蔡宇杰 張盼鋒 魏鋒儒 王亮亮 魏東
摘要:受地層能量虧空嚴(yán)重影響,黃金壩作業(yè)區(qū)氣井采用增壓方式生產(chǎn),生產(chǎn)過程中存在壓縮機運行效率低、能耗大問題,無法滿足效益開發(fā)要求,為此在明確影響壓縮機運行效率和能耗主控因素基礎(chǔ)上,開展壓縮機運行模式探索研究,制定合理的技術(shù)對策,現(xiàn)場應(yīng)用效果較好,壓縮機回流閥開度控制在5%以內(nèi),2020年節(jié)約電費283萬元,實現(xiàn)提質(zhì)增效目的。
關(guān)鍵詞:頁巖氣壓縮機 ? 運行模式 ?探索研究
1.概況
黃金壩區(qū)塊已建成集輸規(guī)模150萬方采集輸系統(tǒng),共有頁巖氣井76口,日產(chǎn)氣167萬方,其中YS108H13支線日產(chǎn)氣量74萬方,YS108H6支線日產(chǎn)氣量46萬方,YS108H1、YS108H4支線日產(chǎn)氣量17萬方,YS108H19支線日產(chǎn)氣量62萬方,平均單井日產(chǎn)氣量2.2萬方,平均油壓值2.6MPa。
2.生產(chǎn)中存在問題
黃金壩區(qū)塊已進入低壓低產(chǎn)階段,氣井采用增壓方式生產(chǎn)。由于壓縮機為工頻電機,無法根據(jù)壓力和氣量自動調(diào)節(jié)壓縮機運行頻率,需要通過打回流的方式保持正常生產(chǎn),造成壓縮機運行效率低,能耗大。2019年黃金壩作業(yè)區(qū)電力消耗費用858萬元,其中壓縮機消耗電費686萬元,占比80%,為此有必要開展壓縮機運行模式探索研究,提高壓縮機運行效率,降低耗電量,實現(xiàn)降本增效目的。
3.原因剖析
3.1操作人員工作能力
黃金壩區(qū)塊壓縮機運維外包給專業(yè)隊伍,承包商員工培訓(xùn)合格后上崗操作,作業(yè)區(qū)制定了壓縮機巡檢制度,操作人員按照制度進行檢查,填寫相關(guān)記錄,管理人員定期對巡檢情況檢查,均未出現(xiàn)異常情況。
3.2壓縮機工況
通過調(diào)查分析,當(dāng)出現(xiàn)井口壓力下降、產(chǎn)氣量下降、壓縮機工況調(diào)整不及時等情況,需要打回流閥生產(chǎn),造成壓縮機增壓效率降低,能耗增加。
3.3壓縮機配件質(zhì)量
為確保更換安裝配件合格,廠家必須提供配件質(zhì)量合格證,經(jīng)作業(yè)區(qū)同意后,在技術(shù)人員全程現(xiàn)臨護下更換配件。
3.4產(chǎn)出流體質(zhì)量
為減少產(chǎn)出流體對壓縮機工況影響,集氣站安裝消泡泵進行消泡,確保無泡沫進入壓縮機。同時壓縮機進口安裝過濾分離器,對產(chǎn)出流體中雜質(zhì)過濾,避免雜質(zhì)進入壓縮機。
3.5不同平臺壓力差異性
通過對平臺壓力進行調(diào)查,同一干線內(nèi)各個平臺壓力不均衡,無法進行集中增壓,大幅度增加了壓縮機的運行數(shù)量,提高電能消耗。
3.6流程運行規(guī)范性
受設(shè)備故障、電力故障、氣量調(diào)控等因素影響,生產(chǎn)模式會發(fā)生變化,壓縮機運行模式隨之改變,如黃金壩與筠連森泰全年流程倒換10次,每次5-6小時。由于沒有統(tǒng)一的操作流程及方案,壓縮機啟機運行模式不合理,造成能耗浪費。
綜上所述,影響壓縮效率和能耗主控因素包括壓縮機工況不匹配、不同平臺壓力差異性以及流程運行規(guī)范性等三方面,亟需開展技術(shù)對策攻關(guān)研究。
4 技術(shù)對策制定
4.1壓縮機工況不匹配
根據(jù)產(chǎn)量壓力預(yù)測結(jié)果,與壓縮機工況表進行對比,調(diào)整壓縮機的工況,將集氣脫水站DTY2240增壓機工況調(diào)整為雙雙雙雙作用,DTY220壓縮機工況調(diào)整為二級壓縮雙雙作用,DTY315壓縮機工況調(diào)整為二級單雙作用,優(yōu)化后壓縮機回流閥開度預(yù)計控制在10%以內(nèi),提高了壓縮機的運行效率。
