劉玉柱 劉學文 許絕舞 楊靜思
摘要:航空液壓管道斷裂問題偶有發生,管路系統振動是造成管路疲勞裂紋的重要影響因素。本文采用有限元分析與振動應力測試相結合的方法,通過分析導管的固有頻率和振動應力值,確定導管振動異常與外界激勵影響有關,并提出了解決方案,為導管故障的改進提供了一種解決思路。
關鍵詞:液壓管路;振動;疲勞;應力測試
Keywords:hydraulic pipeline;vibration;fatigue;stress test
0 引言
液壓系統是飛機重要的組成部分,通過操縱各舵面的運動實現飛機姿態控制。液壓系統中使用的導管直接用于傳遞飛機操作動力,其工作可靠性直接影響著飛機整機的工作可靠性。
某型飛機液壓導管(919號)喇叭口根部出現裂紋漏油故障,導管裂紋斷口具有明顯的疲勞斷裂特征(見圖1),宏觀可見疲勞弧線及放射棱線特征,微觀可見細密的疲勞條帶特征,失效原因為導管襯套根部振動疲勞斷裂。這起故障嚴重影響了該型飛機外場的安全使用。
1 振動應力測試
管路系統振動是造成管路疲勞裂紋的重要影響因素,利用振動應力測試技術對液壓管路的振動進行測試分析,可以有效監測飛機液壓管路振動應力值是否異常,查找液壓管路振動異常點,提升液壓管路工作的可靠性。
導管應力測試采用應變電測法,通過貼在導管被測點處的電阻應變片,將被測點的應變值轉換為應變片的電阻變化,再利用電阻應變儀測出應變片的電阻變量并直接轉換輸出應變值,然后依據虎克定律計算出構件被測點的應力值。
其中,ε為應變儀輸出峰峰值的半幅值,E為彈性模量。當導管材料為1Cr18Ni10Ti時,E=2.1× 105MPa。
目前修理機型中,1Cr18Ni10Ti材料制造的液壓導管的應力判斷標準為總應
力值σ總≤40MPa。
選取20架飛機,對該型導管持續開展振動應力測試工作,結果半數以上不符合標準,最大應力值均出現在左發工作狀態下導管的裂紋一端,測試結果如表1所示。
2 故障原因分析
2.1 系統原理
該型飛機的956號導管為液壓Ⅰ系統增壓導管,規格為Ф16mm×1.5mm;911號導管為液壓Ⅱ系統回油導管,規格為Ф8mm×0.8mm;919號導管為液壓Ⅱ系統增壓導管,規格為Ф6mm×0.6mm。這三根導管及相關固定件組成919管系,如圖2、圖3所示。
造成管路振動異常的原因主要有裝配異常、結構振動沖擊、液壓脈動沖擊導致耦合共振、外界激勵等。
956號導管為飛機液壓柱塞泵高壓出口所連接的第一根導管,管體承受高達28MPa的壓力,液壓泵柱塞的往復運動產生流量脈動,引起壓力脈動沖擊,沖擊沿管路傳播,使管路產生高振動,致使固定該導管的結構裂紋問題頻繁出現。
956號、911號、919號三根導管之間通過剛性固定進行相互約束,由振動應力測試的結果分析,初步推測919號導管振動應力值超標是由于956號導管劇烈振動所傳遞導致。
2.2 導管裝配的影響
對外場飛行的11架飛機的919號導管進行安裝檢查,該導管在裂紋端(下端)襯套根部均存在不同程度的磨損(見圖4),檢查導管的安裝應力、根部直線段等均未見異常。因此,裝配并非導致919號導管管體磨損及振動應力值超標的主要原因。
2.3 結構振動沖擊的影響
發動機試車過程中結構振動的影響因素較多,如發動機及外置機匣本身工作的振動、液壓泵源連接導管傳遞至支撐結構的振動、飛機活動部件的運動、管路附件工作時的脈動沖擊、進氣道附近氣流的擾動等。

