李曉亮,趙溢豐
(南方電網調峰調頻發電有限公司檢修試驗分公司,廣東 廣州 511400)
廣東清遠抽水蓄能電站(以下簡稱“清蓄”)位于廣東省清遠市清新區太平鎮境內, 處于珠江三角洲西北部,直線距廣州75 km, 距清遠市32 km, 是一座日調節的純抽水蓄能電站。廠內安裝4臺立式單級混流可逆式水泵水輪機一發電電動機機組,單機容量(發電工況)320 MW, 總裝機容量1 280 MW。輸水系統采用一管四機方案, 每臺機組蝸殼進口前設置一臺進水球閥。
球閥操作水系統主配壓閥為日本東芝外購設備,主配壓閥控制側在彈簧和油壓的作用下控制閥芯移動,主配壓閥操作側通過切換壓力水進入球閥接力器的開啟腔或關閉腔,操作球閥的開啟和關閉。2017至今停機狀態清蓄3號球閥主配壓閥操作側有較大竄水聲。球閥主配壓閥參數見表1,現場位置見圖1。

表1 清蓄球閥主配壓閥參數
清蓄主配壓閥由控制側和操作側兩部分組成(如圖1所示),主配內漏主要發生在操作側,來自球閥上游的壓力水經過主配操作側切換,分別接通接力器的開啟腔或關閉腔,主配內部通過閥芯11帶動閥芯下軸套9上下動作,切換控制水路,實現球閥啟閉功能(如圖2所示)。

圖1 主配外觀示意圖
維護人員在現場檢修時,拆開該漏油處檢查發現,安全隔離閥進口與管路法蘭連接處采用O型橡膠材料進行密封(如圖2所示),而通過進一步檢查發現該O型密封圈表面未見明顯刮痕、破損等缺陷,但整個密封圈已完全受壓變形、硬化,失去彈性,密封處于失效狀態。

圖2 主配內部結構示意圖
(1)2017年2月,檢修主配期間發現以下問題:
1)主配壓閥彈簧導桿19頂部的內六角螺栓B06、墊片B07松動、全開鎖錠螺母23松動后向下移動;
2)上層銅套7與閥體之間的密封圈壓縮量不足。
本次檢修緊固內六角螺栓B06、墊片B07、全開鎖錠螺母23,保持全開鎖錠螺母23緊貼墊片B07,無松動跡象。將閥芯下軸套9和底層銅套4的金屬密封面用研磨沙進行研磨,測量上層銅套7和閥體之間的密封槽深度為5.5 mm,較設計深度大了0.5 mm,而設計密封圈為5.7 mm,因此密封壓縮量不足,本次檢修更換為6 mm的O型密封圈。
處理后,球閥開啟時間穩定在44 s,關閉時間穩定在76 s,符合要求。
(2)2017年8月,清蓄機械人員拆卸了3號球閥主配壓閥進行檢查,發現問題如下:
1)上銅套壓環8變形,在吊出閥芯11時,發現上銅套壓環8與閥芯11存在卡塞現象,需用液壓千斤頂將其頂出閥體。
2)主配供水法蘭金屬纏繞密封墊損壞,檢查主配閥芯及銅套時發現,銅套上多處有金屬纏繞密封墊的金屬絲,見圖5、圖6。

圖3 鎖錠螺母23和缸蓋22位置圖

圖4 鎖錠螺母23和缸蓋22檢修前后位置對比

圖5 銅套部件上的金屬絲

圖6 主配供水法蘭金屬纏繞密封墊
經檢查發現主配壓閥進水管路與閥體連接法蘭處,金屬纏繞墊片已損壞,墊片的金屬絲隨壓力水進入主配內部。經與東芝水電確認,此密封墊并非由東芝水電提供,清理干凈后換用東芝水電提供的密封墊。缺陷處理后,球閥啟閉時間符合要求(開啟時間46 s,關閉時間76 s)。由于主配壓閥上銅套壓環8沒有備件,將變形的壓環回裝,缺陷并未消除。
(3)2018年8月檢修期間,計劃更換3號球閥主配壓閥上銅套壓環8過程中,發現以下問題:
1)將上銅套壓環8及閥芯11吊出閥體時,由于壓環變形,仍然需要使用液壓千斤頂將其頂出閥體。此情況和2017年8月3號機組臨時檢修時一致。
2)同樣因為上銅套壓環8變形,其卡死在閥芯11上難以拆卸,需要使用銅錘不斷敲擊使其脫出閥芯。
3)閥芯11、閥芯下軸套9、中層銅套6及底層銅套4的各個金屬密封面均有多處磨損,見圖8、圖9。

