王業飛
(國家知識產權局專利局專利審查協作天津中心,天津 300304)
影響輪胎成型機效率的因素很多,而成型機所有裝置最終均為成型鼓服務,因此成型鼓的有效工作時間越高,效率越高。自動上料精度高,即成型鼓自動旋轉一周即完成上料工序,時間非常短,而如果自動上料誤差大,就需要工序暫停,需人工將料取下,重新調整,嚴重影響生產效率。因此一般使用糾偏裝置改善上料精度[1]。成型機簾布層供料架,一般由小車導開、機械糾偏、后傳送帶裝置、裁切和前傳送帶裝置5大部分組成[2]。糾偏一般分為自動糾偏和機械糾偏兩種方式[3],自動糾偏系統為成熟的配套,常用的有E+L(萊莫爾),BST等[4];機械糾偏主要有后傳送帶尾部的定中裝置和傳送帶調整裝置。本文針對傳送帶的偏移原因進行了分析,利用傳送帶調整裝置實現精準調整。
傳送帶是簾布層的載體,因此傳送帶及裝置的精度直接影響傳輸精度[5],傳送帶裝置涉及轉動輥、帶體、加工精度、調整方法、簾布層自身的精度等多個因素。目前傳送帶調整方法主要依靠調整轉動輥兩端的位置,此調整結果是傳送帶相對傳送帶裝置的固定基準邊左右游動,且經傳送帶上鼓后的簾布層偏移較大,不能滿足精度要求。
傳送帶裝置包含兩個段固定板、轉動輥若干和傳送帶。簾布層經傳送帶傳輸[6],傳送帶設置在轉動輥上,即影響因素為傳送帶本體、轉動輥兩個因素。因此轉動輥的數量越多,影響因素越多,調整越復雜,本文分析的是4個轉動輥傳送帶裝置。
為了調整傳送帶,一般轉動輥兩端X、Y的高度可以上下調整,如圖1所示,因此輥的狀態分為三種:①水平、②X高Y低、③X低Y高。

圖1 轉動輥示意圖
(1)水平狀態,傳送帶受力分布均勻,不發生偏移。
(2)X高Y低,如圖2a,傳送帶X段的受力大于Y段,X受力為F1,F1可以分解為F2、F3兩個分向力,在F3分向力的作用下,傳送帶向X端偏移;
(3)X低Y端,如圖2b,傳送帶Y段的受力大于X段,Y受力為F1,F1可以分解為F2、F3兩個分向力,在F3分向力的作用下,傳送帶向Y端偏移;即傳送帶向高的一端偏移,因此當傳送帶向一段偏移時,應當降低對應端的高度,或者提高另一端的高度。

圖2 傳送帶受力分析圖
傳統的調整方法分為兩個步驟,首先選定和調整基準、其次建立判斷標準?;鶞室话氵x擇傳送帶的固定板A,以板A的一個面為基準面E。其次建立判斷標準,傳統的調整方法選擇傳送帶的邊緣距離基準面E的距離為判斷標準。如圖3,具體調整方法如下:

圖3 傳送帶裝置示意圖
(1)第一步,利用經緯儀調整固定邊A的基準面,以確?;鶞拭鍱的平面度,然后固定板A。
(2)第二步,調整轉動輥3(一般選擇動力輥),以滿足轉動輥3前端與傳送帶的接觸切線與基準面E處于垂直狀態。
(3)第三步,電機間歇工作,觀測傳送帶距離基準面E的距離變化,按照2.1中提及的調整原理進行調整,使得傳送帶的偏移降至最低。
(4)第四步,如第三步,依次調整轉動輥4,1,2。
(5)第五步,電機正常運轉,整體觀測,微調轉動輥,此時傳送帶將出現傳送帶距離基準面E的距離變化時大時小,即傳送帶相對基準面出現游動。
(6)第六步,聯動調整,即上料調整,根據上鼓的精度,反復微調轉動輥,以上鼓精度反復驗證。
傳統的調整方法存在如下缺點,首先第六步調整的隨機性大、勞動強度大,其次,不能有效解決簾布層的精度問題。
傳統調整方法第五步已經將傳動帶的游動降至最低,但此時上料精度誤差較大,而經過第六步上料聯動調試,傳送帶的游動范圍變大,而上料精度有一定的提高。此現象背后的本質原因是,評價標準存在錯誤之處,評價標準沒有考慮傳送帶自身的精度,傳送帶自身的邊緣一般不是理論的直線L,而是相對理論直線L發生S彎曲偏差,或者單向偏差,如圖4所示。而S形彎曲可以等同多個單向偏差的疊加,因此只需要分析單向偏差的運動軌跡即可揭示S形彎曲偏差的運動軌跡。

