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推土機用行星輪同軸度精度的提升

2021-08-26 06:42:02宋超王麗媛翟展新穆玉芹向俊兵
金屬加工(冷加工) 2021年8期

宋超,王麗媛,翟展新,穆玉芹,向俊兵

山推工程機械股份有限公司 山東濟寧 272000

1 序言

某機型推土機行星輪位于推土機終傳動內部,每套終傳動需要3件行星輪為推土機行走提供傳動動力。行星輪通過行星架、銷軸及軸承確定安裝位置,并與內齒圈、太陽輪軸配合做齒面傳動,是行星傳動中的重要工件。同軸度精度直接影響齒輪傳動精度,超差過大會造成打齒的嚴重后果。該工件要求同軸度為0.04mm,目前同軸度合格率為90.5%。

2 行星輪結構

行星輪結構如圖1所示,外齒為齒面傳動,內部含有兩個等徑軸承內孔,同軸度要求0.04mm。軸承內孔在內圓磨床上加工,工件進行整體滲碳淬火,表面硬度為60HRC。

圖1 行星輪結構

3 加工工藝

加工至成品共需要10道工序:粗車→開齒→滲碳淬火→磨一端平面→調頭磨平面→磨一端軸承內孔→調頭磨軸承內孔→精車內端面→調頭精車內端面→磨齒。0.04mm同軸度由兩次磨內孔工序保證,其中前置工序兩次磨平面為磨內孔工序找平基準。

4 內孔磨削加工過程

目前,磨削內孔采用單動卡盤裝夾,通過找正相應基準進行加工。磨削加工如圖2所示,具體步驟為:①使用量棒及百分表找正工件齒面至公差0.05mm以內。②使用百分表找正磨制平面至公差0.03mm以內。③磨削軸承內孔。④磨削過渡內孔。⑤翻轉工件,使用百分表找正工件過渡內孔及另一端磨制平面至公差0.03mm以內。⑥磨削另一端軸承內孔。

圖2 磨削加工示意

在整個磨削過程中,步驟⑤找正工件過渡內孔及磨制平面0.03mm為保證兩軸承內孔同軸度的關鍵過程。

5 行星輪同軸度超差分析

從人、機、料、法、環5個方面對行星輪同軸度超差進行分析,逐一排除內孔磨床旋轉間隙大造成工件橢圓、前置工序平面磨床加工造成兩平面不平行兩方面原因,并對存在隱患的要求找正端面及內孔0.03mm公差存在不可避免誤差進行重點分析。

5.1 極限找正誤差理論分析

對工藝要求的端面及內孔0.03mm找正公差進行理論極限驗證。

內孔極限找正如圖3所示。在工件磨制兩平面絕對平行的前提下,第一端平面找正時,在工件中部位置φ155mm處按照最大公差0.03mm找正,磨削內孔后則第一側內孔與平面垂線傾斜角度α1=arctan(0.03÷155)=0.01109°。

圖3 內孔極限找正示意

翻轉工件,按照與第一端平面相反位置找正第二端平面。磨削內孔后,則第二側內孔與平面垂線傾斜角度α2=a r c t a n(0.03÷155)=0.01109°。因兩孔傾斜方向相反,則兩孔相對傾斜角度α=α1+α2=0.02218°,此時計算兩孔同軸度x=81×tanα=0.03136(mm)。

如第二端內孔找正0.03mm,則此時理論最大同軸度為0.03136+0.03=0.06136(mm),遠超圖樣要求的0.04mm。

5.2 極限找正誤差實際驗證

為驗證按照工藝極限找正對工件使用存在影響,記錄不同找正精度工件使用三坐標實際驗證工件同軸度的情況,不同找正精度對應的同軸度見表1。

表1 不同找正精度對應的同軸度 (單位:mm)

從實測同軸度可以看出,隨著找正精度的提升,實測同軸度也隨之提升,可以判定要求找正端面及內孔0.03mm公差存在不可避免的誤差是造成同軸度超差的主要原因。

6 解決行星輪同軸度超差問題的對策

為保證同軸度0.04mm,最直接的措施是將工藝要求找正公差0.03mm提升為0.02mm,但目前工件使用單動卡盤裝夾,內孔與平面各使用兩塊百分表找正(見圖4),實際找正難度大,提升找正精度將大大降低加工效率。

圖4 找正

由于磨削內孔工藝效率低,且加工難度大,所以需要優化工藝,以車代磨,使用車床一次裝夾加工,提升產品質量及加工效率,其優點為:①減少二次找正,消除找正誤差。②可取消前置找正基準磨平面工序。③徑向進給變為軸向進給,提高了加工效率。

6.1 車削方案

車削方案如圖5所示,利用數控立式車床液壓卡盤靠平工件端面并夾緊工件齒部,使用1號刀進行上部軸承內孔及端面的加工,使用2號刀進行下部軸承內孔及端面的加工,保證一次裝夾實現各部位全部加工。

圖5 車削方案示意

6.2 刀具

上部加工選用95°主偏角內孔車刀,下部加工自制95°主偏角內勾車刀(見圖6)。為提升齒面硬度,工件采用整體滲碳淬火工藝,硬度達60HRC,故選用高強度的CBN刀片進行上下部加工。

圖6 95°主偏角內勾車刀

7 結束語

針對行星輪同軸度超差問題進行原因分析并采取相應的對策,通過批量加工驗證對策的正確性和有效性,對后續加工的1260件工件的同軸度精度全部采用三坐標檢測,結果如圖7所示,可以看出合格率達100%。實際解決了兩端軸承內孔的同軸度超差問題,達到了預期目標。同時將原工藝“磨一端平面→調頭磨平面→磨一端軸承內孔→調頭磨軸承內孔→精車內端面→調頭精車內端面”的6道工序合并為1道精車工序,大幅減少了裝夾和找正的輔助時間。工藝改進前后加工用時對比如圖8所示,可見加工效率提升650%,取得了很好的經濟效益。

圖7 行星輪同軸度檢測結果

圖8 工藝改進前后加工用時對比

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