喬小杰
(西山煤電集團 技術中心,山西 太原 030053)
預燃式燃氣發(fā)電機組在高濃度瓦斯發(fā)電中具有顯著優(yōu)勢,作為瓦斯發(fā)電機組的關鍵部分,燃氣配氣系統(tǒng)的穩(wěn)定運行對正常發(fā)電起著至關重要的作用[1].本文通過對屯蘭瓦斯電廠4#機組20 000 h保養(yǎng)大修時發(fā)現(xiàn)的積碳問題進行診斷,并通過軟件仿真得到發(fā)動機組的主要性能參數(shù),進而形成燃氣發(fā)電機組升級與改進的意見,保證該電廠的穩(wěn)定運行。
屯蘭瓦斯電廠4#瓦斯發(fā)電機組采用的是由顏巴赫公司生產(chǎn)的JMS620GS-S.L四沖程V型(60°)水冷式發(fā)動機,燃氣發(fā)動機的電子點火系統(tǒng)和爆燃探測調(diào)整裝置采用電子模塊控制,燃氣壓力在20 kPa.JMS620 GS-S.L燃氣發(fā)動機采用稀薄燃燒技術,吸入更多空氣與燃氣充分燃燒,降低燃料消耗率[2].20 000 h保養(yǎng)項目主要包括:更換缸套、活塞環(huán)、連桿軸瓦、連桿螺絲、缸頭墊片、減震器、發(fā)電機聯(lián)軸器等46項。保養(yǎng)工藝主要為拆裝研磨缸頭,拆裝研磨活塞,拆裝研磨缸套,拆裝緊固連桿及連桿瓦等,最后進行機組整體調(diào)試。
拆除缸蓋及活塞時,發(fā)現(xiàn)缸頭底部平面及活塞頭部頂面存在大量積碳及結(jié)晶鹽(圖1、2),進排氣門裙部、氣門桿、氣門座存在多處刺蝕(圖3),缸套周圍有輕微拉痕(圖4).

圖1 缸頭底部、進排氣門周圍情況圖

圖2 活塞頂部情況圖

圖3 進排氣門裙部、氣門桿、氣門座情況圖
針對大修保養(yǎng)出現(xiàn)的結(jié)晶鹽及積碳較多的情況,對屯蘭瓦斯電廠入口處的瓦斯成分進行分析,結(jié)果見表1.由表1可以看到,濾除雜質(zhì)后進入機體的瓦斯主要成分為N2、CH4,顆粒雜質(zhì)主要為煤粉、煤矸。通過test氣體成分檢測儀對發(fā)電機組尾氣進行分析,尾氣成分見表2.

表1 4#機組入口瓦斯成分表

表2 4#機組出口尾氣成分表
由表1和表2可以看出,產(chǎn)生結(jié)晶鹽和積碳的主要原因是雜質(zhì)較多且部分粒度超過5 μm,造成瓦斯氣體不夠清潔。
其次,活塞環(huán)、油環(huán)、氣環(huán)變形也是導致機組拉缸的重要原因。活塞與缸套之間的潤滑系統(tǒng)采用的是機油,因此考慮機油是否已發(fā)生變質(zhì),需要對潤滑系統(tǒng)機油進行化驗分析。屯蘭瓦斯電廠采用的是道達爾(型號:TOTAL NATERIA MH40)低灰不可燃機油,經(jīng)過運行1 950 h后的化驗報告見表3.
化驗報告結(jié)論建議:該油品理化指標基本正常;設備磨損狀態(tài)基本正常;請定期監(jiān)測。從表3可以看出,機油品質(zhì)是正常的。鑒于此,需要對積碳和結(jié)晶鹽產(chǎn)生的化學機理進行進一步的理論分析和計算機仿真模擬。

表3 機油化驗報告表
瓦斯發(fā)電機組運行過程中,隨著火花塞點火開始,缸內(nèi)就伴隨著各類熱輻射變化和化學反應,缸內(nèi)壓力也隨著曲軸轉(zhuǎn)角變化時刻改變。產(chǎn)生積碳和結(jié)晶鹽的另外一個原因是燃燒過程不充分,火焰在氣缸內(nèi)的傳播形式主要包括湍流、射流和紊流[3].通過仿真計算,可以分析得到最接近于實際情況的結(jié)果。
屯蘭瓦斯電廠采用的發(fā)電機組主燃燒室形狀是標準圓柱形的,由缸頭底平面與活塞頭部平面組成,由火花塞點燃預燃室內(nèi)的高壓高濃瓦斯(壓力:0.35~0.4 MPa,CH4濃度:25%~30%).然后通過設置在預燃燒室上的8個小孔噴射出的高速火焰到達主燃燒室,并在其中進行稀薄混合燃燒。本文發(fā)動機組的主要參數(shù)見表4[4].

表4 JSM620 GS-S.L燃氣發(fā)動機技術參數(shù)表
首先建立發(fā)動機氣缸網(wǎng)格化模型,預燃室噴射小孔均勻分布,且相鄰噴孔夾角呈45°,同一平面內(nèi)兩噴孔夾角為155°,噴孔直徑為1.6 mm.為了使模擬更接近于發(fā)動機工作的實際狀況,參考了實驗室數(shù)據(jù)CH4在氣缸中反應速率為2.6×10-7mol/cm3·s,溫度邊界條件取經(jīng)驗值,見表5.

