翟建偉,王朝亮,付榮申
(1.海洋石油富島有限公司,海南 東方 572600;2.中國五環工程有限公司,湖北 武漢 430223)
海洋石油富島有限公司(以下簡稱富島公司)二期2 700t/d尿素裝置已運行18年,尿素高壓設備進入壽命后期。2017年大修檢測發現,尿素合成塔內部襯里出現局部腐蝕缺陷,日常維護檢查,需要提高設備檢漏排查的及時性、有效性和可靠性。原檢漏方法非在線而且不能連續監控,間隔取樣時間長、誤差大。2020年7月,改造為中國五環工程有限公司專利設備“在線氨泄漏檢測系統”,調試合格投用。高壓設備在線氨泄漏檢測系統,提供高壓圈設備在線泄漏監測的一體化解決方案,能夠把由于設備泄漏造成的安全事故的概率降到最低,符合國家對尿素高壓設備日常維護和安全管理的要求。
尿素生產裝置高壓系統主要包括尿素合成塔、汽提塔、高壓甲銨冷凝器、高壓洗滌器等4臺設備[1,2]。在正常生產中,高壓設備都處在高溫、高壓和強腐蝕工作環境之中,其運行狀況對尿素裝置的安全生產起著至關重要的作用,所以生產中有必要對4臺高壓設備本身的性能狀況進行監測。由于尿素高壓設備工作條件惡劣,加之平時生產中難免出現超溫、超壓,氨碳比、水碳比、防腐氧含量等物料輕微失調,以及檢修中留下的缺陷,這些都會造成設備襯里的腐蝕加劇,嚴重時發生泄漏。當設備發生泄漏時,若不能及時發現并處理,則泄漏會不斷擴大。泄漏的介質還會將設備外殼的碳鋼層腐蝕穿透,甚至產生爆裂現象,以至造成惡性的安全、環保事故。所以檢漏系統的作用就是當高壓設備的襯里發生泄漏時,能及時發現并立即停車,排放后進行維修,防止泄漏不斷擴大,確保不會由于泄漏而發生安全事故。
高壓設備筒節襯里上典型的檢漏通道[3,4]見圖1,高壓設備襯里由襯板焊接而成,因此襯里的焊縫為整個設備的最薄弱處,故檢漏通道基本都是沿焊縫設置在襯里的外表面,每個襯板的檢漏通道組成的回路稱為一個檢漏分區,各檢漏分區均在設備外殼上設置檢漏口(圖1中 A1、A2、B1、B2)。檢漏系統的基本原理如下:將發生在襯里焊縫處的泄漏介質通過設置的檢漏通道引出來,連接在檢漏口的檢漏管,將檢漏通道內的泄漏介質引至設備外分析儀表處,分析儀表檢測到泄漏介質即可進行顯示、報警等,從而實現對高壓設備襯里的狀態監測。

圖1 高壓設備襯里檢漏通道
傳統檢漏系統的循環氣體一般采用蒸汽,缺點有以下幾點:①蒸汽系統為調節冷凝液pH值加入一定的氨水,影響分析結果;②易攜帶腐蝕性介質進入設備(如氯離子、硫化物等),對不銹鋼襯里帶來應力腐蝕風險;③蒸汽冷凝液可能與泄漏介質生成氨水、碳酸等腐蝕性介質,造成塔體的腐蝕風險;④蒸汽壓力高,停車過程因操作失誤而損壞設備襯里。
綜上原因,傳統檢漏蒸汽作為介質有風險。隨著工藝技術的不斷改進和對高壓設備安全性認識的不斷提高,氮氣作為檢漏介質從經濟性、穩定性和腐蝕角度考慮,已被普遍接收使用[5,6]。
高壓池式冷凝器303C和合成塔301D采用全人工操作檢漏,該檢測系統從公用站引用氮氣,氮氣由總管分布到支管進入設備的各檢測點,氮氣總管上有調節閥和壓力表,用來調節氮氣的壓力,從各檢測點出來的氮氣支管匯總到一個檢漏槽中(見圖2),檢漏槽中的水為蒸汽冷凝液,液位淹沒支管的出氣口,各支管上有表示檢測位置的編號。
操作方法如下:先將檢漏槽的水進行更換,通入氮氣,調整氮氣總管的壓力在30kPa,氮氣通過支管通向襯里各個檢測點,再返回至水槽中(見圖3),檢測過程中,要確認各個支管冒泡均勻且連續,持續3~5min后,取水槽的水樣送檢,分析氨含量,根據氨含量判斷設備泄漏情況。

