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西二線羅羅燃驅(qū)機組啟機失敗典型故障分析及處理

2021-09-10 04:11:10艾純喜胡天明黃健發(fā)呂勃蓬馮友琪
內(nèi)燃機與配件 2021年5期

艾純喜 胡天明 黃健發(fā) 呂勃蓬 馮友琪

摘要:本文通過對西二線某站羅羅(Rolls-Royce)燃驅(qū)壓縮機組啟機過程中出現(xiàn)的典型故障進(jìn)行了分析,提出了校準(zhǔn)液壓馬達(dá)及燃料氣控制參數(shù)等方式進(jìn)行故障排除,確保壓縮機正常運行。

Abstract: Based on the analysis of typical failures during the start-up procedure of Rolls-Royce compressor,various solutions such as calibrating the control parameters of hydraulic motor and fuel gas system were provided to troubleshoot ,to ensure the normal operation of the compressor.

關(guān)鍵詞:Rolls-Royce燃驅(qū)機組;液壓馬達(dá);燃料氣;校準(zhǔn)

Key words: Rolls-Royce compressor;hydraulic motor;fuel gas;calibrate

中圖分類號:TE974? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-957X(2021)05-0112-03

0? 引言

機組正常啟機過程中,各階段速度點控制及點火過程是機組啟機成功與否的關(guān)鍵。本文對液壓馬達(dá)升速失敗及點火過程中T455升溫不均兩種故障原因及解決辦法進(jìn)行分析,對影響各階段速度點控制及點火過程的重要因素及調(diào)整方法進(jìn)行了詳細(xì)討論,為后續(xù)機組運行積累了相應(yīng)的故障處理經(jīng)驗。

1? 液壓馬達(dá)清吹階段升速失敗

1.1 故障現(xiàn)象

2#機組例行啟機過程中,當(dāng)啟機程序進(jìn)行到清吹進(jìn)程GG To Purge Speed Seq Prog時,因為在60秒內(nèi)液壓馬達(dá)無法將燃?xì)獍l(fā)生器主速軸 GG NH拖轉(zhuǎn)到清吹轉(zhuǎn)速3000轉(zhuǎn)/分鐘時導(dǎo)致啟機失敗。

1.2 原因分析

液壓起動機系統(tǒng)由3個主要部件組成,即泵單元、控制組件和起動機,其通過軸與燃?xì)獍l(fā)生器的高壓壓氣機連在一起。泵單元包括一個185kW的電動機,其與一斜盤式軸向柱塞泵相連。液壓泵的斜盤由一4-20mA的控制信號來定位,此電信號經(jīng)比例控制閥放大而轉(zhuǎn)換為高壓油液壓控制信號。當(dāng)4mA的電信號送到控制閥時,起動機將不會轉(zhuǎn)動,此時泵的輸出為0加侖/分鐘;當(dāng)把控制信號增加到20mA時,斜盤角度增加,相應(yīng)液壓泵的輸出會增加到140加侖/分鐘,供給壓力達(dá)到4500psi,足以使得燃?xì)獍l(fā)生器高速軸GG NH加速到脫扣轉(zhuǎn)速4600轉(zhuǎn)/分鐘。結(jié)合液壓起動機系統(tǒng)的工作原理,初步判斷故障發(fā)生的可能原因為:

①液壓啟動系統(tǒng)漏油;

②比例控制閥故障;

③液壓泵故障。

1.3 處理過程

①停止繼續(xù)啟機測試,現(xiàn)場仔細(xì)檢查液壓啟動系統(tǒng)各部件、回路,確認(rèn)無漏油現(xiàn)象。

②通過查看液壓馬達(dá)啟機轉(zhuǎn)速趨勢可以判斷液壓泵本體工作正常。

③液壓馬達(dá)在60秒內(nèi)拖轉(zhuǎn)燃?xì)獍l(fā)生器主速軸GG NH最高至2896轉(zhuǎn)/分鐘,接近清吹轉(zhuǎn)速3000轉(zhuǎn)/分鐘。液壓馬達(dá)轉(zhuǎn)速受比例控制閥控制,機組PLC輸出4-20mA電流信號,此電信號經(jīng)過比例控制閥放大輸出為0-18V電壓信號并最終轉(zhuǎn)換成高壓油控制信號,故優(yōu)先考慮比例控制閥放大器參數(shù)不合適導(dǎo)致無法達(dá)到清吹轉(zhuǎn)速。

