于芳菲
(中國石油大慶石化分公司腈綸廠電儀車間,黑龍江大慶 163000)
聚合裝置每天從化二丙烯腈裝置收150~200 t 噸丙烯腈,在收料過程中丙烯腈儲罐液位上漲,導致部分丙烯腈氣體從呼吸閥直接排入外界大氣。混單稱量系統是間歇操作,每配制一批混合單體,AN 稱量罐10-20.1,VA 稱量罐10-21.1 和回收單體稱量罐10-27.1 就進、出一次物料。10-20.1 配制合格的混合單體進入10-30.1 中。在這個稱量過程中存在液位變化,為平衡儲罐內的壓力,液位升高時,罐中會有氣體從呼吸閥排出,氣體中含有大量氣化的單體,嚴重污染環境。為積極有效進行VOCs治理工作,減少AN 收料和混單配制過程中有機氣體外排,同時有利于降低裝置的兩單消耗,對混單稱重系統進行改造。
混單稱重系統改造項目由大慶石化工程有限公司設計,施工單位龍鳳安裝隊施工。改造涉及(丙烯腈、醋酸乙烯酯、回收單體)三股物料的流程更新,聚合二樓稱量間的VA 和回單4 個稱量罐及其相關的儀表控制閥全部拆除。AN 的兩個稱量罐吹掃干凈后閑置,稱量系統相關聯鎖全部取消。此項目于2018 年8 月6 日開始施工,2018 年8 月27 日施工結束,歷時22 d。
從丙烯腈供料泵10-2.1AB 進料線開始,10-2.1AB 泵進料線由DN150 變為DN80,出料線由DN100 變為DN50,10-2.1AB泵進行更新,配制機封冷卻水。10-2.1AB 泵出料線沿管廊進入聚合二樓稱量間,經過粗濾器10-3.1A 或B、精濾器10-3.1C 或D,然后經過流量計FT3581 或FT3582、控制閥FV3581 或FV3582,再進入靜態混合器10-30.3 或10-34.3 與醋酸乙烯酯和回收單體進行混合,最后到達10-30.1 或10-34.1,供聚合釜生產。
從醋酸乙烯酯供料泵10-12.1AB 進料線開始,10-12.1AB泵進料線由DN50 變為DN40,出料線由DN40 變為DN25,10-12.1AB 泵進行更新,配制機封冷卻水。10-12.1AB 泵出料線沿管廊進入聚合二樓稱量間,經過粗濾器10-12.3A 或B、精濾器10-12.3C 或D,然后經過流量計FT3583 或FT3584、控制閥FV3583 或FV3584,進入靜態混合器10-30.3 或10-34.3。
從回收單體供料泵10-26.1AB 進料線開始,10-26.1AB 泵進料線由DN50 變為DN40,出料線仍為DN40,10-26.1AB 泵進行更新,這兩臺泵沒有機封冷卻水。10-26.1AB 泵出料線進入粗濾器10-26.3A 或B,然后進入聚合二樓稱量間,再進入精濾器10-26.3C 或D,然后經過流量計FT3993 或FT3994、控制閥FV3993 或FV3994,進入靜態混合器10-30.3 或10-34.3[1]。
1.2.1 混單配制系統吹掃、試漏過程
2018 年8 月28 日,接工業風對混單配制系統進行分段吹掃,吹掃出管線內的灰塵、泥沙、鐵屑鐵銹、焊渣等雜質。吹掃一段時間后,在管線排放口,目測排放氣中基本無顆粒雜質,然后用白色濾袋接住排放口進行測試,無灰塵、顆粒物附著在白色濾袋內。
2018 年8 月29 日,龍鳳安裝隊對混單配制系統管線加水打壓試漏,使管線內充滿水,如圖1 所示。當壓力達到試驗壓力0.95 MPa 時,停止加水,保壓觀察30 min,沿管線仔細查看焊口及法蘭連接無漏點。然后將管線內的水排放進行卸壓,如圖2所示。當壓力達到設計壓力0.7 MPa 時,停止卸壓,并進行保壓觀察30 min,再沿管線仔細查看焊口及法蘭連接無漏點,最后將管線內的水排放干凈。

圖1 試驗壓力為0.95 MPa

圖2 設計壓力為0.7 MPa
1.2.2 吹掃、試漏結束后,按照方案
2018 年9 月1 日,聚合車間做好相關的準備工作后,與儀表人員一起對混單配制系統的儀表、自控閥進行調試,如圖3 所示。調試完畢,按照預定方案設定相關參數,驗證混單比值完全吻合。

圖3 調試過程
1.2.3 聯調聯試結束后,投用混單配制流程
2018 年9 月2 日21:30,打通丙烯腈貯罐、醋酸乙烯酯貯罐至聚合二樓混單配制間的流程,自控室啟動丙烯腈、醋酸乙烯酯供料泵。在單體配制1 線畫面設定x=0,y=0,h=0,n=2,用丙烯腈和醋酸乙烯酯配制混合單體進10-30.1 中,為9 月3 日開車做好混單物料準備[2]。
2018 年9 月3 日10:00,開聚合A 釜,在單體配制1 線畫面設定x=0,y=0,h=0,n=1。14:00,開聚合B 釜,在單體配制1 線畫面設定x=0,y=0,h=0,n=2。
2018 年9 月4 日0:50,打通回收單體供料罐10-25.1 至聚合二樓混單配制間的流程,如圖4 所示。投用回收單體流程,如圖5 所示。在單體配制1 線畫面設定。13:00,開聚合C 釜,在單體配制1 線畫面設定[3]。

圖4 投用回單流程

圖5 單體配備DCS 畫面
2018 年9 月14 日14:10,如圖6 所示,打通混單配制系統雙組份流程,自控室在單體配制1 線畫面設定,在單體配制2 線畫面設定,兩條線均配制常規料混單進10-30.1 中[4]。

圖6 投用混單配制系統流程
該混單稱重系統是通過在西門子PCS7 系統內部編程、組態完成。稱重系統投用后,運行平穩,混單化驗數據正常,聚合釜反應正常,生產出的聚合物質量指標合格[5]。該系統目前正在大慶石化公司腈綸廠實際應用,應用效果良好。
回收單體供料罐10-25.1 和混單供料罐10-30.1 液位控制平穩,趨勢曲線幾乎一條直線。同時,減少了每天配制10~13 批混單,再聯系化驗人員分析,合格后再出料的工作量。大大減輕了崗位員工和化驗人員的勞動強度。混單稱重系統的穩定運行,標志著混單稱重系統改造成功,VOCs 治理工作穩步推進,減少了混單配制過程中有機氣體的外排,同時有利于降低裝置的兩單消耗。