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2000t大型液壓機泵站節(jié)能降噪改造

2021-09-10 15:45:01楊超華張奕
機電工程技術(shù) 2021年2期
關(guān)鍵詞:液壓系統(tǒng)改造節(jié)能

楊超華 張奕

關(guān)鍵詞:液壓機;液壓系統(tǒng);節(jié)能;改造;泵站

0引言

大型液壓機是大型鍛件所需的重要鍛造設(shè)備,我國在大型自由鍛造液壓機技術(shù)方面起步較晚,制約了我國在冶金、化工、電力、船舶、航空航天等領(lǐng)域的發(fā)展。近年來,鍛件生產(chǎn)企業(yè)逐漸將其工作目標(biāo)轉(zhuǎn)向大型液壓機,國內(nèi)形成了一輪建設(shè)大型自由鍛件和模鍛件項目的大潮,筆者參與了十幾臺大型液壓機項目的設(shè)計和改造,對泵站的總體布置、結(jié)構(gòu)改進(jìn)、液壓系統(tǒng)改造等方面有較深入的了解,現(xiàn)就其中一套2000t大型壓力機泵站的改進(jìn)方案進(jìn)行論述,供業(yè)內(nèi)同行參考。

該液壓機泵站是借鑒國外技術(shù),在國內(nèi)進(jìn)行改造設(shè)計的,在加工制造過程中,受到制造成本、加工能力等因素的影響,其機械結(jié)構(gòu)和液壓系統(tǒng)并不完善,其不良表現(xiàn)主要有:動力源效率低下,能耗損失大,液壓油溫升比較明顯,工作時振動、噪聲特別大,設(shè)備故障率較高等。

1液壓泵站存在的問題及原因分析

(1)動力源與負(fù)載特性不匹配、系統(tǒng)能耗損失大、油溫高。該泵站采用斜軸式柱塞泵向系統(tǒng)供油,如圖1所示。定量泵供油方案雖然結(jié)構(gòu)簡單,前期采購成本低,但后期使用過程中缺點也很明顯:一是要保持恒壓供油的狀態(tài),系統(tǒng)必然要設(shè)置溢流閥溢流,造成溢流功率損耗,特別是在低速執(zhí)行階段尤其明顯;二是柱塞泵供油存在一定的流量脈動和壓力脈動,如果管路中不安裝蓄能器,比例閥的供油壓力脈動將進(jìn)一步影響到閉環(huán)同步控制的精度。

為滿足快節(jié)奏生產(chǎn)工序的要求,系統(tǒng)所使用的定量泵排量較大,但遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了其他工序的需要,造成了動力源能量供給與負(fù)載階段性不相匹配的情況。當(dāng)設(shè)備處于輕載狀態(tài)時,能量將供過于求,產(chǎn)生壓力過剩和流量過剩,造成了不必要的流量損失和泵本身的高成本。所以要提高液壓系統(tǒng)的傳動效率就要想辦法使其輸入輸出設(shè)備進(jìn)行動態(tài)匹配,盡可能地避免或減小流量和壓力損失。

(2)運行不穩(wěn)定,聯(lián)軸器易斷軸,工作時噪聲大。原液壓機泵站電機組是直接固定在機座上的,這使液壓泵主軸與電機主軸難以達(dá)到較高的同軸度要求,增加了設(shè)備運行時的不穩(wěn)定因素,極易造成聯(lián)軸器、梅花墊損壞甚至出現(xiàn)油泵斷軸的情況;另外電機與底座之問沒有設(shè)置振動緩沖裝置,造成設(shè)備運行時噪聲大,工作環(huán)境差。

2采取的改進(jìn)措施

通過觀察液壓機泵站的工作狀況,決定采用恒壓變量泵代替原來的定量泵。恒壓變量泵的流量與泵轉(zhuǎn)速、排量成正比,通過調(diào)節(jié)斜盤位置來改變流量。改造后的油泵帶有恒壓控制,如圖2所示,在恒壓控制機構(gòu)作用下,液壓系統(tǒng)中的壓力保持恒定,泵僅供給執(zhí)行元件所需的油量。當(dāng)恒壓變量泵的壓力達(dá)到調(diào)壓閥設(shè)定壓力時,伺服缸驅(qū)動聯(lián)桿推動油泵斜盤,減小油泵排量,達(dá)到節(jié)能目的;當(dāng)油路壓力降低時,油泵斜盤改變角度,增大排量。

不論設(shè)備處于快進(jìn)、工進(jìn),還是處于待機狀態(tài),恒壓變量泵相對于定量泵都沒有多余的流量從溢流閥溢流,這樣不僅減少了流量損失,還避免了溢流產(chǎn)生的液壓油溫升問題,與定量泵相比,其消除了溢流閥功率損失,有明顯的節(jié)能效果。大型液壓泵站改進(jìn)之后,效果更明顯,投入產(chǎn)出比更優(yōu),下面以型號YW32-2000T液壓機為例來介紹其系統(tǒng)改造實施過程。

