李勇勇,文寶紅
(西安重裝銅川煤礦機械有限公司,陜西 銅川 727031)
液壓支架生產中,油缸屬于其中的重要部件。其制造方式以及工藝,除了和產品質量有關,也能夠影響到生產費用。特別在立柱制造上,因為涉及較多的部件,制造工藝頗為復雜,有著較多的工序,生產速度能夠決定生產工期。對此提升制造工藝,屬于提高形象、確保支架質量、如期完成制造任務的關鍵因素。
對于液壓油缸來講,其為壓力光整制造,根據金屬冷塑性特征,通過對滾壓設備的使用,向工件施加壓力,讓金屬形成塑性流動,填至低凹波谷,從而實現粗糙值的減小。因為金屬塑性變形,導致組織冷硬化,同時減小晶粒直徑,產生纖維狀,同時產生應力層,進一步增加硬度及強度,對工件的耐磨性及耐蝕性等進行優化[1]。
就液壓油缸而言,它主要包含五個部件,比如活塞桿及密封裝置等。對于不同的缸來說,其工作原理一般都是類似的,以手動千斤頂為例,事實上,它屬于簡易油缸。利用手動增壓桿能夠讓液壓油從單向閥流入油缸,在這個時候,油缸的液壓油就會由于單向閥而無法倒退出來,會迫使缸桿朝上,接著繼續讓液壓油流入液壓缸,這樣缸桿就會持續向上,如果想要將其下降,僅需將液壓閥開啟,讓液壓油倒退回油箱,該原理非常簡單,其他原理也是以此為前提進行優化的,氣缸及油缸的原理是一樣的。
對于液壓支架油缸加工工藝,本文主要從以下幾個方面進行分析:小柱堆焊改成焊套方式、外導套缸筒制造工藝改進、活柱修右端中心孔與剛車工藝臺、活塞桿兩頂加工工藝等,以供參考。
為了滿足發展的需要,某廠承擔并完成了某一科技項目。該廠自主設置及加工液壓支架,對附近一帶進行了普及。圖1所示為立柱的小柱。結合圖中所含信息可知,左端在進行加工之后,尺寸大小是158.5mm。為減少對原材料的使用,通過圓鋼開展焊堆,為保證外徑以及長度大小依次是158.5mm與60mm,均留下一定的加工余量,外圓大小堆焊到167mm,長度大小堆焊到70mm。對于單邊堆焊來講,其厚度大小是13.5mm,堆焊一道厚度通常情況下是5mm上下,應該堆焊2.7層,四舍五入取三層;對于一次堆焊寬度,通常情況下為15mm上下,每層應該堆焊五道,由此應該堆焊15周圈[2]。

圖1 小柱圖
因為堆焊區域相對集中,有著很多層堆焊,同時圓鋼直徑相對小,散熱效果不夠理想,熔池持續變大,有的時候還超過了電弧。極有可能致使一系列缺陷,比如夾渣,會降低密封性能,難以把控產品質量。另外在堆焊中,左端面沒有母材,難以確保70mm的寬度,應該提高堆焊高度,方可符合加工需要。通過討論選取焊套方式。對坡口進行焊接處理,小柱套選擇無縫鋼管下料,完成坡口焊接之后,在開展組對焊接。因為在一些位置是無縫鋼管,防止了一系列焊接不足,比如氣孔,避免形成密封溝槽。焊接強度校核,當處于工作狀況,受力大小是1.3*103千牛,焊接坡口深度達到20mm,對于焊縫強度,其大小超過600兆帕,承壓能約達到4.5*103千牛,安全系數是3.5,能夠符合使用需要。焊接量僅為堆焊的五分之一,切實增加了生產效率,同時保障了產品質量。現如今該廠已生產了數套支架,得到了較好的普及,并且獲得了可觀的效益。
部分立柱設計過程中,針對缸口與導向套,為不影響二者的強度,依次提高了二者的直徑與厚度,選擇外導套設置方法。根據以往工藝,缸筒左端45度倒角,同時完成直口后,針對外導套,對其實行焊接,右端5*45度倒角,加工內控到226mm,在此之后,精鏜滾壓到230mm處。對于左端倒角和右端直口,是針對273mm外圓,將其視為基準兩端,通過四爪撐內孔開展找正,完成對外導套焊接之后,對缸筒開展車倒角。因為孔面和同心度相對大,同時內孔通常存在橢圓,以撐一頂制造之后,極有可能致使精鏜時,內孔和中心偏移偏多,C面難以車起來。