圖5、圖6所示為飛機進氣道部位一根導管與919號導管的振動波形對比圖,發現前者是頻率寬泛且雜亂無章的波形,后者是頻率單一且比較規則的正弦波形,說明919號導管的振動異常與結構振動沖擊無關。
2.4 液壓系統脈動的影響
1)振動試驗方面
919號導管為第Ⅱ液壓系統導管,由右發動機艙Ⅱ系統液壓柱塞泵供壓,在右側發動機地面開車測試過程中,該導管的振動應力值普遍較小(見圖7),說明Ⅱ系統的液壓脈動不是該導管應力值超標的主要原因。
2)模態分析方面
該型飛機液壓泵在發動機開車最大狀態的轉數為4200r/s,此液壓泵為柱塞泵,柱塞數為9,由此可計算出液壓系統的脈動頻率。其中,最大頻率為100%N?g/60=4200×9/60=630Hz;最小頻率(70%輸出時)為70%N?g= 0.7×630=441Hz。從慢車到加力的頻率范圍為441~630Hz(見表2)。
利用柔性關節測量臂對919號導管的形狀進行測繪,得出導管中性軸線關鍵點的坐標數據,如圖8所示。在CATIA軟件中生成三維模型,并轉換為STP格式后導入ANSYS Workbench中,設置材料屬性、確定載荷邊界條件、劃分網格后進行仿真分析計算,得出919號導管前六階固有頻率及振動模態圖,如表3和圖9所示。
3)小結
919號導管的固有頻率全部超出了液壓泵的最大輸出激振頻率,因此不會與液壓泵的輸出頻率耦合而導致共振現象。導管的振動應力值超標并非由飛機第Ⅱ液壓系統的脈動沖擊引起,但依然與液壓系統脈動沖擊有關,可能受到了外界激勵,且該外界激勵與第Ⅰ液壓系統的脈動沖擊存在關聯關系。
3 故障解決方案
3.1 改變管系狀態
通過分析振動傳遞路徑,結合919號與911號導管的振動規律均與956號導管存在關聯,決定將956號與911號導管之間的剛性固定管夾更換為柔性固定卡箍,以達到削減振動傳遞的影響。
3.2 振動應力測試
選取內外場的20架飛機,在956號和911號導管上相互固定位置的兩側以及919號導管的兩端粘貼應力片,分浮動管夾和浮動卡箍兩種實物狀態,開展振動應力測試對比工作。圖10為其中一架飛機在左側發動機地面試車時測得的3根導管振動應力值的增幅,其反映的是不同頻率的外界激勵的影響結果。可以發現在浮動管夾狀態時,第Ⅱ液壓系統的919號和911號導管的振動受到了第Ⅰ液壓系統956號導管的嚴重影響。將浮動管夾更換為浮動卡箍后,919號和911號導管受956號導管的振動影響大幅下降。
統計此20架飛機919號導管改進前后振動應力值并進行對比,結果如表4和圖11所示,改進前振動應力值最大為81.8MPa,最小為18.8MPa,平均值為44.7MPa;改進后振動應力值最大為39.1MPa,最小為13.1MPa,平均應力值為25.7MPa。應力值下降幅度最大為68.9%,最小為3.7%,平均下降幅度達到了38.6%,說明改進后919號導管的振動異常情況得到顯著改善。
4 結論
造成航空液壓管道振動異常的原因很多,本文采用有限元分析與振動應力測試相結合的方法,通過分析導管的固有頻率和振動應力值,得出導管振動異常并非裝配異常、耦合共振或結構振動沖擊所致。通過改進管系的安裝狀態,驗證了該導管振動異常是受外界激勵影響的結果,解決了該導管振動異常故障問題,為導管故障的改進提供了一種解決思路。

參考文獻
[1]王鴻鑫.飛機液壓管路系統振動應力測試研究[J].民用飛機設計與研究,2012(2):32-34.
[2]史杰,胡文.基于ANSYS的某型飛機液壓管路應力測試[J].科技創新導報,2014(24).