覃藝丹,盧英戰(zhàn)
(南寧糖業(yè)股份有限公司香山糖廠,廣西南寧530199)
澄清工序是亞硫酸法制糖生產(chǎn)的關(guān)鍵工序,包括預(yù)灰→一次加熱→硫熏中和→二次加熱→沉降→過(guò)濾等處理過(guò)程,其目的是獲得清澈透明、色值和混濁度低的澄清汁[1-2],其中硫熏中和是澄清工序的核心環(huán)節(jié),決定著糖汁澄清質(zhì)量的好壞,并直接影響了成品糖的品質(zhì)和收回率[2]。該環(huán)節(jié)是蔗汁吸收SO2反應(yīng)生成亞硫酸,亞硫酸與加入的氫氧化鈣反應(yīng)生成亞硫酸鈣,沉淀吸附蔗汁中非糖雜質(zhì)的過(guò)程。本研究對(duì)硫熏中和環(huán)節(jié)所涉及的硫磺爐和中和反應(yīng)器設(shè)備采用新技術(shù)、新設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造,以滿(mǎn)足高榨量生產(chǎn)和提高澄清質(zhì)量的要求,幫助解決機(jī)收甘蔗帶來(lái)的頑性蔗汁難處理的問(wèn)題。研究結(jié)果顯示,進(jìn)行改造升級(jí)后,能有效地提升設(shè)備效能,消除安全隱患,提高澄清質(zhì)量,提高白砂糖品質(zhì),同時(shí)可降低企業(yè)成本。
原有的硫磺爐為高溫燃燒型自控式液態(tài)噴霧燃燒硫磺爐,于2013年投入生產(chǎn)使用,已運(yùn)行7年,原設(shè)計(jì)能力為滿(mǎn)足7000 t/d榨量的要求,近2年隨著糖廠榨量提高到9000 t/d后,其設(shè)備能力不足的問(wèn)題越發(fā)明顯。為適應(yīng)生產(chǎn)要求,在爐體尺寸無(wú)法改變的情況下,企業(yè)通過(guò)增加液態(tài)硫供應(yīng)量、加大風(fēng)機(jī)增加空氣量來(lái)提高燃硫爐設(shè)備能力。但燃硫爐超負(fù)荷運(yùn)行后存在以下問(wèn)題:
(1)由于硫磺燃燒溫度由1100℃提高到1300℃,硫氣冷卻系統(tǒng)無(wú)法滿(mǎn)足冷卻要求,造成硫氣管道被燒紅,存在硫氣管道被熔化的安全隱患。臥式冷卻器和立式冷卻器使用壽命由原來(lái)的2年縮短到1年,年增加設(shè)備檢修費(fèi)用約49萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)年度檢修費(fèi)用控制形成很大壓力。
(2)硫熏強(qiáng)度偏低,且穩(wěn)定性不足,影響了澄清質(zhì)量。
(3)液態(tài)硫供應(yīng)量過(guò)高時(shí),形成的升華硫經(jīng)冷卻后重新在硫熏中和器入口處析出,造成管路堵塞[3]。
(4)空氣供應(yīng)量過(guò)大、過(guò)量空氣系數(shù)過(guò)高時(shí),在1300℃高溫下,生成大量的SO3氣體,SO3進(jìn)入生產(chǎn)流程后與鈣離子生成硫酸鈣,使糖汁非糖分增加,同時(shí)增加蒸發(fā)積垢[3];SO3與水氣生成的硫酸還會(huì)嚴(yán)重腐蝕設(shè)備和管路[1]。
企業(yè)原有的2#中和反應(yīng)器為2015年利用立式中和反應(yīng)器進(jìn)行改造,由立式改造為臥式,相對(duì)立式延長(zhǎng)了蔗汁停留時(shí)間,中和反應(yīng)效果有一定程度的提高。但近2年隨著機(jī)收甘蔗進(jìn)廠比例的逐年增多和甘蔗品質(zhì)的下降,臥式中和反應(yīng)器對(duì)頑性蔗汁的中和反應(yīng)能力欠佳問(wèn)題日益突出:即蔗汁進(jìn)入中和反應(yīng)器后混合不夠均勻,反應(yīng)不夠充分,澄清汁放汁浮渣多,吸附除去的雜質(zhì)和色素少,澄清汁色值偏高,澄清效果不良。
2.1.1 技術(shù)改造方案
