李小林 曲業闖 孫喜勝
(1. 天津新松機器人自動化有限公司 天津 300450;2. 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 沈陽 110169)
20世紀50年代末,工業機器人最早開始投入使用。約瑟夫·恩格爾貝格(Joseph F.Englberger)利用伺服系統的相關靈感,與喬治·德沃爾(GeorgeDevol)共同開發了一臺工業機器人“尤尼梅特”(Unimate),率先于1961年在通用汽車的生產車間里開始使用。中國科學院沈陽自動化研究所,是我國最早研制機器人與人工智能的科研單位。1979年,沈陽自動化研究所在全國率先提出了研制機器人的方案,并付諸行動。1982年4月,我國第一臺示教再現工業機器人樣機研制成功,可重復再現通過人工編程存儲起來的作業程序。同時期,哈爾濱工業大學、機械部等單位也投入研制工業機器人。并向高速、高精度、輕量化、成套系列化和智能化發展,以滿足多品種、少批量的需要。
玻璃浮法線具有玻璃尺寸大,玻璃易碎,有大量粉塵等客觀原因,使用了大量的機器人進行堆垛。因對產品品質要求高,并且要求進行隨動抓取,需要智能檢測等技術要求。國產新松機器人在玻璃行業做出了突破,并在安徽鳳陽玻璃進行了成功的應用。
相對于傳統的工業設備,工業機器人依靠自身的優勢,比如易用性、重復定位精度高、可示教進行智能化編程作業,能夠提高生產效率,增強安全性、還可以在高危環境下進行作業。因此工業機器人在物品搬運、物料碼垛、金屬焊接、打磨應用、生產裝配等各種應用中技術中越來越成熟,為蓬勃發展的各行各業提供了大量的勞動力。
浮法線冷端堆垛系統包括完整性檢測儀、撒粉機、機器人堆垛工作站、輥道傳輸線體、堆垛專機、氣浮臺和線體控制系統。圖1為現場應用的冷端堆垛系統總體布局圖。

圖1 冷端堆垛系統總體布局圖
由視覺檢測系統組成,能夠檢測玻璃尺寸、位置和邊角缺失,從而對玻璃進行分級分等,并為后續的機器人提供玻璃的位置。檢測原理為:采用反射光源加線陣CCD相機對玻璃進行掃描成像;通過嵌入式處理器對圖像數據實時處理;使用上位機PC進行數據管理和查詢;利用總線技術將玻璃測量數據傳遞給線體控制系統。
玻璃撒粉機將防霉粉按照工藝要求均勻噴撒在玻璃表面上。
機器人堆垛工作站由4臺新松SR210D機器人、8個2工位的旋轉轉臺和帶測量功能的端拾器組成。
輥道線可以平穩地運輸玻璃板,傳輸穩定,速度可以調節。玻璃在傳輸過程中不會破碎,表面不會產生劃傷或者缺角,并且傳輸過程中玻璃的位置偏差較小。
現場采用了其他國產廠家制作的直角坐標形式的水平堆垛機。
氣墊平臺(氣浮臺)由工作臺面、風機、卸片輥及支腿支架等組成。工作臺面由矩形鋼管、鋼板及毛氈組成。矩形鋼管為風管,鋼板與風管焊接在一起,構成一個強有力且平整的支撐臺面,為了避免鋼板對玻璃的劃傷,在其上表面粘有一層5 mm厚的機織毛氈。高壓離心風機向風管進行送風,工作臺面上的出風小孔經特殊設計,可在臺面上形成一個個小氣墊,當有玻璃經過其上方時,一個個小氣墊連成一片,將玻璃板懸浮在空中;通過這種設計,可以將15 mm厚的玻璃板浮起。在氣墊平臺尾端及兩側設有橡膠卸片輥,這樣方便較大的玻璃板的下片,同時還可以減少抬舉玻璃的所需動力。
控制系統由輥道傳輸線控系統、訂單設置操作系統、機器人控制系統等組成。主要元件有:工控機、PLC、觸摸屏、驅動器、機旁按鈕站、傳感器和低壓電氣元件等??刂坪诵牟捎每删幊踢壿嬁刂破鳎ê喎QPLC)控制,采用LAD語言編程并有詳盡準確的符號說明,觸摸屏方便操作與顯示,PLC與機器人采用總線通訊方式進行信號交互,與其他外圍設備采用I/O通訊。
線控系統主要功能:機器人堆垛和水平堆垛機控制,玻璃傳輸控制,線體輥道控制。
訂單設置操作系統:設置機器人碼垛等級控制管理,水平堆垛機碼垛控制管理。
機器人控制系統:與線控進行信號交互,進行線控訂單分配執行,及訂單執行結果反饋,機器人控制,轉臺控制,堆垛工作站狀態反饋至線控。

