司美崛,王鋒 (陜西延長石油集團有限責任公司延安煉油廠,陜西 延安 727406)
國內某企業的液化氣裝車泵使用型號為MCAM80/3的磁力泵(如圖1所示),其揚程可以達到160 m。而在初期的使用中,磁力泵的效果不太理想,并且工作時出現盤不動車和打壓力低等相關的問題。通過拆檢顯示,磁力泵中有焊渣和雜質,在首級的葉輪口環部位存在磨損的情況,經修復后再次使用還是產生了類似的問題,并且平衡盤和平衡板出現的磨損情況非常地嚴重,修理后發現還是不能解決問題,多次壓力無法打起,而且在出口閥關閉時壓力表現為正常,打開后則壓力降低,在關閉磁力泵后,盤車有卡澀的情況,嚴重時盤不動。

圖1 磁力泵剖面圖
在機泵的入口位置使用的過濾網不當,檢查維修時將其拆出發現存在較多的焊渣、金屬等雜質,由此表明在安裝相關的設備時沒有將其清理干凈,未進行吹掃清除,由此致使機泵輸送過程中將管線內的雜質沖至泵體中[1]。另外,通過測量顯示,磁力泵的各級葉輪口環,其半徑的間隙0.35 mm,但實際使用為30目的過濾網,網孔的寬度0.6 mm,由會致使直徑大于0.35 mm的焊渣及金屬等雜質進入泵內,當雜質進入管道內則會導致葉輪口環磨損。盤車出現卡澀等情況,另外還能進至平衡腔中,進一步導致平衡盤動和靜環面磨損,如果磨損的情況十分嚴重則會導致盤不動車,而在實際的泵拆檢查過程中發現了這么多的雜質,由此更充分地證明此觀點。
2.2.1 液力平衡設計缺陷
本次研究的多級磁力泵,其三級葉輪均是同向設定,因此在實際的工作中產生的軸向力十分高。而對于其軸向力的平衡則是依靠平衡盤。經多次的維修檢查發現平衡盤動和靜環磨損十分地嚴重,并且在機泵運行時產生碰磨的聲音。因此需要在液力平衡的系統方面加以分析,查找根本的原因。由于磁力泵三級葉輪同向安裝,而每級的葉輪存在一定的正反面壓力差,進一步產生向后軸向力,平衡盤則與之相反,后端和磁力泵的出口相連為高壓側,另一側則和入口相連為低壓側,因此平衡盤所受到的推力與葉輪軸向力相反,所以能夠具有平衡的功能[2]。依據液力平衡系統的相關原理進行分析發現,對于該系統的設計方面存在缺點,由此才致使平衡盤動和靜環磨損的故障出現。一為平衡盤動靜環直徑大,此系統使用的動靜環內徑228 mm,因此導致動靜環面間出現較大面積的通流,根據正常的工作間隙0.09~0.14 mm計算得出通流的面積為64~100 mm2,而軸承體的平衡孔直徑只有5 mm,經計算顯示平衡孔的通流面積只有39 mm2。進而說明 ,平衡孔比平衡盤通流面積小很多,所以機泵在運行時不能達到液體流動的相關需求,并且軸承間隙低導致平衡腔流體少,不能補充液體。二為平衡盤背側經過中空軸和磁力泵的入口相通,而經中空軸之后的軸頭背帽回流孔只有3 mm,回流面積7.1 mm2,因此在平衡盤背面的液體出現較大的回流阻力,進而導致無法建立相應的低壓區。當平衡盤的流量過大無法進行回流,會導致位于平衡盤低壓側的液體壓力逐步提高,對平衡系統的作用發揮造成不利的影響,導致效果嚴重地降低,最終致使平衡盤觸摩擦而造成大量的磨損。
2.2.2 平衡盤動靜環的材料不當
