唐立杰,張忠波
(中國電子科技集團公司第三十八研究所,安徽合肥 230088)
錫焊技術(shù)作為一種既古老又在不斷創(chuàng)新的焊接技術(shù),無論在基礎(chǔ)研究、實際應(yīng)用、產(chǎn)品開發(fā)等方面都有非常廣泛的應(yīng)用。為了減少工人的勞動強度,提高錫焊工作效率,消除因手工焊接帶來的焊接質(zhì)量不確定性,第三十八研究所引入了烙鐵錫焊機器人,用于各類電子元器件的焊接[1]。
整個烙鐵錫焊機器人由焊接機構(gòu)、機器人本體和控制單元組成,其中焊接機構(gòu)是電烙鐵焊接的執(zhí)行機構(gòu),安裝在機器人操作臂的末端,被操作臂帶到需要焊接的位置進(jìn)行錫焊操作[2],烙鐵焊接機器人結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

圖1 烙鐵焊接機器人結(jié)構(gòu)
2016 年烙鐵焊接機器人投入運行,使用部門根據(jù)最近幾年的使用情況發(fā)現(xiàn),烙鐵焊接機器人由于焊接機構(gòu)本身硬件設(shè)計缺陷導(dǎo)致設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)很多問題,已經(jīng)無法滿足我所多品種、小批量產(chǎn)品特點的生產(chǎn)需求。
具體問題以及原因分析如下:
問題1:調(diào)節(jié)烙鐵頭角度后送絲嘴角度也改變,增加調(diào)試示教的時間。
原因分析:烙鐵頭組件和送絲嘴組件均固聯(lián)在氣缸背部的同一塊金屬連接板上,改造前的烙鐵頭和送絲嘴結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2 改造前的烙鐵頭和送絲嘴結(jié)構(gòu)
問題2:烙鐵頭角度可調(diào)范圍過小,無法適應(yīng)特殊工況。
原因分析:由于弧形滑槽較短,如圖2 所示,烙鐵頭與豎直方向角度調(diào)節(jié)范圍為0~30°。
問題3:烙鐵頭組件剛度太大,時常與PCB(Printed Circuit Board,印刷電路板)發(fā)生碰撞,損壞元器件。
原因分析:烙鐵頭是依靠氣缸驅(qū)動來實現(xiàn)軸向移動,如圖2所示,由于氣缸柔性不足,烙鐵頭在示教或作業(yè)時移動位置稍有偏差就可能與PCB 發(fā)生碰撞,導(dǎo)致?lián)p壞。
問題4:視覺系統(tǒng)偶發(fā)無法識別故障。
原因分析:小組人員和現(xiàn)場工作人員討論分析了各種原因,并逐一排查,發(fā)現(xiàn)最終要因是條形光源光照效果差,導(dǎo)致圖像無法識別。
問題5:送絲裝置時常卡絲、斷絲、彎絲。
原因分析:送絲裝置安裝在機器人本體上,導(dǎo)致送絲距離過長,送絲阻力增大。
為了解決烙鐵焊接機器人在使用過程中出現(xiàn)的問題,經(jīng)過多次討論研究,決定對烙鐵焊接機器人的焊接機構(gòu)進(jìn)行重新設(shè)計。首先為了防止因送絲距離過長導(dǎo)致的送絲裝置卡絲、斷絲、彎絲現(xiàn)象的發(fā)生,決定將送絲裝置從原來的機器人本體移到焊接機構(gòu)上[3]。因此,確定了焊接機構(gòu)的總體方案系統(tǒng)如圖3 所示,焊接機構(gòu)是由焊接單元、送絲裝置、攝像模組和主結(jié)構(gòu)件4 個模塊組成。

圖3 焊接機構(gòu)總體方案系統(tǒng)
焊接單元、送絲裝置、攝像模組這3 個模塊安裝在主結(jié)構(gòu)件上,主結(jié)構(gòu)件安裝在機器人本體上。主結(jié)構(gòu)件的設(shè)計模型如圖4所示,上方圓形法蘭與機器人本體末端連接,下方的方形塊四面分別用來連接焊接單元工裝、送絲裝置工裝、攝像模組工裝。