4.2不同平臺壓力差異性
根據(jù)總氣量和最低壓力大小,合理調(diào)整壓縮機工況。對于壓力高氣井,采用支線節(jié)流或單井節(jié)流方式控壓生產(chǎn),實現(xiàn)統(tǒng)一采用集中增壓運行模式,具體調(diào)整措施為:將YS108H1、H4、H6支線倒入森泰集中增壓生產(chǎn),YS108H13、H19支線利用DTY2240壓縮機進行集中增壓生產(chǎn),僅DTY2240一臺壓縮機運行,降低能耗。
4.3流程倒換不規(guī)范
建立不同生產(chǎn)模式下壓縮機的運行模式,主要有5種模式:
①模式一
YS108H1、H4、H3、H11、H5、H6、H12平臺和H13支線進黃金壩集中增壓生產(chǎn);YS108H7、H8、H9平臺進入森泰生產(chǎn),YS108H19、H20平臺增壓進紫金壩生產(chǎn),壓縮機運行數(shù)量5臺,日耗電量7.73萬度,總產(chǎn)氣量129萬方。
②模式二
YS108H6、H4、H1支線導(dǎo)入森泰生產(chǎn),H13支線及YS108H12、H19、H20平臺進紫金壩集中增壓生產(chǎn),壓縮機運行數(shù)量7臺,日耗電量4.34萬度,總產(chǎn)氣量110萬方。
③模式三
H13支線及YS108H4、H12、H19、H20平臺進黃金壩集中增壓生產(chǎn);YS108H1、H3、H5、H6、H11啟動平臺增壓生產(chǎn),YS108H7~H9平臺進入森泰生產(chǎn),壓縮機運行數(shù)量6臺,日耗電量6.65萬度,總產(chǎn)氣量144萬方。
④模式四
H13支線、H6支線和沐愛煤層氣井33.6萬方氣進黃金壩集中增壓生產(chǎn),H19支線導(dǎo)入紫金壩生產(chǎn);H1~H4支線增壓進入黃金壩生產(chǎn),壓縮機運行數(shù)量14臺,日耗電量10.5萬度,總產(chǎn)氣量131萬方。
⑤模式五
H1、H4、H6支線倒入森泰集中增壓生產(chǎn),H13、H19支線進入黃金壩,利用2240壓縮機進行集中增壓生產(chǎn),壓縮機運行數(shù)量1臺,日耗電量2.88萬度,總產(chǎn)氣量130萬方。
5 實施效果
通過上述壓縮機運行模式探索研究,取得三方面效果:一是壓縮機回流閥平均開度為4.48%,提高了壓縮機的運行效率;二是實現(xiàn)了集中增壓,YS108H1、H4、H6支線導(dǎo)入森泰集中增壓生產(chǎn),YS108H13、H19支線進黃金壩集中增壓生產(chǎn);三是所有運行模式都確定了最優(yōu)的運行方案,每次流程切換時間縮短至2小時,減少氣量損失5-10萬方,耗電量降至最低。2020年計劃耗電費用977萬元,實際消耗電費694萬元,節(jié)約電費283萬元。
6 結(jié)論
(1)黃金壩作業(yè)區(qū)壓縮機運行效率低,能耗大,無法滿足效益開發(fā)要求。
(2)開展影響壓縮機運行效率和能耗原因剖析,確定主控因素為壓縮機工況不匹配、不同平臺壓力差異性以及流程運行規(guī)范性,制定合理的技術(shù)對策,效果顯著。
(3)本文在頁巖氣壓縮機運行模式方面取得成果及認(rèn)識,可為同行提供借鑒經(jīng)驗。
參考文獻:
[1]高茂萍等. 常壓頁巖氣田壓縮機能效提升技術(shù)研究[J].石化技術(shù).2021(01).
[2]王旭等.天然氣增壓開采工藝技術(shù)在氣田開發(fā)后期的應(yīng)用[J].石化技術(shù).2016(06).
作者簡介:蔡宇杰,男,1984年10月出生甘肅,漢族,技師,2007年畢業(yè)于長慶石油技校,現(xiàn)于浙江油田分公司西南采氣廠黃金壩作業(yè)區(qū)從事頁巖氣開采工作。