2019~2020年,企業(yè)先后到博宣糖廠、大橋糖廠實(shí)地考察2廠使用的低溫燃燒型環(huán)保高效汽化旋風(fēng)式硫磺爐情況。該燃硫爐工作原理為:固體硫磺投入熔硫池,利用SO2氣體的余熱熔化成液態(tài)硫,輸送至一次燃燒室燃燒后形成硫蒸汽,進(jìn)入二次燃燒室燃燒反應(yīng)生成SO2氣體,經(jīng)冷卻器冷卻后輸送至硫熏中和器。其特點(diǎn)為:①燃燒模式采用汽化燃燒,通過(guò)分級(jí)燃燒、硫磺汽化、旋風(fēng)燃燒技術(shù),實(shí)現(xiàn)均相高速旋流混合,快速達(dá)到組分均勻、溫度均勻,在過(guò)量空氣系數(shù)較低的條件下高效完全燃燒[3]。②低溫燃燒過(guò)程的同時(shí)進(jìn)行冷卻和熱能回收,實(shí)現(xiàn)了在低溫條件下(≤550℃)硫磺的完全燃燒,提高硫磺爐效能和抗腐蝕能力[3]。③采用自動(dòng)控制技術(shù)[3-4],點(diǎn)火、調(diào)節(jié)全電腦控制;流量、濃度調(diào)節(jié)即時(shí)響應(yīng);溫度全程監(jiān)控。④完全密閉燃燒,安全環(huán)保[3-4]。
根據(jù)低溫燃硫爐的原理和使用情況,經(jīng)多方技術(shù)論證后,企業(yè)確定將高溫燃硫爐技術(shù)改造升級(jí)為低溫燃硫爐,主要技術(shù)參數(shù)要求為:①按照榨量≥9000 t/d的要求進(jìn)行設(shè)備能力的設(shè)計(jì)。②硫氣燃燒溫度要求≤550℃,硫氣冷卻后溫度要求≤80℃。③SO2濃度要求在8%~12%的范圍,蔗汁硫熏強(qiáng)度要求≥28 mL。④硫氣冷卻系統(tǒng)壽命要求≥3年。⑤熔硫方式采用硫氣尾氣余熱進(jìn)行加熱(開(kāi)機(jī)階段采用蒸汽加熱)。⑥點(diǎn)火方式采用遠(yuǎn)程電控點(diǎn)火,要求即開(kāi)即停。⑦控制系統(tǒng)采用PLC微機(jī)遠(yuǎn)程控制。⑧設(shè)備要求密封,耐高溫、耐化學(xué)腐蝕。⑨硫磺采用電動(dòng)葫蘆吊鉤起運(yùn)添加。⑩爐體設(shè)備壽命要求≥10年,耐高溫、耐化學(xué)腐蝕。
原高溫燃硫爐運(yùn)行狀況示意圖見(jiàn)圖1,改造后低溫燃硫爐工作原理見(jiàn)圖2。

圖1 原高溫燃硫爐運(yùn)行狀況示意圖

圖2 改造后低溫燃硫爐工作原理圖
2.1.2 技術(shù)改造的內(nèi)容
(1)土建工程:①拆除原高溫燃硫爐址建筑。②新建熔硫池、一級(jí)燃燒室、二級(jí)燃燒爐、4臺(tái)風(fēng)機(jī)、4個(gè)冷卻器基礎(chǔ)。③新建風(fēng)機(jī)電纜溝。④新建冷卻水排水溝。⑤設(shè)備操作、維修面混凝土硬化找平。⑥廠房墻面修整。⑦新建控制室等。
(2)舊設(shè)備拆除工程:將原高溫燃硫爐成套設(shè)備拆除。
(3)新設(shè)備采購(gòu)及安裝:新增及安裝1臺(tái)低溫燃硫爐成套設(shè)備,包括熔硫池、液態(tài)硫保溫池、液硫泵、蒸汽發(fā)生器、一級(jí)燃燒室、二級(jí)燃燒室、硫氣冷卻器、一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、設(shè)備微機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)、配套溫度/壓力/流量檢測(cè)裝置等。
(4)新設(shè)備與生產(chǎn)線聯(lián)接工程:包括硫氣大管對(duì)接、冷卻水管路對(duì)接、加熱蒸汽管路對(duì)接和電器、儀表設(shè)備安裝。
(5)配套相應(yīng)的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施。
2.2.1 技術(shù)改造方案
