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大型燃煤電站汽輪機排汽通道結構優化研究

2021-07-26 09:40:08王玉亭陳彥奇徐鋼陳衡
發電技術 2021年4期
關鍵詞:凝汽器汽輪機優化

王玉亭,陳彥奇,徐鋼,陳衡

大型燃煤電站汽輪機排汽通道結構優化研究

王玉亭,陳彥奇,徐鋼*,陳衡

(華北電力大學能源動力與機械工程學院,北京市 昌平區 102206)

針對河北某電廠600 MW濕冷機組,運用ANSYS Fluent軟件對汽輪機排汽通道流場進行數值模擬。研究發現:在原設計下,由于排汽缸軸向排汽及凝汽器接頸存在擴散角,排汽通道內出現了較大的低速漩渦區域,對凝汽器換熱性能具有負面作用,而給水泵汽輪機排汽對低速漩渦區域具有一定的補充作用,能夠一定程度上改善流場。針對這種現象,通過設計導流結構,對排汽通道流場進行了優化,結果表明:經過流場優化后,機組排汽在主凝結區最上層管束平面處的流速均勻性得到了顯著提升,從而有利于提高凝汽器換熱系數、降低機組背壓、提升機組發電效率。

燃煤電站;汽輪機;排汽通道;流場

0 引言

隨著市場經濟的發展,我國電力行業逐步形成并完善了市場經濟體制,發電廠的熱經濟性變得十分重要。

提高火電機組熱經濟性主要有2種途徑: 1)增大單機功率,采用較高的蒸汽初參數,大力發展大容量超臨界和超超臨界機組,這樣可以節約電廠占地面積、減少機組運行人員,從而降低電站建設的投資和運行費用;2)改進冷端系統和汽輪機通流能力,降低蒸汽的終參數,提高汽輪機的效率。

凝汽式汽輪機是現代火電站中廣泛采用的典型汽輪機,冷端系統是凝汽式汽輪機的重要組成部分,在熱力循環中起著冷源的作用[1]。凝汽器是冷端系統的重要部件,以600MW機組為例,凝汽器背壓降低1kPa,機組效率提高約1%,相當于1kW·h電節省標準煤2.5g[2]。

排汽通道是汽輪機的重要組成部分,其作用是將排汽的剩余速度能轉化為壓力能,以提高機組效率,并引導排汽進入凝汽器[3]。排汽通道由排汽缸和凝汽器接頸組成,排汽通道內蒸汽流動的均勻性對低壓缸的效率有較大影響[4-7]。其內部流場直接影響著汽輪機的通流能力和蒸汽在凝汽器中的換熱能力,因此,通過排汽通道優化,促使汽輪機排汽在進入凝汽器冷卻管束時的流場分布盡量合理,可充分利用凝汽器冷卻管的有效換熱面積,增加凝汽器實際總體傳熱系數,最終達到降低汽輪機排汽壓力、提高機組運行經濟性的目的[8]。

到目前為止,對排汽通道流場特性的研究主要是采用數值模擬的方法。Wang等[9]利用Kriging代理模型對排汽缸進行優化,使靜壓恢復系數最大化。Zhang等[10]利用流線曲率法對擴壓器幾何結構進行了優化,以改善排汽缸的氣動特性。Wang等[11]利用三次貝塞爾曲線對擴壓器幾何形狀進行優化,氣動特性實驗對比結果表明,優化后的排汽缸氣動特性得到了改善。Gribin等[12]確定了排汽缸的最佳軸向距離,總能量損失減少30%。而Cao等[13]通過研究發現內導流環的角度為30°~40°時,排汽通道的通流能力顯著改善。

本文以某600MW水冷機組排汽通道為研究對象,運用Fluent軟件數值模擬確定其內部壓力場、速度場分布,以獲得其排汽通道流場分布情況,并分析該排汽通道流場存在的缺陷;根據其流場,設計流場優化方案,提高流場均勻性,從而增強通流能力,改善凝汽器換熱效率;對優化方案進行安全性分析,以確保其具有可行性。

1 研究方法

1.1 物理模型

現有的排汽通道流場分析一般只分析排汽缸與接頸流場,但蒸汽經接頸出口流出后并未直接進入主凝結區,仍需流動近1m才能接觸最上層冷卻管束,接頸出口蒸汽流場能否準確反映蒸汽換熱時的流場特性存在疑問,為更好地反映蒸汽在進行凝結換熱之前的流動情況,本文將幾何模型延伸至凝汽器主凝結區最上層管束所在平面,并對兩平面的流場進行了對比分析。

