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LFS800 插齒機主軸靜壓報警診斷與處理

2021-08-27 09:15:42王建成
設(shè)備管理與維修 2021年11期

王建成

(昌河飛機工業(yè)(集團)有限責任公司,江西景德鎮(zhèn) 333002)

1 LFS800 插齒機故障現(xiàn)象

LFS800 插齒機在零件加工時出現(xiàn)“700212 主軸靜壓監(jiān)控報警”,為主軸靜壓壓力超出范圍,機床無法進行加工。每次發(fā)生報警時,加工時間均在54 min 左右。

2 LFS800 插齒機故障分析及解決方法

插齒機的主軸運動是回轉(zhuǎn)與往復的復合運動,其中往復運動為主要切削運動,速度高、負載大。主軸結(jié)構(gòu)采用的是靜壓支撐,即靜壓軸承。它是靠外部液壓單元供給恒定壓力油,在軸承內(nèi)建立靜壓軸承的承載油膜,且油膜具有一定的剛性,對液壓油的過濾和保持清潔要求較嚴格。機床主軸靜壓軸承四周分布4 個壓力傳感器,實時對靜壓軸承4 個方向的壓力進行檢測(圖1)。

圖1 主軸靜壓軸承結(jié)構(gòu)

機床出現(xiàn)主軸靜壓監(jiān)控報警的可能因素有:①加工工藝方法不正確,零件加工進給量過大導致主軸負載增加,引起主軸靜壓壓力升高;②零件安裝不牢固,若是在加工中零件位置突然發(fā)生移動,亦可導致主軸負載增加;③液壓油渾濁、含有雜質(zhì),會導致靜壓軸承油膜受力不均勻;④壓力檢測系統(tǒng)出錯,導致發(fā)生誤報警;⑤主軸圓柱度不佳,導致主軸在做沖程運動時,油膜壓力不均勻,超出正常范圍。按以上因素逐項檢查。

(1)加工工藝。經(jīng)與工藝及操作人員確認,此零件為成熟產(chǎn)品,已進行多次加工,加工程序及切削參數(shù)均未作修改,且之前加工零件均正常,故加工工藝正確。

(2)零件安裝。為確認零件安裝是否牢固,機床進行試切件加工,加工前確認試切件位置,加工一段時間后,機床再次出現(xiàn)報警,此時再次確認試切件位置,發(fā)現(xiàn)其位置并未發(fā)生偏移,因此可排除此因素。

(3)液壓油。檢查液壓油,發(fā)現(xiàn)液壓油含有少量雜質(zhì),為確認是否為液壓油不夠清潔導致機床報警,更換液壓油及過濾器,然后再次進行試加工,約54 min 后,機床再次發(fā)生主軸靜壓監(jiān)控報警。

(4)壓力檢測系統(tǒng)。為確定壓力檢測系統(tǒng)是否出錯,檢查4個壓力傳感器的I/O 信號(I42.1、I42.2、I42.5、I42.6)在發(fā)生報警時是否發(fā)生變化,哪些傳感器發(fā)生變化。由于信號值在出現(xiàn)報警時只是瞬間發(fā)生變化,無法在顯示面板上查看,因此使用西門子STEP7 軟件在PLC 程序里對4 個壓力傳感器的I/O 信號進行上升沿監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)每次報警時只有I42.2 信號發(fā)生變化。將I42.2與I42.1 所對應的2 個傳感器進行交換使用,最后依然是檢測到I42.2 信號發(fā)生變化,因此可排除壓力檢測系統(tǒng)。

(5)主軸圓柱度。檢測插齒機主軸跳動,由于其主軸做沖程運動,若是主軸跳動量過大,沖程運動中負載也會越大。因此在機床未加工狀態(tài)下測量上,中,下3 個沖程位置處主軸徑向跳動(圖2),同時記錄在3 個沖程處4 個壓力表的壓力值。根據(jù)技術(shù)要求,主軸徑向跳動應<8 μm,靜壓壓力正常范圍為25~30 MPa。沖程在最上端位置時,主軸徑向跳動1 μm,壓力變化(MPa):①29.0;②27.5→27.0;③28.5→28.0;④26.0→26.5。沖程在中間位置時,主軸徑向跳動6 μm,壓力變化(MPa):①29.0 →29.5;②27.0 →27.5 →28.0;③28.5→29.0;④26.0→26.5→27.0。沖程在最下端位置時,主軸徑向跳動4 μm,壓力變化(MPa):①28.5→29.0→29.5;②27.0 →27.5;③28.0 →28.5 →29.0;④25.5→26.5→27.0。由此可見,在未加工狀態(tài)下,機床的主軸圓柱度正常,壓力正常。

圖2 主軸跳動檢查

(6)加工用刀具。經(jīng)與操作者核實,機床出現(xiàn)此報警時所用的插齒刀均為同一批次刀具,此批次插齒刀為最近新購刀具。因此,使用原廠配用刀具再次進行加工試驗,試件加工整個過程機床未發(fā)生報警,故認為這一批次刀具有質(zhì)量問題。對機床加工出現(xiàn)報警所用的刀具進行檢查發(fā)現(xiàn),插齒刀的齒有明顯鈍跡(圖3)。由于插齒刀在上下往復運動承受沖擊載荷,而此批次插齒刀材料較差,韌性不好,長時間加工后導致刀刃在高溫高壓下發(fā)生塑性變形,以致出現(xiàn)靜壓報警。

圖3 插齒刀

最終,要求操作加工時使用原廠配帶刀具,協(xié)調(diào)車間將此批次刀具全部返廠維修,并核實所采購刀具的質(zhì)量。至此,故障排除。

3 總結(jié)

在機床出現(xiàn)報警時,要從其原理上進行分析和診斷,確定報警出現(xiàn)的可能原因,包括工藝、電氣、機械等。然后對每個原因進行測試分析,找到問題根本原因,才能采取相應措施,解決設(shè)備故障。

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