近2年企業(yè)深入了解和考察到目前行業(yè)內(nèi)使用的技術(shù)較先進(jìn)的撞擊流中和反應(yīng)器,其工作原理[5-6]為:液體從反應(yīng)器兩端螺旋推進(jìn)器推進(jìn),沿導(dǎo)流筒向容器中心流動(dòng)并在中心處對(duì)撞形成撞擊流,撞擊后流體重新流向容器兩端并再次被推向容器中心循環(huán)撞擊運(yùn)動(dòng)。其運(yùn)行特點(diǎn)為:①?gòu)?qiáng)化反應(yīng)傳遞[5-6],提高反應(yīng)速度,混合更均勻、更充分,達(dá)到穩(wěn)定加灰的目的。②強(qiáng)烈攪拌,均勻混合;多次循環(huán)撞擊,氣相和液相或液相間充分混合,同時(shí)伴有超聲效應(yīng)[5-6],反應(yīng)完全。③減少滯后反應(yīng)。④節(jié)約硫磺用量及提高成品糖質(zhì)量[5]。
根據(jù)考察和論證結(jié)果,企業(yè)確定將原臥式中和反應(yīng)器技術(shù)改造升級(jí)為撞擊流中和反應(yīng)器,主要技術(shù)參數(shù)要求為:①按照榨量≥9000 t/d、蔗汁處理量≥420 t/h進(jìn)行設(shè)備能力的設(shè)計(jì)。②具備相對(duì)強(qiáng)制攪拌功能,提高蔗汁反應(yīng)速度。③強(qiáng)制攪拌裝置(含電機(jī))設(shè)備運(yùn)行安全率≥99%,運(yùn)行過(guò)程器體密封良好,無(wú)泄漏。④強(qiáng)制攪拌裝置與蔗汁接觸的轉(zhuǎn)動(dòng)部分,設(shè)計(jì)上考慮蔗汁中的泥沙、蔗糠對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)部位的磨損影響,采取有效方法延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命。撞擊流中和反應(yīng)器的工作原理圖[5]見(jiàn)圖3。

圖3 撞擊流中和反應(yīng)器的工作原理圖
2.2.2 技術(shù)改造的內(nèi)容
(1)將原中和反應(yīng)器(Ф1800 mm)長(zhǎng)度由3800 mm增加到6000 mm,新增2臺(tái)強(qiáng)制攪拌裝置。
(2)新增Ф600 mm不銹鋼出汁管。
3.1.1 設(shè)備硬件運(yùn)行狀況
設(shè)備硬件運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)包括設(shè)備主要性能參數(shù)完成情況、生產(chǎn)安全率及配套的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行情況等。
3.1.2 生產(chǎn)指標(biāo)的運(yùn)行狀況
3.1.2.1 生產(chǎn)指標(biāo)范圍
納入衡量澄清質(zhì)量的指標(biāo)包括硫熏強(qiáng)度、澄清汁色值和清混汁重力純度差等3個(gè)[1],其中,衡量燃硫爐技術(shù)改造方案的主要指標(biāo)為硫熏強(qiáng)度(檢測(cè)頻率:每小時(shí)1次,工藝指標(biāo)要求范圍:20~30 mL);衡量中和反應(yīng)器技術(shù)改造方案的主要指標(biāo)有2個(gè):澄清汁色值(檢測(cè)頻率:每2小時(shí)1次,工藝指標(biāo)要求范圍:≤90°st)和清混汁重力純度差(檢測(cè)頻率:每4小時(shí)1次,以差值高低衡量澄清質(zhì)量的優(yōu)劣,單位:%)。
對(duì)應(yīng)納入衡量終產(chǎn)品白砂糖質(zhì)量指標(biāo)包括3個(gè):①白砂糖殘留的二氧化硫含量,根據(jù)GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》要求≤0.10 g/kg;②白砂糖色值,根據(jù)GB/T 317-2018《白砂糖》要求≤150 IU(一級(jí));③白砂糖電導(dǎo)灰分,根據(jù)GB/T 317-2018要求≤1.0 g/kg。3個(gè)指標(biāo)檢測(cè)頻率均為:次/每個(gè)編號(hào)。
