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(中國石油集團長城鉆探工程有限公司工程技術研究院,遼寧盤錦 124010)
目前我國大部分中深低滲稠油油藏,受埋深、滲透率等因素影響,普遍采取壓裂投產,油井呈現為初期產能高、高產穩產期短、產能遞減快的特征,分析認為彈性能量衰竭快、水驅效果差、原油黏度高流動性差,是該類油藏產能驟減的主要原因[1-3]。針對上述生產矛盾,本文以L油田為例,開展了低滲稠油化學劑輔助二氧化碳吞吐技術研究,為低滲稠油油藏提高采收率提供了一種新的技術方法。
L油田為構造巖性斷塊低滲稠油油藏,含油層位為沙三段Ⅱ油組+Ⅲ油組,油藏埋深2 700.0~3 100.0 m,孔隙度4%~25%,滲透率1×10-3~ 426×10-3μm2。開發方式以注水開發為主,可動用地質儲量為124.40×104t,儲層地層壓力系數1.12,為高壓儲層,地層溫度梯度3.4 ℃/100 m,地層水礦化度較低;儲層巖石膠結類型以孔隙式為主,其次為接觸-孔隙式,黏土礦物總含量10%,成分以高嶺石為主。
1990年6月至2014年6月為試油試采階段,大部分油井初期日產量較高(最高可達20.00 t),含水低,產量下降較快;2014年6月后,產量持續下降,實施注采層系優化調整后,產量下降趨勢未得到遏制,開發形勢較差。
1.2.1 儲層水敏性強,傷害嚴重
L油田儲層屬于強水敏地層,黏土礦物總含量10%,其中高嶺石含量高達66%,抗機械能力不高,在流體的流動沖擊下,分散成鱗片狀的微粒,遇水后坍塌、運移,在孔喉連接處發生堆積,形成喉間“搭橋”,堵塞流體滲流通道,傷害地層滲透率。
1.2.2 長期彈性開采,地層虧空嚴重
L油田開發層位為沙三段Ⅲ油組,共有油井14口,水井6口,整體注水壓力較高,均超過25 MPa,欠注水井多。受邊界效應和水井欠注影響,L油田井網動用程度僅為5%。常規水力壓裂井高產期短、產量遞減較快,壓裂投產初期平均日產油9.10 t,目前平均日產油0.98 t,低滲儲層、異常高壓、外圍能量補充較緩慢導致了該井區的整體產出能力差,目前平均地層壓力系數為0.65。
1.2.3 普通稠油,油水流度比大,水驅效率低
L油田原油為普通稠油,地面原油密度0.92 g/cm3,50 ℃原油黏度383 mPa·s。由于中深低滲油藏調驅工藝受溫度、滲透率、壓力等限制,實施注采層系優化調整后,含水率仍較高,無法進一步提高水驅效果。
針對L油田儲層存在的問題,確定優選高效化學劑對儲層填隙物溶蝕,然后配合大規模二氧化碳吞吐充分溶解原油、膨脹補充地層能量[4-5],再利用配套化學劑對儲層原油物性進行改善,提高其流動性能,綜合作用對儲層和流體進行改造。
配制不返排酸體系解除已經產生的儲層堵塞,對儲層黏土中的高嶺石溶蝕消除,輔助各種抑制劑,氟硅酸鉀抑制劑和鐵離子鰲合鐵血鹽(對鈣、鎂、鐵離子等金屬離子具有良好的螯合分散作用,不形成二次沉淀),消除儲層二次傷害,對儲層填隙物進行高效溶蝕,深部溝通,解決儲層水敏傷害。通過對L1井的巖心薄片溶蝕實驗(表1)和電子探針分析(圖1)發現,薄片中Si、Al、O、C元素含量明顯減少,說明儲層填隙物中高嶺石可進行有效溶蝕,溶蝕后薄片孔隙明顯增多,可有效提高滲透率和油流通道。

