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ZGM113型中速磨煤機流場優(yōu)化改造

2021-07-27 02:23:46王士強賀嵐清
發(fā)電設(shè)備 2021年4期
關(guān)鍵詞:優(yōu)化

王士強, 田 航, 賀嵐清

(1. 國家能源費縣發(fā)電有限公司, 山東臨沂 276000;2. 上海意豐機電科技開發(fā)有限公司, 上海 200111)

ZGM113型中速磨煤機被廣泛應(yīng)用于600 MW燃煤機組,是發(fā)電機組正壓直吹式制粉系統(tǒng)的主要設(shè)備。近年來,燃煤質(zhì)量逐年下降,經(jīng)常嚴重偏離設(shè)計煤質(zhì),導(dǎo)致磨煤機出力不足。磨煤機的性能直接影響到制粉系統(tǒng)的性能,進而影響到發(fā)電機組的安全穩(wěn)定運行。對磨煤機進行全面升級改造,提高磨煤機對煤質(zhì)的適應(yīng)性十分必要。

以某燃煤電廠600 MW超臨界機組的ZGM113型中速磨煤機為研究對象,采用流場優(yōu)化手段,對磨煤機進行全面優(yōu)化,研究優(yōu)化前后磨煤機性能的變化,以提升磨煤機制粉的能力。

1 磨煤機結(jié)構(gòu)及原理

圖1為ZGM113型中速磨煤機的結(jié)構(gòu)。

圖1 ZGM113型中速磨煤機的結(jié)構(gòu)

磨盤安裝在中速磨煤機減速機上;主電動機通過中速磨煤機減速機驅(qū)動磨盤水平旋轉(zhuǎn);3個磨輥通過磨輥加載架均勻布置在磨盤上方,每個磨輥都可以繞自身軸線旋轉(zhuǎn);液壓加載裝置與磨輥加載架相連接,向磨輥施加向下的加載力;分離器位于磨煤機上部,分離器頂部有5個煤粉出口和1個原煤入口。

原煤通過落煤管進入磨煤機內(nèi)落到磨盤上,磨盤轉(zhuǎn)動所產(chǎn)生的離心力使煤均勻地進入碾磨區(qū)域。在碾磨區(qū)域,3個均勻分布的磨輥與磨盤共同作用,對原煤進行滾壓碾磨,逐漸將原煤碾磨成煤粉,被碾磨后的煤粉繼續(xù)向磨盤邊緣擴散,最終溢出磨盤。

一次熱風由一次風入口進入磨盤下部,經(jīng)過動、靜風環(huán)從磨盤周邊吹入磨煤機內(nèi)部,與溢出的煤粉充分混合。一次熱風在干燥煤粉的同時,對煤粉進行一次分離,將大顆粒的原煤拋回磨盤重新碾磨,一次風攜帶其余煤粉向上進入分離器。動、靜風環(huán)的作用是使一次熱風盡量沿磨盤周邊均勻地進入磨煤機,同時合理地組織一次熱風,使一次熱風具有更好的一次分離效果和煤粉輸送能力。

一次風攜帶煤粉進入分離器后,分離器對煤粉進行二次分離,合格的煤粉從煤粉出口排出,輸送至鍋爐燃燒,不合格的煤粉經(jīng)分離器的內(nèi)錐返回到磨盤重新碾磨。煤中的石子煤﹑鐵塊等不能被碾磨的雜物通過動、靜風環(huán)入排渣箱中,進而被排出磨煤機。

2 磨煤機運行現(xiàn)狀

2.1 出力不足

由于煤質(zhì)偏差較大等問題,實際運行時,磨煤機平均給煤質(zhì)量流量不足45 t/h,遠低于廠家設(shè)計值(58 t/h)。機組滿負荷運行時,6臺磨煤機必須全部開啟,沒有備用磨煤機。

2.2 風煤比偏大

1號機組負荷為595 MW時,磨煤機運行參數(shù)見表1(風煤比為一次風質(zhì)量流量與給煤質(zhì)量流量的比)。由表1可得:平均風煤比為2.34,與正常風煤比(一般為2)相比,明顯偏大。風煤比大意味著一次風率高,會加劇磨煤機和煤粉管道的磨損,并且對鍋爐熱效率也有不利影響。

表1 ZGM113型中速磨煤機的運行參數(shù)

2.3 動、靜風環(huán)及筒壁磨損嚴重

動、靜風環(huán)及筒壁磨損嚴重在ZGM型中速磨煤機中是比較普遍的現(xiàn)象,磨損位置見圖2。

圖2 中速磨煤機的磨損位置

磨損位置包括靜風環(huán)上斜面、靜風環(huán)上方的筒壁和動、靜風環(huán)的間隙[1]。動、靜風環(huán)的間隙磨損后,間隙增大,漏風率增加,導(dǎo)致磨煤機出力下降。

