黃 健
(福州市建筑設計院有限責任公司 福建福州 350011)
隨著我國經濟的不斷發展,國家越來越重視基礎設施建設,項目規模也在不斷增加,對基樁承受的豎向荷載要求將會不斷提高。因此,未來針對大噸位靜載試驗,也將會有更加嚴格的要求。大噸位靜載試驗堆載平臺加固,常用的做法,是對表層土進行換填壓實處理,這種情況很容易會出現主梁沉降過大,導致未試驗先預壓,試驗數據失真。且如果兩邊支墩沉降不均,會造成反力平臺傾斜,導致試驗無法進行,甚至有傾覆的危險。因此,軟土地區大噸位靜載試驗的關鍵點,是防傾覆和預防預壓。本文針對福州某工地幾種地基加固處理進行分析,從而探尋一種更為經濟安全的方式,保證堆載平臺的穩定。并通過分析軟土地區靜載試驗,研究軟土地區卵石層能否作為高層建筑的樁基礎持力層。
該項目位于福州市,總用地面積40 154.8 m2,擬建8幢45~55層住宅樓 (1#-9#樓)。這8幢均為超限高層建筑,建筑物高度140 m~175.30 m。該建筑采用剪力墻結構,對不均勻沉降十分敏感,主樓之間是兩層地下室框架結構。擬建物主要采用的是樁基礎,其中樁身強度采用的是C40砼,長度為48 m,樁端持力層選取的是卵石層,主要采用樁底和樁側后注漿工藝。根據設計要求,單樁的豎向抗壓承載力特征值為11 000 kN,為評價大直徑灌注樁的實際承載力,因此在其中隨機挑選3根,進行豎向抗壓靜載試驗。
根據地勘報告,靜載試驗樁所在位置各土層主要物理力學參數如表1所示,靜載試樁的施工記錄情況如表2所示,樁周土層的柱狀圖如圖1所示。

表1 場地各巖土層主要物理力學指標

表2 3根試樁基本資料

圖1 試樁地質柱狀圖
該工程單樁豎向抗壓極限荷載是22 000 kN,加載反力裝置需提供不小于26 400 kN的反力,平臺支座上次梁的重量為600 kN,底座水泥塊的重量為48個×24.5 kN/個=1176 kN;支承平臺的水泥塊尺寸為1.6 m×0.8 m×0.8m,共8排,每排6個,共計48個,平臺的面積為48個×1.6m×1.6m=122.88 m2;堆重平臺表層雜填土承受的壓應力為:
f=(26 400 kN+600 kN+1176 kN)/122.88 m2=229 kPa
結合《建筑基樁檢測技術規范》[2],加載反力裝置所提供的反力不得小于靜載試驗最大加載值的1.2倍,并且壓重施加于地基的壓應力不宜大于地基承載力特征值的1.5倍。根據勘察報告,支座底部表層土為雜填土,雜填土的地基承載力特征值fak為80 kPa,f>1.5fak,故現有場地不滿足要求,需要對地基進行加固處理。
本場地表層雜填土下面一層為淤泥,該層具有強度低、壓縮性高和透水性很小的特點。雖然下臥層承受的荷載雖然很小,但因為是軟弱下臥層,因此除了驗算表層土的地基承載力外,還需驗算軟弱下臥層的地基承載力。地表約3 m以下為軟弱土,按擴散角θ=30°進行驗算,軟弱土需承受187 kPa的壓力,軟弱土強度也無法滿足要求。因此,必須對表層地基土采取加固手段,增加其承載力。
傳統的淺地基加固方法有墊層法、置換法和擠土法??紤]到壓重平臺地基土加固處理屬于臨時性處理,且為保證安全壓重平臺應盡量越低越好,故墊層法和排擠法不適宜用于壓重平臺地基土加固處理。換填法處理一般的處理步驟有,在試樁周圍14 m的范圍內,挖除表層雜填土,回填以磚渣土或者建筑垃圾,回填厚度為2.5 m。并采用20 t壓路機加以分層碾壓,分三層機械碾壓。根據《建筑地基處理技術規范》(JGJ79-2012)[3],碎石、礦渣達到壓實標準后的地基承載力可達200~300 kPa。本項目取低值200 kPa,亦滿足要求。通過估算,換填方量為14 m×14 m×2.5 m=490 m3,按照目前市場行情,換填磚渣機械費和材料費為60元/m3,每根靜載試驗樁的場地處理費約為30 000元。該項目位于市區,磚渣材料供應極為困難,換填處理耗時耗力,且無法做到重復利用。因此,從經濟性和效益性方面考慮極不劃算,需要另外找到一種能夠加強地基承載力的方法。
根據分析研究樁位平面圖,與靜載試驗樁同一軸線上存在著等間距的兩根工程樁,樁間距為3 m。可以使用試樁鄰近的工程樁,將其安置在長度為12m的大主梁底下,以便一起承擔起平臺的荷載。當荷載較小時,兩側承臺的地基土可以承擔所有的重量,一旦荷載增大,重量則可以轉移到主梁,主梁下的支撐樁起到承擔的作用,堆載工作結束時,支撐樁可以完全承擔平臺的荷載。具體位置示意圖如圖2所示。

