李曉鵬,朱曉龍
(西安航天源動力工程有限公司,陜西 西安710100)
以耐火磚結構為代表的熱壁氣化爐,其預熱燒嘴用于將氣化爐的爐膛溫度由環境溫度升高到1 250℃左右,也用于氣化爐的熱備以及耐火材料施工后的烘爐和養護。原始設計的預熱燒嘴主要由長明燈、液化石油氣噴槍、柴油噴槍、火焰監測系統組成。氣化爐烘爐時,低溫段使用液化石油氣噴槍,高溫段需更換為柴油噴槍。
甲醇作燃料相比柴油燃燒更完全,所排放的碳氫化合物、氮氧化物和一氧化碳等有害氣體少,能避免柴油烘爐時燃燒不充分出現的“冒黑煙”現象。基于甲醇作燃料的優勢和水煤漿氣化爐烘爐時使用的液化石油氣/天然氣、柴油等燃料大部分需外購并需現場儲存管理等弊端,筆者設計了水煤漿氣化爐一體化預熱燒嘴(已申請實用新型專利),將點火裝置、高低溫噴嘴以及火焰監測系統集成一體化。該一體化預熱燒嘴使用化工廠自產的含水甲醇為主燒嘴燃料、弛放氣為點火燒嘴燃料,能滿足烘爐和日常升溫的需求。與原預熱燒嘴相比,一體化預熱燒嘴不僅可減輕現場人員的安全和管理壓力,降低操作難度,還可以降低氣化爐的烘爐成本。以重慶某化工企業為示范用戶,對該燒嘴進行了計算設計和試驗測試,并在該企業完成了一體化預熱燒嘴的首次工業應用,現介紹如下。
1.1 物料參數
該化工企業主要產品為甲醇,使用生產裝置產生的含水甲醇和弛放氣作為一體化預熱燒嘴的燃料,含水甲醇中水的質量分數約5%;弛放氣組分:H2體積分數70%、CO體積分數5%、C H4體積分數4%,燃料主要參數見表1。

表1 燃料主要參數
1.2 技術參數
一體化預熱燒嘴設計使用含水甲醇作為主燃料,弛放氣為點火燃料,空氣作為氧化劑和霧化劑。甲醇噴槍為內混式高壓氣動霧化結構,甲醇在混合室內與空氣混合后,從噴孔噴出并膨脹霧化。良好的預混合霧化有利于減少氣耗,提高燃燒速度,縮短火焰長度[1]。
低流速下甲醇對碳鋼材料不具有腐蝕性,故使用原有的柴油管道可滿足0.4 m/s的甲醇輸送要求。一體化預熱燒嘴熱負荷調節范圍為2.34×106k J/h~2.34×107k J/h,一體化預熱燒嘴設計參數見表2。

表2 一體化預熱燒嘴設計參數
1.3 外形結構
一體化預熱燒嘴為抽風倒焰式,主要由弛放氣噴槍、甲醇噴槍、高能點火裝置、火焰監測系統組成,燒嘴外形示意圖如圖1所示。氣化爐烘爐時,先通入助燃空氣和弛放氣,同時啟動高能點火槍進行點火,待火焰監測系統觀察到預熱燒嘴點燃并穩定運行后,停止高能點火槍。氣化爐開始升溫,隨著爐溫不斷升高,根據升溫速率要求,投用甲醇噴槍,開始通入霧化空氣和含水甲醇,并調節風門開度,觀察到甲醇噴槍霧化完全、燃燒穩定后,可停止弛放氣噴槍。

