田擁軍,王曉剛,賈克輝
(奎屯錦疆化工有限公司,新疆奎屯 833200)
水煤漿作為潔凈燃料和氣化原料,一直受到國家及地方政府部門的重視,而水煤漿技術是國家潔凈煤計劃中的一項重要技術,已取得長足發展[1]?,F代煤化工行業中,水煤漿氣化原料用煤也以低階煤為主,但由于其內在水分高、可磨性差,屬于難成漿煤種。采用常規的單磨機制漿工藝,其成漿質量分數普遍偏低(57%~60%),顯著降低了水煤漿的氣化效率,嚴重影響水煤漿的經濟性和市場競爭力[2]。近年來,國內外都在進行低階煤提濃的研究,在煤漿添加劑選擇、配煤研究、研磨設備的研制及試用、提濃工藝的優化等方面,取得了較好的成果。研究表明:提高煤漿濃度,可顯著降低氣化過程的比煤耗和比氧耗,提高氣化效率和有效氣產率,提升企業的經濟效益[3]。
奎屯錦疆化工有限公司(簡稱錦疆化工)項目設計年產40萬t合成氨、70萬t尿素。煤漿制備系統以當地混煤為制漿原料,干煤處理能力為79.8 t/h,由2臺Φ3.6×6.0 m棒磨機生產線組成(2臺全開)。由于采用單棒磨制漿工藝,粒度級配不盡合理,水煤漿濃度偏低,且流動性、穩定性和霧化性能不佳,氣化效率較低。同時,氣化所需煤耗和氧耗也偏高,加劇了氣化爐噴嘴的磨損,增加了氣化爐的停車次數與運行成本。為降本增效,提高企業產品競爭力,錦疆化工從2016年開始改造煤漿制備系統。經過氣化煤質分析、技術比對、成漿試驗、實地考察,最終采用三峰級配煤漿提濃技術[4]對現有煤漿制備系統進行改造,以實現煤漿產品有效提濃。新增的煤漿提濃系統屬于原煤制備漿系統的“外掛式”子系統,該系統的停運并不影響原有煤漿制備系統的正常運行。
該實驗模擬工業生產裝置制漿,粒徑分布見表1。

表1 常規制漿工藝粒徑分布
按照漿體不同的質量分數加入添加劑,添加劑用量為0.3%(干基/干粉,質量分數),并對漿體黏度、流動性和穩定性進行觀察,具體結果見表2。
從表1和表2可以得出:(1)常規制漿粒徑小于75 μm的占34.87%,小于45 μm的占25.56%,常規下的粒度偏粗,缺少粒度級配。(2)在常規制漿中,制漿質量分數為60.51%時,漿態流動性較好;再次提高質量分數時,雖然黏度不大,但漿體流動性已趨向不流的狀態,8h后發生硬沉淀現象。綜合觀察,常規制漿工藝下成漿質量分數為60.51%以下為宜。

表2 常規制漿工藝
在原有棒磨機制備的煤漿中填充一定比例的細漿和超細漿,煤漿粒度級配能實現三峰級配,制備的煤漿質量更高,試驗結果見表3。與傳統單棒磨機制漿工藝(表2)相比,煤漿質量分數更是提高4~8個百分點。

表3 三峰級配試驗數據
傳統單棒磨機制漿,其煤漿中粒度比較均一,平均粒徑為100~150 μm。三峰級煤漿提濃工藝在大顆粒間填充了平均粒徑為30 μm的細顆粒和平均粒徑為5 μm的超細顆粒,大小顆粒能相互填充,減少顆粒間空隙,實現了煤漿顆粒的三峰級配,提高了煤漿堆積效率。不同制漿工藝下粒徑分布圖見圖1。
煤漿提濃技改于2018年3月正式啟動,該系統主要由1臺CEXM315A型細磨機和1臺CECXM630A型超細磨機及其附屬煤漿槽、泵等設備組成。同年10月開始現場土建,2019年2月初完成土建項目,2月21日完成試車投料。
煤漿提濃技改投用后,經過優化調整,煤漿質量分數從60.9%逐步提到65%以上(最高為67%)。2019年5月2—9日完成相關性能測試。結果對比見表4。

(a) 單棒磨機制漿

(b) 三峰級配制漿

表4 煤漿提濃技改投用前后數據對比
根據煤漿提濃前后合成氨日產量計算增產效益,每年按300 d運行時間計算。提濃后日均合成氨增產為135.3 t。合成氨售價按2 200元/t(1~9月平均值)、單位制造成本按1 400元計算,合成氨年增產量收益金額為3 247.20萬元。提濃后噸氨耗煤降低0.086 t,日均合成氨產量為1 456.3 t,化工煤售價按380元/t計算,年節煤增益為1 427.75萬元。
煤漿提濃技改為企業創造了可觀的經濟效益,在氣化裝置上實現制漿技術的突破,提升煤氣化生產技術水平,提高水煤漿氣化的效率和經濟性,促進煤炭的高效清潔利用。同時比氧耗、比煤耗、噸氨耗煤等數據大幅降低,減少了水煤漿對工藝燒嘴、激冷環、耐火磚等核心部件的磨損,延長設備及系統的運行周期。該項目具有顯著的節能降耗、提產增效效果,企業增強了市場競爭和盈利能力,為資源利用、產業轉型創造良好條件,為奎屯地區經濟發展和環境保護作出貢獻。