實際應用中汽輪機排汽通道內布置有大量的支撐管件、抽汽管道等部件,結構非常復雜,在模擬中無法完全還原,因此,本文在滿足工程要求的條件下,做出以下假設:

1)鑒于本文排汽通道中的蒸汽干度為90.68%,蒸汽中夾帶的液態水對于流場整體的影響較小,本文在模擬中也采用了與文獻[14-16]類似的簡化處理,即將流場中的流體簡化為單相流體來分析計算。

2)鑒于除低壓加熱器外各支撐管件、抽汽管道體積較小,對流場的影響不大,但其復雜結構會使計算難度大幅提升,本文中忽略排汽通道內除低壓加熱器外的其他管件對流場的影響。

本文選用了國產某600MW水冷機組凝汽器接頸及排汽缸的結構作為建模原型,凝汽器型號為N-34000。以接頸蒸汽出口為參考平面,排汽通道幾何尺寸及內部結構尺寸如表1—3所示。

表1 排汽缸幾何結構

表2 凝汽器接頸內構件結構

表3 凝汽器接頸幾何結構

依據該排汽通道實際尺寸和實際情況建立了圖1所示的排汽通道模型。

1.2 網格劃分

本文計算中使用ICEM CFD軟件進行網格劃分,并對給水泵汽輪機排汽口、減溫減壓裝置進汽口等位置進行網格加密,最終得到了網格數為400萬的非結構網格,如圖2所示,網格質量均在0.35以上。

網格無關性反映了數值精度是否滿足了計算的要求,引入網格收斂性指數對本文中的網格無關性進行進一步的分析。

網格收斂誤差的定義[17]為

圖1 原排汽通道物理模型

圖2 原排汽通道網格劃分

式中:1為細網格收斂解;2為粗網格收斂解。

網格加密比定義為

式中+1分別為第和+1套網格的平均間距。

對于同一物理模型,網格模型的節點數不同,但總體積是相同的,因此網格加密比可以簡化為

式中NN+1分別為第和+1套網格的網格數。

網格收斂指數CI定義為

式中:s為安全因子,當使用2套網格進行計算時值取3,當使用3套及以上的網格進行計算時值取1.25;為收斂精度,取值為1.97。

經計算得400萬網格相較于100萬網格的CI為1.63%,低于3%,因此400萬網格的模型具有網格無關性,其計算結果與網格數量無關。

1.3 流場特性評價指標

蒸汽流速對傳熱系數的影響[18]如圖3所示,縱軸為實際傳熱系數與蒸汽流速為30m/s時傳熱系數的比值。

圖3 蒸汽流速對傳熱系數的影響

從圖3可以看出,傳熱系數隨著蒸汽流速的增加而增加,但蒸汽流速越高,傳熱系數的增加越慢,當蒸汽流速高于50m/s時,傳熱系數增加的比率較小。

由于凝汽器冷卻管束設計多為基于均勻流場,整體布置較為均勻,根據圖3,當蒸汽平均流速變化較小時,蒸汽速度整體越趨近于平均流速,則總體傳熱系數越高,即接頸出口蒸汽速度場越均勻,總體的傳熱系數越高。

排汽通道的計算中,一般地,用速度均勻性系數來衡量各個方案接頸出口速度分布的均勻程度,用總壓損失系數和靜壓恢復系數來衡量排汽通道的通流能力,各系數[19]的定義如下。

速度均勻性系數的計算公式為

式中:a為面積加權平均速度,m/s;m為質量加權平均速度,m/s。

其中,面積加權平均速度和質量加權平均速度分別為:

本次模擬中將蒸汽視為不可壓縮流體,在排汽通道的進口和出口處建立能量平衡方程:

