白小春,周曉鋒,田春艷,李勇亮,張浩偉
(陜西延長石油(集團)有限責任公司榆林煉油廠,陜西 榆林 718500)
某煉油廠300 m3/h污水處理裝置于2010年7月建成投運,主要處理榆林煉油廠廠區內所有裝置排放的生產廢水,自投入運行以來,污水總排水水質COD、氨氮等各項指標均滿足《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)1級排放標準。
2017年7月1日起污水處理裝置執行《石油煉制工業污染物排放標準》(GB31570-2015),其COD、氨氮等各項指標均嚴于《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)排放限值,同時自2017年來陜西延長石油煤新技術開發項目(100#項目)裝置正常運行后,因其污水處理依托300 m3/h污水處理裝置處理,受該排放污水COD、氨氮等污染物含量高、水質波動大的特點,導致污水處理場進水水質超出原設計指標,對污水處理場的平穩運行造成較大不利影響,污水總排出現卡邊運行,迫于此,對其進行升級改造滿足排放標準勢在必行[1]。
文中介紹300 m3/h污水處理裝置運行現狀,并通過現狀情況進行分析,科學的確定改造內容,通過改造后運行情況分析,改造后取得良好效果。
該污水處理裝置主要包括格柵、調節罐、隔油、1級氣浮(CAF)、2級氣浮、生物膜法、生化厭氧、生化好氧、沉淀、BAF等生產工藝流程。經處理后的污水達到國家GB8978-1996《污水綜合排放標準》2類1級標準后,部分排入城市污水管網,部分廠內回用。原設計指標見表1,300 m3/h污水處理裝置工藝流程見圖1,300 m3/h污水處理裝置原設計出水水質指標見表2。

表2 設計排放水水質指標

圖1 污水處理裝置流程

表1 污水設計進水水質指標
該煉油廠300 m3/h污水處理裝置于2010年7月運行以來,污水總排水水質COD、氨氮等執行《污水綜合排放標準》GB8978-1996,2015年4月國家發布了《石油煉制工業污染物排放標準》GB31570-2015,對比新標準,300 m3/h污水處理裝置需在2017年7月1日起執行《石油煉制工業污染物排放標準》GB31570-2015。
該裝置主要負責處理煉油裝置生產廢水及生活污水,經處理后達標后排放。2017年,該煉油廠兄弟單位油煤新技術開發公司油煤混煉裝置VCC及配套裝置建成投產,其裝置污水排放設計依托于該煉油廠污水處裝置。受其污水水質COD、氨氮含量高影響,300 m3/h污水處理裝置進水指標嚴重超出原設計值,對該煉油廠污水處理造成影響,污水總排水不能滿足GB31570-2015的排放要求。
2016年的7、8、9月份,油煤新技術開發公司油煤混煉裝置VCC及配套裝置檢修,當年10、11、12月份及2017年1月份該公司裝置正常運行。
通過表3知300 m3/h污水處理裝置在油煤裝置停用、運行期間,原水水質COD、氨氮均超設計指標,但在油煤裝置運行期間水質較停用期間原水水質COD、氨氮波動較大,超設計值更高。
油煤混煉裝置停用期間,300 m3/h污水處理裝置污水處理量為140~180 m3/h。當油煤裝置運行時,300 m3/h污水處理裝置處理量為180~310 m3/h,受污水來量增加,300 m3/h污水處理裝置近滿負荷運行。
油煤混煉裝置停用期間,原料水質基本穩定,在油煤混煉運行期間頻繁出現COD、氨氮等超標的現象(COD≯800 mg/L,氨氮≯80 mg/L)。出現該情況時無法通過工藝優化進行解決,只能通過工藝運行管理、添加特殊藥劑,以及調整工藝操作等措施,來確保污水總排達標排放,污水總排合格排放壓力增大。《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)標準與《石油煉制工業污染物排放標準》(GB31570-2015)主要控制指標的對比見表3、4。

