李凌云
(唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北 唐山 063305)
隨著氯堿行業(yè)的不斷發(fā)展,行業(yè)內(nèi)競爭越演越烈,節(jié)約生產(chǎn)成本已成為迫在眉睫的問題。所以氯堿行業(yè)的持續(xù)發(fā)展需要改進流程,實行節(jié)能減排,資源重新利用,增強企業(yè)競爭力。
離子膜電解工藝中,依靠離子螯合交換樹脂捕集一次鹽水中多價金屬離子,使多價金屬離子濃度降到“10-9”水平,從而為離子膜電解槽提供優(yōu)質(zhì)合格的精制鹽水。目前,二次鹽水精制普遍采用的是螯合樹脂法。
螯合樹脂也是一種離子交換樹脂,它與普通樹脂不同,它吸附金屬離子形成環(huán)狀結(jié)構(gòu),故稱螯合樹脂。螯合樹脂工作一段時間后,鈉型樹脂逐步轉(zhuǎn)化為鈣型樹脂,同時樹脂螯合能力喪失,這時需對螯合樹脂進行再生。
在酸性條件下,鈣型樹脂溶解并被酸化,轉(zhuǎn)化為氫型樹脂,其平衡反應(yīng)方程式為:

2RCH2NHCH2PO3H2+Ca2++2Na+。
向鈣型樹脂溶液體系中加入鹽酸,則上述溶解平衡向右移動,生成氫型樹脂。且一旦pH值低于某臨界點,樹脂全部變?yōu)闅湫汀?/p>
氫型樹脂也存在著電離平衡:

RCH2NHCH2PO3H-+H+;

當(dāng)向體系中加入NaOH后,H+被中和,平衡右移,最終轉(zhuǎn)化為鈉型樹脂。
樹脂塔每48 h就有1臺樹脂塔下線進行再生,其再生步驟為:一次水洗—反洗—酸再生—二次水洗—堿再生—三次水洗—鹽水置換。水洗、反洗和鹽水再生回收的廢水用于化鹽,其余再生廢水送到單體車間作為脫酸吸收水。
改造前廢水處理工藝流程如圖1所示。

圖1 改造前廢水處理工藝流程圖
樹脂塔酸堿再生過程中酸堿的量是不平衡的,一般情況下堿過量。因此,在處理這部分水時,須消耗部分酸。在改造前工藝設(shè)置中,酸性和堿性廢水全部混合到一起,排放至乙炔工序利用,再生廢水回收受乙炔工序液位限制,利用率低,且酸性廢水排放至乙炔車間后與渣漿發(fā)生反應(yīng)產(chǎn)生刺激性氣體硫化氫,不符合環(huán)保要求,既污染了環(huán)境,又增加了污水負擔(dān)。
2.2.1 堿性廢水處理
針對樹脂塔酸堿再生過程中酸堿的量是不平衡的。分析及討論后認為,堿再生過程中,其中部分堿性水可以回收,因堿再生時,是樹脂轉(zhuǎn)型過程,其中無其他雜質(zhì),通過工藝改造,可以回收部分堿液再次重復(fù)利用。考慮通過工藝改造,回收水洗三步驟中的堿性溶液。
方案一:樹脂塔再生廢堿水回收至陰極液回收槽,再由泵通過流量表控制出口流量,以最小流量打至脫氯塔,根據(jù)脫氯鹽水泵出口pH值調(diào)節(jié)原有加堿流量,減少原有堿量的使用量,提高廢堿液的利用率。
方案二:樹脂塔再生廢堿水回收至堿液回收槽,待氯氫處理工序次氯酸鈉裝置配堿時,再由泵打至氯氫處理工序作為生產(chǎn)次氯酸鈉用,這樣既減少了生產(chǎn)次氯酸鈉的堿量又降低了廢水處理成本。
以上2種方案對于目前工藝來說實施性都很強,所以唐山三友氯堿有限責(zé)任公司(以下簡稱“三友氯堿”)都進行了工藝改造。
堿性廢水改造后簡易流程圖如圖2所示。

