索慧敏,周正軍,何 蘭,張建民
(1.中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司,四川 成都 610072;2.四川大學,四川 成都 610065)
溢洪道是洪水期間保證水庫安全的重要設施,溢洪道的設計和布置合理與否,直接影響到水庫運行安全。盡管溢洪道設計理論和方法在不斷提升,但考慮到溢洪道邊界的復雜性,結合模型試驗開展溢洪道的水力特性研究具有重要意義。通過溢洪道過流能力、水面線、流速分布和消能等能為溢洪道體型設計提供有力依據[1]。
雙江口水電站采用大壩、首部地下引水發電系統的開發方式。水庫正常蓄水位2 500 m,校核洪水位2 504.42 m,死水位2 420 m。水庫總庫容約28.97億m3,消落深度80 m,調節庫容19.17億m3,具有年調節能力。
洞式溢洪道布置于樞紐右岸靠山側(見圖1),由進口段、無壓洞段、明槽段和出口挑流鼻坎段組成,等寬布置,寬度16 m,總長度約2 172 m。其中,進口閘室長40 m,無壓洞段長1 776 m,明槽段長294 m,出口挑流鼻坎段長62 m(見圖2)。溢洪道最大設計泄流流量4 138 m3/s。
從當前國內外大型溢洪道的建設水平來看,雙江口水電站洞式溢洪道泄洪規模較大,屬高規格大型溢洪道,溢洪道在電站的安全運行中占有主要地位,開展溢洪道體型研究十分必要。 本文結合溢洪道體型布置的基本方案,基于模型試驗成果選擇洞式溢洪道適宜的體型以滿足設計要求。

在選擇進水渠進口形式時,為減小局部水頭損失,針對不同的地形,可選用不同的形式(如喇叭形、直線形、扭曲面形等)以改善進流條件[2]。結合雙江口地形條件并參考類似工程經驗,雙江口溢洪道引渠導墻初擬布置方案為規則的對稱貼坡漸擴型。在這種結構體型下,模型試驗表明,雖然引渠段水流流態較平穩,但閘室內的水流流態較差,特別在閘室兩側門槽上下游處分別產生兩個水流分離區,會對溢洪道的過流產生負面影響。因此,在保證進口流態穩定且儲備一定的超泄能力的條件下,為使得進口段水流過渡更加平緩,在初擬方案的基礎上,上游引渠段導墻盡量采用喇叭口型式并適當加長導墻,避免流線過度彎曲。進口引渠段導墻調整為橢圓直墻喇叭口后,模型試驗反映各級流量引渠內水流更為平穩,進水閘室內無分離區出現。
為保證雙江口洞式溢洪道的泄流能力,結合類似工程經驗和多方案試驗論證,洞式溢洪道進口采用開敞式WES型實用堰,上游堰高8 m,下游堰高10 m。控制閘設1孔16 m×22 m(寬×高)孔口(堰體剖面見圖3)。在進口體型下,各泄流工況泄流均能滿足設計要求,校核工況泄流量較計算值偏大約1%。敞泄時,溢流面頭部的壓強較小,中段壓強最大;局部開啟時,由于行進流速較大,溢流面頭部壓強有所增大,在弧門附近壓強較小,其中在弧門開度為2.25 m時,堰面壓強只有0.21 m,而后迅速增大至敞泄量級;脈動壓強的最大值為0.77 m,出現在校核洪水工況下的溢流面反弧段;其他工況下脈動壓強平均為0.2 m左右。從整體上看,溢流面上水流壓力變化較為平順,脈動值較小,在小開度下未出現負壓,進口設計基本合理。

