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羅河選礦廠一段球磨機鍛造鋼球工業試驗研究

2021-08-23 01:06:14王小玉吳貴琴
現代礦業 2021年7期

王小玉 吳貴琴 程 俊

(安徽馬鋼羅河礦業有限責任公司)

磨礦作業是選礦工藝中最重要的環節之一,承擔著為選別作業提供合適粒度入選物料的任務[1],同時也是能耗最多的環節,在選礦工藝過程中其成本約占選礦總成本的60%,直接影響著經濟效益[2]。

羅河選礦廠采用階段磨礦—浮選—弱磁選(300萬t/a)2個系列工藝流程,2個系列的二段分級溢流合并,進入2次磁選、濃縮磁選,2個系列的1次磁選尾礦、2次磁選尾礦、濃縮磁選尾礦合并進入尾礦濃縮大井。在實際生產過程中,由于原礦性質復雜,礦石難磨,存在一段球磨產品粒度粗、臺時能力受限等問題,在進行了多項優化磨礦分級效果考察、比較的基礎上,進行了鍛造鋼球替代鑄造鋼球的工業試驗。試驗結果表明,鍛造鋼球的應用有效降低了磨礦作業的球耗和磨礦成本。

1 試驗內容及方法

工業試驗在1、2系列平行進行,1系列采用鍛打鋼球,2系列采用鑄造鋼球。工業試驗時2個系列一段球磨臺時處理能力固定為相同值(185~200 t/h)。運行3個月后,系統比較2個系列的一段分級溢流粒度(-0.074 mm含量)、硫精礦浮選指標、鐵精礦磁選指標、鋼球單耗、球磨機臺時處理量等,并進行技術經濟分析[3]。

2 磨礦工藝

選礦廠磨礦處理原料為粒度-12 mm的礦石,現場礦石處理量為300萬t/a。磨礦工藝流程為一段閉路磨礦(圖1)。一段磨礦由2臺MQY4060溢流型球磨機與2臺φ500 mm×6水力旋流器組構成閉路,磨礦產品細度-0.074 mm含量占50%±2%。

3 試驗數據統計與分析

3.1 充填率測量結果

試驗期間球磨機充填率情況見表1。

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由表1可知,1系列球磨機的平均充填率為43.09%,2系列球磨機的平均充填率為42.86%,均滿足技術要求40%~45%的指標。

3.2 磨礦介質單耗

鍛造鋼球應用3個月后對1、2系列的處理量及加球量進行統計,結果見表2。

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由表2可知,1系列鍛造鋼球的球耗為0.44 kg/t,2系列鑄造鋼球的球耗為0.504 kg/t,鍛造鋼球用量較鑄造鋼球用量降低了0.064 kg/t。

3.3 磨礦分級

鍛造鋼球應用3個月后,1、2系列磨礦分級指標見表3。

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由表3可知,應用鍛造鋼球的臺時處理能力為186.05 t,溢流-0.074 mm含量為51.53%;鑄造鋼球應用的臺時處理能力為185.92 t,溢流-0.074 mm含量為48.34%,在保證磨礦細度的基礎上,鍛造鋼球的應用較鑄造鋼球球磨機的臺時處理能力、溢流粒度均有所提高。

3.4 磨礦產品粒級

應用鍛造鋼球與鑄造鋼球磨礦產品粒級篩析對比結果見表4。

由表4可知,使用鍛造鋼球磨礦介質,粗粒級比例相對降低,細粒級比例相對上升,有利于有用礦物與脈石礦物的分離。

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4 技術經濟分析

4.1 單耗差異

鑄造鋼球采用廢鋼加入碳、硅、錳等合金元素,成分均勻度差,通過電爐冶煉后進行澆筑經熱處理,由于有澆筑道口,尺寸偏差大,存在表面砂眼、缺肉、凹坑、毛刺明顯等鑄造缺陷。鋼球整體硬度為45~48 HRC,芯表硬度梯度較差,沖擊值為3~10 J/cm2,存在失圓情況。金相為馬氏體或萊氏體+碳化物+殘余奧氏體,組織疏松,晶粒粗大易破碎,且采用冶煉工藝,污染嚴重,對環境影響極大。

鍛造鋼球采用大型鋼廠生產的優質特鋼為原料,成分均勻,通過多次鍛造并經熱處理,尺寸控制精度高,外觀光滑無缺陷。鋼球整體硬度58~63 HRC,芯表硬度梯度均勻,沖擊值≥12 J/cm2,耐磨性高且不易變形,基本無失圓現象,再次利用價值高。金相為馬氏體+殘余奧氏體,殘余奧氏體按量≤10%,組織致密,屬優質細晶粒耐磨鋼球,且采用天然氣,成型工藝自動化程度高,屬于零污染、零排放,對環境無影響[4]。

4.2 鋼球成本

采購的鑄造鋼球價格為4 180元/t,鍛造鋼球價格為4 730元/t。按鑄造鋼球單耗0.504 kg/t、鍛造鋼球單耗0.403 kg/t、一段球磨年處理能力按300萬t計算,則全部采用鑄造鋼球的成本為632.016萬元,全部采用鍛造鋼球的成本為571.857萬元。一段球磨若由鍛造鋼球替換鑄造鋼球,則年節約鋼球費用60.159萬元[5]。

4.3 技術指標

應用鍛造鋼球替換鑄造鋼球,磨礦產品粒級分布更趨于合理。磨礦介質替換前后生產技術指標對比情況見表5。

由表5可知,應用鍛造鋼球替換鑄造鋼球后磨礦細度得到改善,有利于礦物單體解離度地提高,一段鐵精礦品位提高了1.15個百分點,硫精礦品位提高了0.37個百分點,硫浮選回收率提高了0.23個百分點。

5 結論

(1)羅河選礦廠采用鍛造鋼球替代鑄造鋼球,通過工業試驗,一段磨礦球耗由0.504 kg/t降至0.440 kg/t,一段球磨機臺時處理量由185.92 t/h提高至186.05 t/h,一段分級溢流-0.074 mm含量由48.34%提升至51.53%,鋼球成本年節約60.159萬元。

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(2)鍛造鋼球耐磨性優于鑄造鋼球,抗沖擊性強,應用鍛造鋼球后,磨礦細度得到改善,在原礦硫品位相同的情況下,鐵精礦品位提高了1.15個百分點,硫精礦品位提高了0.37個百分點,硫浮選回收率提高了0.23個百分點。

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