機組投產(chǎn)調(diào)試時,需按照對應(yīng)序列號的比例控制閥的出廠整定數(shù)據(jù)對比例控制閥進(jìn)行校準(zhǔn)。下面介紹調(diào)試及投產(chǎn)運行后兩種不同的整定步驟。

1.3.1 機組調(diào)試階段

①依據(jù)序列號查找對應(yīng)比例控制閥整定曲線及數(shù)據(jù)。(圖2)

②采取PLC程序強制輸出4-20mA電流信號,現(xiàn)場比例控制閥測量端電壓的方法來整定此閥。以西二線南昌站為例,比例控制閥電流信號由PLC系統(tǒng)1N050 1794-OF4I的0通道輸出,結(jié)合1794系列模塊模擬信號的整定E1ACNR5:0:O.Ch0Data:=C75SRPC*30840/100-7710,C75SRPC為比例閥控制輸出百分比,即4-20mA對應(yīng)0-100%;若想強制輸出4mA,將E1ACNR5:0:O.Ch0Data強制為7710即可,其他電流值強制依據(jù)圖3強制輸出即可。

③首先需強制比例控制閥使能信號3HSTE,K33繼電器指示燈亮表示比例閥控制器有效。

比例控制閥控制板上提供滑動變阻器RV1和RV2,可以通過調(diào)整滑動變阻器RV1和RV2在4mA和14mA時阻值來調(diào)整比例控制閥輸出曲線。對照比例控制閥出廠整定數(shù)據(jù),PLC中強制輸出4mA,現(xiàn)場測量端電壓應(yīng)為6.03V,實際測量5.53V,調(diào)整比例閥控制器4mA對應(yīng)的滑動變阻器RV1,直至端電壓為6.03V左右;同理PLC中強制輸出14mA,現(xiàn)場比例閥端電壓應(yīng)為8.51V,實際測量7.77V,調(diào)整比例閥控制器14mA對應(yīng)滑動變阻器RV2,直至端電壓為8.47V;再次PLC中強制輸出4mA,此時端電壓應(yīng)為5.94V左右,若有偏差,重新按照4mA-14mA-4mA調(diào)整對應(yīng)滑動變阻器。(圖4)

④上述步驟結(jié)束后,依次輸出4mA、8mA、14mA、18mA、20mA并記錄對應(yīng)端電壓值,作為此比例閥整定數(shù)據(jù),以供以后對比分析。

1.3.2 機組投產(chǎn)運行階段

機組投產(chǎn)運行后,RR廠家已將PLC程序強制輸出比例控制閥4-20mA電流信號功能取消且我們無權(quán)限強制ECS程序變量,我們使用信號源Fluke 744手動輸入4-20mA電流信號代替PLC強制;斷開OF4I模塊電流信號輸出端,將Fluke744 Source正負(fù)表筆分別連接線標(biāo)116、117即可。

處理結(jié)束后,重新啟機進(jìn)入到清吹轉(zhuǎn)速階段,35秒左右燃?xì)獍l(fā)生器主速軸GG NH轉(zhuǎn)速上升到3000RPM。

結(jié)果表明,重新整定比例閥參數(shù)后液壓馬達(dá)在設(shè)定時間內(nèi)達(dá)到清吹轉(zhuǎn)速,故障排除。

2? 點火過程T455升溫不均

T455溫度探頭用于測量燃?xì)獍l(fā)生器排氣溫度,沿排氣環(huán)安裝有17組三元件熱電偶,各個熱電偶被接在燃?xì)獍l(fā)生器附件的接線盒中。此17組熱電偶溫度信號輸出提供燃?xì)獍l(fā)生器的溫度顯示、信號監(jiān)控及發(fā)動機控制系統(tǒng)完成相應(yīng)控制功能。監(jiān)控系統(tǒng)有兩項功能,一為排氣溫度達(dá)到預(yù)設(shè)值時提供報警,另一為達(dá)到其他不正常值時,啟動脫離邏輯,使得燃?xì)獍l(fā)生器停車。