圖7 密封面位置示意圖

圖8 底層銅套4金屬密封面

圖9 中層銅套6上金屬密封面
本次檢修用閥芯下軸套9的金屬密封面對底層銅套4備件的金屬密封面進行研磨,并將閥芯11、閥芯下軸套9、中層銅套6密封面的磨損及缺口用細砂紙打磨平整。之后更換上銅套壓環8及底層銅套4備件。缺陷處理后,球閥啟閉時間符合要求(開啟時間46 s,關閉時間76 s)。但閥芯11、閥芯下軸套9、中層銅套6暫無備件,3號球閥主配壓閥竄水聲音仍然存在,缺陷仍未消除。
經分析,有以下三個原因:
(1)全開鎖定螺母23松動后貼合缸蓋22,在主配全關位置閥芯動作不到位,導致閥芯下軸套9和底層銅套4之間有間隙,引起主配內漏。
(2)主配供水法蘭金屬纏繞密封墊損壞,金屬纏繞絲隨壓力水進入主配內部,卡在主配全關位置閥芯下軸套9和底層銅套4之間密封面A,導致主配在全關位置內漏。同時由于金屬纏繞絲較多卡塞在主配內部,主配長期動作過程中閥芯11和上銅套壓環8之間產生憋勁,閥芯11材質比上銅套壓環8較硬,導致上銅套壓環8變形。
(3)上銅套壓環8存在變形,在球閥開關時,使閥芯的上下移動偏離軸向運動,導致閥芯及銅套上的金屬密封面不僅不能完全緊密貼合接觸,還會相互碰撞摩擦,閥芯11、底層銅套4、中層銅套6、上銅套壓環8和閥芯下軸套9金屬密封面上出現較多的磨損和缺口,密封性能下降引起主配內漏。
主配壓閥內漏缺陷進一步擴大可能會導致風險如下:
(1)球閥開啟過程:閥芯11帶動閥芯下軸套9向上動作,通往接力器開啟腔的壓力水,上端從閥芯11和上銅套壓環8之間的的密封面滲漏,下端從閥芯下軸套9和中層銅套6之間的密封面滲漏,通往接力器開啟腔的壓力水損失較多,接力器開啟腔壓力下降,導致接力器動力不足,可能存在球閥開啟時間變長的風險。詳見圖10。
(2)球閥關閉過程:閥芯11帶動閥芯下軸套9向下動作,通往接力器關閉腔的壓力水,上端從閥芯11和中層銅套6之間的的密封面滲漏,下端從閥芯下軸套9和底層銅套4之間的密封面滲漏,通往接力器關閉腔的壓力水損失較多,接力器關閉腔壓力下降,導致接力器關閉動力不足,可能存在球閥關閉時間變長的風險。詳見圖11。
清蓄3號球閥主配自2017年8月內漏至今,3號球閥啟閉時間正常沒有變長趨勢,目前3號球閥通過調節流量調節閥,可調節的啟閉時間范圍為30~80 s,可調節裕度較大,若缺陷擴大,球閥啟閉時間變長,可調節流量調節閥恢復球閥正常的啟閉時間。另外,通過壓力錄波儀,確認目前3號球閥動作過程,接力器動作正常啟閉腔壓力平穩,對比其他機組3號球閥接力器啟閉腔壓力亦無下降趨勢。(錄波情況詳見圖12、圖13)
綜上所述,3號球閥主配內漏缺陷暫無惡化趨勢,風險可控。

圖10 底層銅套4金屬密封面

圖11 底層銅套4金屬密封面

圖12 3號球閥關閉過程接力器啟閉腔壓力脈動

圖13 4號球閥關閉過程接力器啟閉腔壓力脈動
根據以上分析,特制定以下檢修維護策略:
(1)機械每周巡檢定期檢查1號~4號球閥全關狀態,主配鎖定螺母23是否松動,如有松動及時緊固,保持全開鎖錠螺母23緊貼墊片B07。
(2)機械on-call人員每周統計3號球閥啟閉時間(目前3號球閥開啟時間46 s,關閉時間80 s)。
(3)通過壓力錄波儀,每月對3號球閥開啟和關閉狀態,接力器啟閉腔的壓力脈動情況進行錄波,并與其他機組錄波情況進行對比分析。
(4)每年機組檢修期間,檢查1號~4號球閥主配壓閥供水法蘭密封墊是否損壞,如有損傷及時更換。
(5)盡快采購主配壓閥備品(或閥內部件)。目前杭州東芝針對主配壓閥閥內備件報價為85萬元,價格偏高,經濟合理性較差。已嘗試聯系國內類似產品生產廠家,計劃定制主配閥芯11、底層銅套4、閥芯下軸套9、下層銅套5、中層銅套6、上層銅套7、上銅套壓環8的備件。若國產化定制可行,將嘗試國產化主配備件,節約檢修維護成本,在機組檢修時盡快擇機更換。
若3號主配內漏缺陷擴大,導致3號球閥啟閉時間變長,應急處置措施如下:
(1)調節3號球閥開啟腔流量調節閥開度,通過控制開啟腔排水的速度,調節球閥關閉時間;調節3號球閥關閉腔流量調節閥開度,通過控制關閉腔排水的速度,調節球閥開啟時間。3號球閥啟閉時間采用全淹沒組合分配式氣體滅火系統,雖然其造價比水滅火系統高,但是其對被保護設備無損害且滅火效果較好,對電廠造成的經濟損失小,具有廣闊的推廣應用價值。