圖1 酸蝕前后電子探針分析對比

表1 L1井的巖心薄片溶蝕前后元素分析對比
在地層條件下,降黏劑不具備剪切、攪拌條件,限制了降黏劑與地層原油的接觸空間和降黏效果[6-8],因此針對儲層條件和油品特性,優選油水兩相降黏劑,其機理是將油溶性表面活性劑通過改性合成,使其在水中變為緊密離子對結構,既可部分溶于水,又具有強親油能力,復配加入水中可形成微乳油滴,遇到稠油具有極強的滲穿能力。針對性選取降黏劑,室內實驗降黏率可達85%以上。
同時降黏劑驅具有較強的降低界面張力的能力,降低了大片稠油的流動阻力,使大油滴變形運移,溶解形成的油滴在降黏劑溶液的驅動下向前運移,并對附近的油膜產生助推作用,剝離油膜,如此反復進行,有效提高洗油效率[9-11]。
L油田經多年天然能量開發,注采連通性差、注水效果差,地層能量未得到及時補充,液態二氧化碳進入地層氣化后能有效補充地層能量,同時溶于原油后亦可達到降黏、提高原油流動性的作用。
L1井2014年1月壓裂投產,油藏埋深2 893.0~2 950.0 m,射孔厚度11.6 m,儲層平均孔隙度21%,平均滲透率115×10-3μm2,投產初期日產油12.00 t,隨后產液量、產油量逐步下降,至2018年7月措施前累計生產1 657 d,累計產油6 762.00 t,日產液1.60 t,日產油1.08 t。
結合油井動靜態資料(地質資料、油層資料、油層流體性質資料、射孔數據、生產數據、完井與油藏改造資料等),建立單井徑向模型。模型采用非平衡初始化方法,所建立的數學模型可以用于后續方案預測及參數優化,優化后的參數為:依次注入不返排酸500 m3、降黏劑800 m3、液態二氧化碳800 m3、降黏劑400 m3,最佳悶井時間20 d。
為提高整體施工效率,使用3臺2500型壓裂車組高排量泵注液態二氧化碳,同時考慮液態二氧化碳摩阻遠高于化學劑,利用軟件對二氧化碳排量進行優化,如表2所示。當二氧化碳排量為3.0 m3/min時,預測井口壓力為40.84~49.63 MPa,滿足井下管柱和井口強度要求。

表2 二氧化碳施工排量優化
2018年7月26日,在L1井實施化學劑輔助二氧化碳吞吐,使用壓裂車組進行泵注,施工壓力曲線如圖2所示。階段1:不返排酸(500 m3)+降黏劑(800 m3),泵注壓力40.00~48.00 MPa;階段2:二氧化碳(800 m3),泵注壓力40.00~42.00 MPa;階段3:降黏劑(400 m3),施工壓力40.00~48.00 Mpa,泵注結束后悶井20 d,使不返排酸與地層填隙物充分反應,疏通孔喉;降黏劑與地層原油充分反應,降黏提高地層原油流動性能、高效洗油,提高剩余油動用程度;二氧化碳充分溶于原油,形成溶解氣驅,在地層溫度、壓力條件下二氧化碳氣化補充地層能量。

圖2 各階段泵注曲線特征
L1井初期放噴日產油最高可達10.00 t,油井油套壓力上升明顯,表明地層能量得到了有效補充,油井具有很好的生產潛力。由圖3可知,措施后平均日產油4.90 t,提高到措施前產量的4.5倍。截至2020年8月,措施后累計產油量為3 643.00 t,對比增油2 841.00 t,投入產出比為1.0∶2.2,取得了良好的經濟效益。目前該井已穩產742 d,分析認為該措施不僅為本井補充能量、疏通孔喉,同時溶蝕劑、降黏劑在液態二氧化碳的攜帶下[12],大體積疏通注水驅動通道,改善原油流動性,提升了水驅效果;其中,剛性補能充足,是本井穩產時間較長的主要原因。

圖3 L1井措施后生產曲線
針對低滲稠油油藏天然能量開采,產能快速遞減的生產矛盾,化學劑輔助二氧化碳吞吐技術可從儲層填隙物解堵、地層能量補充、地層流體性能改善等方面給予解決,應用后取得了較好的實施效果,進一步證實了該技術的有效性,為類似油藏剩余油動用、深部挖潛提供了新的可行途徑。