2.4 煤粉細度調(diào)節(jié)不方便

為了保證煤粉充分燃燒,不同的煤種對應(yīng)不同的煤粉細度,所以當更換煤種時,需要調(diào)節(jié)磨煤機分離器的徑向葉片的角度,以達到需要的煤粉細度。但是,由于靜態(tài)分離器葉片的調(diào)節(jié)非常繁瑣,并且煤種更換過于頻繁,不可能實時對徑向葉片進行調(diào)節(jié),所以經(jīng)常出現(xiàn)煤粉細度和煤種不匹配的情況。

3 問題分析

3.1 磨煤機內(nèi)流場

外部因素通常難以控制,因此只對磨煤機自身的原因進行分析。一次風進入磨煤機內(nèi)部,攜帶煤粉在磨煤機內(nèi)運動,即形成磨煤機內(nèi)流場。采用流場優(yōu)化的設(shè)計理念,運用流體仿真技術(shù),將磨煤機內(nèi)流場分為上、中、下3個局部流場,對ZGM113型中速磨煤機進行全面流場分析,仿真結(jié)果見圖3,發(fā)現(xiàn)上、中、下流場都存在較大問題。

圖3 ZGM113型中速磨煤機的流場

3.2 流場分析

3.2.1 上部流場

上部流場為分離器區(qū)域,ZGM113型中速磨煤機的分離器為靜態(tài)分離器。一方面,靜態(tài)分離器分離效率低、容積強度低、返粉率高,限制了分離器的出力;另一方面,采用靜態(tài)分離器時調(diào)節(jié)煤粉細度不方便,磨煤機無法適應(yīng)當前煤種頻繁變換的情況。

3.2.2 中部流場

中部流場為分離器與磨盤之間的區(qū)域,該區(qū)域為惰性區(qū)域。惰性區(qū)域內(nèi)一次風速度和一次風量都很低,該區(qū)域內(nèi)懸浮了數(shù)量可觀的優(yōu)質(zhì)煤粉,而這些優(yōu)質(zhì)煤粉不能被及時帶走,會重新落到磨盤被再次碾磨(過碾磨),造成輸送出力的降低和碾磨能力的浪費。

3.2.3 下部流場

下部流場為磨煤機內(nèi)動、靜風環(huán)區(qū)域。ZGM113型中速磨煤機的動、靜風環(huán)結(jié)構(gòu)不合理,會造成風粉混合物一次分離的效果差,不能將大顆粒煤粉及時拋回磨盤。這些大顆粒煤粉堆積在動風環(huán)上方形成沸騰區(qū),造成風環(huán)及殼體磨損嚴重,同時增加了磨煤機阻力,在高負荷時沸騰區(qū)的磨損尤其劇烈。

4 優(yōu)化措施

4.1 磨煤機優(yōu)化后結(jié)構(gòu)

根據(jù)ZGM113型中速磨煤機的流場分析結(jié)果,采用YF-W型高效動態(tài)分離器,改進磨煤機內(nèi)部結(jié)構(gòu),通過流場仿真和多次迭代優(yōu)化后,獲得最佳的磨煤機內(nèi)流場。ZGM113型中速磨煤機優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)見圖4。

圖4 ZGM113型中速磨煤機優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)

4.2 優(yōu)化具體措施

4.2.1 上部流場優(yōu)化

對比分別采用傳統(tǒng)動靜結(jié)合式分離器和YF-W型高效動態(tài)分離器后流場的優(yōu)化效果,兩種分離器的主要區(qū)別是:傳統(tǒng)動靜結(jié)合式分離器采用阻力型轉(zhuǎn)子,YF-W型高效動態(tài)分離器采用高效吸風轉(zhuǎn)子。

(1) 采用傳統(tǒng)動靜結(jié)合式分離器的效果。

傳統(tǒng)動靜結(jié)合式分離器結(jié)構(gòu)見圖5,其工作原理是通過調(diào)節(jié)分離器轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)速度實現(xiàn)對煤粉細度的調(diào)節(jié)[2]。但是在實際應(yīng)用中,這種分離器沒有提高磨煤機出力的效果。

圖5 傳統(tǒng)動靜結(jié)合式分離器的結(jié)構(gòu)

采用傳統(tǒng)動靜結(jié)合式分離器的流場模擬見圖6。為了便于分析和比較高效吸風轉(zhuǎn)子與阻力型轉(zhuǎn)子的效果,仿真時簡化了靜葉片[3]。轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時,轉(zhuǎn)子葉片之間的空氣隨轉(zhuǎn)子一起旋轉(zhuǎn),由于離心力的作用,這部分空氣有從轉(zhuǎn)子葉片間向外擴散的趨勢,這種趨勢對從外部穿過轉(zhuǎn)子葉片進入到轉(zhuǎn)子內(nèi)部的氣流有阻力效果。

圖6 采用傳統(tǒng)動靜結(jié)合式分離器后的流場

一次風穿過轉(zhuǎn)子的葉片進入到轉(zhuǎn)子內(nèi)部,然后從煤粉出口排出,所以傳統(tǒng)動靜結(jié)合式分離器的阻力明顯大于靜態(tài)分離器的阻力。在轉(zhuǎn)子和分離器殼體的環(huán)形區(qū)域內(nèi),氣流的速度很低,說明并沒有因為轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)在該區(qū)域形成旋轉(zhuǎn)流場,所以煤粉在該區(qū)域內(nèi)沒有達到離心分離的效果,這正是傳統(tǒng)動靜結(jié)合式分離器分離效率低的原因。