榨季期間受甘蔗供應(yīng)量不穩(wěn)定因素影響,榨量呈波動(dòng)狀態(tài)。本研究選取2019/20年榨季1月18~22日(5天)和2020/21年榨季1月5~9日(5天)期間甘蔗質(zhì)量相當(dāng)、持續(xù)保持9000 t/d高榨量、工況穩(wěn)定運(yùn)行的生產(chǎn)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比,共納入硫熏強(qiáng)度2組指標(biāo)各120例、澄清汁色值各60例、清混汁重力純度差各30例;白砂糖二氧化硫、白砂糖色值、白砂糖電導(dǎo)灰分均為對(duì)照組101例、驗(yàn)證組110例。
3.1.2.2 統(tǒng)計(jì)學(xué)分析
采用SPSS 22.0軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)分析。以2019/20年榨季為對(duì)照組,2020/21年榨季為驗(yàn)證組。正態(tài)分布計(jì)量資料用均值±標(biāo)準(zhǔn)差(±s)表示,非正態(tài)分布計(jì)量資料用中位數(shù)(四分位數(shù)間距)表示;正態(tài)分布且方差齊性2組比較采用假設(shè)檢驗(yàn)的t檢驗(yàn),不符合正態(tài)分布或方差不齊2組比較采用假設(shè)檢驗(yàn)的秩合檢驗(yàn)。P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。
3.2.1 設(shè)備硬件運(yùn)行狀況
3.2.1.1 低溫燃硫爐
低溫燃硫爐于2020年11月18日投入榨季生產(chǎn)運(yùn)行,電控點(diǎn)火一次成功,蔗汁硫熏強(qiáng)度20 min內(nèi)可達(dá)到18 mL左右,40 min可達(dá)到28 mL左右,實(shí)現(xiàn)了快速點(diǎn)火、快速燃燒的技改目標(biāo),較好地解決了原高溫燃硫爐人工點(diǎn)火時(shí)間長(zhǎng)、蔗汁硫熏強(qiáng)度提升速度慢、開(kāi)榨初期蔗汁硫熏強(qiáng)度低的問(wèn)題。硫磺燃燒溫度能夠控制在450℃左右,滿(mǎn)足項(xiàng)目設(shè)計(jì)≤550℃的要求。硫氣冷卻溫度可控制在50℃以下,滿(mǎn)足項(xiàng)目設(shè)計(jì)≤80℃要求。
2020/21 年榨季運(yùn)行期間,硫磺加熱熔解、硫泵輸送、液態(tài)硫磺氣化、硫磺燃燒、硫氣冷卻、硫熏強(qiáng)度自動(dòng)控制系統(tǒng)運(yùn)行正常,設(shè)備運(yùn)行安全率100%。
配套的燙傷防護(hù)設(shè)施(保溫工程)、機(jī)械傷人防護(hù)設(shè)施、硫氣泄漏防護(hù)設(shè)施、安全防護(hù)帶、環(huán)保設(shè)施(設(shè)置有酸液專(zhuān)用排放溝,可加入石灰乳中和后排放)、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施(遠(yuǎn)程控制)、消防設(shè)施等運(yùn)行正常。
3.2.1.2 撞擊流中和反應(yīng)器
撞擊流中和反應(yīng)器于2020年11月20日投入榨季生產(chǎn)運(yùn)行,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),配套的2臺(tái)強(qiáng)制攪拌裝置(帶變頻)運(yùn)行正常,攪拌軸與器體接觸部分密封良好,無(wú)泄漏現(xiàn)象,設(shè)備運(yùn)行安全率100%。設(shè)備傳動(dòng)部位配套安裝的安全防護(hù)設(shè)施運(yùn)行正常。
3.2.2 生產(chǎn)指標(biāo)的對(duì)比
3.2.2.1 生產(chǎn)指標(biāo)的正態(tài)分布和方差齊性檢驗(yàn)
