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百萬機組發生電氣事故跳閘后的極熱態恢復策略研究

2021-09-26 01:18:54楊光
機電信息 2021年24期

楊光

摘要:某2×1 000 MW超超臨界燃煤發電機組在2019年夏季因大風導致雜物纏繞在主變出線處引起主變差動保護動作,在原因查明、故障消除后立刻進行機組極熱態恢復,現對該機組極熱態恢復策略進行研究和探討。

關鍵詞:百萬機組;故障跳閘;熱態沖轉;極熱態恢復

0 ? ?引言

某2×1 000 MW超超臨界燃煤發電機組,每臺機組設置2×50%容量汽動給水泵,未設置電動給水泵,因此在發生機組跳閘后的極熱態恢復過程中,關鍵點在于盡快恢復輔汽壓力,提供小汽輪機供汽,使得給水能盡快供應,否則容易導致機組系統內的工質壓力卸掉,造成浪費,延遲極熱態恢復的時間。本文主要研究機組極熱態恢復的策略,在保證設備安全的前提下,能盡量縮短恢復時間。

1 ? ?機組簡介

該2×1 000 MW超超臨界燃煤發電機組,在BMCR工況下,主/再熱蒸汽溫度為605/623 ℃,主/再熱蒸汽壓力為29.30/6.16 MPa。兩臺機組的輔汽聯箱通過兩道電動門進行連接。

2 ? ?故障過程

2019年夏季,其中一臺機組,在負荷500 MW正常運行期間,發生主變差動保護動作,動作后,通過調取攝像頭,發現大風導致雜物纏繞在主變出線處,在查明原因、消除故障后,立即匯報調度,申請機組并網。在此期間,機組跳閘后的鍋爐側壓力逐步下降,在沒有電泵的情況下,必須立即保證給水供應,才能維持鍋爐側工質壓力,盡快進行機組極熱態恢復。

3 ? ?極熱態恢復策略

3.1 ? ?跳閘后的機組檢查

(1)主值立即匯報值長機組跳閘,并查找首出。聯系各檢修專業到場。值長匯報各級領導到場。檢查機組保護動作情況,主值負責電氣方面(勵磁畫面:發變組保護屏動作情況,MK開關聯跳正常;10 kV畫面:廠用電切換正常;保安PC畫面:保安系統正常)。

(2)安排副值檢查機組動作情況,匯報主值。檢查汽機跳閘正常(DEH畫面:轉速下降,主再熱汽門關閉,各抽汽門關閉)[1],檢查MFT聯動正常。

(3)安排巡檢至電子間檢查發變組保護屏動作情況,第一時間查找保護屏首出,及時匯報值長。安排巡檢至升壓站繼電保護間,檢查升壓站開關動作情況及首出,在故障錄波器打印出動作信息,并檢查各開關氣室壓力、油壓等參數,均正常。

(4)安排副值檢查各個畫面輔機聯動情況。啟動備用工頻凝結水泵,檢查小機跳閘。

(5)檢查軸封溢流調門動作慢,軸封暫時失去,立即將軸封調門切手動,調至正常壓力后投自動。

(6)吹掃5 min后依次停運各送引風機,鍋爐悶爐。

(7)汽機悶缸。關閉主再熱蒸汽、汽機本體、抽汽系統的疏水氣動門和電動門。

(8)檢查干排渣系統帶變頻器的設備均跳閘,手動無法啟動,聯系檢修處理。

(9)手動提升所有扇形板。

(10)小機投入電動盤車。

(11)將凝結水至低加系統切主路運行。

3.2 ? ?跳閘后的機組恢復

包括故障處理、熱機主線、電氣主線,三主線同步進行。

3.2.1 ? ?故障處理:主值負責

本次機組停運,廠用電快切雖成功,但帶變頻器的設備均跳閘,包括A凝結水泵、干排渣系統、低加疏水泵。HWL液動閥前電動門閥門故障,聯系手搖打開,耽誤了上水進度。A變頻凝泵跳閘,變頻器需復位,無法直接啟動,啟動B工頻凝泵。減溫水電動門均報閥門故障,聯系檢修恢復過程耽誤一定時間[2]。干排渣系統變頻器故障,恢復耽誤一定時間。磨煤機啟動前,熱風關斷門卡澀,聯系藍巢就地操作開啟。

3.2.2 ? ?熱機主線

(1)輔汽暖管,機側副值負責。立即聯系相鄰機組進行輔汽聯絡暖管,壓力控制大于0.7 MPa。

(2)沖小機,機側副值負責。用輔汽對A小機進行疏水、暖管。500 r/min的升速率盡快沖至3 100 r/min后投入遙控控制。

(3)鍋爐泄壓,主值負責。在無高旁減溫水前,通過HWL閥緩慢泄壓。鍋爐泄壓目標至約14 MPa即可恢復上水。因啟動系統壓力過高,HWL閥電動門肯定打不開,聯系藍巢熱控和機務,增加人力進行手搖至一定開度后,通過遠方操作可打開。一旦小機投入遙控,逐步開啟A小機給水電動門,滿足高旁減溫水后,則通過開啟高旁控制泄壓速度,關閉HWL閥。同時高旁減溫水及時開啟,幅度不要過大。因軸封、吹灰、小機等用汽要求,后期高旁閥后溫度控制約320 ℃,保證冷再至高輔的溫度滿足要求。高旁開啟的同時,低旁及減溫水配合開啟,保持再熱器壓力目標1.7 MPa左右,不超壓超溫[3]。主再熱蒸汽和旁路系統如圖1所示。

(4)聯系熱工強制保護:MFT(給水流量LL,儲水箱水位HH,MFT 120 min無點火記憶,首次點火失敗);MFT跳A/B小機;汽機跳閘高低加解列;汽機跳閘聯關各抽汽門。

(5)鍋爐上水,機側副值負責。鍋爐上水后,注意控制儲水箱水位正常,盡量減少HWL的排放。要控制儲水箱水位有難度,及時調整汽泵出力,防止儲水箱長時間處于高水位。高加恢復主路。注意控制除氧器、凝汽器水位穩定,通過凝結水上水流量判斷鍋爐上水流量約150 t/h,除氧器加熱逐步開大,維持給水溫度。

(6)風煙制粉恢復,爐側副值負責。操作控制在30 min以內。點動1次爐水泵15 min后,啟動爐水泵。調整至正常給水流量。依次啟動兩側引、送風機,檢查兩側送引風機運行正常,迅速調整爐膛負壓至正常,調整至吹掃風量。滿足各吹掃條件,完成吹掃后,MFT復位,OFT復位,燃油泄漏試驗旁路。盡早投入空預器主汽源吹灰和投入干排渣系統。A、B、E、F磨煤機通風,啟動密封風機、一次風機,投入微油槍,迅速啟動A磨煤機。微油模式啟動A磨煤機后逐步增加煤量至70 t/h,注意控制速度,防止主汽溫上升過快。啟動B磨煤機,逐步穩定總煤量至120 t/h。

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