圖3 進口剖面示意
參考類似工程經驗并通過初步計算,設計中無壓洞洞身斷面采用城門洞型,斷面尺寸由進口16 m×24 m(寬×高)漸變到出口16 m×20 m(寬×高),拱半徑8.9 m,中心角130.76°,頂拱高5.0 m。水力學模型試驗表明,當底坡度i=0.012時,上平段水面略微雍水,而當坡度調整為i=0.015時,校核庫水位對應的上平段末端水深實測值為12.0 m。根據計算所得的水流速度為22 m/s,洞頂余幅為27.9%,此時溢洪道上平段斷面尺寸合理,滿足設計要求。考慮洞內流速不高及洞頂余幅較大,無壓洞段不考慮摻氣及補氣措施。
初步設計中,明槽段斷面為矩形且槽寬16 m,其底坡由兩段組成,前段底坡為0.015,后段底坡為0.462。模型試驗表明,陡坡段前段水深較大,沿程水流流態平穩,但槽段最大流速接近50 m/s,水流空化數小于0.30,根據水工隧洞設計規范[3],陡槽段需設置摻氣設施。基于此,工程人員設計研究了2道摻氣坎方案和3道摻氣坎方案:摻氣坎間距為75 m,第1道布置于陡緩坡交界處,采用跌坎式,跌坎高度1.5 m;第2道和第3道采用坎槽式,挑坎高度0.4 m、槽深1.4 m,每道摻氣槽均在兩側布置通氣孔,通氣孔面積3.97 m2。
模型試驗表明,當泄洪流量大于2 000 m3/s時,2道摻氣坎均能正常工作,摻氣空腔穩定,無回水現象出現。閘門局開流量為1 000 m3/s時,第1道摻氣坎內出現局部回水,但摻氣空腔仍然保持穩定;當流量為600 m3/s時,由于流速降低,第1道摻氣坎基本失效。模型試驗中,摻氣濃度最小維持在2.5%左右,由于摻氣濃度相似影響,原型值通常大于模型值。當原型的摻氣濃度大于3%時,預計可以滿足摻氣減蝕要求,而對應通氣孔最大風速為21 m/s,通氣孔面積也滿足要求。
由不同流量的試驗結果可知,大流量時第1道坎摻氣較為充分,第2道坎摻氣量只有第1道的一半左右。隨著流量減小,摻氣起始位置下移,第1道坎摻氣效能下降,第2道坎摻氣量有所增大,第3道摻氣坎的工作效率最高。鑒于溢洪道運行流量變化范圍較大,為保證在小流量下陡槽段的摻氣減蝕效果,在實際體型設計中設置了3道摻氣坎。
雙江口洞式溢洪道軸線與下游河道大角度相交,當夾角約為50°時,不利于挑流水舌沿河道方向擴散,亦不利于下游水流平順銜接歸槽,且易形成回流。此外,溢洪道上下游存在240 m的高水頭差,為了防止泄槽流速過高,溢洪道在布置上不得不抬高出口高程,使得在小流量情況水流下出現砸本岸和開挖量大的問題。
在初步設計中,洞式溢洪道出口體型為非對稱擴散平切體型,寬度由16 m擴寬至25 m(見圖4),下游河道基于水墊塘的設計思路,采用大擴挖及深挖方案。模型試驗反映,出口為平切體型時,挑射水舌入水點的縱向變幅范圍過大,水舌從河床中央下潛頂沖對岸導致對岸沖刷嚴重,水體空中擴散不充分但均勻,岸邊流速過大且存在回流,仍具有小流量起挑困難及砸本岸問題。此外,下游河床采用大擴挖及深挖方案,對下游消能未起到應有的效果。

圖4 初擬出口平面布置
針對初擬方案存在的缺陷,按如下思路對出口體型進行調整:挑坎高程距河床超過100 m時,采用小角度、零角度或負角度挑角,減小入水水舌縱向變幅范圍;加大挑坎擴散角使水流擴散更加充分,減輕對下游河道沖刷;為適應河道與溢洪道軸線的大角度幾何關系,盡量使水流落點沿河方向展開,順應地形挑坎出口可考慮斜切出口。經過優化調整,最終推薦挑坎體型為斜切鼻坎型式,兩側邊墻非對稱擴散,左側邊墻擴散半徑為350 m,右側邊墻采用圓弧接直切線擴散方式,圓弧半徑為350 m,在泄槽末端后設挑流反弧段,反弧半徑為100 m,挑角為-4.781°~0°;適當減小下游兩岸擴挖范圍,對挑坎以下邊坡及對岸進行了適當擴挖,并與下游河岸平順相接。推薦挑坎體型結構平面布置見圖5。

圖5 推薦挑坎體型結構平面布置
模型試驗驗證表明,在推薦挑坎體型下水流空中擴散及消能充分,水舌落點基本沿河方向散開,入水單寬流量小于50 m3/s;在校核洪水工況下,挑坎水舌挑距約為160~200 m,水舌入水角約為65°,主水舌落在靠近河中偏本岸側,減輕對對岸的直接沖刷,本岸未出現回流;右側增加小貼角,解決了Q為500 m3/s時主流基本不砸本岸的問題,雖有局部散濺水點,但可通過混凝土護面解決。
在推薦挑坎體型下,左岸最大流速約5.3 m/s,右岸最大流速約6.09 m/s。 從河床沖刷形態來看,消能洪水工況下,在本岸溢洪道軸線下游約150 m處形成一堆丘,其他范圍總體上表現為沖刷形態;河床中部沖坑最低點發生在溢洪道軸線上游約55 m處,相對沖深約20 m;對岸沖坑最低點發生在溢洪道軸線下游約25 m處,相對沖深約10 m;沖刷主要涉及覆蓋層。從下游沖刷和岸邊流速分布結果看,優化后的下游河道擴挖可行,雖然沖坑較深,但沖坑落在覆蓋層,對基巖影響不大。岸邊流速及下游沖刷形態見圖6~7。

圖6 推薦挑坎體型下游岸邊流速分布

圖7 推薦挑坎體型下游沖刷形態(單位:m)
本文結合雙江口洞式溢洪道的布置特點和條件,結合水力學模型試驗部分主要成果,對溢洪道體型選擇進行了探討,得到相關結論及如下建議:
(1)保證進口流態穩定且儲備一定的超泄能力的條件下,為使得進口段水流過渡更加平緩,溢洪道上游引渠段導墻宜盡量采用喇叭口型式并適當加長導墻,避免流線過度彎曲;進口采用開敞式WES型實用堰,上游堰高8 m,下游堰高10 m。
(2)為保證洞頂設計余幅,當無壓洞段底坡坡度調整為0.015時,無壓洞段不考慮摻氣及補氣措施。
(3)鑒于溢洪道運行流量變化范圍較大,為保證在小流量下陡槽段的摻氣減蝕效果,實際體型設計中宜設置3道摻氣坎;為更好適應地形布置和挑流消能,最終推薦挑坎體型為斜切鼻坎型式。