常勝,崔萬理,魏自強,王環
(陜西北元化工集團股份有限公司,陜西 榆林 719319)
陜西北元化工集團股份有限公司(以下簡稱“北元化工”)80萬t/a燒堿裝置蒸發工序采用瑞士博特的三效逆流降膜蒸發工藝。Ⅲ效降膜蒸發器用蒸汽直接加熱,Ⅱ效降膜蒸發器以Ⅲ效蒸發器產生的二次蒸汽作為加熱源,Ⅰ效降膜蒸發器以Ⅱ效蒸發器產生的二次蒸汽作為加熱源;Ⅰ效和Ⅱ效蒸發均在真空狀態下進行。在實際運行過程中,燒堿預熱器HE1501泄漏頻繁,嚴重影響蒸發工序的穩定運行。筆者通過研究,找出了換熱器泄漏的原因,并結合實際制定了一系列應對措施。
HE1501技術參數如下:換熱面積88.35 m2,溫度175 ℃,換熱介質42%堿和50%堿,工作壓力1.2 MPa,試驗壓力1.5 MPa,板片材質Ni200,密封膠條材質為三元乙丙橡膠。生產廠家為國外某板式換熱器公司。
板式換熱器是用薄金屬板壓制成具有一定波紋形狀的換熱板片,然后疊裝,用夾板、螺栓緊固而成的一種換熱器。各種板片之間形成薄矩形通道,通過板片進行熱量交換。冷熱流體依次通過板片間形成的窄小而曲折的流道,由板片進行換熱。
預熱器HE1501的作用是將50%燒堿熱量傳給42%燒堿,42%燒堿預熱升溫后被送至蒸發器。
蒸發裝置投運1年后,預熱器HE1501板片出現不同程度腐蝕泄漏,更換板片后效果無明顯改善,蒸發工序生產運行極不穩定。
筆者通過查閱相關資料及現場調研,認為泄漏原因有以下5個方面。
(1)板式換熱器使用膠條材質為三元乙丙橡膠,耐溫最高為150 ℃,長期使用溫度不宜高于120 ℃;而實際使用溫度超出這個要求,膠條高溫老化失效,造成堿液外漏。
(2)目前換熱器進出口法蘭翻邊厚度為1.5 mm,容易變形,且一旦出現腐蝕就會穿孔泄漏造成壓板腐蝕(壓板為碳鋼材質),從而導致堿液外漏。
(3)在檢查維修換熱器時,對部分有問題的膠條進行了更換,緊固時為確保換熱器不漏,按照舊膠條的壓緊尺寸進行緊固,導致新膠條一次性壓縮量過大,大大降低了膠條使用壽命,且容易造成板片變形。
(4)檢修人員拆除板片及清洗板片時較為粗暴,不能做到輕拿輕放,造成板片變形。
(5)換熱器板片材質為Ni200,鎳在高溫、高濃度堿液中的腐蝕速率約為0.005 mm/a,可以忽略不計。用光譜儀對替換下來的板片進行化學成分檢測發現,鎳質量分數為98.2%~98.6%,鐵質量分數為0.20%~0.27%(見表1),與GB/T 5235—2007《加工鎳及鎳合金化學成分和產品形狀》[1]中的鎳材化學成分含量要求(見表2)對比發現,鎳含量和鐵含量均超出標準含量要求。查找相關資料得知:當鐵質量分數>0.2%時,鎳在堿液中的腐蝕速率為0.2~0.3 mm/a,約占板片厚度的28%~42%(板片厚度0.7mm),再加之堿液沖刷及其他因素影響,大大縮短了板片的使用壽命,尤其是板片流道部位腐蝕較為嚴重[2]。通過查找技術協議及現場了解,之前技術協議只對板片材質進行了要求,未要求廠家提供相關質量證明,驗收時也只是表觀驗收,存在板片質量不達標情況。

表1 板片化學成分的光譜儀檢測數據

圖2 GB/T 5235—2007中鎳材化學成分含量要求
(1)板片安裝膠條時必須逐一檢查確保膠條安裝到位且粘接牢固,避免因安裝原因造成膠條損壞。如果膠條損壞量超過總數的1/3,更換全部膠條。
(2)考慮到板片、膠條、壓板均存在問題,對換熱器進行了更換,主要變化為:①將密封膠條材質更換為氟橡膠,氟橡膠耐高溫250 ℃,可在200 ℃以下長期使用;②將法蘭翻邊厚度改為3.5 mm,加強其強度。
(3)檢修換熱器時,拆裝及清洗板片要做到輕拿輕放,嚴禁粗暴操作;安裝換熱器作業過程中,使用專業緊固工具。
(4)在采購新的換熱器時,與廠家簽訂技術協議,明確關鍵技術要求、執行標準、技術資料、出廠試驗要求、驗收要求等,如要求廠家提供板片化學成分檢測報告,驗收時使用光譜儀對板片化學成分進行檢測或送第三方檢測,確保換熱器板片質量達標。
換熱器運行效果與換熱器板片膠條選型,設備、備件驗收及日常檢修質量有很大關系,要從設備采購、到貨驗收、日常檢維修管理等方面加強管控,實現設備全生命周期管理,讓設備更好地為生產服務。