圖4 傳送帶轉動軌跡示意圖
假定傳送帶邊緣實際直線S與理論直線L(細實線)單向偏差,如圖5所示,其理論與轉動輥1外側的邊緣切點為H,實際為I,當傳送帶在兩個理論設定的輥1與2上前進,當前進至輥2時,其位置應當為I′,而不是H′。

圖5 傳送帶單向偏移轉動軌跡示意圖
此時傳送帶的運轉相對基準面E的游動是由于傳送帶自身原因造成的,而不影響傳送的精度,而此時以存在較大偏差的實際邊緣S調整輥以控制游動,其必然導致上料精度結果更差,即以錯誤的判斷標準調整正確上料線路必然導致上料偏差更大,因此也會表現出游動小,上料誤差大,而游動大,上料誤差小。而克服此問題必然需要調整判斷標準。
傳送帶可以適應一定范圍內寬度的簾布層,即簾布層寬度有一定的變化,然而中心不變,均位于傳送帶整體結構即A與B之間的中心線C上,如圖3,因此選定中心線作為判斷標準,并手動標記,然后電機間歇運行,追蹤標記與基準面的寬度變化即可追蹤簾布層中心線的變化,其結果決定了輸送的精度。具體步驟如下:
(1)第一步,利用經緯儀調整固定邊A的基準面,以確?;鶞拭鍱的平面度,然后固定板A。
(2)第二步,調整轉動輥3(選擇動力輥),以滿足轉動輥3前端與傳送帶的接觸切線與基準面E處于垂直狀態。
(3)第三步,電機間歇工作,觀測傳送帶距離基準面E的距離變化,按照2.1中提及的調整原理進行調整,使得傳送帶的偏移降至可接受即可。
(4)第四步,如第三步,依次調整轉動輥4,1,2,使得傳輸帶可以長時間運轉。
(5)第五步,使用鉛筆在轉動輥2處的中心線C處的傳送帶做標記點,間歇運行電機,間隔30 cm左右重復標記,當標記前進至轉動輥3(選擇動力輥)處時即可測量標記距離基準面E的距離變化,直至標記前進至轉動輥4處,此過程僅有轉動輥2,3和4的影響,因此其結果即可判定轉動輥3相對2與4的相對水平狀態,及轉動輥3對傳輸帶的偏移值,然后微調轉動輥3,調整后轉動輥3即為其他輥的水平基準。
(6)第六步,清理上次調整標記,以轉動輥3作為其他轉動輥基準,重復步驟五,依次調整轉動輥4、1、2。
(7)第七步,電機正常運轉,重新做標記,檢測標記距離基準面E的距離變化,微調轉動輥,直至距離變化降低至最小值。
現場半鋼一二段成型機主供料架簾布層上料結果對比如下:
從表1現場調試結果對比可知,改進后顯著改善了上料的精度,滿足了廠家的要求,實現了預定目標。

表1 調試方法改進前后效果對比
成型機的所有裝置均為成型鼓服務,而成型鼓上料的誤差造成自動生產過程的停滯,嚴重影響了生產的效率,而這些精度除了受到半成品料的自身精度影響,還嚴重依靠設備的調整,簾布層傳送帶的調整只是成型機眾多調整裝置之一,因此如何準確調整成型機的各個裝置,依然任重道遠。