李建軍
(廣西華磊新材料有限公司發電廠,廣西 百色 531499)
某發電廠裝機為3×350 MW超臨界循環流化床機組,熱電部分主要為電解鋁企業供電和向氧化鋁企業供熱,發變組出線220 kV接入百色區域電網。三臺機組汽輪機型號為CC350/328-24.2/7.0/1.0/566/566型,超臨界、一次中間再熱、單軸、高中壓合缸、雙缸雙排汽、兩級調整抽汽、表面水冷凝汽式汽輪機,每臺機配置一座雙曲線高位冷卻水塔,凝汽器循環冷卻水水源為右江水。
右江水經預處理后作為電廠補水,先到2,3號機組,再到1號機組,補水水質中電導率為260 μS/cm,總硬度為1.33 mmol/L,總堿度為2.43 mmol/L,該水質較好,屬于中等含鹽量水質。為防止熱力設備結垢和微生物滋生,保證機組的經濟安全運行,對循環水的水質進行加藥處理,采用循環水泵房前池殺菌劑間斷運行、高效穩定劑連續運行的聯合處理方式,以控制循環水系統運行,防止微生物菌藻類在循環水系統中滋生蔓延,同時提高循環水的極限碳酸鹽硬度,防止鹽類在系統內結垢,濃縮倍率(循環水中的離子濃度與補充水中離子濃度之比)控制范圍在3~5倍。
在循環水加藥裝置中,次氯酸鈉貯存罐、卸次氯酸鈉泵、加殺菌劑單元布置在冷卻塔旁的循環水處理間內,穩定劑裝置布置在冷卻塔旁室內。1號機組設置1個循環水處理車間,2,3號機組公用1個循環水處理車間。殺菌劑和穩定劑的加入點為循環水泵房前池。
三臺機組分別于2017-12-27,2018-02-12,2018-02-12投產。運行中循環水監督主要控制標準如表1所示,使用某公司生產的ZC-504無磷阻垢劑(阻垢劑中磷酸鹽含量小于等于2 %),經過水質分析和試驗確定了藥劑的投加量為13 mg/L,循環水濃縮倍率控制在3.75倍以下。

表1 循環水控制指標
循環水系統添加有機磷酸鹽的阻垢機理:循環水中的Ca2+主要以CaCO3結晶的形式存在,CaCO3晶粒吸附有機磷酸鹽的分子后,打亂了晶格的排列次序,不易形成CaCO3的大顆粒結晶。由于表面現象的影響,小晶粒的CaCO3溶解度較大,因而起到阻垢的作用。同時,由于CaCO3吸附有機磷酸鹽后,CaCO3晶格內部產生較大的內應力而發生畸變,從而產生一些較大的非結晶顆粒,這些非結晶顆粒不易形成垢,不會粘附在凝汽器內不銹鋼管內,而是以粘泥的形式沉淀,可以被循環水帶走,沉積在塔池底部。
3臺機組運行時間不長,2019年3月發現3臺冷卻塔立柱上粘結的藻類非常多。
2019年1月至4月,3臺機組機凝汽器端差(凝汽器壓力下的飽和水蒸氣溫度與凝汽器冷卻水出口溫度之差)平均端差為6.64 ℃,4.8 ℃,5.3 ℃,都比較偏高。
發現冷卻塔結垢后,立即將循環水倍率控制在3倍以下運行,并對原因進行分析。2019-04-22 1號機組C修期間,對凝汽器水側、冷卻塔填料、小機冷油器冷卻器(用循環水冷卻)進行檢查,發現結垢嚴重,凝汽器出水側不銹鋼管內部結垢,垢厚度達0.91 mm。1號小機潤滑油冷卻器出水側、冷卻塔噴嘴內部結垢嚴重。
