劉 穎,隆 崗,溫建波
(中礦金業股份有限公司技術中心,山東 煙臺 264010)
某金礦選廠原東系列為MQG1530和MQG2130球磨機2臺,分別與FG-15單螺旋分級機和FG-20單螺旋分級機組成閉路磨礦,因設備老舊、處理量低、成本高和工藝參數達不到技術要求等原因,于2017年底-2018年初完成了磨浮東系列技改[1]。其中,磨礦系統更換為MQY2740球磨機和FX500×2旋流器組(即1#磨)。自2018年4月份投入生產使用后,磨浮技術指標明顯改善,尾礦“跑高”現象極少發生。但磨礦系統還存在以下問題:
處理量維持在1000t/d左右,處理量偏低。為了滿足細度(-200目)44%~50%的工藝參數要求,并使旋流器給礦壓力值達到標準范圍,現場分級泵池和球磨前加水量偏多,導致返砂量偏多,磨礦新給礦量偏低。
球磨出料端吐石子嚴重。球磨磨前補水、分級泵池補水和返砂量偏多,同時粉料倉給礦偏粗,導致偏粗礦石磨礦時間短,粗粒礦石易被礦漿帶出,表現為“吐石子”現象。另外,吐出的粗粒礦石經分級泵打入旋流器組中,也加重了旋流器筒體和返砂溜槽的磨損程度。
外部給入循環水不穩定,導致自動化控制系統不穩定,進而影響工藝流程穩定[2]。分級泵池加水量一般在33m3/h以上,外部給入的循環水來自選廠高位水池,但高位水池液位波動較大,導致加水量出現頻繁的驟減,表現為旋流器溢流濃度和流量驟然變化,進一步造成浮選液面波動,從而影響浮選指標。
為了解決以上問題,經過研究,圍繞1#球磨產能提升進行了以下試驗探索和優化[3]。
降低入磨粉礦的粒度。按照磨礦原理,降低入磨粒度可有效提升磨礦設備處理能力。結合現場現狀,將破碎系統閉路篩下層中間位置的11.5*27mm篩網(2#、3#、4#行共6塊)更換為10*15mm篩網。

圖1 球磨出料端

圖2 球磨吐出的石子
優化旋流器溢流濃度和細度兩項關鍵工藝參數:將溢流細度44%~50%下調至41%左右,濃度48%~52%上調至52%左右。阜山選廠破碎流程零點班開車8小時打滿粉料倉,由于物料在料倉內存在粒度偏析現象,故入磨物料的粒度大小呈現出“0點班<8點班<4點”,8點班粒度上午偏細、下午偏粗,4點班最粗的規律。所以生產過程中,要求球磨工根據以上粒度變化規律,觀察皮帶給礦粒度大小變化和濕式篩分旋流器溢流細度相結合,在滿足工藝參數的前提下,合理調節給礦量;降低球磨前加水量(9-11m3/h至8-10m3/h)和分級泵池加水量(33-40m3/h至30-34m3/h);同時保障分級泵池液位在0.7m以上,管路滿管,旋流器壓力穩定,確保旋流器分級效果[4]。
通過對現場工藝參數的調整和破碎系統振動篩篩板尺寸的降低,球磨出料端吐石子現象明顯減輕,同時又在出料端防護罩下端開口,將吐出的石子和小鋼球分離出來,吐出的石子運到球磨給料皮帶上。
高位水池加裝液位檢測與控制裝置,實現回水系統自動化,循環水池液位高度能夠持續穩定在2.3m以上,水壓值得以保證,分級泵池的補加水量趨于穩定,對磨礦分級閉路的系統穩定性產生裨益。

圖3 循環水自動化控制系統圖
技術試驗評價分析:
(1)旋流器返砂比校核:旋流器返砂量的大小及其粒度,不僅關系著分級過程的質量,也直接影響磨機的生產能力及工作狀況[5]。在實際操作中,返砂比通常為150%~600%,為了探究工藝參數調整對旋流器返砂比的影響,進行了取樣分析計算,結果見表1。

表1 旋流器返砂比取樣數據
據表1知,將旋流器溢流細度調整為41%左右時,旋流器返砂比為372%,處于正常值范圍內。
(2)浮選指標對比及浮尾粒級分析。
為了直觀的了解1#球磨產能優化前后對后續浮選的影響,分別進行了浮選指標對比和浮尾粒級分析(包括金的分布率)。浮選指標對比見表2,浮尾粒級和金的分布率分析見表3。

表2 產能提升前后浮選對比情況
據表2知,產能提升后,旋流器溢流細度平均為41%左右,尾礦品位可維持在0.06g/t;同時在原礦品位降低的情況下,富集比提高了2.70%。
據表3可知:產能提升前尾礦中-0.074mm粒級產率為47.61%,產能提升后為41.8%,減少5.81%(其中,-0.038mm粒級減少1.97%);但+0.25mm粒級僅增加了0.60%;從金的分布率來看,產能提升后+0.25mm粒級增加11.49%,-0.038mm粒級減少10.75%。故結合計算的樣品綜合品位看,產能提升調整使+25mm粗粒級增加的同時,-0.038mm難選粒級也相應減少,有利于整體浮選指標的改善。

表3 產能提升前后浮尾粒級和金的分布率對比表
另外,技術試驗分析的旋流器返砂比和現場給礦壓力、球磨磨音及電流數值的整體狀態來看,以上調整措施使旋流器和球磨機更趨于最佳工作狀態[6]。
(1)通過試驗探索和優化,1#球磨產能穩定在1100t/d以上,處理能力提高了近10%,增產增效效果明顯。
(2)通過技術試驗分析和浮選指標對比,產能優化提升后,旋流器和球磨機更趨于最佳工作狀態,對后續浮選指標穩定和改善起到積極作用。
(3)設備優化使球磨出料端幾乎不吐大粒礦石,回水壓力和流量顯著改善,影響自動化控制系統穩定性因素得以消除。