通過工藝分析研究,C面難以車起來,主要由于焊外導套前,是針對273mm外圓,將其視為粗基準,然而在完成焊接之后,是將內孔當作粗基準,由此而開展加工的。因為同心圓相差相對大,引起了基準相差相對大,難以符合生產需要。為了確保統一,在直口與倒角之后,先基于缸筒,對其開展粗鏜到226mm,完成堆焊后,三爪撐內孔,頂右端開展制造。通過這樣的方式,確保了基準的統一,有效處理了相差較大問題。采取如此的生產工藝,該廠生產了1千余顆立柱。
立柱中包含較多的部件,尤其是活柱,伴隨支架與油缸加工的進步,為了節約原材料,活柱一般實施這樣的方式,也就是柱頭以及柱管等組焊。活柱的尺寸相對大,能夠最大程度減少制造工序,由此提升其生產效率。以往數控車床,通過三爪卡盤夾柱頭外圓,頂車左端中心孔,掉頭夾左端外圓,采用架柱管右端90mm球頭,在此之后,至倒角與中心孔之后,轉到磨床磨削。對于數控車床來講,因為要2次裝夾工件,同時需修倒角[3]。通過工藝分析,選取一撐一頂方式制造。
在車柱頭位置,針對焊余高與焊瘤,對二者進行焊接,平柱頭右端端面,同時實行鉆中心孔,右端臺階位置外圓;調頭,采用三爪夾工藝臺,同樣在車柱塞位置,對余高與焊瘤實行焊接,工藝臺(其深度達到5mm)與30度倒角,車直徑為126mm;轉車床,通過軟爪撐工藝臺,頂尖頂柱頭以及溝槽等。因為頂尖頂于右端,無法車削至根部,對此,應當讓出一工藝圓臺(其直徑大小為30mm),于SR90mm之內。精車結束之后,頂C面和中心孔,然后實行磨削。對于工藝臺以及C面來講,因為都屬于一次裝夾車削面,所以在進行磨削時,可以確保同軸度要求。因為數控車床實施一次裝夾,同時在精車結束之后,不至普車,進一步來修右端中心孔與倒角,省去了兩道工序與周轉次數,一定程度上增加了生產效率,這一加工工藝,被大力推廣于立柱制造方面。
不局限于立柱,全部的支架油缸均存在活塞桿。對于液壓油缸來講,活塞桿屬于關鍵的部件,可以實現對動力的傳遞,其加工速度以及精度,與生產進度有著很大的聯系。在以往生產工藝之下,為了易于夾持,在端部處通常會留下一定厚度的工藝圓臺,不過針對機床,因為其自身結構的約束,卡爪移動的產生僅存在5mm上下,當更換活塞桿時,因為工藝臺大小相差較大,不得不進行拆卸處理,以便能夠更好調節卡爪,特別是在樣機生產過程中問題更為突出。為了切實提高生產效率,確保產品的質量,確定活塞桿選擇兩頂制造工藝。
以往工藝是:選擇無縫鋼管下料,長度制造余量10mm,實行鉆中心孔,夾頂外圓以及端面,在此之后是掉頭,夾架臺階以及端面,留出足夠的工藝臺,完成刨扁之后,進行劃線處理,然后是開展鉆孔操作,在此之后進行熱處理,夾頂精車外圓,修中心孔,接下來是進行磨削,最后才是電鍍[4]。工藝改進之后是:選擇無縫鋼管下料,長度制造余量3mm至4mm,基于銑斷面,實行鉆中心孔,夾頂粗車外圓,完成刨扁之后,進行劃線處理,然后是開展鉆孔操作,在此之后進行熱處理,實施兩頂工藝精車(詳情如圖2),接下來是進行磨削,最后才是電鍍。

圖2 活塞桿兩頂加工
實際進行生產時,可將之前的中心孔進行轉變,以產生護錐中心孔,防止出現磕碰,從而對工件帶來一定的影響。與此同時,還應借助中心孔進行定位,這樣在很大程度上,可以降低更換工件所需的時間,并且可以短時間內完成對卡爪的拆卸,從而極大的減少樣機的生產周期。在這一過程中,就加工余量來說,同之前的進行對比,應降低6mm至7mm,在有效降低原材料使用的基礎上,還應對車削加工量進行削減。這一工藝在該廠的運用中已經獲得一定的成效,加工完成了3000多根活塞桿,進一步增加了生產效率,使其提升了大概10%。基于活塞桿的加工,可以有效縮減加工和周轉工序,對于該廠來說,可以每年節省大概20萬至30萬元,獲得了較好的社會及經濟效益。
通過以上幾種生產工藝的優化,比如活塞桿兩頂加工,改進了油缸制造工藝,充分保障了油缸質量,很大程度上提高了生產效率,在油缸生產過程中,存在著較大的普及意義。基于此,應該持續探究新的工藝,對將來產品的結構等,實行合理的調節,以便能夠更好適應產品,切實滿足市場的需求。