檢查循環水加藥設備系統運行狀況良好,運行人員按照運行規程進行操作、加藥,查閱化學專業運行報表,2019年1月至4月,1號機組循環水系統ZC-504無磷阻垢劑實際投加濃度為13~16 mg/L,符合無磷阻垢劑試驗報告的要求;1月和2月循環水濃縮倍率K≥3.0倍,運行共30天,極限碳酸鹽濃度ΔA>0.2 mg/L,共42天。
循環冷卻水系統采用次氯酸鈉殺菌,由Cl-來測定濃縮倍率,濃縮倍率反映的數據不真實,通過對電導率等的綜合分析,實際運行的濃縮倍率已超過了測量值。
對右江水、發電廠循環水補水取樣由第三方進行化驗,與項目初步設計時的循環水補水全分析進行比對,如表2所示。

表2 循環水補水全分析對比
從表中看出,實際運行中循環水補水Ca2+含量是初設值的1.6倍,遠遠偏離設計值,循環水濃縮倍率仍然在K≥3.0倍的情況下長期運行。
核查某公司提供的ZC-504無磷阻垢劑供貨質量,發現其中一批次無磷阻垢劑成分分析報告顯示,固含量僅為27 %,不符合DL/T 806—2013《火力發電廠循環水用阻垢緩蝕劑》中固含量大于等于32 %的要求,試驗報告與電廠循環水實際運行情況存在差異。試驗報告顯示,發電廠循環冷卻水系統濃縮倍率在3.5倍左右,投加ZC-504阻垢緩蝕劑13 mg/L進行處理,各項技術指標均達到設計要求,可滿足生產需要。但是在2019年1月至2月期間,據1號機循環水水質化驗數據顯示,1號機循環水濃縮倍率達到2.5倍左右時,其ΔA已經達到0.2~0.4 mg/L,循環水系統已經存在結垢傾向。
循環冷卻水系統阻垢緩蝕劑沒有進行基礎補加,導致現場實際ZC-504阻垢緩蝕劑藥劑濃度低于13 mg/L;特別當濃縮倍率高時,低于13 mg/L的有效藥劑濃度ΔA值的穩定性達不到設計要求,導致現場出現結垢情況。現場只單一投加次氯酸鈉殺菌,系統菌藻容易產生抗藥性,菌藻、泥沙容易在系統高溫部分產生沉積。
自3臺機組投運以來,3臺機組凝汽器真空嚴密性試驗值分別為452 Pa/min,72 Pa/min,52 Pa/min,1號機組真空嚴密性試驗結果與合格的評價標準(小于等于270 Pa/min)還有差距,說明運行中有空氣漏入凝汽器。
從上面分析得知,循環水補充水偏離設計值較多,而循環水系統仍按照濃縮倍率K≥3.0倍,極限碳酸鹽濃度ΔA>0.2 mg/L的情況下長期運行,是此次循環水系統結垢的主要原因。
循環水系統結垢后,凝汽器不銹鋼管內通流面積減小、熱阻增加,冷卻塔內填料間通流面積減小、熱阻增加,冷卻塔內噴嘴堵塞、霧化不好,冷端效率降低,能源損失增加,甚至會影響機組出力。循環水系統結垢是一個緩慢過程,阻垢、除垢也是一個緩慢過程,需要持之以恒。
嚴格執行DL/T 300—2011《火電廠凝汽器管防腐防垢導則》有關規定,控制濃縮倍率小于等于3.0倍,極限碳酸鹽ΔA小于0.2 mg/L。當ΔA大于0.2 mg/L時,進行冷卻塔換水。
用Ca2+的含量來計算濃縮倍率,用濃縮倍率、堿度來計算極限碳酸鹽,參考Cl-含量、電導率等值并進行試驗,確定ZC-504阻垢緩蝕劑的投加量為14mg/L。
(1) 長期投加次氯酸鈉殺菌,容易對系統設備產生腐蝕性,因此交替使用非氧化性殺菌劑,每月投加三次,投加量為50 mg/L,對系統沉積物進行剝離,防止菌藻容易產生抗藥性。