圖2 具體位置示意圖
支撐樁及試驗樁都應灌注到地面,試驗樁樁頂標高與施工現場地面標高距離1.5 m,試驗樁頂和設計樁頂兩處需設計箍筋加密區,其他配筋同原工程樁。支撐樁與試驗樁應在一條軸線上,為等間距,且樁間距一般不得超過4.0 m。施工時樁位放樣應減少誤差,樁位偏差嚴格控制在50 mm,施工中的泥漿池應布置在離試驗樁14 m之外。樁頭是靜載過程中樁身應力最大的位置,需要對試樁及相鄰的兩個支撐樁樁頭進行加固,防止試驗過程中樁頭破壞。灌注樁應先鑿掉樁頂部的破碎層和軟弱混凝土,主筋應全部直通至樁頂混凝土保護層下,保持各主筋在同一高度上。靜載試驗時樁頂離地面高差約1.7 m,在距樁頂1.5倍樁徑范圍內設置箍筋,間距不宜大于100 mm,樁頂應設置間距為100 mm的鋼筋網片3層[1]。在本方案中,樁頭的混凝土標號為水下C50砼,并且還需要保證樁頭和樁身的中軸線完全重合,保證樁頂完全平整,以確保堆載的重量能夠平穩地進行傳遞。
為了滿足壓重平臺的承載要求,本項目經過力學方面的驗算,采用主梁和次梁相結合的方式,用來滿足結構的承載力以及變形的剛度。其中主梁為大鋼梁,數量為4根,長度為12 m,高度為1.5 m,次梁主要選的雙拼56b鋼梁,長度為12 m,數量為30根。安裝時必須一層一層均勻進行,還要保證平臺兩側的對稱性,堆放的層數不能超過一層的差距。上下層的安裝,需要錯位安裝,確保能夠使整個壓重平臺形成一個整體結構。安裝時,應確保試樁的橫截面形心、千斤頂的合力中心及混凝土預制塊壓重平臺的重心重合。本次靜載壓重平臺堆載過程符合試驗前設計的目標,支座沉降較小,堆載的配重能夠向支撐柱進行平穩傳遞,而不會出現平臺傾斜等狀況。靜載設備堆載圖如圖3所示。