式中:qr為接頸入口總壓;qc為蒸汽出口平面總壓;Dq為總壓損失。

對于大功率凝汽式汽輪機,為提高機組經濟性,通常采用擴壓的方法把排汽通能轉換為靜壓。

靜壓恢復系數的計算公式為

式中:ic為蒸汽出口平面靜壓;ir為接頸入口 靜壓。

總壓損失系數的計算公式為

2 模擬結果及效果分析

本研究中選用標準-湍流模型對排汽通道進行模擬,以速度入口和壓力出口為進出口邊界條件,將排汽通道殼體設置為絕熱無滑移壁面。

2.1 最上層管束平面流場特性

現有的排汽通道流場分析一般只分析排汽缸與接頸流場,而蒸汽經接頸出口流出后并未直接進入主凝結區,仍需流動近1m才能接觸最上層冷卻管束,在這期間,流場將會發生變化。

原模型接頸出口及最上層管束平面速度云圖對比如圖4所示,比較兩平面云圖可以發現,流場中的低速漩渦區域呈現一種逐漸擴散的趨勢,最上層冷卻管束平面的藍色低速區域明顯大于接頸出口平面,而高速區域受到漩渦區域的擠壓,也更趨向于貼近壁面,最終造成最上層管束平面處的流場均勻性比接頸出口流場均勻性差,接頸出口的流場分析并不能完全反映蒸汽在進行換熱時的流場特性。

圖4 原模型接頸出口及最上層管束平面速度云圖對比

2.2 原模型流場特性

2.2.1 軸向排汽對排汽通道流場的影響

原排汽通道流場數值模擬所用幾何模型如圖1所示。模擬結果流線如圖5所示,由圖5可以看出,低壓缸軸向排汽導致低壓缸上半部分排汽需要在排汽缸內順著低壓缸外側壁面翻轉后由低壓缸兩側向下流動,汽流在低壓缸下方中部區域匯聚后進入凝汽器接頸,而低壓缸下半部分排汽到達豎直壁面后順排汽缸內壁向下進入凝汽器接頸,兩部分蒸汽之間形成了低速漩渦,并由于接頸擴散角的存在,渦流區域向下不斷擴大,在最上層管束平面形成了較大的低速漩渦區域,而高速汽流受到渦流擠壓,集中在接頸壁面附近形成高速區域。

圖5 原排汽通道流線圖

2.2.2 給水泵汽輪機排汽對排汽通道流場的影響

已有的排汽通道流場分析大都認為給水泵汽輪機排汽對排汽通道流場具有擾亂作用[19-20],但從圖4可以發現,給水泵汽輪機排汽填補了部分低速漩渦區域,因此,給水泵汽輪機排汽對排汽通道流場同樣具有一定的補充作用。圖6為無給水泵汽輪機排汽情況下最上層管束平面處的速度云圖。

由圖6可以發現,無給水泵汽輪機排汽的情況下,由于低壓缸的軸向排汽,最上層管束平面流場出現了4個低速區域。而由圖4可以發現,存在給水泵汽輪機排汽時,給水泵汽輪機排汽進入接頸后,受到主蒸汽的沖擊而集中向下流動,在排汽口附近形成帶狀的高速區域,這樣的高速區域使得流場中的速度差較大,但同樣使得該區域本應形成的低速漩渦區域被給水泵汽輪機的高速排汽填補消失。

圖6 無給水泵汽輪機排汽情況下最上層管束平面速度云圖

計算可得無給水泵汽輪機排汽的情況下速度均勻性系數為0.591,而存在給水泵汽輪機排汽的情況下速度均勻性系數為0.607,說明給水泵汽輪機排汽對流場的補充作用大于其擾亂作用,因此優化方案可從擴大給水泵汽輪機排汽對流場的補充作用、降低對流場的擾亂作用等方面對排汽通道流場進行優化。

2.2.3 抽汽管道對排汽通道流場的影響

由于抽汽管道及支撐管件結構非常復雜,現有的排汽通道流場分析一般忽略抽汽管道及支撐管件等內部結構對流場的影響,本研究對抽汽管道對內部流場的影響進行了模擬計算,圖7為加入抽汽管道情況下最上層管束平面處的速度云圖。

圖7 加入抽汽管道情況下最上層管束平面速度云圖

重新模擬考慮抽汽管道時排汽通道的內部流場后,發現加入抽汽管道后,流場均勻性系數略有提升,達到0.612,且流場仍呈現出高速汽流貼壁流動而低速漩渦區域位于流場中部的特性,抽汽管道對于流場的影響較小且無負面影響,同樣地,尺寸更小的支撐管件對流場的影響更小,而如考慮抽汽管道及支撐管件進行流場模擬,不僅會使模擬的計算量呈指數級提升,而且相關計算模型的收斂性、可靠性均難以保證。因此,本文其他部分仍采用忽略抽汽管道及支撐管件的模型進行計算分析。