圖4 主結(jié)構(gòu)件設(shè)計模型
整個焊接機構(gòu)的材料如果均選用6061 鋁合金,那么整體的重量小于機器人末端的額定載荷4 kg。為了驗證6061 鋁合金的強度符合要求,運用有限元分析軟件ANSYS 對主結(jié)構(gòu)件進(jìn)行受力仿真,將圓形法蘭上端面進(jìn)行固定約束,在主結(jié)構(gòu)件下方方形塊上添加40 N垂直向下的力,劃分網(wǎng)格并求解后,得出分析結(jié)果如圖5 所示,最大應(yīng)力值為17.225 MPa,遠(yuǎn)小于6061 鋁合金的屈服強度180 MPa,因此,6061 鋁合金的強度符合要求。

圖5 主結(jié)構(gòu)件應(yīng)力仿真
如圖3 焊接機構(gòu)總體方案系統(tǒng)所示,焊接單元由烙鐵頭組件、送絲嘴組件和焊接單元工裝組成。其中,焊接單元工裝是由方形安裝塊和圓弧形滑槽組成,方形安裝塊安裝在主結(jié)構(gòu)件上,下方腰形孔可以調(diào)節(jié)圓弧形滑槽的高度,烙鐵頭組件和送絲嘴組件安裝在圓弧形滑槽上,可以沿弧形滑槽調(diào)節(jié)角度[4]。
焊接單元設(shè)計模型如圖6 所示,為了解決設(shè)計背景中的問題1,決定將烙鐵頭組件和送絲嘴組件分開獨立連接,實現(xiàn)兩者各自調(diào)節(jié),互不干擾;增加焊接單元工裝中圓弧形滑槽角度,將烙鐵頭組件和送絲嘴組件角度可調(diào)節(jié)范圍增加到0~60°,解決了問題2[5];將原來烙鐵頭組件的氣缸結(jié)構(gòu)改為導(dǎo)軌滑塊結(jié)構(gòu),導(dǎo)軌滑塊之間連接彈簧,導(dǎo)軌側(cè)金屬板與圓弧形滑槽連接,滑塊側(cè)金屬板安裝烙鐵頭,該結(jié)構(gòu)設(shè)計解決了問題3。

圖6 焊接單元設(shè)計模型
重新設(shè)計之前,設(shè)備的送絲裝置安裝在機器人本體上,為了縮短送絲距離,減小送絲阻力,解決問題5,研究決定將送絲裝置移到焊接機構(gòu)上[6]。其中焊絲線圈和送絲器繼續(xù)沿用,送絲裝置工裝要重新設(shè)計,設(shè)計完成后的送絲裝置整體模型如圖7 所示。

圖7 送絲裝置設(shè)計模型
攝像模組是由相機、光源和攝像模組工裝組成。為了解決問題4,決定將原來的條形光源更換為光照效果更好的環(huán)形光源,并對工裝進(jìn)行重新設(shè)計,設(shè)計完成后的攝像模組整體模型如圖8 所示,環(huán)形光源安裝在環(huán)形安裝塊下方,與上方相機同心。

圖8 攝像模組設(shè)計模型
將設(shè)計完成后的各個模塊模型進(jìn)行裝配并檢查干涉情況,完成后的焊接機構(gòu)整體模型如圖9 所示。

圖9 焊接機構(gòu)整體方案模型
將設(shè)計好的各個模塊分別出圖、加工、裝配、總裝,完成后的烙鐵焊接機器人如圖10 所示。2019 年6 月整體投入使用,運行一年多,未發(fā)生過送絲裝置卡絲、斷絲、彎絲和因光源引起的圖像無法識別現(xiàn)象,整體性能穩(wěn)定。

圖10 改造后實物
另外,通過對完成后烙鐵焊接機器人焊接機構(gòu)的錫焊合格率進(jìn)行統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)2020 年8 至10 月錫焊合格率可達(dá)99%,滿足使用部門質(zhì)量要求(表1)。

表1 焊接合格率統(tǒng)計
重新設(shè)計后的烙鐵焊接機器人的焊接機構(gòu),利用導(dǎo)軌滑塊加彈簧的結(jié)構(gòu)增加了烙鐵頭的彈性,杜絕了烙鐵頭磕碰損壞元器件現(xiàn)象的發(fā)生;將烙鐵頭組件和送絲嘴組件分開連接,實現(xiàn)兩者各自調(diào)節(jié),互不干擾,大幅縮短設(shè)備示教和調(diào)試的時間;加大圓弧形滑槽角度,增大烙鐵頭和送絲嘴的可調(diào)節(jié)角度,使設(shè)備可以滿足更多、更復(fù)雜的工況;將原來的條形光源改為環(huán)形光源設(shè)計,補光效果更好;改變送絲裝置的布置方式,使送絲距離更短,阻力更小,減小卡絲、斷絲、彎絲的風(fēng)險。