麥瓊尹,歐樂明,王晨亮,馬西騎
(中南大學 資源加工與生物工程學院,湖南 長沙 410083)
銅在中國有色金屬材料的消費中排名第二位,是十分重要的有色金屬[1]。通常通過冶煉硫化銅精礦獲取金屬銅[2],但若銅精礦中氧化鎂含量過高,在后期冶煉過程中會產(chǎn)生大量爐渣,減短冶煉爐的使用壽命[3]。云南某難選多金屬硫化銅選礦廠原礦銅品位0.133%,氧化鎂含量達9.40%,可進行銅的回收利用但較為難選[4]。現(xiàn)場采用一粗一混精三精二掃、混精再磨優(yōu)先浮銅工藝流程生產(chǎn)銅精礦,精礦銅品位16%左右,氧化鎂含量9%~11%,超過銅精礦五級品國家質(zhì)量標準(MgO含量不高于5%)要求[5]。檢測結果表明,銅精礦中含氧化鎂礦物主要為滑石,在分選過程中,滑石具有優(yōu)良的天然可浮性,使其在銅精礦中有一定程度的富集[6]。
本文在現(xiàn)有工藝流程的基礎上進行選礦優(yōu)化試驗,著重開發(fā)硫化銅礦清潔高效選擇捕收劑以及滑石清潔高效選擇抑制劑,拉大銅鎂礦物可浮性差異,旨在提高銅選礦指標,并有效降低氧化鎂含量,為該銅礦資源綜合回收提供理論參考和技術支撐。
為查明導致銅精礦中氧化鎂含量超標的原因,對該礦石原礦和現(xiàn)場銅精礦進行化學多元素分析、鏡下鑒定、X射線衍射分析、掃描電鏡分析和MLA(礦物參數(shù)自動分析系統(tǒng))檢測綜合研究,結果如表1~3所示。從表1可知,原礦中可供選礦富集回收的元素主要是銅、鋅和錫,其中銅品位0.133%,氧化鎂含量9.40%。從表2可知礦石的組成礦物種類十分復雜,屬多金屬難選礦石,原礦中含氧化鎂礦物主要是綠泥石和云母(包括金云母和黑云母),其次是角閃石、滑石和白云石等。由表3可知,銅精礦中氧化鎂礦物主要為滑石,分選過程中滑石大量富集在銅精礦中。

表1 原礦主要化學成分(質(zhì)量分數(shù))/%

表2 原礦中主要礦物含量(質(zhì)量分數(shù))/%

表3 銅精礦中主要礦物含量(質(zhì)量分數(shù))/%
結合以上礦石性質(zhì)特點,認為該礦石屬原生銅鋅錫多金屬共生礦石,礦石種類多、嵌布復雜,可采用優(yōu)先浮選富集回收黃銅礦,但較為困難[7]。因此需綜合考慮合適的藥劑制度,在降低銅精礦中氧化鎂含量的同時盡量避免有價金屬的損失。
試驗前使用球磨機將試樣磨至-0.074 mm粒級占70.14%左右,用于浮選。浮選所用捕收劑OL?2M和抑制劑OL?3C均為中南大學自主研制的新型藥劑,石灰、起泡劑MIBC和硫酸鋅均為分析純試劑。
采用XFDIV?1.5 L和XFDIV?0.75 L型單槽浮選機進行浮選試驗,并通過單因素試驗確定最佳藥劑制度,浮選試驗原則流程如圖1所示。其他參數(shù)設定如下:葉輪轉(zhuǎn)速1 992 r/min,充氣量60~80 L/h,礦漿濃度35%左右,浮選時間粗選4 min,混精3 min。所得精礦、中礦和尾礦產(chǎn)品經(jīng)過濾、烘干、稱重、制樣后分析銅和氧化鎂含量并計算回收率。

圖1 浮選試驗原則流程
2.1.1 捕收劑種類試驗
硫化銅礦浮選常用的捕收劑有黃藥、Z200和硫銨酯類等[8]。固定抑制劑OL?3C用量100 g/t、起泡劑MIBC用量10 g/t、粗選捕收劑用量40 g/t,使用不同捕收劑對該礦石進行一粗一精浮選試驗,結果見表4。其中OL?2M為中南大學資源加工與生物工程學院礦物系自主研發(fā)的新型清潔高效硫銨酯類捕收劑;OL?2A為現(xiàn)場用捕收劑。由表4可知,丁黃藥對銅的捕收能力較弱;Z200得到的精礦銅回收率低;OL?2M相比OL?2A得到的精礦Cu品位和回收率較高,精礦中MgO含量低,說明OL?2M對硫化銅礦選擇性捕收能力強且更有利于銅鎂浮選分離。

表4 捕收劑種類試驗結果
2.1.2 OL?2M用量試驗
捕收劑OL?2M用量試驗結果見圖2。由圖2可知,隨著OL?2M用量增加,精礦Cu品位基本不變,回收率升高,精礦MgO含量下降,OL?2M用量為40 g/t時,Cu回收率能達到55.31%,且精礦中MgO含量較低,浮選指標較理想。