圖1 一體化預熱燒嘴外形示意圖
一體化預熱燒嘴制造完成后,需先進行冷態霧化試驗,觀察、測量不同流量下霧化粒徑和霧化角度是否滿足設計要求。在冷態霧化試驗完成后,需要進行點火試驗,在不同流量下測試燒嘴的點火成功率、燃燒穩定性,同時測量火焰長度是否和氣化爐膛尺寸匹配。
2.1 冷態霧化試驗
一體化預熱燒嘴霧化試驗使用水和壓縮空氣作為試驗介質,霧化空氣設計壓力為0.40 MPa、流量為56 g/s,水按甲醇折算后對應流量為350 g/s,壓力為0.30 MPa。霧化試驗開始前分別進行通水和通氣試驗,以檢驗設計參數和試驗數據的偏差范圍。通水試驗結果:水流量為350 g/s時,對應水壓力為0.25 MPa~0.30 MPa;通氣試驗結果:空氣流量為56 g/s時,對應空氣壓力為0.35 MPa。考慮到燒嘴加工精度和測量誤差,預熱燒嘴結構尺寸滿足設計要求。
霧化試驗時,依次進行了10%~110%流量負荷下的全工況霧化試驗,給定水的流量,通過調節霧化空氣的流量,測得滿足平均霧化粒徑要求時的空氣壓力和氣液比數據并記錄。通過分析上述試驗數據得出:一體化預熱燒嘴在不同流量下霧化均勻,霧化角度為39°~41°,平均霧化粒徑為100μm~150μm,完全霧化距離約為150 mm。試驗結果表明一體化預熱燒嘴霧化效果良好,滿足設計要求。
2.2 點火試驗
點火試驗時,弛放氣使用外購天然氣代替,通過限流孔板將天然氣流量控制在0.35 g/s~0.50 g/s,壓力穩定在0.5 MPa左右;通過限流孔板將助燃空氣流量控制在3.4 g/s~5.0 g/s,壓力穩定在0.5 MPa左右。弛放氣噴槍為預混式結構,試驗開始時高能點火裝置啟動打火,依次通入空氣、天然氣,一體化預熱燒嘴能夠快速點火成功,并穩定燃燒。
含水甲醇噴槍點火試驗時,含水甲醇利用泵進行加壓,流量、壓力控制在設計值;霧化空氣使用瓶裝壓縮空氣,通過試驗平臺調節裝置,使流量、壓力控制在設計值。試驗時,待弛放氣點火燒嘴燃燒穩定后,開始通入含水甲醇和霧化空氣,調節氣液比在設計范圍內,進行不同流量下的燃燒試驗并記錄數據。點火試驗結果表明:一體化預熱燒嘴燃燒完全,火焰穩定,在不同甲醇流量負荷下均能穩定燃燒,停止弛放氣噴槍后,甲醇噴槍仍能穩定燃燒。
在試驗測試的基礎上,2018年5月一體化預熱燒嘴首次應用在該化工企業氣化裝置上。按照操作規程,先將一體化預熱燒嘴中心的弛放氣噴槍點燃,待運行穩定后,通入霧化空氣和含水甲醇,利用弛放氣噴槍點燃甲醇噴槍。觀察現場運行情況,一體化預熱燒嘴的弛放氣噴槍和甲醇噴槍都能穩定燃燒和運行,在氣化爐升溫低溫段(<200℃),可考慮繼續投用弛放氣噴槍,這樣有利于甲醇噴槍穩定燃燒,高溫段則停用弛放氣噴槍,通入少量空氣保護即可。
首次運行的數據表明,一體化預熱燒嘴燃燒完全,運行穩定,在氣化爐升溫過程中燒嘴操作調節簡單,火焰監測系統工作正常,排放煙氣中無有害物質,對環境友好。氣化爐從環境溫度升溫到150℃烘干耐火材料時,能滿足10℃/h~30℃/h的升溫速率要求,在高溫段(800℃~1 250℃)可保證以50℃/h~80℃/h的速率升溫,且能保持在1 250℃左右恒溫。
核算氣化爐升溫運行消耗數據發現,在使用一體化預熱燒嘴后,采用甲醇作燃料,相比原始采用液化石油氣和柴油作為燃料,每次烘爐成本可降低約33%。
設計的一體化預熱燒嘴除使用甲醇作燃料外,后續也可開發使用化工企業產生的具有一定熱值的廢液(低黏度廢油)和廢氣作燃料,從而實現廢棄物的資源化利用,減少污染排放。
4.1 應用實踐表明,一體化預熱燒嘴霧化效果好,燃燒完全,運行穩定,能滿足氣化爐對不同升溫速率的要求,也能保持氣化爐在1 250℃左右進行恒溫。燒嘴點火成功率高,火焰監測系統工作正常。
4.2 使用一體化預熱燒嘴,以清潔燃料甲醇作為燃料,可顯著降低氣化爐烘爐成本。
4.3 一體化預熱燒嘴的燃料也可使用具有一定熱值的生產廢液、廢油以及廢氣,能有效提高企業經濟效益。
4.4 相比原始預熱燒嘴,一體化預熱燒嘴具有節能環保、操作維護簡單、可處理廢液廢氣等優勢,化工企業用戶可根據自身產品特點進行技術改造升級。