圖3 檢漏管編號
2.2.1 檢漏介質壓力無法監控
國內出現很多尿素高壓設備襯里因檢漏過程介質壓力控制不當,造成設備內部襯里損壞、變形的案例。人工手動檢漏過程,需要嚴格控制檢漏介質壓力不高于50kPa,在未改造在線氨檢漏系統前,人工檢漏沒有在線儀表遠程監控,異常壓力會損害設備襯里。
2.2.2 不能連續監測
原高壓池式冷凝器采用直接檢測法,每周二對檢漏槽中的冷凝液進行分析。如果只依靠分析數據判斷襯里完好性,不能滿足對襯里泄漏發現的及時性。其他時間只能依靠巡檢過程中的目視檢查,但包括泄漏的甲銨液將檢漏管堵塞等現象,并不能從外觀目視判斷,存在檢測盲區。
2.2.3 分析偏差大
合成裝置蒸汽系統調節pH值加入的氨水量,影響蒸汽冷凝液中的游離氨含量,會造成分析偏差。由于檢漏槽為敞開式容器,蒸汽冷凝液隨時間及溫度變化,氨從冷凝液中析出,導致分析檢測效果不準確。外部氨進入檢漏槽,使蒸汽冷凝液中氨含量變化,導致分析檢測效果偏差。
2.2.4 檢漏介質分布不均
人工手動檢漏,襯里進氣口集成在一條總管上,因設備檢漏位置及檢漏管長短不同,檢漏介質在設備內的阻力也不同。相同檢漏壓力下,會出現有的檢漏管出氣、有的沒有出氣的現象。介質壓力高出氣量大,檢漏槽內鼓泡大,影響對其他檢測管的檢查判斷。設備上單個檢漏管就沒有辦法檢漏。
從公用站引入的氮氣,經過濾減壓后送至檢測系統總管,總管上安裝有彈簧管壓力表和U型管壓力表,總管上還有一根管深入呼吸水槽中,通過水槽的液位產生的靜壓保證總管內氮氣的壓力,水槽的水為循環冷卻水,氮氣總管分出若干支管通向各個檢測點,各支管上有轉子流量計,正常運行時,通過調節浮子的位置來控制進入各檢測點的流量,各檢測點返回的氮氣再次匯集到總管中,因為氮氣流通過程中吸收熱量,溫度較高,返回總管上設置有換熱器,經過降溫后進入氨檢測儀表,檢測氮氣中的氨含量,檢測后的氣體排入大氣中,高壓設備在線氨泄漏檢測系統在中控室設有報警裝置,當氮氣中氨含量達到一定數值后觸動報警器。在檢測器前設有標定氣入口,用來校驗氨檢測儀表。高壓設備在線氨泄漏檢測系統流程見圖4。

圖4 高壓設備在線氨泄漏檢測系統流程
高壓檢測系統投用前,先投用換熱器循環水、呼吸水槽,根據氮氣控制壓力加水至有水溢出。第一次使用時,在不投用氨檢測表的情況下,用氮氣置換管路及設備夾層2h,把系統內部的空氣全部置換。系統置換完成后,氮氣壓力調整到2kPa左右,最大不超過5kPa,各支管氮氣流量設定為60~70mL/min,轉子流量計的浮子在中間位置,確定系統運行無異常后,投用氨檢測儀。
工藝人員巡檢維護,檢查氮氣總管的壓力是否在2kPa,各支管流量計的流量正常,確認檢漏氮總管壓力表指示和壓差計指示相同。定時往液封水槽中補水,至溢流口有水溢出,保證水位正常。
與原手動檢漏操作相比,在線氨泄漏檢測系統具有以下特點:檢測靈敏度高,當塔體襯里有泄漏發生時,進入筒節盲層板內檢漏通道的循環媒介可及時把泄漏介質引出筒節,氨檢漏系統會立即分析氨含量并發出報警。遠程監控功能,檢測數值以電信號送入DCS控制系統,能隨時監控氨檢漏分析儀的數據變化情況。性能安全可靠,該系統為全封閉系統,不受外界的影響,檢漏氮氣壓力三重防護控制,自動排放泄壓。泄漏后方便查找,對檢漏管進行分組檢漏,按組切除系統排查,提高效率。
2020年6月,富島公司用一周時間將設備全部安裝、調試完成。該系統自動化程度高、結構簡單、操作簡潔。在線氨泄漏檢測系統投用近一年來,運行效果良好,通過與取樣分析數據作對比,系統檢測的數據精度更高,同時該系統還會自動生成歷史趨勢,減少復雜的人員操作,也增強了系統的安全性,符合企業安全意識日益提升的要求。
在線氨泄漏檢測系統只分析檢漏氮氣中氨含量,如果檢測儀表故障失靈,缺少備用對比手段。目前,富島公司每3個月用濃度為150×10-6標定氨氣,校正1次檢測儀;每周增加1次檢漏氮氣中氨含量手動分析;崗位人員巡檢過程中,使用便攜式氨測量儀檢查確認。
尿素高壓設備襯里腐蝕一直是尿素工藝發展瓶頸,除生產中控制運行環境、減緩襯里腐蝕外,更應該采用先進的手段對設備襯里進行監控預防。高壓設備在線氨泄漏檢漏系統流程設計合理、工藝操作方便、設備維護簡單、系統安全性高、檢測可靠性好,投入運行一年穩定可靠。本項目采用的國產化新技術、新工藝為用戶節約投資百萬元。