使用SPSS概率圖P-P圖,對(duì)樣本數(shù)據(jù)正態(tài)性分布特征進(jìn)行考察,結(jié)果顯示:驗(yàn)證組和對(duì)照組的硫熏強(qiáng)度、白砂糖二氧化硫、白砂糖色值、白砂糖電導(dǎo)灰分指標(biāo),均不符合正態(tài)分布;2組的澄清汁色值和清混汁重力純度差指標(biāo),均符合正態(tài)分布。
驗(yàn)證組硫熏強(qiáng)度P-P圖考察結(jié)果,見(jiàn)圖4。由圖4可知,散點(diǎn)與對(duì)角線不重合,即實(shí)際分布與正態(tài)分布的理論分布相差較大;去趨勢(shì)P-P圖顯示,最高分布?xì)埐罱^對(duì)值>0.05,由此可判斷驗(yàn)證組硫熏強(qiáng)度不服從正態(tài)分布。

圖4 驗(yàn)證組硫熏強(qiáng)度P-P圖
對(duì)符合正態(tài)分布的澄清汁色值和清混汁重力純度差指標(biāo)分別進(jìn)行方差齊性檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果顯示:澄清汁色值方面,驗(yàn)證組澄清汁色值方差相等(P>0.05),對(duì)照組澄清汁色值方差不齊(P<0.05);清混汁重力純度差方面,驗(yàn)證組和對(duì)照組均方差相等(P均>0.05),見(jiàn)表1。

表1 方差齊性檢驗(yàn)
3.2.2.2 技術(shù)改造前后生產(chǎn)指標(biāo)的比較
(1)2組硫熏強(qiáng)度比較
技術(shù)改造后,驗(yàn)證組的硫熏強(qiáng)度中位數(shù)為30.0 mL,四分位數(shù)間距(即P75與P25之差)為1.1 mL;對(duì)照組硫熏強(qiáng)度中位數(shù)為27.0 mL,四分位數(shù)間距為3.425 mL,顯示技術(shù)改造后硫熏強(qiáng)度指標(biāo)呈集中趨勢(shì),離散程度呈變小趨勢(shì),指標(biāo)穩(wěn)定性明顯提升,波動(dòng)范圍減少,顯著優(yōu)于對(duì)照組,基本達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求的9000 t/d榨量條件下硫熏強(qiáng)度≥28 mL的要求。秩合檢驗(yàn)顯示,標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)變換u值統(tǒng)計(jì)結(jié)果為9.038,P<0.001,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,表明差異結(jié)果非抽樣誤差引起,樣本的差異反映了總體的差異,見(jiàn)表2。

表2 硫熏強(qiáng)度技術(shù)改造前后比較
(2)2組澄清汁色值比較
技術(shù)改造后,驗(yàn)證組澄清汁平均色值為63.606°st,優(yōu)于對(duì)照組71.128°st;秩合檢驗(yàn)顯示,u值統(tǒng)計(jì)結(jié)果為-5.727,單側(cè)P<0.001,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,見(jiàn)表3。

表3 澄清汁色值技術(shù)改造前后比較
(3)2組清混汁重力純度差比較
技術(shù)改造后,驗(yàn)證組清混汁重力純度差平均達(dá)到3.522%,優(yōu)于對(duì)照組1.917%;t檢驗(yàn)顯示,t分布標(biāo)化后t統(tǒng)計(jì)量統(tǒng)計(jì)結(jié)果為7.363,P<0.001,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,見(jiàn)表4。

表4 清混汁重力純度差技術(shù)改造前后比較
(4)2組白砂糖二氧化硫、色值、電導(dǎo)灰分比較
技術(shù)改造后,驗(yàn)證組終產(chǎn)品白砂糖二氧化硫中位數(shù)低于對(duì)照組,四分位數(shù)間距相當(dāng);電導(dǎo)灰分中位數(shù)低于對(duì)照組,四分位數(shù)間距顯示穩(wěn)定性有所增強(qiáng)。2組色值比較,中位數(shù)無(wú)顯著差異,四分位數(shù)間距顯示離散程度呈變大趨勢(shì)。