2.3 優化方案模擬結果及分析

考慮到給水泵汽輪機排汽對接頸低速漩渦區域存在填補作用,優化方案在給水泵汽輪機排汽口附近設置了1塊弧形導流板,使給水泵汽輪機排汽向中部流動,并在接頸豎直壁面與排汽缸的交界處布置了8塊直導流板,將部分壁面附近高速汽流導入低速漩渦區域;弧形導流板弧度數為90°,弧半徑1.5m,寬2.0m;直導流板長1.6m,寬0.8m,與豎直壁面夾角為30°。排汽通道模型如圖8所示。

圖8 優化方案示意圖

重新劃分網格并使用Fluent進行數值模擬,模擬結果的出口速度云圖如圖9所示。

由圖9可以看出,此方案在給水泵汽輪機排汽口上方設置導流板,限制了給水泵汽輪機排汽與低壓缸排汽的混合,減輕了給水泵汽輪機排汽受主蒸汽沖擊而集中向下流動的情況,并限制了對側漩渦向該側擴散,從而縮小了對側的低速區域,并且使得高速汽流和給水泵汽輪機排汽向出口中部靠攏,中部低速漩渦區流量增大,流速升高,低速區縮小,而直導流板使得因軸向排汽而貼壁流動的主蒸汽向中部流動,提高了低速區汽流的速度,流場均勻性出現了較為明顯的提升。

圖9 優化方案最上層管束平面速度云圖

2.4 優化后流場特性指標分析

原模型及優化方案流場的流場特性指標對比如表4所示。

表4 優化前后流場特性指標對比

由優化前后的流場主要參數對比可知,導流板的存在使得總壓損失系數由0.502升高至0.593,說明導流板會使流動阻力增大;而靜壓恢復系數由0.216降低至0.176,下降幅度不大;均勻性系數有了較大幅度的提高,由0.607提升至0.705,說明添加導流板后,流場均勻性有了明顯的提升,起到了較好的優化效果。

3 優化方案安全性分析

由于優化方案是通過加裝導流板規范流場提高流場均勻性,但是在加裝導流板后,高速蒸汽將會對導流板產生沖擊,若導流板受到汽流沖擊后無法保持其位置和形狀,則優化方案不具有可行性。

針對此問題,本文選取汽輪機閥門全開工況進行了導流板受力分析。代入模型中進行重新模擬的相關邊界條件如表5所示。

表5 閥門全開工況與額定工況排汽量對比

采用閥門全開工況下的邊界條件進行模擬,結果如圖10所示。由該結果及后處理結果可知,閥門全開工況下,凝汽器接頸導流板所受壓強在3.12~5.40kPa,最大為5.40kPa。

圖10 閥門全開工況下導流板受力云圖

本文假設導流板使用了大多數凝汽器壁面采用的Q235A鋼材,屈服強度為235MPa,導流板厚度為10mm,其許用應力隨溫度變化如表6所示。

表6 導流板在各溫度下的許用應力

此工況下,凝汽器接頸內的溫度在30℃左右,根據表6可知,此時導流板的許用應力為 113MPa。由此可以發現導流板的受力遠小于此溫度下導流板的許用應力,優化方案的安全性較高。

因此,根據模擬結果判斷:汽輪機的閥門全開工況并不會導致優化后的凝汽器接頸導流板出現安全問題。

4 方案實施及優化效果

本文所設計的優化方案已在工程實際中運用,由于排汽通道結構的復雜性,實際中將較大的導流板換成如圖11所示的小板進行安裝,為固定其位置,設計了圖12所示的支撐結構。

圖11 工程中的給水泵汽輪機導流板

圖12 導流板支撐結構

使用該優化方案改造前后,對某600MW機組的凝汽器進行凝汽器性能試驗,試驗要求如下:

1)凝汽器及相關設備處于正常運行狀態,并能長期連續運行。

2)汽輪機真空嚴密性良好且采用單元制運行方式,盡量保證優化改造前、后汽輪機的運行方式及真空嚴密性基本一致。

3)凝汽器及冷卻水管道足夠清潔,并盡量保證優化改造前、后清潔度基本一致。

4)凝汽器性能試驗期間不得向凝汽器補水,熱力系統其他設備均為正常運行方式。

5)循環水流量穩定,并盡量保證優化改造前、后循環水泵運行方式相同。

6)試驗時要求蒸汽參數接近于額定值并保持參數及負荷的穩定,試驗中參數允許變化范圍為:

