時間增加。起初暫堵劑加量憑主觀經驗確定,受區域地質條件、儲層溫度、儲層厚度、巖石力學參數等各方面影響,并沒有統一的計算方法。現場暫堵劑的用量多以郭亞兵[20]提出的滿足暫堵壓實后濾餅厚度2.3 cm 以上為條件的計算公式設計。然而現場壓裂施工過程中發現,按該方法設計的暫堵劑用量不確定性較強,施工過程暫堵劑加入時機、速度要求嚴格,且公式里相關參數多人為經驗給出,合理性需要繼續優化。
筆者基于調研和現場應用效果,開展了室內暫堵劑濾餅承壓評價實驗。如圖2 所示,承壓≥40 MPa情況下的暫堵劑鋪置厚度H與裂縫寬度W關系圖版,可以確定不同裂縫寬度,在承壓不變的情況下所需要的暫堵劑厚度,比如10 mm 裂縫寬度滿足承壓≥40 MPa 情況下的暫堵劑鋪置厚度為217 mm,再結合動態裂縫高度、微裂縫條數,根據計算公式(1),進一步優化暫堵劑用量。

圖2 裂縫寬度與暫堵劑鋪置厚度關系圖版Fig.2 Relationship chart of fracture width vs.placement thickness of temporary plugging agent

式中,G為暫堵劑質量,kg;H為暫堵劑鋪置厚度,mm;h為動態裂縫高度,m;W為分支縫寬度,mm;n為分支縫條數;ρ為暫堵劑視密度,取值1.7 g/cm3;K為嵌入裂縫比例,取值2%。
天然裂縫開啟數量是通過壓前結合成像測井解釋的天然裂縫數量、壓前小型測試方法G函數分析的微裂縫數量以及開縫因子共同確定的。例如,YS204-1 井成像測井(FMI)識別,3 522~3 528 m 發育天然裂縫,結合諸多學者應用裂縫密度表征裂縫發育程度[21],該井裂縫密度1.8 條/m,且裂縫走向與最大水平主應力方向夾角較小(20°~45°),壓裂過程中裂縫較難開啟,需通過縫內暫堵轉向壓裂技術提高縫網的復雜程度。
以英臺氣田營城組的YS204-1 井為例,該井壓裂井段為3 142.0~3 632.0 m,巖性以火山碎屑巖為主,平均孔隙度為7%,平均滲透率為0.05×10?3μm2,屬于低孔、低滲、小孔喉的致密儲層。施工設計分為4 段進行壓裂,排量為6.0~17.0 m3/min,砂量為310 m3,暫堵劑用量2 684 kg,總液量9 151 m3,其中,基液量為3 518 m3,滑溜水液量為5 633 m3。壓裂第1 段按照常規經驗方法應用了200 kg 暫堵劑進行縫內暫堵[20]。如圖3 所示為同等排量(17 m3/min)下投放暫堵劑前后壓力上漲情況,發現壓力不但沒有上漲反而下降了2 MPa,說明暫堵未見效。現場壓前也做了小型測試,利用FracproPT 壓裂優化設計軟件進行G函數分析,確定最少存在5 條裂縫,第1 段應用200 kg 暫堵劑僅能封堵2、3 條裂縫,暫堵劑數量存在明顯不足。

圖3 YS204-1 井第1 段(116~120 號層)壓裂施工曲線Fig.3 Fracturing construction curve of the first stage (layer 116~120) in Well YS204-1
根據式(1)計算得出單條裂縫每米厚度儲層暫堵劑用量為4.2 kg,同時綜合考慮了開啟裂縫條數,對剩余未施工的壓裂井段進行了暫堵劑用量的重新設計,并在壓裂過程中進行動態監測,根據壓力波動情況實時調整。隨后剩余的3 段壓裂,暫堵劑進入地層后,投暫堵前后同等排量施工壓力上漲2.0~7.0 MPa,具體數據見表1。表中壓力均有上漲,說明實現一定范圍的縫內暫堵轉向,使得裂縫發生破裂角度增大,改造范圍增大,形成復雜縫網。

表1 YS204-1 井投放暫堵劑前后壓力上漲情況Table 1 Pressure increase after the injection of temporary plugging agent into Well YS204-1
后續應用式(1)對10 口井共33 層進行了縫內暫堵劑用量的設計,其中25 層投暫堵劑前后同等排量下壓力增長0.5~7.0 MPa,有效率達到75.8%。統計已施工井段儲層厚度及同等排量下壓力的上漲情況,發現暫堵效果明顯井基本集中在40 m 厚度以內的致密儲層,為后期致密儲層設計縫內暫堵劑用量提供有利的依據。
(1)縫內暫堵轉向壓裂技術是利用暫堵劑的臨時封堵作用,提高凈壓力,促使更多新微裂縫的開啟和延伸,增加裂縫的復雜程度,增大單井改造體積。
(2)暫堵劑的優選對于縫網的形成至關重要。選用的水基溫控溶解型暫堵劑,是一種清潔環保型高強度水溶性暫堵材料,抗壓性能好,溶解后水質干凈清亮,呈弱酸性,利于致密儲層清潔改造。
(3)綜合考慮了暫堵劑封堵厚度、動態裂縫高度、微裂縫條數及寬度等參數的暫堵劑用量設計方法,現場應用11 口井37 層有效率達到75.7%,暫堵轉向效果明顯,能夠實現致密儲層縫內暫堵轉向造縫網的目的,為致密儲層改造提供了理論依據。