史中剛
(晉能控股裝備制造集團有限公司 寺河煤礦, 山西 晉城 048000)
1工程概況
綜采工作面在回采過程中,由于受到推進速度、地質構造以及煤巖體巖性等因素的影響,容易發生片幫、冒頂事故[1,2]. 對于大采高工作面,煤壁和頂板破碎不穩定的問題更為突出[3]. 目前注漿加固技術是解決工作面片幫、冒頂問題的有效方法[4]. 山西晉煤集團寺河煤礦W3309工作面位于西三盤區,工作面南為西三盤區的盤區大巷(已掘)、東為W3308工作面(已采),西為W3310工作面(正掘),北為礦界。工作面開采3#煤層,走向長度1 711.8 m,傾斜長度297.5 m,煤層平均厚度6 m,煤層為條帶狀結構,似金屬光澤,半亮型,以亮煤為主,有夾矸1層,屬穩定型煤層。煤容重1.46 kg/m3,煤層普氏硬度系數f=1~2. 采用一次采全高綜合機械化采煤法,全部垮落法管理頂板。工作面頂底板情況見表1.
從表1中可以看出,W3309大采高工作面煤層上方0.4 m為炭質泥巖偽頂,直接頂為2.15 m厚的砂質泥巖,頂板完整性差、抗拉強度低,不穩定。在回采過程中,持續遇到強礦壓顯現,頂板壓力大,出現冒頂較為嚴重現象?;夭蛇^程中部分支架位置隨采隨冒,冒落矸石在支架上方堆積,嚴重影響移架和工作面推進。針對上述問題,對工作面巖性情況進行分析,結合深、淺組合注漿加固技術對工作面進行治理,以保證工作面能安全、高效生產。

表1 W3309工作面頂底板巖性情況表
目前通過在工作面注漿對煤壁加固,能夠起到預防片幫作用,但是從現場情況看,頂板冒落與煤壁并無絕對關系,偽頂和直接頂本身性質才是最關鍵因素,但也不能忽視煤壁對頂板的支撐作用。另外,原始頂板雖然強度較低,但是較為完整、致密,是在工作面前方幾米范圍內超前支承壓力劇烈作用下發生破碎,在采煤機截割上部煤體后,頂板暴露快速冒落,充分說明超前預注并不一定能夠有較大的注漿量。
因此,該次預注漿加固以頂板為主,采用“淺孔表面封閉+深孔高壓擴散”的預注漿方式,提高工作面完整區和易破碎區頂板連續性,使之形成共同承載結構[5].
在工作面出現片幫區域和冒頂的支架范圍區域首先采用淺孔封幫。工作面煤壁高度約6 m,鉆孔矩形布置,每排4個鉆孔,排距3 m,間距1.5 m,最上部鉆孔開孔高度距離頂板0.5 m,仰角5°;其余鉆孔仰角0°. 孔深均為8 m,孔徑為42 mm. 淺部鉆孔布置見圖1.

圖1 工作面煤壁淺孔鉆孔布置示意圖
在淺孔封幫工序完成后進行深孔注漿。在每個支架護幫板下方及架間各布置1個鉆孔,煤層仰角為3°,開孔位置盡量貼近頂板,距離頂板0.5 m,鉆孔設計深度30 m,鉆孔均沿著回采方向,仰角均為8°,終孔位置進入直接頂1~2 m,形成穩定支點。深孔注漿示意圖見圖2.

圖2 工作面深孔鉆孔布置示意圖
在工作面淺部0~3 m,煤巖裂隙較為發育,深部大于3 m范圍,煤巖體較為完整,如果采用深孔一次注漿,漿液會優先在淺部擴散,深部裂隙漿液不容易擴散。在注漿壓力作用下,淺部會出現漏漿現象,而深部未達到注漿加固的效果。因此采用分段注漿的方式,在淺部首先注漿,達到淺孔封閉的作用。隨后繼續套孔至設計孔深,進行第二次注漿。具體施工工藝如下:
1) 套管安裝及固定。首先使用鉆機打3 m直徑為113 mm的鉆孔,在鉆孔中插入套管,套管為d108 mm的鋼管,每節長1.5 m,兩節之間通過絲扣連接,鋼管外端接上法蘭盤,另一片法蘭盤與高壓注漿管連接,注漿將套管與鉆孔固定。
2) 分次鉆進及注漿方式。套管固定完成后,打開法蘭盤,使用94 mm鉆頭打鉆,繼續鉆進30 m,退出鉆桿和鉆頭,通過法蘭盤進漿口注漿,再進行掃孔鉆進至設計深度。如果出現破碎、塌孔,無法繼續鉆進,也可以再次退鉆注漿。
1) 封孔參數。淺孔封孔長度為2 m,采用兩堵一注方式,鐵管兩端包裹棉紗,中部灌漿,見圖3. 工作面深孔封孔長度為2 m,采用兩堵一注方式,最外部1根鐵管兩端包裹棉紗,中部灌漿。

圖3 淺孔封孔示意圖
2) 打鉆注漿順序。采取循環注漿方式,每20 m為1個循環,先注淺孔,后注深孔,每注完1個循環淺孔后,進行深孔注漿,防止間隔時間過長裂隙重新發育。淺孔注漿順序:先注下排,后注中排,再注上排,采用間歇注漿工藝,漏漿時停泵棉紗輔助封堵漏漿點,復注即可凝固堵漏,淺孔注漿同一鉆孔需要多次堵漏,必須達到設計注漿壓力,保證封幫質量。
3) 注漿時機。注漿過早裂隙不發育,注漿量小、注漿壓力大,難以達到效果。最佳注漿時機應該在超前支承壓力區內,但離工作面過近,一方面會從工作面一側漏漿難以封堵,另一方面可能塌孔嚴重,影響漿液擴散,另外造成施工緊張。淺孔根據工作面推進情況進行實時注漿。進入工作面前方20~40 m再進行深孔注漿,注漿始終保持超前工作面20~40 m,形成“移動注漿”。
4) 注漿壓力。淺孔:注漿終止壓力4~6 MPa,當達到設計壓力,或者從一處反復漏漿無法封堵時,可以換孔,注漿量過小時應當開孔復注。深孔:注漿終止壓力10~15 MPa. 當出現漏漿卸壓,進行封堵注漿,成功堵漏后繼續注漿達到注漿壓力要求。
經過對工作面進行“淺孔表面封閉+深孔高壓擴散”預注漿加固處理,提高了工作面易破碎區頂板的連續性,使之形成共同承載結構。通過在工作面出現片幫和冒頂的支架范圍區域采用淺孔封幫,有效改善了煤壁強度,起到預防片幫作用。另外,為深孔注漿防漏漿提供了良好的條件。深孔注漿改善了工作面深部的煤巖條件。注漿加固后工作面片幫、冒頂現象減少,工作面能夠安全、高效推進,表明深、淺孔組合注漿取得了良好的加固效果。
1) 結合寺河煤礦W3309大采高工作面在推進過程中,持續遇到強礦壓顯現,冒頂嚴重現象。采用“淺孔表面封閉+深孔高壓擴散”的預注漿方式,提高工作面完整區和易破碎區頂板連續性,使之形成共同承載結構。
2) 工作面注漿采用分段注漿加固工藝,分別對淺孔和深孔注漿參數進行設計。采用淺孔封幫,有效改善了煤壁強度,起到預防片幫作用。深孔注漿改善了工作面深部的煤巖條件。深、淺孔組合注漿取得了良好的加固效果。