圖2 控制系統
觸摸屏界面包括自動操作畫面、手動選擇畫面、報警畫面、系統畫面和I/O狀態監視畫面,柜內元器件及布線為板前布置,采用線槽行線,符合國際或國家有關規定,電器元件布置合理有規律,標識明確,使柜內整齊不零亂,元器件不擁擠,實物與圖紙資料相一致,并且耐用、可靠、整齊美觀。
系統具有安全連鎖保護、報警和自動停機功能,在系統總進氣口裝有壓力傳感器實時監控系統壓力,如果氣體壓力小于設備正常工作需要的氣體壓力值,控制系統停止設備工作并報警。系統配備手動急停按鈕,緊急情況下設備切斷輸出執行電源、氣源,確保設備人員安全。
冷端碼垛要求:碼垛精度±2 mm,玻璃表面不能有劃痕,下表面支架處不能有磕痕。
設備組成:新松SR210D機器人、端拾器、檢測系統、轉臺和控制系統。
具有全新開放的自主系統,支持各種應用開發,具有豐富的接口和外部擴展能力,支持視覺、力覺等各種傳感信息,可支持點焊、弧焊、搬運、碼垛、裝配和磨拋等各種應用。針對本項目,開發了機器人的隨動抓取功能,此應用中隨動抓取功能的速度可達1.1 m/s,通過該功能機器人實現了蜻蜓點水式抓取玻璃。
機器人的額定負載能力為210 kg,重復定位精度為±0.2 mm,最大工作半徑為2658 mm,本體重量1400 kg,電源容量8 kVA,防護等級IP67。見圖3。

圖3 機器人系統組成
由鋼結構框架和鋁型材組成高強度的架體,支架向兩側伸縮,滿足大小不同的玻璃的碼垛需求;由真空泵、電磁閥和吸盤組成的真空系統,具有吸真空度高,吸力大的優點;吸盤吸取玻璃時,采用分組控制電磁閥,達到分組控制吸盤的目的,通過升降氣缸來實現控制吸盤桿的升降,從而實現了根據玻璃尺寸來選擇對應的吸盤組去進行工作。
端拾器上設計安裝的玻璃二次測量檢測裝置組成:行程可讀氣缸、行程可讀氣缸保護罩、光纖傳感器和傳感器支架等。該系統使用壽命長,元件便于更換和易于維護,檢測精度高。設計上每個端拾器包含三組二次測量裝置,既可以抓單片玻璃,也可以抓雙片玻璃,兼顧二分板、三分板和四分板的下片碼垛需求。
單邊承受的重量可達500 kg,具有2個碼垛工作,背對背安裝,轉臺通過變頻器進行運動控制,停止定位由傳感器實現,停止完成后通過定位銷進行固定定位。
新松機器人通過隨動技術,通過端拾器將玻璃抓取,通過檢測系統得到玻璃在端拾器上的位置,通過先驗模型進行分析校正,確保玻璃高精度堆垛。
控制系統,通過觸摸屏進行操作設置、訂單管理、狀態監視、故障管理等操作。通過PLC實現機器人的工作調度,與上一級控制系統的信號實時傳遞,信號連鎖。
機器人冷端堆垛系統可適應高強度的玻璃碼垛工作,能夠適應現場高粉塵的惡劣環境,并且可以全年365天,每天24小時不間斷的連續生產。通過數據采集和數學分析,建立了模型,通過先驗模型的指導,解決了玻璃易碎、碼垛要求精度高、防霉粉粉塵大等關鍵技術難點問題。使用了新松機器人的堆垛系統的節拍最快時可達到9 S以下,該系統的投入,解決了人工碼垛帶來的各種問題,節省了人工,提高了良品率,為企業帶來效益的同時,也實現了對工人的人文關懷。通過優化分析計算,在生產線上減少了機器人在堆垛系統中的布置數量。經過多次設計計算,廠內測試而選擇的檢測系統,具有檢測精度高,抗粉塵干擾能力強,減少了維修次數降低了損耗,提高了設備利用率,從而為企業帶來了更多的效益。
國產機器人成功應用為各浮法線生產廠家增添了選擇,提高了浮法線整線的國產化率,通過了生產的考驗,期望有越來越多的國產機器人能夠加入到此競爭中,以促進行業的健康發展。