在出現故障時,磁力泵的平衡盤動靜環的表面均產生磨損的情況,即使是使用的時間較短也會產生磨損的痕跡,較為嚴重時則致使動環無法使用而報廢。通過磁力泵的平衡盤材料檢查分析發現,此泵在設計過程使用的材料為1.446 2不銹鋼,其為雙相的不銹鋼,并且鋼鉻與鉬的含量十分高,所以能夠有效抵抗腐蝕[3]。但在現實中,平衡盤動、靜環相對的旋轉而產生摩擦,在正常時會有相關的介質形成液膜將其相隔,而在機泵啟動和停泵以及壓流波動時,介質的流量不穩則會導致平衡盤的動靜、環接觸與摩擦,因此則要求動、靜環必須具備較高的耐磨性,由此能夠避免在碰磨時造成現損粘連。原有的不銹鋼無法滿足耐磨的性能要求,并且此泵是裝車泵,每天開啟關閉的資料較多,因此在開啟關停過程中發生多次的碰磨情況,所以才致使出現較為嚴重的磨損而導致盤不動車[4]。
2.2.3 機泵的操作存在不足
灌泵不到位,并且在泵內的氣體不能完全排出,在開啟泵時在泵出口的閥門開啟速度過快,且開度較為偏大,進而促使泵開啟后在葉輪的入口位置出現了氣蝕,并抽不上液體。根據現場的實際操作看,磁力泵在出口位置有兩道閥門,分另是電動閘閥和手動球閥。磁力泵在使用時首先電動控制全開電動閘閥,然后灌泵啟泵,泵啟動后在全開出口手動閥,該閥主要是球閥,因此開啟快速,只需要幾秒即可實現全開的狀態,然而在多次在打開閥門后在泵內出現異響的情況,并且出口的壓力快速的降低,泵內的相關零件顯示干磨損壞的情況。后來通過分析發現,在泵出口的閥門打開三分之一時的出口壓力便達到正常,而再開大則壓力降低。通過證實發現閥打開三分之一的流量正好符合標準的流量,而如果再開大也會對流量造成變化,因此此時即是此泵最佳的運行工況[5]。從上述的情況分析后明確在泵啟動時的出口閥快速的開啟,進而導致開度偏大而致使入口的供液不足,進一步造成了抽空的現象,由此導致泵體的部件出現了干磨損壞的情況,針對于此可能時多次的開泵而導致的損壞,主要是因為罐內的液位低,泵的入口壓力也低,出口的閥門瞬間完全打開而致使泵內完全抽空,最終導致干磨損壞。
(1)機泵內雜質問題:首先對泵入口的過濾網予以更換,替換原有的30目而使用50目,網孔的寬度在0.3 mm,由此則能夠有效的過濾雜質。即便存在雜質也只是較小的顆粒,只需對過濾網進行定時的清除即可滿足使用。
(2)通過計算決定將軸承體上的平衡孔擴大為Φ8 mm,以及對液體回流造成影響的軸頭背帽小孔進行擴大,此孔原為Φ3 mm,最后把此孔擴大至Φ8 mm,進一步提升了液體回流的作用和能力,確保液力平衡的最終效果。
(3)更換平衡盤動和靜環的材質,由于原有的不銹鋼耐磨性較為低下,經過選型確定使用HT250材質,由于HT250是珠光體的灰鑄鐵,具有較高的強度和耐磨性能,并且還具備較高的耐熱性,最終決定使用HT250[6]。
(4)磁力泵基本為自潤滑,因此對灌泵的各項要求均有較高的標準。由于磁力泵需要經常性的開停,所以在操作時要求相應的操作人員,灌泵時把進口閥和出口閥以及回流管路閥均完全打開,進而可以由泵的入口形成液體的流動并把氣體予以排出,確保泵體充滿液體,再將出口閥和回流閥予以關閉。起泵前計算泵出口的壓力,然后慢慢將出口的閥門予以打開,但不需要全開,閥門開啟至出口的壓力平穩在事先計算的壓力后即完成操作,由此避免出現抽空的情況。
通過對磁力泵經過以上的改造,以及對相應的操作進行變更,從實際的運行效果來看,機泵的運行恢復正常,并且在后續也沒有再次出現上述的相關故障,由此表明本次改進的效果較好,能夠為其他同類的問題提供一定的參考價值。