表3 油煤共煉裝置投運前后污水原水水質統計

表4 新舊標準總排污水控制指標對比/(mg·L-1)
油煤混煉停用、運行期間,300 m3/h污水處理裝置來水水質波動情況見圖2~4。

圖2 油煤共煉裝置投運前后污水原水水量數據統計

圖3 油煤共煉裝置投運前后污水總排氨氮數據統計

圖4 油煤共煉裝置投運前后污水總排COD數據統計
由圖2~4、表3、4數據得出,受水質、水量等波動影響,污水總排達不到新標準(《石油煉制工業污染物排放標準》GB31570-2015)要求。為確保污水處理裝置出水達標,必須對其進行改造。
300 m3/h污水處理裝置原設計為煉油裝置配套的污水處理裝置,現受控制指標變化,污水總排水質不能穩定滿足《石油煉制工業污染物排放標準》,綜合考慮投資、現場布置、工藝技術等,決定進行污水處理裝置升級改造,并確定改造原則。
(1)嚴格遵循國家、行業和地方的現行法規、設計標準、規范、規定,堅持工廠設計模式改革,努力提高工程的經濟效益。
(2)采用先進的工藝技術及整體裝置設備,做到流程合理、技術成熟可靠,保證生產安全、穩定、長周期運行,便于管理操作、降低能耗。
(3)依托已有的公用工程及輔助設施,最大限度地節約工程投資,綜合處理過程以“減量化、再利用、資源化”為原則,實現資源高效利用及循環利用,實現經濟效益最大化。
(4)總圖布置力求布局合理,在滿足防火、防爆、生產操作、檢修維護及安全衛生要求的前提下,項目布置力求緊湊,減少占地。
(5)改造后污水排放滿足《石油煉制工業污染物排放標準》GB31570-2015。
根據污水處理場現工藝流程,污水處理裝置進水COD、氨氮高的實際情況,并結合國內煉油污水提標工藝方案特點,主要針對降低污水氨氮、COD進行技術改造。2018年確定污水處理裝置達標排放升級改造工藝采用“預處理單元改造+生物處理單元改造”工藝技術方案,其中預處理單元采用“罐中罐+微納米氣浮”工藝,生物氧化單元采用“MBBR池+氨氮去除自動加藥系統”工藝。
微納米設備具有產生的氣泡粒徑小(微納米級),密度大,能耗低,操作簡單等特點[2]。罐中罐+微納米氣浮主要為提高預處理單元隔油效果,提高污水處理裝置抗沖擊性,在現調節罐南側空地處新建罐中罐調節罐、微納米氣浮系統,具體改造思路為在含油污水提升水池提升泵出口增加跨線,將污水引至新建罐中罐調節罐、微納米氣浮機除油,出水根據水質情況可直接進入后續生物處理單元,如出現污水沖擊狀況,經罐中罐、微納米氣浮機除油效果不佳,新建微納米氣浮機出水可接入現2級氣浮系統進一步進行除油處理。預處理單元“罐中罐+微納米氣浮”改造流程見圖5。

圖5 預處理單元改造處理工藝流程
MBBR是基于特殊結構填料的生物流化床技術,在同1個生物處理單元中將生物膜法與活性污泥法有機結合,提升反應池的處理能力和處理效果,并增強系統抗沖擊能力[3,4]。“MBBR池+氨氮去除自動加藥系統”主要為提高生物處理單元A/O池COD、氨氮去除效果,對現A/O池中O池進行改造,將O池后段改造為MBBR池,增設不銹鋼攔截篩網、出水篩網,其內裝填MBBR填料,活性污泥附著在MBBR填料上,提高生物活性。當污水處理裝置受到高氨氮污水沖擊時,BAF出水會出現超標狀況,該項目在監測池東側新上氨氮脫除自動加藥系統,通過投加氨氮去除劑的強氧化作用降低氨氮濃度,確保污水處理場總排水達標排放[5]。
污水處理裝置生物處理單元“MBBR池+氨氮去除自動加藥系統”改造工藝流程見圖6。

圖6 生物處理單元改造處理工藝流程
300 m3/h污水處理裝置從2018年8月開始改造,2019年6月改造完成并投入運行,通過連續運行6個月跟蹤分析,具體情況為:裝置改造后污水進水水質較改造前COD、氨氮含量基本相當,在原水水質未改善的情況下,經技術改造,污水總排水COD、氨氮含量較改造前有大幅降低。裝置改造后,9、10月總排COD最高值出現過40 mg/L,但小于總排水控制指標50 mg/L,滿足GB31570-2015排放要求,其它月份均小于30 mg/L,見圖7。

圖7 裝置改造后污水總排COD統計
裝置改造后,9月總排氨氮最高值達4.2 mg/L,但小于總排水控制指標5 mg/L,滿足GB31570-2015排放要求,其它月份均小于2.5 mg/L,見圖8。

圖8 裝置改造后污水總排氨氮統計
對比污水總排COD、氨氮排放數據,COD、氨氮去除率能達到改造要求,改造效果明顯。
此次改造選準改造的重點難點,經過充分論證選擇“罐中罐+微納米氣浮+MBBR”處理工藝,達到了項目初期工期短、見效快、投資省的目的。在各種條件的限制下,污水總排水水質完全滿足GB31570-2015排放限值要求。