(2) 調整緩蝕阻垢劑加藥濃度,確保緩蝕阻垢效果。對ZC-504阻垢緩蝕劑進行配方調整,加強其阻垢分散性能。每2個月進行一次基礎投加,投加量為正常投加量的三倍,計算好用量后一次性倒入循環水池。同時將ZC-504阻垢緩蝕劑調整為低磷配方。藥劑中的總磷小于等于2 %,因為藥劑中的磷能很好地螯合水中的鈣、鎂離子,降低結垢的風險。
(3) 藥劑供應廠家技術人員對現場加藥情況及效果進行跟蹤,對電廠循環水補水水質進行化驗,動態模擬加藥、阻垢、除垢,調整藥劑、指導適合目前循環水系統運行的濃縮倍率和相應的加藥量,并出具藥劑報告,避免循環水系統結垢。
從人員培訓、設備儀表維護、運行管理、水質化驗比對、運行報表臺賬等方面加強化學專業日常管理,及時發現問題、及時處理。每班安排專人負責對循環水進行加藥,每天化驗一次循環水水質,技術人員做好循環水水質臺賬,對數據進行對比、分析,指導運行人員加藥。循環水水池保持高位運行,濃縮倍率、極限碳酸鹽只要有一項數據不合格,就對循環水進行排水、補水,直至化驗合格。循環水水質部分臺賬如表3所示。建立分析、考核、問責機制,確保各項工作落到實處。

表3 3臺機組循環水水質臺賬
1號機組濃縮倍率比較高是由于循環水補充水先經過2,3號機組,再到1號機組, 而且1號機組冷卻塔排污口與補水口太近,不能進行邊排邊補的運行方式,只能采用先排后補的方式來控制循環水的濃縮倍率。
對1號機組凝汽器水側進行水沖洗、小機潤滑油冷卻器進行化學清洗;清理、疏通冷卻塔噴嘴內部結垢;將冷卻塔內的水放掉,清理塔池內的淤泥等沉積物。
繼續對1號機組真空系統進行查漏,確保真空嚴密性試驗結果在合格范圍內。將真空嚴密性試驗納入運行定期工作,每月做一次,及時發現問題并進行處理。
采取措施后不到一個月,三臺機組冷卻塔結垢情況得到明顯改善。
2019-07-09 2號機組檢修、7月25日3號機組檢修、10月9日1號機組檢修,在這期間對三臺機組凝汽器、冷卻塔內部進行檢查,發現凝汽器出水側不銹鋼管運行情況良好,基本上沒有結垢現象。這說明采取措施調整后的ZC-504阻垢緩蝕劑投加量在13 mg/L的藥劑范圍內運行,已形成的垢層逐漸溶解剝離,結垢情況得到明顯改善,凝汽器不銹鋼管也沒有發現被腐蝕現象。
但2號冷卻塔噴嘴內部仍然存在結垢物,與1號機組冷卻塔噴嘴內的結垢情況一樣,應該是在采取措施前的結垢,因此對冷卻塔噴嘴內部結垢進行清理、疏通。
目前(2020年4月),三臺機組的平均端差分別為4.4 ℃,3.3 ℃,4.8 ℃,冷端效率比較高,節能效果明顯。
在運行中,發電廠循環水中極易產生藻類,水中的鈣離子也極易粘附在換熱器表面,因此加藥阻垢、除垢必不可少。這樣處理后循環水補充水水質與初設發生了較大變化,需要通過降低循環水倍率、控制極限碳酸鹽來降低結垢,但循環水外排量增大,單位發電量的用水量增加,這些都不符合節水政策和環保要求。
下一步需要使用性能更好的緩蝕阻垢劑,采用加酸系統,調整循環水的堿度,進行循環水處理仿真研究等,在不結垢的情況下,提高循環水濃縮倍率,實現節水降耗、零排放的目標,為機組安全、穩定、高效運行提供條件。