圖2 改造后堿性廢水處理工藝流程圖
2.2.2 酸性廢水處理
考慮酸性廢水放至乙炔車間后與渣漿發(fā)生反應(yīng)產(chǎn)生刺激性氣體硫化氫,不符合環(huán)保要求。結(jié)合做樣分析數(shù)據(jù),考慮通過工藝改造,回收再生步驟中產(chǎn)生的酸性廢水。
方案一:將廢水槽內(nèi)廢水通過泵緩慢少量打入廢鹽水罐內(nèi),采用調(diào)節(jié)閥和電磁流量表控制進罐液體流量,自燒堿管道上配置管線至水回收管線上,堿液流量通過調(diào)節(jié)閥控制,在廢鹽水泵出口和泵進口增加聯(lián)通管,管道上設(shè)置pH計實現(xiàn)在線監(jiān)測,pH值控制微堿性,反送回送一次鹽水。
方案二:將廢水槽內(nèi)廢水通過泵以固定流量緩慢加至脫氯系統(tǒng),采用調(diào)節(jié)閥和電磁流量表控制進罐液體流量,此酸性廢水代替部分鹽酸使用,減少成品鹽酸消耗。
通過對以上2種方案實施性的考慮,三友氯堿選取了第一種方案進行回收。酸性廢水改造后簡易流程圖如圖3所示。

圖3 改造后酸性廢水處理工藝流程圖
2.3.1 堿性廢水回收
三友氯堿的第1、2期電解工序采用方案一,電流13.5 kA,原脫氯塔加32%燒堿量100 L/h,加入廢堿后32%燒堿液流量37 L/h,加32%堿后pH值11.12,加入廢堿后pH值11.04。
三友氯堿一、二期電解工序采用方案二,運行1天時,第1期廢堿回收量16 m3,第2期廢堿回收量30 m3,總量46 m3。
存在如下問題。
方案一:廢堿液濃度低,為避免pH值大幅波動,廢堿液只能作為輔助,以最少量打至脫氯塔,回收時間長,而陰極液放凈槽需要保持低液位,保證電解槽停車時可回收所有陰極堿液,故系統(tǒng)停車時只能回收利用部分廢堿液。
方案二:樹脂塔再生廢堿水每天都可全部利用,但是當(dāng)發(fā)生系統(tǒng)停車,進行排液操作時堿液濃度會發(fā)生較大幅度變化,濃度高且混合不勻,用于次氯酸鈉配堿使用時回收時間長。
2.3.2 酸性廢水回收
三友氯堿一、二期電解工序采用方案一,運行1天時,第1期回收量87 m3,第2期回收量141 m3,總量228 m3。
存在如下問題。
(1)由于樹脂塔回收酸性水以及加堿管線為罐頂送入廢鹽水流程,pH計在線監(jiān)測在廢鹽水泵出口外送管線,存在一定的滯后性。
(2)樹脂塔再生分步驟進行,液體回收至罐中混合不勻,需要全部回收后進行循環(huán),循環(huán)一段時間后再通過泵回收中至廢鹽水罐中,因受廢水罐體積影響,廢水罐必須先將液位降至很低,再充液至液位很高。
一、二期樹脂塔再生時水洗三的堿性水全部回收,用于替代生產(chǎn)水消耗,每天約46 m3,按照300天的實際生產(chǎn)時間計算,生產(chǎn)水價格約1.99元/t,密度按照1 000 kg/m3計算,設(shè)備管道折舊費1.1萬元,則每年可增效:
46×300×1 000÷1 000×1.99÷10 000-1.1
=1.64萬元。
樹脂塔再生廢水分類回收利用后,有效杜絕了外排現(xiàn)象,減少了環(huán)境污染,同時提升了廢水利用率。
樹脂塔再生廢水分開回收利用后不僅節(jié)約了生產(chǎn)成本,而且實現(xiàn)了節(jié)能減排,為氯堿行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了一絲助力,增強了企業(yè)競爭力。