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基于FANUC數(shù)控系統(tǒng)的智能制造單元設(shè)計

2021-07-24 07:20:28陸雄
金屬加工(冷加工) 2021年7期

陸雄

湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 湖南長沙 410129

1 序言

本文選用三一汽車起重機械有限公司現(xiàn)有的一臺NBP-1000A友嘉立式加工中心和一臺ABB工業(yè)機器人,構(gòu)造成一個基本的智能制造單元,運用工業(yè)機器人完成工件的上料、下料及搬運工作。所有控制流程,在FANUC數(shù)控系統(tǒng)通過編程來實現(xiàn)。

2 智能制造單元的基本組成

NBP-1000A型加工中心是一臺三軸控制數(shù)控機床,采用FANUC 0iMD數(shù)控系統(tǒng),配備機械手自動換刀裝置,盤式刀庫容量為22把。在加工中心工作臺上配置氣動精密平口鉗,用于工件的裝夾。選用型號為IRB2400的ABB工業(yè)機器人,其承重能力10kg。機器人側(cè)配備有工件裝夾手爪,具有夾緊、松開、有無料檢測功能。料架上設(shè)有毛坯位和成品位兩個倉位,每個倉位設(shè)置有傳感器和狀態(tài)指示燈,傳感器用于檢測該位置是否有工件,狀態(tài)指示燈分別用不同的顏色指示工作狀態(tài)。設(shè)備平面布置如圖1所示。

圖1 設(shè)備平面布置

3 程序設(shè)計

整個加工過程是由數(shù)控系統(tǒng)通過編寫程序來實現(xiàn)的。自動上、下料的全過程是由加工中心與機器人之間通過上、下料宏程序相互配合來完成的。上、下料動作,毛坯及成品的搬運都由機器人完成。平口鉗、機床門及機器人手爪動作都是由數(shù)控系統(tǒng)PMC程序控制。平口鉗的裝料位置由加工中心X、Y軸,通過數(shù)控系統(tǒng)與數(shù)控機床PMC的G代碼實現(xiàn)信息交換。

3.1 工作流程

程序設(shè)計之前,首先要將各部件的工作流程弄清楚,才能設(shè)計出完好的程序。上料是由工業(yè)機器人從料架的毛坯位置搬運毛坯到數(shù)控機床中,加工前將毛坯裝到平口鉗中。加工完成后,將成品從平口鉗上卸下,送至料架成品位置。上料工作流程如圖2所示。

圖2 上料工作流程

下料是由工業(yè)機器人將加工好的成品從數(shù)控機床上搬運到料架成品位置,下料工作流程如圖3所示。

圖3 下料工作流程

3.2 上、下料宏程序的編寫

(1)M代碼定義 上、下料各環(huán)節(jié)的控制采用輔助功能M指令來實現(xiàn),M50、M51通過宏程序來完成,M52~M57各指令需要在數(shù)控系統(tǒng)中編寫相應(yīng)的PMC程序,M指令設(shè)置見表1。

表1 M指令設(shè)置

(2)接口信號變量定義 上、下料宏程序采用了接口信號變量,定義見表2。接口輸入信號變量在宏程序中“讀取”系統(tǒng)輸入信號的狀態(tài),從而在程序中直接獲得相應(yīng)的檢測信號,#1008~#1010為接口輸入信號變量。接口輸出信號變量在宏程序中“改變”系統(tǒng)輸出信號狀態(tài),#1108~#1109為報警輸出信號變量,#1110~#1113輸出信號變量控制數(shù)控機床的執(zhí)行元件向機器人發(fā)出工作指令。

表2 接口信號變量定義

(3)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定 要通過M50、M51指令在數(shù)控程序中調(diào)用宏程序, 必須對相關(guān)參數(shù)進行設(shè)定。設(shè)定P1195=1,使用M代碼調(diào)用宏程序;設(shè)定P6075=50,使用M50調(diào)用O9005宏程序;設(shè)定P6076=51,使用M51調(diào)用O9006宏程序。

上料宏程序設(shè)計如下。

O9005; M50調(diào)用上料宏程序O9005

N10IF[#1008NE1]GOTO30; 判斷平口鉗上是否有工件

N20#1108=1GOTO140; 平口鉗有料報警信息

N30 IF[#1009EQ1]GOTO50; 判斷料架是否有毛坯

N40#1109=1 GOTO140; 料架缺料報警信息

N50 G91G30P2X0Y0; 回第二原點,工作臺移動到裝卸料位置

N60#1110=1; 機器人移動到料架毛坯位置

N70M57; 機器人手爪夾緊指令,抓取毛坯

N80#1111=1; 機器人移動到平口鉗裝卸料位置

N90M55; 平口鉗夾緊指令,夾緊毛坯

N100M56; 機器人手爪打開指令

N110#1113=1; 機器人回到初始位置

N120M53; 關(guān)閉機床門

N130G90; 絕對編程

N140M99; 返回主程序

下料宏程序設(shè)計如下。

O9006; M51調(diào)用下料宏程序O9006

N10IF[#1010NE1]GOTO30; 判斷料架是否有成品

N20#1109=1 GOTO110; 有成品報警信息

N30 G91G30P2X0Y0; 回第二原點,工作臺移動到裝卸料位置

N40#1111=1; 機器人移動到平口鉗裝卸料位置

N50M54; 平口鉗打開指令

N60M57; 機器人手爪夾緊指令,抓取成品

N70#1112=1; 機器人移動到料架成品位置

N80M56; 機器人手爪打開指令,釋放成品

N190#1113=1; 機器人回到初始位置

N100G90; 絕對編程

N110M99; 返回主程序

4 結(jié)束語

通過對智能制造單元工業(yè)機器人自動上、下料工作過程的分析和研究,運用FANUC數(shù)控系統(tǒng)編寫上、下料程序,不僅提升了數(shù)控機床的智能化水平,滿足了生產(chǎn)車間智能化制造的需求,而且減少了工人的勞動強度,提高了生產(chǎn)效率。通過進一步研究,可以考慮將一臺工業(yè)機器人與多臺數(shù)控機床配合,實現(xiàn)自動上、下料功能,提高工業(yè)機器人的利用率,更大范圍地提升工廠的智能化生產(chǎn)水平。

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