摘 要: 制氫站氫氣經電解、分離、洗滌后進行純化處理,純化后因氧含量超標不能進行充罐存儲,從電解槽、氫氧分離器、堿液循環量和濃度、分析儀方面進行原因分析和排查處理,并提出了改造建議。
關鍵詞: 制氫站;氫氣;分析儀
某核電工程兩臺百萬千萬機組共用制氫站,用于發電機冷卻和化容系統脫氧。氫氣具有通風損耗小、傳熱快、不助燃、制取方便等優點,發電機采用氫氣冷卻具有較為廣泛的應用。在化容系統中,氫氣存儲于化容系統容積控制箱,用于向一回路冷卻劑加氫以降低溶解氧濃度。
氫氣純度影響電站運行的安全性和經濟性,核電站對氫氣純度提出了更嚴格的要求,氫氣中氧含量不超過5 ppm才能進行充罐存儲后通過分配官網供氣,否則進行排空處理。在制氫時出現純度不合格的問題,可從氫氣生產流程進行排查處理。
1.制氫系統流程
1.1電解水制氫原理
電解水制氫的工作原理是利用電能使電解質溶液分解生成氫氣。在電解質溶液中浸沒一對電極,中間設置電解質溶液自由流動而防止氣體滲透的隔膜構成電解池,當一定電壓的直流電通過電極時,水發生分解反應,在陰極析出氫氣,陽極析出氧氣。
本水電解制氫裝置所采用的電解液為KOH溶液,溶液中的KOH起催化劑的作用,并不參與電解反應,故理論上并不消耗[1],僅需進行補水。
1.2 制氫設備組成
本項目制氫站由框架制氫裝置、氣體減壓分配裝置、補水配堿裝置、氮氣吹掃裝置、整流裝置、控制柜、配電裝置、計算機管理系統及冷水機組組成。制氫裝置由電解槽、氫、氧分離器、氫洗滌器、循環泵、堿液過濾器、干燥器、冷卻器、氣水分離器、氫氣過濾器等組成。氫氣減壓分配裝置,其進口與制氫裝置相連,出口分別與儲氫罐和發電機組供氫管道相連接。補水配堿裝置包括水箱、堿箱和加水泵,用于堿液的配制和儲存、原料水的儲存以及為制氫裝置提供原料水及堿液。氮氣吹掃裝置分為制氫間氮氣吹掃裝置和儲存間氮氣吹掃裝置,用于設備開機前的系統內空氣置換。
2 制氫系統存在問題
制氫啟動,氫氣洗滌器出口的氫中氧含量降低至0.2%后,打開氫進干燥閥,關閉氫干燥前放空,進行氫氣純化和干燥。前期干燥后氫中氧含量下降稍快,然后逐漸減緩,基本趨于穩定,96小時后仍為 14.7 ppm,不滿足充罐存儲要求。設計要求純化后氫氣中氧含量小于5 ppm,方可進入儲罐,否則排空處理。
3 氫中氧含量高原因分析
3.1堿液循環量過大
堿液循環量過大,則氫氣分離器和氧氣分離器中氣體和堿液不充分分離即進行再循環[2],混合后重新進入電解槽。包含溶解氧的堿液則在陰極室中參與電解,造成氫氣中夾雜氧氣。就地儀表顯示堿液循環流量為0.54 m3/h,在合理運行區間。
3.2堿液濃度過低
電解槽運行一段時間后,由于堿液的流失,引起堿液濃度低于標準值而未及時發現,設備運行后引起氫氣純度不合格。堿液濃度偏低,使得電解槽金屬鈍化降低,出現電化學腐蝕。對堿液進行取樣檢測,KOH濃度為27%,符合要求。
3.3電解槽損壞
電解槽的隔膜用于隔絕陰極室和陽極室,保證電解液中離子順利通過,同時隔絕氫氧氣泡的通過。但隔膜可能存在少量堵塞、細小破損的問題,兩側存在壓差易造成氫、氧氣體相互滲透。另外陰極室中可能存在其他金屬雜質,發生電化學反應,造成氫氣中混有雜質氣體。需要對電解槽進行清洗,考慮到制氫站投入使用僅半年,且電解槽檢修復雜,不作為優先處理對象。
3.4氫氧分離器液位差較大
因氫氣分離器和氧氣分離器直接與電解槽連通,二者液位差較大,使得高壓側液體滲透隔膜與低壓側液體混合,造成氣體純度下降。經檢查上機位壓差和就地液位,氫氧分離器液位分別為327 mm和328 mm,排除氫氧分離器液位差較大問題。
3.5分析儀故障
氫氣經脫氧、干燥和過濾后進行純度分析,分析儀采用GE OXYIQ微氧分析儀。該微氧分析儀為電化學式氧分儀,其傳感器是充有電解液的電解池,外加直流電作用下,氣體通過膜片在陰極被還原,輸出電流4~20 mA,電流的大小與樣品氣體中氧氣的濃度成正比關系。長期暴露于空氣中,會造成電解質的蒸發或受到污染,同時因為一直與氧進行電化學反應,進一步加速了消耗。引起傳感器壽命大幅縮短,測量電信號下降。
對微氧分析儀進行在線校準操作,三個指示燈交替閃爍,判斷為微氧分析儀的傳感器消耗過大,需進行更換。
4處理過程
因制氫站在運行制氫中,檢修工作需特別加強安全管理,需采取強制通風、嚴禁動火、防止靜電、禁止敲擊等措施。采用以下方案進行傳感器更換。
(1)關閉微氧分析儀所處取樣管路上游的電磁閥,玻璃轉子流量計讀數為0,確保取樣管路無氫氣流入。
(2)更換微氧分析儀的傳感器,并進行校準。
(3)打開微氧分析儀所處取樣管路上游的電磁閥,通入氫氣取樣。
氫中氧含量快速下降,兩小時內即降低至5 ppm,并繼續下降。關閉氫純化放空管路球閥,打開氫純化出口管路球閥,開始進行充罐存儲。
微氧分析儀作為氫氣純化后的純度分析儀表,其測量是否準確直接決定了氫氣排空或充罐。目前純化氫氣取樣管路設置為氫氣依次流經電磁閥、減壓閥、轉子流量計、微氧分析儀和阻火器后直接排空。在機組停機時,空氣進入取樣管路,微氧分析儀的傳感器消耗過快??稍谌庸苈纺┒蔚淖杌鹌魃嫌卧O置截止閥,停機期間充氮保護后關閉截止閥,避免空氣倒流以降低微氧分析儀的傳感器壽命衰減?;蛟谕C期間,取出微氧分析儀的傳感器進行密封保存,隔絕空氣流通。
5結論
(1)微氧分析儀的傳感器過量消耗會造成測得氧含量偏高,氫氣純度偏低而無法進行充罐儲存。
(2)微氧分析儀是氫氣純化取樣管路的關鍵部件,需定期進行檢查維護才能確保測量準確度。
參考文獻:
[1] 陳士英. 水電解制氫設備工藝流程及常見故障排除 [J] .內蒙古科技與經濟,2011(4):93-94.
[2] 修 凱,王 志,白 峰. 水電解制氫裝置液位偏差成因及其處理措施 [J] .艦船科學技術,2006, 28(2):99-101.
【作者簡介】魏雷(1986.11~),男,安徽省宿州市人,漢族,職稱:工程師,學歷:研究生,研究方向:核電項目管理。