圖3 靜載設備堆載圖
在進行靜載試驗之前,首先需要檢測樁身的完整性,主要采取的方法為聲波透射法以及低應變法。檢測發現3根試樁的樁身十分完整,并且全部屬于I類樁。在該工程中,單樁豎向抗壓靜載試驗完全按照樁基的設計文件,并且完全符合《建筑基樁檢測技術規范》(JGJ106-2014)[2]。試驗所用的設備主要是液壓千斤頂,具體的型號為630T,需要的數量為6臺。在試驗過程中,6臺千斤頂并聯進行工作;樁頂沉降采用大量程的位移傳感器量讀,在試樁的兩個方向對稱安裝4個位移傳感器,位移傳感器的分度值/分辨力為0.015 mm,測量誤差小于0.1%FS。
靜載加載分級進行,逐級等量加載;每級荷載是2200 kN(最大試驗荷載22 000 kN的1/10),第一級加載量取分級荷載的2倍(4400 kN)。加載到最大試驗荷載且滿足穩定標準后,分5級卸載,逐級等量卸載,每級卸載量取加載時分級荷載的2倍(4400 kN)。該工程靜載試驗主要采用的慢速維持荷載法,每級荷載施加后分別按第5 min、15 min、30 min、45 min、60 min記錄樁頂沉降量,以后每隔30 min記錄一次;每一小時內的樁頂沉降量不超過0.1 mm,并連續出現兩次即表示基樁已經符合穩定標準,方可施加下一級荷載,直到達到22 000 kN的最大試驗荷載。
靜載試驗進展順利,3根試樁實測的荷載-沉降(Q-s)曲線均呈緩變形,未出現在某一級荷載作用下樁頂陡降、樁頭破裂或其他異常情況。當達到試驗荷載最大值也即22 000 kN的作用下,各試驗樁全部達到一種穩定的狀態,樁頂的沉降量全部在60 mm(0.05D)以內,說明沉降范圍可控,并且沒有出現增加。試樁狀態未出現極限狀態。靜載荷試驗結果見表3,3根試樁的荷載-沉降(Q-s)曲線如圖4所示。

表3 靜載試驗成果表

(a)試樁S1
從圖4試樁的荷載-沉降(Q-s)曲線可以看出:
(1)試樁S1:加載至11 000 kN時,樁頂累計沉降量僅為8.42 mm;加載至最大試驗荷載22 000 kN時,樁頂累計沉降量為24.95 mm;卸載至零后測得回彈量為16.93 mm,樁頂殘余沉降量為8.02 mm。
(2)試樁S2:加載至11 000 kN時,樁頂累計沉降量僅為10.86 mm;加載至最大試驗荷載22 000 kN時,樁頂累計沉降量為29.28 mm;卸載至零后測得回彈量為15.16 mm,樁頂殘余沉降量為14.12 mm。
(3)試樁S3:加載至11 000 kN時,樁頂累計沉降量僅為11.20 mm;加載至最大試驗荷載22 000 kN時,樁頂累計沉降量為26.52 mm;卸載至零后測得回彈量為17.66 mm,樁頂殘余沉降量為8.86mm。
根據靜載試驗結果和荷載-沉降(Q-s)曲線,這3根試樁在最大試驗極限荷載22 000 kN作用下,樁頂累計沉降量平均值為26.92 mm,極差4.33是平均值的16.1%。3根試樁在各級豎向荷載作用下的樁頂沉降較為接近,沉降量的離散性不大,未出現因樁端沉渣較厚,導致沉降明顯增大的現象。
由于本項目對樁基的承載力和沉降要求高,沖(鉆)孔灌注樁施工時穿透深厚的卵石層難度大,施工工期長、費用高,因此設計文件沒有采用中-微風化花崗巖作為樁端持力層,而是采用上部的卵石層作為樁端持力層,并采用樁底和樁側后注漿工藝。通過后壓漿固化樁底沉渣及加固樁底及樁側的土體,注漿導管采用φ25×3.2(內徑25 mm),樁端和樁側注漿管數量各為3根,樁端注漿管沿鋼筋籠內側對稱布置,樁側注漿管沿鋼筋籠外側對稱布置,后壓水泥漿水灰比宜控制在0.5~0.6左右,注漿速度為50L/每分鐘,壓力值3~10 MPa。注意先進行樁側注漿施工,后進行樁底注漿。靜載試驗結果表明:采用卵石層作為樁端持力層,結合樁端和樁側后注漿技術可以達到較大的單樁的極限承載力,且離散性不大。
按照本文提及的靜載地基處理加固工藝,可以減少支墩受力,消除大噸位靜載試驗中可能出現影響試驗結果的誤差,去偽存真,并且在節約成本的基礎上大大縮短工期。通過該工程靜載試驗結果分析,大直徑灌注樁采用卵石層作為樁端持力層,并結合樁端和樁側后注漿技術,可以獲得較大的單樁的極限承載力,具有一定的借鑒意義。