2.1泵源的選型與計算

在選擇液壓泵時應(yīng)綜合考慮液壓泵的成本、效率及其他各項性能,本次泵站改造從工作參數(shù)、效率、使用壽命等幾個角度綜合考慮仍然沿用軸向柱塞泵。該類型的液壓泵常用壓力介于20-40MPa,一般排量為10~1000 mL/r,驅(qū)動功率可達(dá)500kW以上,總效率可達(dá)到90%以上,壽命可達(dá)3×10h左右。

首先確定液壓泵的最大工作壓力。考慮到原設(shè)備生產(chǎn)能力基本滿足生產(chǎn)需要,為了簡化過程,降低原設(shè)備的改造難度,節(jié)約成本,本次改造維持原有的生產(chǎn)能力不變。

然后確定液壓泵的流量Q。壓力機由兩組活塞油缸進(jìn)行驅(qū)動,由兩臺電機分別獨立驅(qū)動,已知缸徑,J=660mm、活塞桿直徑d=600mm。活塞缸無桿腔作用面積:

2.2蓄能器的選型與計算

系統(tǒng)閉環(huán)控制的穩(wěn)定性和精度受到恒壓油源品質(zhì)的影響,為了改善恒壓油源品質(zhì),在插裝式方向閥后面加裝一個蓄能器,用來吸收液壓泵的脈動壓力、減小沖擊現(xiàn)象。

考慮蓄能器一定的容積余量,并參照蓄能器的規(guī)格參數(shù),選擇公稱容積為3L的蓄能器,并與主管路相連。

2.3油泵電機組輔件選型及改造

考慮到之前的主泵站工作時振動、噪聲太大,決定對油泵電機組輔件進(jìn)行改造,主要包括加裝電機緩沖底座、鐘形罩等。

電機底座改造如圖3所示。

電機機座與液壓站基礎(chǔ)平臺之問安裝了橡膠減震器,有效減少了電機組運行時產(chǎn)生的噪聲,同時延長了機械設(shè)備的使用壽命。橡膠減震器以特種橡膠作為吸震介質(zhì),具有較高的強度,經(jīng)實際使用,效果良好。

油泵與電機軸的同軸度很大程度上影響到設(shè)備運行的平穩(wěn)性,油泵原有的底座聯(lián)接方式難以保證同軸度,且裝調(diào)過程中費時費力,根據(jù)設(shè)備運行特性,通過鐘形罩將油泵固定在電機軸端面上,選用的鐘形罩如圖4所示。安裝后油泵軸與電機軸能夠自動對中同時又有較高的強度,保證了設(shè)備平穩(wěn)和可靠運行。

改造后,主泵排量由原來的125mL/r降到100mL/r,電機驅(qū)動功率由原來的100kW降到70kW,在不降低生產(chǎn)線生產(chǎn)能力的情況下,使設(shè)備的供油系統(tǒng)實現(xiàn)了節(jié)能。改造后的液壓泵站如圖5所示。

3結(jié)束語

經(jīng)過實際安裝調(diào)試,能夠滿足生產(chǎn)線的生產(chǎn)節(jié)奏。改進(jìn)后的液壓機泵站基本解決了原設(shè)備能耗高、震動明顯、噪聲大等問題,為鍛壓企業(yè)改善了車間噪聲環(huán)境、減少了能源消耗、節(jié)約了電費開支、降低了部分部件更換周期、帶來了較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,主要表現(xiàn)在以下幾方面。

(1)液壓系統(tǒng)泵站無異常噪聲或震動、輸出的壓力穩(wěn)定,與改造前相比,由于使用了橡膠減震器和鐘形罩,泵站工作時的噪聲明顯下降。經(jīng)實際測定,噪聲由原來100dB降至80dB左右,大大改善了工人們工作時的噪聲環(huán)境。

(2)由于電機組振動減弱、穩(wěn)定性增加,電機組與基座之間以及各部件之間的固定螺栓因震動而松動的現(xiàn)象大為減弱。聯(lián)軸器、梅花墊損壞甚至油泵斷軸的問題大為緩解,延長了其使用壽命。

(3)改造后的液壓泵站由于沒有溢流功率損失,在保持原有生產(chǎn)能力不變的前提下,液壓泵站生產(chǎn)過程中油箱中油液溫度由原來的60℃降至50℃,較改造之前下降了10℃左右。改善了油液工作環(huán)境,降低了能耗,也降低了對油箱冷卻裝置的要求。

(4)改造后的泵站由于采用了恒壓變量泵,增加了蓄能器,主泵排量和驅(qū)動電機功率大為降低,在滿足生產(chǎn)線生產(chǎn)節(jié)奏的情況下,使設(shè)備的供油系統(tǒng)實現(xiàn)了較大幅度的節(jié)能。由于設(shè)備屬于大型設(shè)備,改造后,單臺設(shè)備一年節(jié)約的電費近5萬元。

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