圖2 捕收劑OL?2M用量試驗結果
2.2.1 抑制劑種類試驗
硫化銅礦與滑石浮選分離常使用的抑制劑有古爾膠、淀粉和CMC(羧甲基纖維素)等[9]。固定捕收劑OL?2M用量40 g/t、起泡劑MIBC用量10 g/t、抑制劑用量100 g/t,采用圖1所示流程進行浮選,抑制劑種類試驗結果見表5。其中OL?3C為中南大學資源加工與生物工程學院礦物系自主研發(fā)的新型組合抑制劑,含有羧基、羥基及磺酸基等官能團。

表5 抑制劑種類試驗結果
從表5可知,抑制劑OL?3C對滑石抑制能力較強且對硫化銅捕收影響較弱,精礦指標優(yōu)于其他抑制劑。表明OL?3C能選擇性吸附在滑石表面,大量羧基、羥基及磺酸基等親水基團朝向水中而改變滑石表面的疏水性,從而使得滑石被抑制,可作為滑石抑制劑。
2.2.2 OL?3C用量試驗
抑制劑OL?3C用量試驗結果見圖3。由圖3可知,隨著抑制劑OL?3C用量逐漸增加,精礦中Cu品位基本保持不變,MgO含量逐漸降低,Cu回收率緩慢提高,抑制劑OL?3C對浮銅降鎂起到了積極作用,綜合考慮,OL?3C用量選擇100 g/t為宜,此時Cu回收率達57.62%。

圖3 抑制劑OL?3C用量試驗結果
按圖4所示流程進行粗選浮選速率試驗,結果見圖5~6。由圖5~6可以看出,OL?2M和OL?3C聯(lián)合使用能有效實現(xiàn)銅和氧化鎂浮選分離。7 min后銅累計回收率達60.84%,MgO累計回收率只有8.57%;從累計品位看,前5 min,MgO累計品位逐漸升高,后趨于平穩(wěn),Cu累計品位逐步降低。綜合考慮,5 min時可得到較為理想的Cu、MgO浮選分離結果。

圖4 浮選速率試驗流程

圖5 浮選速率曲線

圖6 平均品位曲線
在單因素試驗的基礎上,最終確定采用OL?2M為硫化銅礦捕收劑、OL?3C為滑石抑制劑,采用一粗一混精三精二掃的浮選流程進行閉路試驗,試驗流程見圖7,結果見表6。從表6可以看出,最終可獲得銅品位19.69%、回收率55.25%、氧化鎂含量3.45%的銅精礦,與現(xiàn)場原藥劑閉路試驗結果相比,精礦銅品位提高了4.36個百分點、回收率提高了2.81個百分點、氧化鎂含量降低了5.7個百分點,試驗成功做到提銅降鎂,實現(xiàn)了黃銅礦的綜合回收。

圖7 閉路試驗流程

表6 閉路試驗結果
在實驗室試驗的基礎上,按圖7所示流程進行了2個周期28個班次、日處理量8 000 t/d的工業(yè)試驗,試驗指標統(tǒng)計結果見圖8。由圖8可以看出,在工業(yè)試驗中,OL?2M和OL?3C聯(lián)合使用,所得精礦Cu品位基本穩(wěn)定在19%以上,MgO含量5%以下。受限于原礦性質(zhì)變化和生產(chǎn)條件,工業(yè)試驗的回收率指標穩(wěn)定性仍有待提高。經(jīng)過工業(yè)調(diào)試,最終工業(yè)試驗銅精礦平均Cu品位20.68%、MgO含量3.68%,平均Cu回收率54.39%。工業(yè)試驗所得銅精礦化驗指標見表7。

圖8 選銅段工業(yè)試驗指標

表7 工業(yè)試驗銅精礦化驗指標
1)云南某難選多金屬硫化銅選礦廠原礦銅品位0.133%,氧化鎂含量達9.40%。礦石組成礦物種類十分復雜,金屬礦物主要是磁黃鐵礦和閃鋅礦,次為黃銅礦和錫石;非金屬礦物以綠泥石和云母為主,其次是角閃石、滑石和白云石等。在優(yōu)先浮選銅礦中,含氧化鎂易浮滑石極易大量混入銅精礦中,新型捕收劑OL?2M和新型抑制劑OL?3C聯(lián)合使用可有效降低銅精礦中氧化鎂含量,提高銅精礦銅品位和回收率。
2)在原礦磨礦細度-0.074 mm粒級占70.14%,粗選段OL?2M用量40 g/t、OL?3C用量100 g/t、MIBC用量10 g/t,混精精礦再磨細度-0.038 mm粒級占69.03%條件下,采用一粗一混精三精二掃浮選,可獲得銅品位19.69%、回收率55.25%、氧化鎂含量3.45%的銅精礦,與現(xiàn)場原藥劑閉路試驗結果相比,精礦銅品位提高了4.36個百分點、回收率提高了2.81個百分點、氧化鎂含量降低了5.70個百分點,試驗成功降低銅精礦氧化鎂含量,實現(xiàn)了硫化銅礦的綜合回收。
3)工業(yè)試驗獲得平均Cu品位20.68%、MgO含量3.68%、平均Cu回收率54.39%的銅精礦,可有效提高選廠效益。