秩合檢驗(yàn)顯示,白砂糖二氧化硫、電導(dǎo)灰分的u值統(tǒng)計(jì)結(jié)果分別為-11.524、-11.507,單側(cè)P值均<0.001,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義;白砂糖色值u值統(tǒng)計(jì)結(jié)果為0.974,單側(cè)P值=0.165,差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,見(jiàn)表5。

表5 白砂糖二氧化硫、色值、電導(dǎo)灰分技術(shù)改造前后比較
企業(yè)針對(duì)9000 t/d高榨量生產(chǎn)、機(jī)收甘蔗含雜質(zhì)多、甘蔗純度下降條件下,硫熏中和過(guò)程存在設(shè)備能力不足和安全隱患的高溫燃硫爐和臥式中和反應(yīng)器,結(jié)合目前糖業(yè)發(fā)展的新技術(shù),制定了技術(shù)改造的方案。新型低溫燃硫爐的投入使用,有效解決了高溫燃硫爐的安全隱患問(wèn)題,節(jié)省了每年高額的設(shè)備維修費(fèi)用。低溫燃硫爐的汽態(tài)硫通過(guò)鼓入空氣壓力送入爐內(nèi)旋風(fēng)燃燒,不需要噴槍、噴嘴等部件,設(shè)備維護(hù)費(fèi)用較低;硫氣溫度低,設(shè)備材料使用壽命較長(zhǎng),硫氣冷卻系統(tǒng)可使用3年以上,維修費(fèi)用明顯降低。新型撞擊流中和反應(yīng)器運(yùn)行成本與原臥式中和反應(yīng)器相當(dāng);且撞擊流反應(yīng)器具有反應(yīng)充分、混和均勻、強(qiáng)化反應(yīng)等優(yōu)點(diǎn),除了具有攪拌功能外,還具備強(qiáng)烈的微觀混和,加速相間反應(yīng),提高了中和反應(yīng)效率。
技術(shù)改造項(xiàng)目運(yùn)行結(jié)果顯示:①項(xiàng)目設(shè)備性能、生產(chǎn)安全率及配套的安全、環(huán)保、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施,均能滿(mǎn)足項(xiàng)目設(shè)計(jì)的要求。②生產(chǎn)指標(biāo)運(yùn)行結(jié)果顯示,技術(shù)改造后,澄清效率明顯提升:驗(yàn)證組硫熏強(qiáng)度、澄清汁色值、清混汁重力純度差均優(yōu)于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P均<0.05)。終產(chǎn)品白砂糖指標(biāo)中,驗(yàn)證組二氧化硫、電導(dǎo)灰分均優(yōu)于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P均<0.05);但2組色值差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策有關(guān),在國(guó)標(biāo)一級(jí)白砂糖色值≤150 IU指標(biāo)范圍內(nèi),企業(yè)將色值內(nèi)控指標(biāo)由≤120 IU調(diào)整為≤130 IU,不單純追求低色值糖,而是綜合平衡低色值糖占比和降低廢蜜產(chǎn)率問(wèn)題,以提高企業(yè)的綜合效益。
綜上所述,企業(yè)實(shí)施的低溫燃硫爐和撞擊流中和反應(yīng)器技術(shù)改造項(xiàng)目,不僅有效地解決了高榨量下的設(shè)備效能問(wèn)題,而且提高了澄清質(zhì)量,提升了白砂糖品質(zhì),取得良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益,值得推廣應(yīng)用。