(2) 采用YF-W型高效動態(tài)分離器的效果。

采用YF-W型高效動態(tài)分離器的流場模擬結(jié)果見圖7。

圖7 采用YF-W型高效動態(tài)分離器后的流場

一次風被吸入轉(zhuǎn)子底部旋轉(zhuǎn)加速后,從轉(zhuǎn)子葉片的間隙排到轉(zhuǎn)子與分離器殼體之間的環(huán)形間隙。在該環(huán)形間隙內(nèi)形成很強的旋轉(zhuǎn)流場,對煤粉有很好的離心分離效果。傳統(tǒng)動靜結(jié)合式分離器的轉(zhuǎn)子是阻力型轉(zhuǎn)子,會造成分離器阻力明顯增加,高效吸風轉(zhuǎn)子則不會造成阻力增加。因此,采用YF-W型高效動態(tài)分離器時,磨煤機的整體阻力會下降1~2 kPa。此外,YF-W型高效動態(tài)分離器充分利用了分離效率更高的離心分離方式。與傳統(tǒng)動靜結(jié)合式分離器相比,YF-W型高效動態(tài)分離器具有更高的分離效率和更高的容積強度,在保證煤粉細度的前提下,分離出力大幅提高[4]。

4.2.2 中部流場優(yōu)化

針對中部流場中的惰性區(qū)域,采用中央進風裝置將一部分一次熱風引入磨煤機內(nèi),這部分一次風向下吹,將原來的惰性區(qū)域激活,及時帶走惰性區(qū)域內(nèi)的優(yōu)質(zhì)煤粉,直接提高了磨煤機的輸送出力,同時減少了過碾磨現(xiàn)象,間接提高了磨煤機的碾磨出力。中央進風裝置的另一優(yōu)點是對原煤有預(yù)烘干作用,有利于提高磨煤機的碾磨能力。

4.2.3 下部流場優(yōu)化

為了提高風環(huán)的一次分離效果,動風環(huán)的風道采用封閉式等截面風道結(jié)構(gòu),可增強一次風進入磨煤機時的剛性;同時,風道上端向磨盤中心傾斜一定角度,有利于將粗煤粉顆粒拋回磨盤。

圖8為優(yōu)化后的動、靜風環(huán)結(jié)構(gòu)。

圖8 優(yōu)化后的動、靜風環(huán)結(jié)構(gòu)

動風環(huán)與靜風環(huán)之間的間隙,由原來的豎直圓柱面間隙改為水平端面間隙,可以有效減少間隙變大造成的一次風泄漏。靜風環(huán)結(jié)構(gòu)也更有利于減小沸騰區(qū),提高一次分離能力[5]。

5 優(yōu)化改造效果

針對該電廠ZGM113型中速磨煤機進行優(yōu)化改造,改造對象是2號機組的F磨煤機,同時對上、中、下流場進行優(yōu)化改造。改造后,在相同工況條件下(磨輥、磨盤襯板的磨損程度一致,相同煤質(zhì),同一時間段),對改造前后磨煤機進行性能對比試驗[6],結(jié)果見表2。由于改造前后磨煤機的煤粉細度不一致,依據(jù)DL/T 5145—2012 《火力發(fā)電廠制粉系統(tǒng)設(shè)計計算技術(shù)規(guī)定》,將改造前的給煤質(zhì)量流量(48.57 t/h)換算到煤粉細度R90為18.0%時的給煤質(zhì)量流量(50.26 t/h),改造后的給煤質(zhì)量流量為58.65 t/h,比改造前提高16.7%。改造后的磨煤機阻力為4.67 kPa,明顯低于改造前的磨煤機阻力(6.50 kPa),而改造前的一次風平均質(zhì)量流量已經(jīng)降到不足97 t/h,說明改造前的磨煤機已經(jīng)達到了出力極限,而改造后的磨煤機阻力尚有裕度。改造后的總制粉電耗下降9%。由于采用了YF-W型高效動態(tài)分離器,通過調(diào)節(jié)高效吸風轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速即可十分方便地實現(xiàn)對煤粉細度的控制。

表2 磨煤機改造前后對比

6 結(jié)語

磨煤機流場優(yōu)化技術(shù)通過分析磨煤機內(nèi)流場,使磨煤機的性能得到全面提升。通過流場優(yōu)化改造對比,ZGM113磨煤機的制粉能力得到了明顯的改善,煤粉細度在5%~30%內(nèi)動態(tài)可調(diào),煤粉細度調(diào)節(jié)靈活,提高了磨煤機對煤種的適應(yīng)性,為鍋爐的安全穩(wěn)定運行提供了保障。由于ZGM型磨煤機的結(jié)構(gòu)都是類似的,所以磨煤機流場優(yōu)化技術(shù)也適用于其他型號ZGM磨煤機的改造。

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