2.1 故障現(xiàn)象

3#機組啟機運行至點火階段時,點火后出現(xiàn)第5、14組共4個探頭報警FC:Input TC:26GG455_05A、05B、14A、14B報警,進(jìn)而出現(xiàn)T455 Average Signal Failure Delayed SD跳機信號。

2.2 原因分析

①此兩組熱電偶故障。

②回路故障。

③GG燃料噴嘴工作不正常。

④燃料氣不潔。

⑤其他參數(shù)設(shè)置不合理。

2.3 處理辦法

①使用Fluke 754檢查信號回路,確認(rèn)回路正常。

②機組停機后,查看T455 17組熱電偶溫度趨勢圖,除GG點火時段05號熱電偶與其他組熱電偶溫度相差較大外,其余時段基本相同,判斷此熱電偶本體無故障。

③因3#機組與2012年10月份已做孔探作業(yè),確認(rèn)燃料噴嘴正常,且孔探作業(yè)后本次啟機為首次啟機。

④強制打開20FGESI進(jìn)行燃料氣吹掃,重新啟機后仍出現(xiàn)T455 Average Signal Failure Delayed SD跳機信號。

⑤分析發(fā)現(xiàn)05和14號熱電偶正好是對稱分布,判斷原因為:點火成功后,此兩熱電偶區(qū)域溫度上升較慢,導(dǎo)致點火成功后6秒后出現(xiàn)T455溫度偏差較大造成停機。

為避免啟機點火至液壓馬達(dá)脫扣期間GG排氣溫度上升不均勻,考慮調(diào)整ECS控制程序中兩個參數(shù):

Turning.qgst_step(Gas start step fuel flow, KW):GG點火時燃料氣供應(yīng)量(換算成做功功率)。

Turning.hsc_psct_gas(Hyd. Starter control Purge to Starter cut time with gas fuel ,sec):液壓馬達(dá)控制GG清吹轉(zhuǎn)速至脫扣的工作時間。

查看3#機組點火時間約為10秒左右,時間偏長,點火時間推薦值為3-5秒。調(diào)整燃?xì)獍l(fā)生器GG點火開始燃料氣供應(yīng)量Turning.qgst_step由2640kW增加到2840kW,使得點火時間減少。對于其余機組,若點火時間太短,可適當(dāng)減少此值以延長點火時間,2#機組點火時間為0.8秒,時間偏短,此值由2640kW減少至2440kW。

延長液壓馬達(dá)控制清吹轉(zhuǎn)速2900轉(zhuǎn)/分至GG脫扣轉(zhuǎn)速4500轉(zhuǎn)/分的時間。延長馬達(dá)做工時間與燃料氣供給量為互鎖關(guān)系,調(diào)校手段無法單一實施,通過試湊法和工程經(jīng)驗調(diào)節(jié),將Turning.hsc_psct_gas由20秒延長至25秒,液壓馬達(dá)做功增大,燃料氣供給量減少使得點火后GG排氣溫度上升速度減慢。

修改參數(shù)后,重新啟機成功,比較查看T455排氣溫度趨勢圖。

調(diào)整燃料氣供給參數(shù)后,點火后檢測GG T455排氣溫度17組探頭溫度偏差明顯減小,達(dá)到機組ECS設(shè)定要求。故障處理說明造成此次故障的原因是點火期間燃料氣供氣量過大導(dǎo)致燃料氣燃燒不充分,造成溫度上升不均勻,重新整定點火期間燃料氣量配比后故障排除。

3? 結(jié)束語

機組啟機開始,清吹、輔助系統(tǒng)準(zhǔn)備、工藝閥門控制、液壓馬達(dá)拖轉(zhuǎn)到點火、升速直至啟機成功,全面考驗了機組各系統(tǒng)的工作狀況;新投產(chǎn)機組正處于磨合期,機組故障出現(xiàn)的概率在生命周期中概率較高,一方面要求我們按照相關(guān)管理規(guī)定及規(guī)程做好機組的運行維護(hù)工作,另一方面也對我們機組專業(yè)水平提出了更高的要求,我們將一如既往,刻苦鉆研,不斷提高機組自主運維水平。

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