表5 溫度邊界條件表
采用AVL-fire軟件對瓦斯發(fā)動機組缸內(nèi)輻射換熱多維數(shù)值模擬,以活塞運動到上止點時曲軸轉(zhuǎn)角為0 ℃A發(fā)動機點火提前角為-9.5 ℃A.在瓦斯發(fā)動機組工作過程中,內(nèi)部燃燒發(fā)生著復雜的化學變化,隨著運行時間變化,缸內(nèi)積碳和結(jié)晶鹽增加,輻射率也隨之增加(黑體輻射率為1),其壁面的輻射率也發(fā)生改變,實驗中采用了4種不同輻射率進行對比,假定輻射率分別為0.6、0.7、0.8、0.9,實驗得到活塞頂部輻射熱流密度隨輻射率的變化曲線(圖5)以及缸蓋底部輻射熱流密度隨輻射率的變化曲線(圖6).

圖5 活塞頂部輻射熱流密度隨輻射率的變化曲線圖

圖6 缸蓋底部輻射熱流密度隨輻射率的變化曲線圖
從圖5和圖6可以看到,從火花塞點火開始到活塞離開上止點后30 ℃A時缸蓋底部與活塞頂部熱流密度逐漸升高,隨著曲軸繼續(xù)旋轉(zhuǎn),缸內(nèi)熱流密度波動下行,此時缸內(nèi)壓力也隨之下行(圖7).從圖5可以看到,隨著活塞頂部積碳增加,氣缸內(nèi)輻射熱流增加,導致氣缸散熱不良,氣缸排氣溫度上升,這也無形中增加了活塞變形幾率,從而導致拉缸。

圖7 發(fā)動機缸壓隨曲軸轉(zhuǎn)角變化曲線圖
隨著曲軸轉(zhuǎn)角的變化,缸蓋壁面的輻射熱流密度是時刻變化的,運用軟件進行多維瞬態(tài)仿真模擬(圖8).從圖8可以看到,火花塞點火后到曲軸運轉(zhuǎn)到10 ℃A過程中,缸內(nèi)輻射熱流主要集中在預燃室噴孔附近,其他區(qū)域均勻分散。當曲軸轉(zhuǎn)角接近30 ℃A時,缸蓋底部中心受熱明顯集中,并向周圍擴散,且此時氣門座附近積聚熱流,溫度急劇升高。隨著曲軸轉(zhuǎn)角繼續(xù)增大,活塞下行,缸蓋底部中心受熱減弱并均勻向四周擴散。在火焰?zhèn)鞑ミ^程中,氣缸內(nèi)射流、紊流、湍流疊加存在,由于缸內(nèi)受熱不均勻,給積碳和結(jié)晶鹽的產(chǎn)生提供了便利條件。

圖8 曲軸轉(zhuǎn)角0~90 ℃A時缸蓋底部熱輻射圖
1)對可能造成機油污染的曲軸箱呼吸器濾芯進行及時更換,并將原有濾芯送檢。2)對可能造成氣源污染的燃氣濾芯、阻火器進行更換,并將原有濾芯送檢。3)對于積碳和結(jié)晶鹽引起的缸溫升高和氣缸拉缸現(xiàn)象,按照保養(yǎng)內(nèi)容對缸蓋底座進行打磨;更換刺蝕損壞的氣門和氣門座圈。4)對存在拉缸的缸套進行研磨,更換活塞環(huán),連桿螺栓。
1)原火花塞已使用達到3 000 h,更換為原廠火花塞,并重新調(diào)整氣門間隙。2)原點火提前角經(jīng)過長時間運行會出現(xiàn)偏移,進一步優(yōu)化點火正時,保證各缸排溫、氣門噪聲均勻,無明顯偏差。3)原混合器開度角(稀燃調(diào)節(jié)器)經(jīng)過長時間運行會出現(xiàn)偏移,進一步優(yōu)化混合器開度角,以達到最佳空燃比、稀燃比,確保無爆震現(xiàn)象。
1)大修后當入口瓦斯明顯波動時,及時降低負載運行。2)按照潤滑油周期,按時更換機油、機油濾芯、加注潤滑脂。3)當點火電壓≥30 kV時,及時停機調(diào)整火花塞間隙,當火花塞使用超過3 000 h時,及時更換火花塞。4)按照空濾保養(yǎng)時間要求,按周期更換一級、二級空濾、燃濾、曲軸箱呼吸器濾芯。5)監(jiān)控氣缸排溫、機油溫度壓力、預壓壓差、混合氣壓力、冷卻液溫度在規(guī)定范圍內(nèi)無明顯偏差。
屯蘭瓦斯電廠2#機組經(jīng)過以上保養(yǎng)升級后,發(fā)動機組功率曲線、充氣壓力、發(fā)動機轉(zhuǎn)速均穩(wěn)定運行(圖9),機組實現(xiàn)滿載運行。

圖9 發(fā)動機組運行曲線圖
通過發(fā)電機組大修保養(yǎng)發(fā)現(xiàn)問題,并對問題診斷治療,運用軟件計算模擬,逐步查清問題導向,進而解決問題,提出科學系統(tǒng)的升級改進意見。另外此次研究也反映出積碳和結(jié)晶鹽對發(fā)電機組的危害巨大,運用AVL-fire軟件多維模擬可以較好地反映發(fā)電機組運行工況,對于提高發(fā)電機組性能,維護保養(yǎng)發(fā)動機組具有深刻意義。