機組負荷±2%;主汽壓力±2%;主汽溫度±4℃;再熱汽溫±4℃;冷卻水進口溫度±1℃。

采用分布式控制系統(distributed control system,DCS)溫度、壓力數據,并使用超聲波流量計測量循環水入口流量,將實驗數據計算整理并將結果修正到設計循環水流量和循環水進口溫度下,結果發現:未進行排汽通道結構優化時,設計工況下該機組凝汽器壓力為6.10kPa;進行排汽通道結構優化后,設計工況下該機組凝汽器壓力為5.75kPa,優化方案使凝汽器壓力降低0.35kPa,折合機組發電標準煤耗降低約0.7g/(kW·h)。

綜上可知,排汽通道流場優化改造后,低壓缸排汽在凝汽器內的分布趨于合理,凝汽器換熱管的熱交換潛力得以更充分的發揮,提高了凝汽器平均換熱系數,使凝汽器背壓明顯降低,機組效率得到提升。

5 結論

對排汽通道進行耦合計算,分析了排汽通道內的流場特點,并對排汽通道進行優化改造,結論如下:

1)由接頸出口平面的速度云圖和凝汽器最上層冷卻管束平面的速度云圖可以發現,在接頸出口和最上層管束平面之間,流場中的低速漩渦區域繼續擴散,高速汽流因受到擠壓而更加貼近壁面,流場的均勻性變差,兩者存在較大的差距。

2)由原排汽通道流場流線圖分析可知,低壓缸軸向排汽及接頸擴散角的存在,導致接頸出現了低速漩渦區域,該漩渦區域不斷擴大,將高速汽流擠壓至壁面附近,使得流場均勻性較差。

3)由是否存在給水泵汽輪機排汽情況下的流場速度云圖對比可知,給水泵汽輪機排汽對排汽通道流場的補充作用大于其擾亂作用,因此可從擴大給水泵汽輪機排汽補充作用并降低其對流場的擾亂作用的思路來考慮優化方案。

4)優化方案在給水泵汽輪機排汽口處及接頸豎直壁面與排汽缸的交界處設置了導流板,減小了凝汽器接頸中央的低速漩渦區,使接頸出口流場速度分布均勻性有明顯提升,凝汽器背壓降低了0.35kPa,具有不錯的優化效果。

5)導流板在閥門全開工況下的最大受力遠小于其許用應力,優化方案的安全性較高。

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Study on Structure Optimization of Exhaust Steam Passage of Steam Turbine in Large Coal-fired Power Station

WANG Yuting, CHEN Yanqi, XU Gang*, CHEN Heng

(School of Energy, Power and Mechanical Engineering, North China Electric Power University, Changping District, Beijing 102206, China)

For a 600 MW wet-cooled unit of a power plant in Hebei province, ANSYS Fluent software was used to numerically simulate the flow field of the steam turbine exhaust passage. It was found that under the original design, due to the axial exhaust steam of the exhaust cylinder and the diffusion angle of the condenser neck, a large low-speed vortex area appeared in the exhaust steam passage, which had a negative effect on the heat transfer performance of the condenser. The exhaust steam of the feed water pump steam turbine had a certain supplementary effect on the low-speed vortex area and could improve the flow field to a certain extent. Aiming at this phenomenon, the exhaust passage flow field was optimized through the design of diversion structures. The results show that after optimizing the flow field, the crew exhaust steam condensed in the main area of the upper tube bundle planar velocity uniformity has been significantly increased, which is benefit to improve the condenser heat transfer coefficient, reduce the unit back pressure, and promote the efficiency of generating units.

coal-fired power plants; steam turbine; exhaust steam passage; flow field

2021-05-28。

10.12096/j.2096-4528.pgt.21067

TK 05

國家自然科學基金項目(51806062);中央高校基本科研業務費專項(2020MS006)。

Project Supported by National Natural Science Foundation of China (51806062); Fundamental Research Funds for the Central Universities (2020MS006).

(責任編輯 辛培裕)

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