朱天輝 張玉柱 謝安福 李文彬 蔣鵬飛
(1.貴州發耳煤業有限公司 貴州六盤水 553017; 2.中煤科工集團重慶研究院有限公司 重慶 400039)
鉆屑瓦斯解吸指標K1值作為煤與瓦斯突出危險性和瓦斯抽采達標評判的重要依據[1-3],在煤礦生產中廣泛應用。趙旭生等[4]通過現場跟蹤試驗,發現測定裝置的氣密性、鉆屑暴露時間、人員操作對K1值的測定產生較大的影響;史廣山等[5]通過理論分析確定鉆屑粒度、瓦斯壓力等對K1值測定的影響;邵軍[6]針對K1值的測定進行了大量實驗室試驗,并利用多元回歸的方法得出K1值與煤層瓦斯壓力之間的關系。目前,現場K1值測定主要通過WTC型瓦斯突出參數測定儀,但該裝置體積較大且密封性能不可靠,測定過程受環境溫度影響較大,測量精度有限。因此,進一步提高K1值的測量精度、優化裝置的可靠性及便捷式,對于煤礦生產有較大的實用意義。
K1的物理意義:單位質量的煤樣暴露在空氣中1 min內所累積的瓦斯解吸量,cm3/(g·min1/2)。由巴雷爾公式可知:
(1)
式中,Qt為單位質量煤樣暴露時間t內的瓦斯解吸量,cm3/g;t為暴露時間,min;K1為鉆屑瓦斯解吸指標。
考慮打鉆取樣測定煤樣瓦斯解吸量時,測量前有一損失量W,則:
(2)
tj=t0+t1j
(3)
式中,Qtj為實測的第i點累計瓦斯解吸量,cm3/g;tj為從煤樣暴露時刻起到第j個測量點的時間,min;t0為測量前煤樣的暴露時間,min;t1j為開始測量時刻到第j個測量點的時間,min;j=1,2,…,n。
依據數據組(Qtj,tj),通過最小二乘法可得:
(4)
WTC型瓦斯突出參數測定儀通過定容測壓法測定瓦斯解吸量Qtj,假設測量容器內氣體溫度恒定,根據理想氣體方程可得:
Qtj=a△Pj+b
(5)
式中,a,b均為實驗室標定系數;△Pj為第j個測量點氣體壓力與大氣壓之差。
結合式(4)—式(5)可得K1值,且K1值與Qtj、△Pj均呈線性關系,即:1.1△Pj→1.1Qtj→1.1K1。因此,為提高K1值測定的精度,需要進一步提高瓦斯解吸壓力的測量精度。
WTC型瓦斯突出參數測定儀采用煤樣罐與主機分離式設計,測定過程中煤樣罐與主機間采用膠皮管連接,增加了現場人員的操作難度,同時有儀器漏氣的可能,且儀器零部件較多、便攜性差。為了解決此類問題,提出煤樣罐與主機一體化的設計思路,以減小儀器重量和體積,增加儀器測定過程的可靠性。
通過模塊化設計,將溫度傳感器、壓力傳感器、處理器、藍牙模塊等植入優化后的主機中,并通過藍牙技術與手機APP進行終端操作,以簡化現場測定程序,避免儀器連接中可能造成的漏氣;基于無線寬帶技術,利用井下無線通訊基站將現場測定的K1值數據實時傳輸到地面監控中心,以實現井下突出預測參數的信息化管理。
通過實驗室材料對比,選用耐腐蝕、高絕緣性的聚四氟乙烯作為主機材料,優化后儀器重632.5 g,相對減輕77.5%,從而減輕井下人員的勞動強度,瓦斯突出參數測定儀優化前后對比見圖1。

(a)優化前 (b)優化后
K1值的測定實質是瓦斯解吸規律的測定,煤礦井下多用容量法測定瓦斯解吸壓力來反算解吸量,結合理論分析可知,瓦斯解吸壓力的測量精度直接影響K1值測定的精度。為了提高K1值測定精度,將優化后的儀器選用新型的壓力傳感器,通過實驗室壓力校核,使測定誤差由±1.5%F·S(0~10 kPa)控制到±1%F·S(6 895 Pa),壓力相對誤差降低了81 Pa,大大提高了解吸壓力的測定精度。
國內相關學者[7-9]認為:當煤層溫度與巷道風流溫度不同時,風流的溫度變化在一定程度上影響著鉆屑的瓦斯解吸量。為了進一步提高解吸壓力的測定精度,減小溫度變化對儀器測定瓦斯壓力的影響,針對儀器外觀進行風流測試,確定為扁平隔緣凸臺設計,該設計能夠使風流沿儀器向上繞流,減小鉆屑解吸氣體受到溫度變化的影響,如圖2所示;針對儀器主機材質進行導熱率測試,選用導熱率為0.24 W/m·k的聚四氟乙烯代替導熱率為80 W/m·k的鑄鐵,進一步減小環境溫度對儀器內氣體溫度的影響。

圖2 巷道風流儀器繞流示意
通過對壓力測定精度、風流溫度、材質導熱率3個方面進一步優化,較大程度上減小了環境因素對K1值測定的影響,以保證K1值測定結果的可靠性。
貴州發耳煤業有限公司(簡稱“發耳煤礦”)為典型的煤與瓦斯突出礦井,其工作面、掘進頭均采用K1值作為突出預測指標,本次現場對比考察試驗選在313204回采工作面,走向長900 m,傾向寬135 m,煤層賦存穩定,無構造影響,平均煤厚2.5 m,最大瓦斯壓力1.28 MPa。
根據發耳煤礦313204回采工作面實際情況確定校檢鉆孔每隔10 m一個,共布置13個,校檢鉆孔采用煤電鉆施工,孔深均為10 m,鉆孔布置示意圖如圖3所示。

圖3 鉆孔布置示意(單位:m)
現場K1值對比考察選用優化前和優化后的儀器同時測定,測定時間相同,并由2名熟練的技術人員操作儀器,以消除人員對結果的影響因素。優化前和優化后儀器測的K1值如圖4所示。
由圖4可以看出,優化前與優化后儀器所測定K1值變化趨勢基本相符,優化后儀器所測定K1值普遍高于優化前儀器所測定K1值,且優化后儀器所測定K1值精度平均提高12.59%,大大提升了K1值測定的精度,保證了突出預測的可靠性。
(1)提出結構一體化的設計思路,并通過風流測試,確定扁平隔緣凸臺的結構,使風流沿儀器向上繞流,降低鉆屑解吸氣體受巷道風流溫度變化的影響;同時選用聚四氟乙烯作為主機材料,使得優化后儀器較優化前重量減輕77.5%,并進一步降低環境溫度對儀器內氣體溫度的影響。
(2)優化后的儀器采用測定誤差±1%F·S(6 895 Pa)的壓力傳感器,使得壓力相對誤差降低了81 Pa,提高了儀器的測量靈敏度,保證了儀器的測量精度。
(3)通過現場試驗對比考察,在相同時間、相同條件下,優化后儀器所測定的K1值普遍高于優化前儀器所測定的K1值,且精度平均提高了12.59%,保證了突出預測的準確性。