趙越仁
(晉能控股集團有限公司煤業集團成莊礦,山西 晉城 048000)
膠輪車由于其結構緊湊、使用靈活的特點已經成為井下巷道內物料運輸的核心設備,但由于膠輪車載重量大、井下地質條件復雜,所以在下坡路段經常會出現膠輪車車速過大導致的失控現象,給煤礦井下的運輸安全帶來了嚴重的隱患。針對目前腳輪車制動系統結構復雜,完全靠人工控制,制動效率低、可靠性差的不足,本文分析一種新的井下膠輪車制動系統,該系統包括車身制動機構和井巷制動裝置,利用監測控制系統實現對膠輪車運行狀態的實時監測,一旦出現超速,系統自動報警提醒,若車輛超速時間超過設定值且車速持續加快,系統將自動進行制動,同時在井巷制動裝置上設置有緩沖吸振結構,能夠有效降低在制動時對膠輪車的損壞,提高制動的穩定性。
根據腳輪車制動需求,本文所提出的車載制動系統主要包括膠輪車運行狀態監測系統、尾鉤機構控制器、尾部拖鉤裝置、脫鉤檢測裝置等,用于實現車速監測、自動脫鉤、脫鉤檢測等,滿足超速情況下的自動脫鉤制動需求[1]。
膠輪車運行狀態監測系統,主要用于對膠輪車的運行速度進行監測,其核心是測速傳感器,將測速傳感器設置到膠輪車的橋殼處,用緊固螺栓將傳感器的測速齒圈固定在膠輪車的傳動機構上,膠輪車在運行過程中將帶動測速傳感器進行旋轉,根據單位時間內的旋轉圈數就可以實現對膠輪車運行速度的監測,然后將監測結果傳輸到控制中心內,實現對車速運行情況的實時監測和報警,測速傳感器安裝結構如下頁圖1-1所示。
尾鉤脫鉤控制裝置,設置在腳輪車尾部的車架上,由脫鉤控制系統和電磁鐵構成,當人工決定制動或者是系統發出制動信號后,系統控制電磁鐵失電,磁鐵瞬間失去磁性,將吸附在上面的尾鉤釋放,完成脫鉤動作,為了確保脫鉤的準確性,在系統內還設置有不同車速下的脫鉤速度,從而保證不同狀態下脫鉤的可靠性,尾鉤脫鉤控制裝置如下頁圖1-2所示。
尾部拖鉤裝置,設置在腳輪車的后側,是一個大的鉤型卡,主要用于勾住設置在巷道內的阻攔索,使車輛進行可靠的制動,尾部脫鉤裝置吸附在電磁鐵上既能夠通過控制系統自動釋放,也能夠被人工釋放,從而滿足不同情況下制動可靠性的需求。釋放后尾鉤會緊貼地面滑動,當遇到設置在巷道內的阻攔索后能對膠輪車產生一個反向拉力,實現對車輛的輔助制動,減少膠輪車的制動距離,提升制動安全性,該拖鉤裝置如下頁圖1-3所示[2]。
拖鉤監測裝置,主要是用于監測膠輪車是否完成對拖鉤的釋放,提醒駕駛員注意,當系統監測到拖鉤釋放后系統發出蜂鳴報警,并對拖鉤的位置進行判斷,為駕駛員調整膠輪車的運行狀態提供依據,該拖鉤監測裝置如下頁圖1-4所示。

圖1 車載制動系統示意圖
井巷制動裝置是膠輪車制動系統的輔助,主要包括了吸能緩沖裝置和攔阻索,攔阻索是由鋼絲繩構成,主要設置在巷道內,和膠輪車運行方向垂直,當膠輪車釋放拖鉤后,使拖鉤勾住攔阻索,實現對膠輪車的制動。若攔阻索的長度不可調,則膠輪車的拖鉤勾住后,無緩沖,直接對膠輪車進行硬制動,不僅會對膠輪車的機體強度產生嚴重的影響,而且還有可能導致膠輪車的傾覆,影響制動安全,因此在井巷制動系統中將攔阻索和吸振緩沖機構相連接。緩沖機構實質上是液壓油缸,當攔阻索受力后一方面通過油液緩沖作用在攔阻索上的力,另一方面使絞車逐漸釋放鋼絲繩,實現對膠輪車的軟制動[3],有效提升制動時的安全性,根據實際測試,利用該吸能緩沖裝置能夠將膠輪車制動時的沖擊力降低了87%,對提升膠輪車的結構強度和制動穩定性具有十分重要的意義,膠輪車吸能緩沖裝置結構如圖2所示。

圖2 吸能緩沖裝置圖
為了對該制動裝置的運行可靠性進行分析,以井下膠輪車為研究對象,使其處于7.5 t的滿載狀態,在坡度為15°的地方進行制動試驗[4],車輛運行時的最大速度為40 km/h,根據試驗結果統計,傳統制動方案下車輛的平均制動距離為43.4 m,當采用新的制動系統后,車輛的平均制動距離約為10.03 m,比優化前降低了76.4%。同時在10次試驗過程中采用傳統制動方案車輛有3次制動距離超過了要求規定的50 m,制動合格率為70%,采用新的制動方案后,10次制動合格率為100%,因此新方案的制動率比優化前有了顯著的提升,極大地增加了膠輪車制動的可靠性,該制動試驗如圖3所示。

圖3 制動試驗現場照片
1)車載制動系統主要包括膠輪車運行狀態監測系統、尾鉤機構控制器、尾部拖鉤裝置、脫鉤檢測裝置等,用于實現車速監測、自動脫鉤、脫鉤檢測等,滿足超速情況下的自動脫鉤制動需求。
2)井巷制動裝置是膠輪車制動系統的輔助,主要包括了吸能緩沖裝置和攔阻索,能夠將膠輪車制動時的沖擊力降低了87%。
3)該系統能夠將膠輪車的制動距離降低了76.9%,將制動成功率提升到了100%。